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電驅(qū)剛體模態(tài)對某電動車路噪的影響分析

2021-10-22 02:04:32張學丘呼華斌桑志國
噪聲與振動控制 2021年5期
關(guān)鍵詞:電驅(qū)襯套聲壓

張學丘,呼華斌,陳 贊,桑志國,毛 杰

(吉利汽車研究院(寧波)有限公司,浙江 寧波315336)

純電動汽車相比于傳統(tǒng)的燃油汽車,無發(fā)動機噪聲,路噪顯得尤為突出。路噪是由路面不平度產(chǎn)生的激勵通過輪胎再經(jīng)過底盤懸架系統(tǒng)傳遞到車身,并在乘員艙內(nèi)形成振動噪聲響應。國內(nèi)外已有大量文獻對純電動車的路噪及電驅(qū)動總成懸置設計做過研究,文獻[1]至文獻[3]主要研究了車身結(jié)構(gòu)、懸架系統(tǒng)以及輪胎系統(tǒng)對路噪的影響,文獻[4]至文獻[6]對純電動車電驅(qū)動總成的懸置系統(tǒng)的設計進行了研究,主要考慮電驅(qū)總成懸置系統(tǒng)的解耦率及抗扭和隔振方面的功能。上述文獻均未研究電驅(qū)動總成模態(tài)對路噪的影響。

本文以某二級隔振形式的純電動汽車為研究對象,分析了電驅(qū)總成剛體模態(tài)對路噪的影響。

(1)由于路噪傳遞路徑繁雜,把整車分成二個層級進行傳遞路徑分析,找出40 Hz和30 Hz峰值產(chǎn)生的根本原因。

(2)根據(jù)二級隔振系統(tǒng)理論,通過調(diào)整電驅(qū)懸置系統(tǒng)剛度,即第一級隔振系統(tǒng)剛度,將電驅(qū)總成在輪胎激勵峰值頻率處設計成動力吸振器,解決40 Hz路噪問題。

(3)通過調(diào)整副車架襯套剛度,即第二級隔振系統(tǒng)剛度,使得電驅(qū)在整車狀態(tài)下的剛體模態(tài)與尾門模態(tài)避頻,解決30 Hz路噪問題。

1 問題描述及客觀測試

1.1 問題描述

某純電動汽車在粗糙路面勻速行駛時,駕駛員及乘客會感到嚴重的壓耳感,影響駕乘舒適性。然而在光滑瀝青路上行駛時,壓耳感消失。由此初步判斷,此壓耳感是由粗糙路面激勵產(chǎn)生的路噪問題。

1.2 路噪測試

為了查找原因,針對本問題進行客觀測試。在瑪吉斯試驗場Glen eagle路面以60 km/h的車速勻速行駛,采用LMS Test.Lab軟件采集車內(nèi)駕駛員外耳DLE(Driver left ear)和后排右乘客外耳RRR(Rear right passenger right ear)位置處的聲壓以及轉(zhuǎn)向節(jié)加速度,測試數(shù)據(jù)如圖1所示。曲線顯示在頻率30 Hz~40 Hz 附近,聲壓級超出目標值,通過對音頻的濾波回放,確認該頻率段聲壓是導致壓耳感的主要原因,而轉(zhuǎn)向節(jié)加速度X向在40 Hz 有較大峰值,說明在40 Hz處的激勵力較大。

圖1 車內(nèi)噪聲及轉(zhuǎn)向節(jié)加速度測試曲線

1.3 輪胎模態(tài)測試

測試輪胎在整車接地狀態(tài)下的模態(tài),輪胎胎皮及輪輞分別貼一圈傳感器,用激振器激勵,其中40 Hz 處的模態(tài)為輪胎的扭轉(zhuǎn)模態(tài),如圖2 所示。即胎皮相對于輪輞繞整車Y向旋轉(zhuǎn),其模態(tài)頻率為40.1 Hz,該模態(tài)為導致轉(zhuǎn)向節(jié)X向40 Hz 加速度峰值的主要原因。

圖2 輪胎扭轉(zhuǎn)模態(tài)40.1 Hz

2 問題分析與診斷

2.1 電驅(qū)總成模態(tài)仿真分析

該純電動汽車電驅(qū)總成通過三點懸置安裝在后副車架上,為一級隔振系統(tǒng),后副車架與車身通過4個襯套連接,形成二級隔振系統(tǒng),如圖3所示。

圖3 電驅(qū)動總成和副車架二級隔振系統(tǒng)

電驅(qū)總成模態(tài)仿真分析,電驅(qū)總成的準確慣性參數(shù)的獲取必不可少。運用動力總成慣性參數(shù)測試臺可以實現(xiàn)待測動力總成的質(zhì)量,質(zhì)心坐標,轉(zhuǎn)動慣量和慣性積的測量。動力總成慣性參數(shù)測試臺由主體裝置、傳感器模塊、數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換模塊、測試軟件組成,如圖4 所示。測試得到的電驅(qū)總成在電驅(qū)總成坐標系下的參數(shù)見表1。

表1 電驅(qū)動總成參數(shù)

圖4 電機轉(zhuǎn)動慣量測試

懸置及后副車架襯套剛度由供應商提供的預載下的動剛度測試值,模態(tài)計算時取30 Hz處的動剛度值。計算兩種狀態(tài)下的電驅(qū)剛體模態(tài)。狀態(tài)一,電驅(qū)接地模態(tài):考慮到懸置安裝點剛度的影響,將電驅(qū)+懸置+后副車架作為一個系統(tǒng),剛性約束后副車架與車身連接點,如圖5所示。計算電驅(qū)總成6自由度模態(tài)及解耦率;狀態(tài)二,電機在整車上的模態(tài):包含底盤系統(tǒng)+裝飾車身,其中裝飾車身用質(zhì)量點代替,計算電驅(qū)總成的剛體模態(tài)。模態(tài)結(jié)果見表2。從表2中可以看出,兩種狀態(tài)下的模態(tài)頻率差異較大,其中側(cè)傾模態(tài)相差10.3 Hz。

表2 電驅(qū)總成模態(tài)結(jié)果

圖5 狀態(tài)一計算工況圖

2.2 路噪仿真分析

建立整車有限元模型,包括裝飾車身,懸架系統(tǒng),其中,輪胎為模態(tài)輪胎模型,底盤襯套用CBUSH單元模擬,剛度為預載下測試的動剛度曲線。路噪分析方法為主向量法,即在輪芯加載24向量的輪芯載荷,計算車內(nèi)噪聲響應,具體方法介紹見參考文獻[7]至文獻[8]。仿真計算得到DLE和RRR的聲壓響應,如圖6 所示,可以看出,仿真的曲線與測試曲線特征一致,曲線的峰值也在30 Hz和40 Hz附近。

圖6 車內(nèi)路噪響應聲壓級

2.3 傳遞路徑分析

傳遞路徑分析(Transfer path analysis,TPA),即通過分析各傳遞路徑對總響應的貢獻量,找出起主導作用的路徑的方法。路面激勵經(jīng)過輪胎經(jīng)過底盤再到車身有多條路徑,一般從底盤與車身的連接點處斷開,即載荷通過底盤后再經(jīng)過這些連接點傳遞到車身。

該純電動汽車前懸架為雙叉臂結(jié)構(gòu),后懸架為多連桿結(jié)構(gòu),其傳遞路徑,如圖7所示。為更清楚分析載荷傳遞路徑,進行多級TPA 分析,第一級:將前后副車架劃分到底盤,則底盤與車身連接點如圖7中的虛線框所示;第二級:將前后副車架劃分為車身,則底盤與車身的連接點如圖7 中的點劃線框所示。

圖7 傳遞路徑

第一級傳遞路徑的總聲壓為:

其中:N1=7;

第二級傳遞路徑的總聲壓為:

其中:N2=13。

根據(jù)TPA理論,車身與底盤無論從哪里斷開,只要包含所有的路徑,都與總聲壓結(jié)果一樣,即:P1(ω)=P2(ω)=P(ω)。

虛擬仿真?zhèn)鬟f路徑分析,傳遞函數(shù)和接附點載荷均在有限元計算中完成。整車模型計算車內(nèi)路噪響應的同時可直接輸出底盤接附點載荷,而傳遞函數(shù)是用裝飾車身模型計算底盤接附點到車內(nèi)的噪聲傳函。分級TPA,需要計算不同層級的傳遞函數(shù),例如第一級TPA分析,需要計算前后副車架、前后減振器、前后彈簧以及上控制臂安裝點到車內(nèi)的噪聲傳函,所用的裝飾車身模型不包含前后副車架;第二級TPA分析,則計算擺臂、連桿、轉(zhuǎn)向機、電驅(qū)在副車架上的安裝點以及前后減振器、前后彈簧、上控制臂安裝點到車內(nèi)的噪聲傳遞函數(shù),所用模型為裝飾車身+前副車架+后副車架。

根據(jù)上述理論及方法,進行TPA 仿真分析。其中部分傳遞路徑編號見表3。主要貢獻路徑結(jié)果見表4。

表3 路徑編號

表4中正貢獻表示該條路徑在場點產(chǎn)生的聲壓與該點的總聲壓相位差小于90°,負貢獻表示該條路徑在場點產(chǎn)生的聲壓與該點的總聲壓相位差大于90°。

從表4 可以看出,前后排聲壓低頻峰值的主要貢獻路徑一致,第一級主要傳遞路徑為后副車架安裝點Z 向,載荷和傳函曲線如圖8 所示,可見30 Hz和40 Hz附近主要傳遞路徑的載荷和傳函都存在峰值。而第二級主要傳遞路徑,30 Hz 為電驅(qū)懸置Z向,40 Hz為H臂安裝點Z向,載荷和傳函曲線如圖9所示,其中30 Hz 電機懸置的載荷較大,40 Hz 電機懸置和H臂載荷都較大。

圖8 第一級TPA主要路徑節(jié)點載荷和傳遞函數(shù)

圖9 第二級TPA主要路徑節(jié)點載荷和傳遞函數(shù)

表4 傳遞路徑分析結(jié)果

根據(jù)2.1小節(jié)的結(jié)果,電機的俯仰和側(cè)傾模態(tài)分別為29.7 Hz 和32.7 Hz,與問題頻率30 Hz 接近,通過排查車身,發(fā)現(xiàn)尾門呼吸模態(tài)在31.3 Hz,由此推斷30 Hz 主要原因為電機模態(tài)與尾門模態(tài)耦合所致。對于40 Hz,輪胎的扭轉(zhuǎn)模態(tài)導致該頻率下的輪芯激勵力較大,即力從H 臂傳遞到后副車架再傳遞到車身。

2.4 方案設計

根據(jù)前面推斷的路噪峰值產(chǎn)生的原因,30 Hz需要電驅(qū)剛體模態(tài)與尾門模態(tài)避頻,而40 Hz,由于需要兼顧操穩(wěn)性能,無法再降低輪胎側(cè)壁剛度,故無法降低激勵力,根據(jù)二級隔振系統(tǒng)的特性,本文考慮將電驅(qū)總成設計成吸振器,降低40 Hz的峰值。

根據(jù)吸振器理論[9],需要將電驅(qū)的對地剛體模態(tài)即狀態(tài)一的模態(tài)頻率調(diào)到40 Hz。由于40 Hz 峰值的根本原因為輪胎的扭轉(zhuǎn)模態(tài)引起了整個后懸架的側(cè)傾而產(chǎn)生了較大的激勵力,故需要電驅(qū)的側(cè)傾模態(tài)做吸振作用。原方案電驅(qū)狀態(tài)一的側(cè)傾模態(tài)頻率為43.0 Hz,只需降低3 Hz,電驅(qū)系統(tǒng)重量為95 kg,后懸架除去電驅(qū)系統(tǒng)后重量為196 kg,重量比為0.48,基本上電機做成動力吸振器可行。具體措施如下:

第一步,優(yōu)化電驅(qū)懸置剛度,將電驅(qū)狀態(tài)一的側(cè)傾模態(tài)調(diào)到40 Hz,并且使得電驅(qū)模態(tài)解耦,保證側(cè)傾模態(tài)的解耦率大于85 %,使其發(fā)揮吸振器的作用,降低40 Hz后副車架的振動,記作方案Inv01;

第二步,在Inv01 的基礎(chǔ)上,優(yōu)化后副車架襯套剛度,使得電驅(qū)在整車上的模態(tài)與尾門呼吸模態(tài)避頻,從而降低30 Hz聲壓,記作方案Inv02。

優(yōu)化前后的懸置及后副車架襯套動剛度值見表5。優(yōu)化后的電驅(qū)模態(tài)見表6。將這兩個方案的參數(shù)輸入到整車模型中,計算整車路噪,其響應曲線如圖10所示。

表5 懸置及副車架襯套調(diào)整前后的動剛度/(N·mm-1)

表6 不同方案的電驅(qū)模態(tài)結(jié)果

Inv01通過降低電驅(qū)左右懸置Z向剛度,將電驅(qū)狀態(tài)一的側(cè)傾模態(tài)頻率調(diào)到39.5 Hz,解耦率達到88%,滿足吸振器的條件,圖10 中曲線也顯示前排路噪40 Hz 峰值降低了1.5 dB,后排路噪40 Hz 降低了5 dB,而電驅(qū)在整車上俯仰模態(tài)降低到26.2 Hz,避開了尾門呼吸模態(tài),但是側(cè)傾模態(tài)為29.7 Hz,未與尾門模態(tài)避頻,故前后排30 Hz路噪峰值未降低;Inv02將后副車架前點Z向剛度調(diào)大,使得電驅(qū)在整車上的側(cè)傾模態(tài)升高到34.0 Hz,避開了尾門的呼吸模態(tài)近3 Hz,故Inv02 方案前后排30 Hz 路噪下降明顯。

圖10 驗證方案的路噪響應對比曲線

3 方案驗證

根據(jù)Inv02的懸置及副車架襯套剛度,手工制作左右懸置Z向降低20%的襯套(襯套Z向打孔),后副車架前點襯套為樣件庫里的調(diào)校件,同樣在瑪吉斯試驗場,Glen eagle 路面,同一天測試換襯套前后的路噪響應,結(jié)果如圖11所示。曲線顯示前后排30 Hz~40 Hz 路噪曲線降低4 dB~5 dB,基本滿足目標要求,且主觀感受良好,驗證了方案有效性。

圖11 優(yōu)化方案試驗測試曲線對比

4 結(jié)語

利用有限元方法對路噪峰值進行診斷分析,發(fā)現(xiàn)純電動汽車電驅(qū)動總成剛體模態(tài)會引起路噪問題。通過分層級TPA分析,并通過方案驗證,得到電驅(qū)模態(tài)對路噪影響的機理??偨Y(jié)了考慮路噪性能電驅(qū)動總成剛體模態(tài)的設計原則:

(1)電驅(qū)動總成在整車狀態(tài)下的模態(tài)應該與整車彎曲、扭轉(zhuǎn)模態(tài)、開閉件模態(tài),大鈑金模態(tài)避開;

(2)對于二級隔振系統(tǒng),電驅(qū)總成可以設計成吸振器作用,即將電驅(qū)的接地模態(tài)調(diào)到激勵力的峰值頻率處,可以有效地降低主系統(tǒng)振動,從而降低路噪。

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