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廣州某商場離心式冷水機組能耗分析與運行優(yōu)化

2021-10-16 05:17陳昌宜汪愛珍許曉彬
制冷 2021年3期
關鍵詞:冷機導葉開度

陳昌宜,汪愛珍,許曉彬

(珠海格力電器股份有限公司,廣東珠海 519070)

0 引言

國家發(fā)改委聯合工信部等七部委印發(fā)《綠色高效制冷行動方案》,指出開展綠色高效制冷行動,促進節(jié)能減排,應對氣候變化,是我國加快生態(tài)文明建設的重要舉措。方案提出到2030年,我國大型公共建筑制冷能效提升30%,因此,提升綠色高效制冷產品供給、促進綠色高效制冷消費、推進節(jié)能改造成為主要手段。

本文針對廣州某大型商場集中式空調系統(tǒng)節(jié)能需求,以系統(tǒng)實際運行能耗為基礎,對空調系統(tǒng)中主要耗能設備運行情況與能耗進行記錄與分析,提出針對性改善建議[1]。

1 空調系統(tǒng)概況

該大型商場位于位于廣州市白云區(qū)廣州大道,屬于商場建筑。建筑地上5層,地下1層,空調面積約35000m2。建筑的主要功能為商場、餐廳、超市等。建筑的冷凍機房位于頂層樓頂,為露天放置。冷站由3臺離心式冷水機、3臺冷凍泵、3臺冷卻泵,8臺冷卻塔組成。

圖1 冷凍機房系統(tǒng)圖

冷站沒有自控系統(tǒng),操作均通過人工完成,制冷機組采用永磁同步變頻離心式冷水機,冷凍水系統(tǒng)為一次泵定流量系統(tǒng),冷機與對應的冷凍泵、冷卻泵、冷卻塔連鎖啟停。由于各水泵定頻運行,冷凍水供、回水管上設有旁通閥,因此在冷機啟停狀態(tài)相同時,冷凍水及冷卻水的流量基本不變[2]。

根據空調系統(tǒng)情況,計劃對節(jié)能潛力較大的冷水機組進行分析與改進,以提升系統(tǒng)能效[3。冷站由2臺600RT,1臺400RT的離心式冷水機組作為冷源,機組主要設備參數如表1所示。

表1 離心機組參數表

由于水系統(tǒng)為一次泵定流量系統(tǒng),管路沿程阻力變化很小,因此假定在相同的冷機開啟方式下,冷機的水流量不變。測量了不同冷機開啟狀態(tài)下的水流量,并通過冷機導出數據中的壓縮機電流負載率估算冷機的電功率,選取某典型日對3#冷機的連續(xù)運行參數進行了分析。

通過圖2和圖3進出水溫度數據對3#冷機制冷量進行估算,并結合機組內部電壓與電流數據,計算壓縮機功率,結果如圖4所示。機組參數除部分時段蒸發(fā)溫度高于水溫以外,水溫及壓縮機功率波動趨勢一致,可用于機組參數計算與合理性分析。針對蒸發(fā)溫度異常問題,需要結合實際工程測試分析。

圖2 3#冷機冷卻水進出溫度圖

圖3 3#冷機冷凍水進出溫度圖

圖4 3#冷機壓縮機功率與制冷量圖

從圖5、圖6數據可以看出1#冷機COP主要分布在4.5~6.8之間,低于額定標稱值。在負荷率50%-75%附近區(qū)域,機組COP與導葉開度明顯分為兩個部分,且機組導葉開度在負荷率較高情況下,仍然出現開度較小情況,影響整機效率。

圖5 3#冷機負荷率與COP關系圖

圖6 3#冷機負荷率與導葉開度關系圖

基于上述問題,開展空調系統(tǒng)測試與問題分析工作。

2 空調系統(tǒng)測試與問題分析

針對存在的問題,我們分析了變頻離心機變頻、開關導葉開度、旁通等調整負荷的方式[4],選取了若干組典型工況,對冷機運行數據進行分析,并通過現場實測情況,調節(jié)了冷機相關參數,對比調節(jié)前后的性能。

對3#冷機典型工況下的運行情況進行測試,結果如下:

圖7 3#冷機典型工況參數

此時壓縮機電流負載率為93.4%,壓縮機入口導葉開度為99.7%。對測試得到的參數進行能量校核,不平衡率為9.4%[5]。

表2 3#冷機典型工況能量校核

該工況下,冷凍水流量比名義工況額定流量大12%,而供水溫度遠高于7℃的設定值。根據蒸發(fā)溫度及冷凝溫度,計算得到此工況下逆卡諾循環(huán)COP為8.85,而實際COP為4.89,熱力完善度為0.55,實際COP遠低于額定COP。

蒸發(fā)器與冷凝器的趨近溫度及換熱效率如表3所示??梢钥吹?,兩器的趨近溫度偏高,換熱效率在55%左右。

表3 3#冷機典型工況蒸發(fā)器、冷凝器換熱情況

在測試中發(fā)現,當冷機負荷升高,電流達到甚至超過額定電流時,頻率達到額定頻率,入口導葉全開,然而電子膨脹閥開度仍然維持在48%左右。膨脹閥開度不足會使得制冷劑流量不足,換熱能力減弱。如圖8(a)所示,此時從蒸發(fā)器示液鏡中無法觀察到制冷劑。

圖8 調節(jié)前后蒸發(fā)器示液鏡液位

對冷機的各項運行調節(jié)手段進行實際探究,發(fā)現壓縮機頻率、導葉開度等參數調節(jié)均能正常變化,而電子膨脹閥開度則不能隨負荷率增大正確動作。由此初步推斷,膨脹閥開度不足是導致冷機制冷量嚴重偏低的主要原因。

為研究電子膨脹閥開度對冷機的性能影響,對電子膨脹閥的開度進行了手動調節(jié),并對調節(jié)后的冷機性能進行了測試,結果如下:

表4 3#冷機調節(jié)膨脹閥開度后參數

可以看到,當膨脹閥開度增大時,冷機的COP顯著提升,達到6.0左右。而蒸發(fā)器示液鏡的液位也顯著升高,可以觀察到制冷劑的存在,機組換熱性能提升,見圖8(b)。

從3#冷機導出數據中的蒸發(fā)溫度在部分情況下與冷凍水出水溫度非常接近,甚至出現了蒸發(fā)溫度高于出水溫度的情況,由此說明蒸發(fā)溫度或冷凍水出水溫度的測量出現了偏差,而機組電子膨脹閥開度依據受吸排氣的過熱度進行控制,偏差將會影響電子膨脹閥的調節(jié)。由于冷機面板顯示的冷凍水供回水溫差與管壁上安裝的溫度自記儀讀數相近,可以判斷是蒸發(fā)溫度存在偏差。根據冷機面板上顯示的蒸發(fā)溫度進行研究,蒸發(fā)溫度是由蒸發(fā)壓力測定值換算得到,由此判斷,導致蒸發(fā)溫度顯示值出現偏差的原因是蒸發(fā)壓力傳感器自身存在偏差,并導致電子膨脹閥控制出現偏差,開度較小。

3 結論

通過對廣州某商場3臺離心式冷水機組能耗分析與運行優(yōu)化,可以得出以下節(jié)能改善建議:

1)冷機在高負荷工況下,電子膨脹閥開度仍然較低,制冷劑流量不足,使得蒸發(fā)器換熱量遠低于額定值,機組性能下降。短期內可通過調節(jié)冷機控制節(jié)流閥的閾值和修正過熱度參數,使得冷機負荷率較大時膨脹閥開度增大;長期來看,需要對有關傳感器及機組控制算法進行修正,使得冷機高效運行。

2)從系統(tǒng)層面分析,各臺冷機的冷凍水、冷卻水流量均比額定值大,說明水泵選型偏大,難以達到最佳額定工況點。

3)部分冷機冷凝器趨近溫度較大,可能存在結垢情況,需定時清洗。

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