李立恒 楊國(guó)斌
摘要:油濾在液壓系統(tǒng)中被普遍應(yīng)用,其功用和結(jié)構(gòu)原理相對(duì)簡(jiǎn)單,但在實(shí)際應(yīng)用中,油濾常因未正確選擇和定期維護(hù)導(dǎo)致流動(dòng)阻力變化,造成液壓系統(tǒng)運(yùn)行異常。本文通過(guò)典型案例分析油濾流阻特性對(duì)液壓系統(tǒng)性能的影響,提高液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)和使用人員對(duì)應(yīng)用合適的過(guò)濾系統(tǒng)延長(zhǎng)液壓系統(tǒng)使用可靠性和壽命的認(rèn)識(shí)。
關(guān)鍵詞:油濾;流阻特性;液壓系統(tǒng);性能;影響
Keywords:oil filter;flow resistance;hydraulic system;performance;influence
0 引言
液壓過(guò)濾器簡(jiǎn)稱油濾,是液壓系統(tǒng)中的重要輔助裝置,其功用在于濾除油液中的雜質(zhì),降低油液污染度,防止雜質(zhì)進(jìn)入對(duì)油液污染度敏感的液壓元件內(nèi)而導(dǎo)致液壓系統(tǒng)運(yùn)行異常。合適的油濾是液壓系統(tǒng)長(zhǎng)壽命運(yùn)行必不可少的條件。
由于油濾是利用濾芯表面的小孔和微小間隙來(lái)濾除油液介質(zhì)中的雜質(zhì),油液流過(guò)濾芯時(shí)必然會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)阻力,形成壓力損失。正常情況下,合理選用油濾,該壓力損失一般不會(huì)影響系統(tǒng)的使用性能,甚至還可以起到減小壓力脈動(dòng)和穩(wěn)壓作用,但當(dāng)油濾的流動(dòng)阻力超出設(shè)計(jì)指標(biāo)時(shí),就可能影響液壓系統(tǒng)的壓力和流量性能,造成液壓系統(tǒng)運(yùn)行異常,且引起的系統(tǒng)性能故障常常呈隱性而難以發(fā)現(xiàn),使故障排除難度變大。本文通過(guò)對(duì)三例油濾流阻變化導(dǎo)致液壓系統(tǒng)性能紊亂情況的分析,闡述正確選擇和清潔維護(hù)油濾的重要性。
1 設(shè)備油濾未清潔
1)故障現(xiàn)象
某型電機(jī)驅(qū)動(dòng)式齒輪泵(下稱燃油泵)進(jìn)行零壓性能試驗(yàn)時(shí),要求燃油泵進(jìn)口壓力為0MPa,出口流量為0L/min,在規(guī)定轉(zhuǎn)速條件下,檢測(cè)燃油泵出口壓力值。設(shè)備原理圖如圖1所示。在燃油泵穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)進(jìn)口壓力P1逐漸由0MPa降低至-40kPa,而正常情況下 P1壓力值應(yīng)始終保持為0MPa不變。
2)故障原因排查
根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)原理分析,逐一排查了“設(shè)備油箱與外界大氣連通狀態(tài)”“P1壓力變送器良好狀況”和“油箱加注量”等可能引起進(jìn)口負(fù)壓的因素,均未能有效排除壓力異常故障。
分解油濾2,使用超聲波清洗后恢復(fù)安裝,燃油泵重新裝聯(lián)試驗(yàn),進(jìn)口壓力P1恢復(fù)正常,故障排除。
3)故障機(jī)理分析
設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程規(guī)定,油濾每三個(gè)月應(yīng)清洗或更換濾芯一次,在設(shè)備出現(xiàn)故障前,距離上一次油濾清潔維護(hù)時(shí)間間隔將近兩個(gè)月,期間設(shè)備用于燃油泵分解前性能檢測(cè)和裝配后調(diào)試、試驗(yàn)的次數(shù)累計(jì)達(dá)80余次。燃油泵在進(jìn)行分解前性能檢測(cè)時(shí),燃油泵外表和內(nèi)部通道可能殘留有雜質(zhì),在試驗(yàn)過(guò)程中雜質(zhì)被帶入系統(tǒng)內(nèi)部,經(jīng)油濾過(guò)濾后附著在油濾濾芯表面,隨著試驗(yàn)數(shù)量和時(shí)間的積累,濾芯表面附著的雜質(zhì)增加,網(wǎng)孔被堵塞,油濾流動(dòng)阻力增大,通流能力下降。燃油泵為定量泵,供油量基本保持不變(不考慮泄露損失、填充損失情況),當(dāng)油濾的通流能力降低至無(wú)法滿足正常供油給燃油泵時(shí),出現(xiàn)Q需求>Q供應(yīng)情況,那么油濾至燃油泵進(jìn)口之間的容積腔內(nèi)會(huì)出現(xiàn)真空現(xiàn)象,導(dǎo)致進(jìn)口壓力P1由大氣環(huán)境壓力下降至真空狀態(tài),壓力顯示為負(fù)壓。
2 設(shè)備油濾規(guī)格改變
1)故障現(xiàn)象
某型滑油泵結(jié)構(gòu)為內(nèi)嚙合式齒輪泵,抽真空能力較強(qiáng),進(jìn)口壓力在一定負(fù)壓范圍內(nèi)仍具備良好的吸油性能。根據(jù)滑油泵的使用特性,修理過(guò)程中需要模擬試驗(yàn)空中供油性能,即檢測(cè)不同進(jìn)口負(fù)壓和轉(zhuǎn)速條件下滑油泵的出口供油量,其中最小進(jìn)口壓力為-80kPa。某滑油泵在性能試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行進(jìn)口壓力為-80kPa的空中性能試驗(yàn)時(shí),滑油泵的出口供流量低于設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,不滿足工藝規(guī)定要求,其他進(jìn)口負(fù)壓和常壓條件下供油性能試驗(yàn)結(jié)果合格,如圖2所示。
2)故障原因排查
使用試驗(yàn)合格的滑油泵進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,滑油泵在-80kPa狀態(tài)下出口供油量不合格,排除滑油泵自身故障原因。
滑油泵出口供油量用渦輪流量計(jì)測(cè)量,檢查渦輪流量計(jì)性能狀況良好,清洗流量計(jì)渦輪及內(nèi)部通道后恢復(fù)裝配,重新進(jìn)行空中性能試驗(yàn),進(jìn)口壓力為-80kPa狀態(tài)下穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)一定時(shí)間后,故障復(fù)現(xiàn)。
采取向滑油箱加注滑油至最大液位和更換供油管路連接處密封墊圈(密封墊圈材質(zhì)為氟塑料,擠壓變形后密封環(huán)內(nèi)徑會(huì)減小即通油截面減小,容易影響供油量)措施,故障仍未排除。
分解滑油泵試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)口油濾并用超聲波進(jìn)行清洗后再次試驗(yàn),在進(jìn)口壓力為-80kPa狀態(tài)下空中供油性能試驗(yàn)合格,反復(fù)試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定,故障排除。
3)故障機(jī)理分析
設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程規(guī)定,完成規(guī)定的試驗(yàn)臺(tái)次后應(yīng)進(jìn)行油液固體顆粒污染度檢測(cè),當(dāng)固體顆粒污染度檢測(cè)結(jié)果劣于規(guī)定要求時(shí)應(yīng)清洗系統(tǒng)和更換油液??紤]到試驗(yàn)臺(tái)原進(jìn)口油濾精度等級(jí)較低,滑油泵自身工作環(huán)境惡劣容易使試驗(yàn)油液介質(zhì)被污染從而造成設(shè)備維護(hù)頻次增加、油液浪費(fèi),出于延長(zhǎng)試驗(yàn)臺(tái)維護(hù)間隔的目的將進(jìn)口油濾濾芯規(guī)格由30μm更換為10μm,提高了油濾過(guò)濾精度,但同時(shí)造成了油濾的通流能力減小,流動(dòng)阻力增大。
此外,試驗(yàn)所使用的油液介質(zhì)為4109合成航空潤(rùn)滑油,該潤(rùn)滑油運(yùn)動(dòng)粘度較大,加之進(jìn)口油濾過(guò)濾能力提高,濾芯表面附著雜質(zhì)增速加快,濾芯表面小孔和微小間隙被堵塞,油液介質(zhì)的流動(dòng)阻力進(jìn)一步增大,導(dǎo)致進(jìn)口滑油壓力過(guò)度降低。當(dāng)進(jìn)口壓力低于空氣分離壓時(shí),溶解在滑油中的空氣析出,形成游離狀態(tài)的氣泡被吸入滑油泵進(jìn)口,吸入空氣占據(jù)一定的有效容積,形成填充損失,故滑油泵供油性能下降。這也說(shuō)明了為什么滑油泵供油性能只在進(jìn)口壓力為-80kPa狀態(tài)下異常的原因,是因?yàn)?80kPa為最低試驗(yàn)進(jìn)口壓力,表明在該壓力下最早形成空氣分離壓。
3 油濾外形結(jié)構(gòu)變形
1)故障現(xiàn)象
某型發(fā)動(dòng)機(jī)試車過(guò)程中出現(xiàn)80%狀態(tài)以上轉(zhuǎn)速跳動(dòng)量超標(biāo)和燃油出口壓力脈動(dòng)幅度偏大現(xiàn)象,經(jīng)故障定位為發(fā)動(dòng)機(jī)供油調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的供油機(jī)構(gòu)供油異常。
2)故障原因排查
供油機(jī)構(gòu)返修后進(jìn)行性能復(fù)測(cè),試驗(yàn)結(jié)果滿足工藝規(guī)定要求。通過(guò)研究分析,認(rèn)為發(fā)動(dòng)機(jī)試車轉(zhuǎn)速和燃油出口壓力異常的主要原因可能是供油機(jī)構(gòu)供油不穩(wěn)定。由于當(dāng)前供油機(jī)構(gòu)修理性能考核指標(biāo)中沒有供油穩(wěn)定性檢測(cè)項(xiàng)目,因此通過(guò)模擬發(fā)動(dòng)機(jī)不同試車狀態(tài)下對(duì)應(yīng)的輸入供油機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)速和油門角度,檢查供油機(jī)構(gòu)供油穩(wěn)定情況,并隨機(jī)抽取多臺(tái)修理合格的供油機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比。對(duì)比發(fā)現(xiàn),供油機(jī)構(gòu)的供油量脈動(dòng)差異較大,脈動(dòng)范圍為0~40L/h,返修供油機(jī)構(gòu)出口供油量在一定周期內(nèi)的最大脈動(dòng)量為31L/h(見圖3),而供油穩(wěn)定性能較好的產(chǎn)品的供油脈動(dòng)量不超過(guò)10L/h。將供油穩(wěn)定性較好的供油機(jī)構(gòu)串裝后試車,發(fā)動(dòng)機(jī)試車性能恢復(fù)正常。故根據(jù)供油機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)原理,查找可能誘發(fā)供油機(jī)構(gòu)出口流量脈動(dòng)的關(guān)聯(lián)因素。
如圖4所示,供油機(jī)構(gòu)主要由燃油泵(齒輪泵)、電機(jī)油門控制組合、限壓活門、壓差活門和油濾組成,其中電機(jī)油門控制組合為通流截面可調(diào)的節(jié)流裝置,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)處于某試車狀態(tài)時(shí),油門角度固定即表示供油截面積固定,不會(huì)引起供油不穩(wěn)定。
限壓活門用于控制供油機(jī)構(gòu)出口壓力,通過(guò)平衡作用于活門的彈簧力來(lái)控制油壓,因該處彈簧剛性較大且出口壓力相對(duì)穩(wěn)定,故閥口的節(jié)流特性穩(wěn)定,說(shuō)明其不是導(dǎo)致供油機(jī)構(gòu)出口流量脈動(dòng)的主要原因。
如圖5所示,燃油泵采用外嚙合齒輪泵,主要由殼體、主動(dòng)齒輪、從動(dòng)齒輪、固定軸承、浮動(dòng)軸承和彈簧組成,其中,浮動(dòng)軸承受多個(gè)彈簧作用力,使浮動(dòng)軸承與齒輪端面緊密貼合,減小齒輪泵端面間隙。由于各彈簧之間存在自由高度、剛性等個(gè)性差異,導(dǎo)致浮動(dòng)軸承端面承受的作用力不均勻,齒輪在高速運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中浮動(dòng)軸承圓周端面承受的彈簧作用力就可能存在周期性振蕩,在振蕩周期內(nèi)齒輪泵內(nèi)部泄漏量不一致,就會(huì)導(dǎo)致燃油泵供油量不穩(wěn)定。此外,外嚙合齒輪泵自身還存在周期性供油脈動(dòng)特性,兩種關(guān)聯(lián)因素疊加,極有可能造成供油脈動(dòng)量增大。通過(guò)選配燃油泵的主從動(dòng)齒輪和彈簧后,重新進(jìn)行調(diào)試、試驗(yàn),供油穩(wěn)定性無(wú)明顯改善,因此排除此可能原因。
通過(guò)更換不同油濾試驗(yàn)驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)供油穩(wěn)定情況存在差異,選用穩(wěn)定性能較好的油濾后,供油機(jī)構(gòu)重新裝機(jī)試車,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和出口燃油壓力穩(wěn)定性良好,故障排除。
3)故障原因分析
油濾主要由骨架和濾網(wǎng)組成,其中濾網(wǎng)為多個(gè)均勻、規(guī)則彎折的波紋結(jié)構(gòu),如圖6所示。通過(guò)對(duì)比已裝機(jī)使用的油濾和新件油濾的外形結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)裝機(jī)使用的油濾存在液壓沖擊造成的濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)變形。油液流經(jīng)變形油濾后的動(dòng)態(tài)特性會(huì)發(fā)生改變,油液流速和流向?qū)l(fā)生急劇變化,油液內(nèi)部形成擾動(dòng)、沖擊等紊流現(xiàn)象,不僅流動(dòng)阻力增大,而且容易造成供油壓力振蕩,又因供油流量穩(wěn)定性與壓力脈動(dòng)相互關(guān)聯(lián),故供油流量產(chǎn)生響應(yīng),從而誘發(fā)供油量脈動(dòng)不穩(wěn)定。
4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介
李立恒,助理工程師,從事機(jī)電附件修理技術(shù)研究。