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煤化工廢水項目污水處理案例分析

2021-09-30 07:01高意陜西合立環(huán)境工程有限公司陜西西安710000
化工管理 2021年26期
關(guān)鍵詞:高濃度硝化氣化

高意(陜西合立環(huán)境工程有限公司,陜西 西安 710000)

1 概況

隨著目前我國煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,煤化工項目中大量廢水的環(huán)保問題也日趨明顯。陜西省某煤間接液化示范項目主要生產(chǎn)產(chǎn)品為柴油、石腦油和LPG,其產(chǎn)生的污水來源包括氣化污水、低溫甲醇洗污水、費托合成高濃度污水、含硫污水、含油污水、生活污水及含堿污水等。其水質(zhì)特點為高COD、高氨氮、成分復(fù)雜、處理難度大[1-3]。

2 廢水處理項目建設(shè)規(guī)模及工藝選擇

2.1 設(shè)計規(guī)模及水質(zhì)

污水處理裝置分兩部分,第一部分處理生活污水、低溫甲醇洗污水及含油污水(地面沖洗及污染雨水,以下簡稱“綜合進水1”),設(shè)計規(guī)模為80 m3/h,綜合進水1的水質(zhì)通過生活污水、低溫甲醇洗污水及含油污水加權(quán)平均后如表1所示;第二部分處理氣化污水、費托合成高濃度污水、含堿污水等(以下簡稱“綜合進水2”),設(shè)計規(guī)模為740 m3/h。污水處理裝置總設(shè)計規(guī)模為820 m3/h。

表1 綜合進水1及綜合進水2水質(zhì)水量

2.2 進水水質(zhì)及污染物去除分析

綜合進水1水質(zhì)情況較好,處理工藝按常規(guī)生化處理進行。綜合進水2主要污染物為COD、BOD5、氨氮,BOD5和COD的比值是0.60,可生化性好,適合采用生物法,由于COD、BOD5以及氨氮的量均較高,因此需考慮COD、BOD5、氨氮的去除。

2.3 水處理工藝選擇

(1)含油污水:從含油量(較少)、節(jié)約占地、出水穩(wěn)定性等綜合考慮,選用“渦凹?xì)飧?溶氣氣浮”的工藝。

(2)含硫污水:采用對于H2S的去除采用硫酸亞鐵沉淀法去除。

(3)費托高濃度污水:采用 “渦凹?xì)飧?UASB”工藝,經(jīng)UASB反應(yīng)器處理后的污水進入生化處理系統(tǒng)。

(4)生化處理系統(tǒng):進水1主要去除的物質(zhì)是COD和BOD5,且可生化性好,因此,采用AB工藝。AB工藝由A段曝氣池,中間沉淀池,B段曝氣池和二次沉淀池組成,兩端污泥各自回流。

進水2中COD、BOD5、氨氮量較高,去除有機物的同時需進行脫氮處理,若采用傳統(tǒng)的A/O生物脫氮處理工藝,即將反硝化置前,將BOD去除與硝化反應(yīng)置后,在硝化部分含有大量硝酸鹽的消化液回流到反硝化進行脫氮反應(yīng),但考慮到該水質(zhì)中氨氮量較高,僅采用前置反硝化不能達(dá)到去除效果,本項目中針對此水質(zhì),選擇OAAO處理工藝,OAAO工藝是在傳統(tǒng)活性污泥法基礎(chǔ)上改進的一種工藝。通過反硝化后置與反硝化前置相結(jié)合,以達(dá)到去除效果[3-4]。

(5)深度處理系統(tǒng):雖然經(jīng)過預(yù)處理單元和生化處理單元處理后,水中大部分懸浮物、有機物等污染物已去除,但未能達(dá)到出水的要求,MBR以膜組件取代二沉池在生物反應(yīng)器中保持高活性污泥濃度減少污水處理設(shè)施占地,并通過保持低污泥負(fù)荷減少污泥量。與傳統(tǒng)的生化水處理技術(shù)相比,MBR具有以下主要特點:處理效率高、出水水質(zhì)好;設(shè)備緊湊、占地面積??;易實現(xiàn)自動控制、運行管理簡單。因此,采用MBR工藝進一步降解水中的COD、BOD5、NH3-N及SS。

(6)工藝流程:經(jīng)過預(yù)處理后的污水OAAO+MBR組合工藝。主要考慮到生化處理后的污水進入回用水單元,膜處理單元對COD、氨氮、總氮的去處效果要求高,從MBR污泥回流和硝化液回流液中均有豐富的溶解氧,若直接進入一段A,不僅影響反硝化,還造成能源浪費,增加運行費用,因此設(shè)計為一級OA的形式。

3 廢水處理工程主要設(shè)計參數(shù)

3.1 費托高濃度污水處理

UASB反應(yīng)器作為AO處理系統(tǒng)的預(yù)處理,主要去除污水中的大部分有機物,降低后續(xù)好氧處理系統(tǒng)的負(fù)荷。

葉面鋅肥對春小麥的富鋅效應(yīng)及鋅素吸收分配的影響………………………………………………… 晉永芬,高炳德,劉美英(60)

為了保證UASB反應(yīng)器上升流速,設(shè)內(nèi)回流和外回流系統(tǒng),將出水和三相分離器下面污水回流至進水端,同時可以稀釋進水的濃度,增加系統(tǒng)的耐沖擊能力。

UASB反應(yīng)器設(shè)計容積負(fù)荷為4.95 kgCOD/m3·d;校核容積負(fù)荷為6.3 kgCOD/m3·d;設(shè)計停留時間為93.1 h;校核停留時間為72.3 h;外回流比為100%;

內(nèi)回流比為200%;UASB反應(yīng)器尺寸為18.0 m×10.0 m×8.0 m,共12座;UASB外回流泵Q=56 m3/h,H=10 m,共5臺(4用1冷備);UASB內(nèi)回流泵Q=89 m3/h,H=10 m,共5臺(4用1冷備);UASB段間提升泵Q=230 m3/h,H=6 m,共2臺(1用1備)。

3.2 氣化廢水

(1)氣化污水經(jīng)磷酸鹽除硬度系統(tǒng)降低硬度后進入初沉池。由于氣化水溫較高,初沉池出水經(jīng)泵提升至冷卻塔進行冷卻,冷卻塔出水進入氣化污水調(diào)節(jié)池。廢水在氣化污水調(diào)節(jié)池內(nèi)進行充分混合、均質(zhì)均量調(diào)節(jié)后經(jīng)泵提升至A/O配水井進行生化處理。

(2)由于高濃度污水有機物含量高、可生化性好,因此,將部分高濃度污水引入缺氧池,作為補充缺氧脫氮所需的碳源,減少投加甲醇等碳源,降低運行成本,同時也減輕了厭氧處理裝置的污染物處理量。

氣化污水調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)隔油段,出水采用H型管。

氣化污水調(diào)節(jié)池上設(shè)置兩臺冷卻塔,Q=250 m3/h,冷卻塔進水溫度40 ℃,出水溫度28 ℃。

氣化污水調(diào)節(jié)池設(shè)3臺氣化污水調(diào)節(jié)池提升泵。池內(nèi)設(shè)潛水?dāng)嚢杵?臺。

3.3 生化處理系統(tǒng)

一級O池有兩座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),單池有效容積24 790 m3。停留時間67 h。O池設(shè)環(huán)狀供氣管,池內(nèi)設(shè)曝氣器選用旋流曝氣器。設(shè)置消泡水裝置。

一級A池有兩座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),單池有效容積25 296 m3。停留時間68.4 h,內(nèi)設(shè)中間隔墻,設(shè)水下推進器16個。

二級A池有兩座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),單池有效容積4 364.8 m3。停留時間11.8 h,內(nèi)設(shè)中間隔墻,設(shè)水下推進器4個。

二級O池有兩座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),單池有效容積2 728 m3。停留時間7.4 h。O池設(shè)環(huán)狀供氣管,池內(nèi)設(shè)曝氣器選用旋流曝氣器。設(shè)置消泡水裝置。

3.4 深度處理系統(tǒng)

MBR池為2組,每組膜池分4格,每格為1列可獨立運行的膜列,每個膜列由若干膜單元組成。MBR膜材質(zhì)為聚偏氟乙烯(PVDF)。在每個膜列上安裝手動閥和氣動閥便于維護或清洗時關(guān)閉不影響其他膜列運行。系統(tǒng)設(shè)置一套膜在線清洗系統(tǒng),有自動和手動切換功能。任何一個膜單元離線時不影響其他單元工作,保證系統(tǒng)連續(xù)運行。MBR產(chǎn)水泵與膜列一對一設(shè)置,選用適當(dāng)流量揚程的水泵,變頻控制以適應(yīng)不同的運行工況。

3.4.1 第一組MBR膜

MBR進水量為370 m3/h;單套MBR膜件數(shù)量為741支;MBR膜型式采用水草式中空纖維膜/材質(zhì)PVDF(聚偏四氟乙烯);MBR膜過濾方式為外壓、抽吸過濾;MBR膜單支運行通量≤13 L/(m2·h);MBR 單片有效膜面積為 41 m2。

3.4.2 第二組MBR膜

MBR進水量為370 m3/h;單套MBR膜件數(shù)量為1 266支;MBR膜型式采用兩端封裝式中空纖維膜/材質(zhì)PVDF(聚偏四氟乙烯);MBR膜過濾方式為外壓、抽吸過濾;MBR膜單支運行通量≤13 L/(m2·h);MBR單片有效膜面積為25 m2。

4 結(jié)語

目前此污水處理廠已經(jīng)穩(wěn)定運行3年上了,以后針對此類型的煤化工廢水,對于工藝路線的選擇重點考慮對預(yù)處理及生化處理的選擇,含油污水可采用氣浮處理;費托高濃度采用UASB厭氧處理;綜合廢水可采用OAAO這種多段串聯(lián)的方式,提高去除效果;深度處理采用MBR膜處理的方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二沉池,可以節(jié)約占地,提高污泥濃度,增加生化段的去除效果,同時也保證了出水的效果[1]。

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