劉向朝, 魏澤盟, 陳衛(wèi)通, 劉藝, 王明珠
(中海油天津化工研究設計院有限公司,天津300131)
TRT 發(fā)電裝置是與高爐配套的發(fā)電裝置,是用于高爐冶煉過程中產(chǎn)生的高爐煤氣所具有的壓力能和熱能進行回收發(fā)電,一般可回收高爐鼓風機所需能量的30%~50%。其介質(zhì)是從高爐爐頂出來經(jīng)除塵后的煤氣,采用干式布袋除塵系統(tǒng),它可以充分保留高爐煤氣所具有的壓力能和熱能, 具有除塵效率高、節(jié)電、節(jié)水、煤氣質(zhì)量好等特點, 經(jīng)濟效益顯著, 已成為當代煉鐵一項很普及的技術[1]。
河北某鋼廠TRT 發(fā)電機組日發(fā)電量為38 萬kW·h。該TRT 裝置于2009年7 月份試車,8 月份滿負荷運行,在發(fā)電裝置在未投加除垢劑的條件下運行半年后,于2010年1 月份開蓋停工檢修,對管道內(nèi)部進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁附著有白色的結(jié)晶物,裝置內(nèi)積鹽嚴重[2]。
3200 m3高爐煤氣瞬時參數(shù)見表1。
表1 煤氣參數(shù)
該TRT 裝置工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程圖
高爐產(chǎn)生的煤氣,經(jīng)重力除塵器和兩級文氏管,進入TRT 機組的入口管道,經(jīng)入口處的電動碟閥、入口插板閥、調(diào)速閥、快切閥后, 經(jīng)透平機膨脹作功,使壓力能轉(zhuǎn)換成機械能并帶動發(fā)電機發(fā)電,從而將壓力能轉(zhuǎn)換成電能。降壓后的高爐煤氣從透平機徑向排出, 經(jīng)出口插板閥、出口蝶閥進入高爐煤氣低壓管網(wǎng)。
對某鋼廠TRT 裝置的運行情況進行詳細了解,并對由裝置前快切閥處取到的垢樣進行垢樣分析和加藥處理。
垢樣分析結(jié)果如表2。
表2 垢樣分析結(jié)果
外觀特征:灰白色、有分層、均勻分布、顆粒松散;
物理性能:易溶于水、比重3 左右、pH=4 左右;
化學分析結(jié)果:主要成分是氯化氨( NH4Cl) 與灰的結(jié)晶, 含有微量Fe2O3、MgO、SiO2、CaO 等無機鹽成分。
采用XRD 衍射分析儀器對垢樣定性分析灰垢的主要成分,發(fā)現(xiàn)XRD 分析結(jié)果與NH4Cl 的譜線基本一致,但是由于XRD 衍射分析儀對百分含量少于2%的物質(zhì)衍射峰強度太低而無法識別,與NH4Cl 標準卡片對比之下稍有些雜峰,而且垢樣中的成分中還含有少量的灰塵等雜質(zhì),所以譜線不會完全一致。根據(jù)XRD 的譜圖分析結(jié)果可以確認TRT 透平葉片上灰垢的主要成分是NH4Cl,含量大概在70%左右。
高爐煉鋼的原料和工藝使得在形成高爐煤氣過程中存在 著CO2、SO2、H2S、HCl、NOx 等 酸 性 氣體組分以及少量的鹽雜質(zhì),雖然經(jīng)過一系列的干法除塵,但其中仍含有少量水分、鹽雜質(zhì)和過熱的水蒸氣,所以最終進入TRT 透平機的介質(zhì)為氣-汽-固組成的多相流。高爐煤氣的溫度隨著在TRT 透平機內(nèi)膨脹做功而逐漸降低,當透平機內(nèi)的煤氣溫度低于煤氣露點溫度時,煤氣中所含的酸性氣體就會冷凝析出,并沿著管道內(nèi)壁在管道底部匯聚,形成強腐蝕性液體,這種液體氣流推動下流動,流過的地方發(fā)生化學反應,破壞了管道材料結(jié)構(gòu)形成腐蝕層。隨著腐蝕程度加劇,最終導致管道底部穿孔、漏氣和滴水現(xiàn)象。
同時,煤氣中所含的鹽分如NH4Cl 等遇水及粉塵時會以固體形態(tài)析出并附著在透平的動靜葉片和機殼內(nèi)壁及出口管道上,日積月累就形成堅固的垢層,形成積鹽。
本系統(tǒng)所使用的專用緩蝕阻垢劑是根據(jù)高爐煤氣流量、溫度、組份性質(zhì),干式TRT 結(jié)垢部位、TRT 裝置積鹽結(jié)垢的特點、垢樣組份性質(zhì)等多種因素研制開發(fā)的專用緩蝕除垢劑。藥劑通過自動加藥計量泵加入到TRT 裝置入口前的高爐煤氣管道中,借助高爐煤氣溫度氣化,氣化的藥劑與煙氣的均勻混合,實現(xiàn)直接在氣態(tài)狀態(tài)下對引起TRT 裝置結(jié)垢物的有效抑制。同時,該產(chǎn)品還具有使老垢脫落的作用,并通過中和酸性物質(zhì)與在TRT 動靜葉片表面形成薄膜而到達抑制表面腐蝕的效果。使用專用阻垢緩蝕劑后,TRT 系統(tǒng)可以長時間平穩(wěn)運行,延長透平機葉片使用壽命;同時也給企業(yè)帶來良好經(jīng)濟效益。
1)加藥裝置一套:不銹鋼罐容積800 kg 一個、連續(xù)加藥泵兩臺,藥劑投加流程圖見圖2。
圖2 加藥流程圖
2)在快切閥前入口1.5m 處,安裝可以噴射出藥劑的噴頭。
3)在加藥裝置投入運行后,根據(jù)葉片的結(jié)垢情況以及TRT 裝置的溫差變化對加藥濃度隨時進行調(diào)整。
藥劑通過計量泵24 h 連續(xù)投加至系統(tǒng),藥劑投加濃度和加藥方式見表3。
表3 加藥濃度及加藥方式
加藥前后管道內(nèi)積鹽情況對照見圖3 和圖4。
圖3 加藥前
圖4 加藥后
1)TRT 發(fā)電裝置是利用高爐冶煉的副產(chǎn)品,是鋼鐵企業(yè)進行能量回收的重要裝置,不產(chǎn)生污染、低噪聲,是綠色節(jié)能環(huán)保項目。
2)經(jīng)干式除塵后的煤氣,其組分中仍含有酸性氣體、水分及少量雜質(zhì),在煤氣進入透平機膨脹作功后,會在透平的動靜葉片和機殼內(nèi)壁及出口管道上形成沉積鹽和腐蝕現(xiàn)象,鹽分主要為氯化銨。
3) 在使用由我院研發(fā)的TRT 專用緩蝕阻垢劑后,能夠有效解決TRT 裝置的葉片及管道內(nèi)沉積鹽的問題;同時具有良好的防止葉片被酸性氣體腐蝕的緩蝕效果,不僅可以提高設備運行穩(wěn)定性和使用壽命,同時使TRT 發(fā)電量得到大幅度提高,體現(xiàn)出較高的經(jīng)濟效益。