吳新友 方炳平
摘要:本文基于某電機(jī)企業(yè)中針對原有繞線裝置的不足,介紹了基于西門子S7-226 CPU電動(dòng)機(jī)定子線圈繞線系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì),電機(jī)定子線圈漆包線排列的緊密性、繞線的穩(wěn)定,會(huì)直接影響成品定子線圈工作的穩(wěn)定生。本文介紹了基于可編程控制的繞線機(jī)系統(tǒng)機(jī)械及電氣的控制方法,一次可繞六個(gè)定子線圈、可根據(jù)不同型號(hào)的定子更換基座與控制程序、在繞線過程中可由人機(jī)界面完成對繞線速度及緊密性的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)通過PLC程序控制得到穩(wěn)定、高速的繞制電機(jī)定子線圈。
關(guān)鍵詞:西門子S7-226 PLC;人機(jī)界面;多工位旋轉(zhuǎn)底盤
引言
高精度多工位定子線圈自動(dòng)繞線機(jī)控制系統(tǒng)(以下簡稱“繞線機(jī)”)采用了兩臺(tái)伺服電機(jī)精確位置控制和自動(dòng)繞線技術(shù),適用于各類電機(jī)定子線圈的繞線工作。繞線機(jī)是在電機(jī)定子、變壓器及電磁線圈等生產(chǎn)中最常用的設(shè)備,它一般可分為平繞機(jī)、半自動(dòng)式環(huán)型繞線機(jī)和簡易牽引式繞線機(jī)等。針對該企業(yè)原有的半自動(dòng)式及簡易繞線機(jī)存在效率低、排線精確度低、線圈排列緊密性低的問題,提出一種高精度、度效率的繞線裝置。
因此,本文加深對機(jī)械裝置改進(jìn)、PLC控制系統(tǒng)技術(shù)、伺服控制技術(shù)的研究,在此基礎(chǔ)上提出基于PLC對伺服電機(jī)精確定位及多工位工作的控制方法,在機(jī)械系統(tǒng)與電氣系統(tǒng)的共同控制條件下,達(dá)到精度高、線圈排列緊密及通用性強(qiáng)的繞線裝置系統(tǒng)。
1、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案
本繞線機(jī)控制裝置設(shè)計(jì)的基本思路如下所述,分析并提出了機(jī)架、定子底盤、導(dǎo)線機(jī)構(gòu)、繞線驅(qū)動(dòng)等機(jī)構(gòu)的位置和繞線速度及轉(zhuǎn)向的配合方案,利用西門子PLC和伺服電機(jī)控制系統(tǒng),解決多層線圈繞線、多種不同定子尺寸的繞線工作。以達(dá)到節(jié)約人工成本、導(dǎo)線纏繞效率高,速度快、線圈纏繞緊致、效果穩(wěn)定的裝置。
總體設(shè)計(jì)思路圍繞著企業(yè)當(dāng)前的繞線機(jī)存在的不足及需要增加的功能加以設(shè)計(jì),解決多工位繞線、高精度繞線、電氣安裝穩(wěn)定、器件布置合理緊湊及穩(wěn)固性等方面,設(shè)計(jì)方案系統(tǒng)框圖如圖1所示。
1.1系統(tǒng)控制方案及原則
本系統(tǒng)設(shè)計(jì)為:西門子PLC控制器,伺服驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)帶動(dòng)排線機(jī)構(gòu)、張力傳感器及進(jìn)給機(jī)構(gòu),操作面按鈕控制及人機(jī)界面觸摸屏控制,可選擇速度、點(diǎn)動(dòng)等調(diào)試??删幊炭刂破鞑捎梦鏖T子S7-200 CUP226系列,交流伺服驅(qū)動(dòng)器為Sinamics S120,開關(guān)電源型號(hào)PMT-24V-100W1AA,近接傳感器選用M18圓柱型,人機(jī)界面選用TP700 Comfort。伺服驅(qū)動(dòng)采用位置控制模式。
本控制系統(tǒng)電氣設(shè)計(jì)原則如下:(1)將功能類似的低壓器件安裝在相鄰位置。(2)盡可能減少器件之間的導(dǎo)線數(shù)量,做到最優(yōu)化的配置。(3)為了控制線路系統(tǒng)美觀、整齊且合理,把需要經(jīng)常使用、維護(hù)及易損器件安裝在相鄰位置。(4)將系統(tǒng)中的弱電及強(qiáng)電分離,減少系統(tǒng)之間的干擾。(5)PLC輸入、輸出接口有必要的保護(hù)模塊。
1.2 繞線機(jī)安全性保護(hù)
在應(yīng)該系統(tǒng)中,包含了電氣安全和機(jī)械安全。
(1)電氣安全:PLC輸入及輸出端的保護(hù)原理和方法如下所述:輸入端的保護(hù)措施為外加一級光電耦合器,當(dāng)外部有如高電壓輸入回路時(shí),會(huì)擊穿保護(hù)級光電耦合器,然后像更換熔斷器一樣將擊穿的光耦更換,保護(hù)了PLC輸入端電路。PLC輸出驅(qū)動(dòng)一般有直流和交流兩類負(fù)載,對交流負(fù)載采用并聯(lián)阻容電路,可防止浪涌電流對輸出電路的沖擊;而對直流負(fù)載可采用并聯(lián)續(xù)流二極管進(jìn)行保護(hù),防止關(guān)斷時(shí)產(chǎn)生的反電勢對電路的沖擊。
在控制電路中應(yīng)避免出現(xiàn)寄生回路,控制電路應(yīng)該具有完善的保護(hù)環(huán)節(jié),包括過載、短路、過流、欠壓和失壓等,同時(shí)還需要增加急停按鈕。
(2)機(jī)械安全:在伺服驅(qū)動(dòng)器控制進(jìn)給進(jìn)機(jī)構(gòu)往返的過程中,在軸上安裝了限位開關(guān),限位開關(guān)將信號(hào)傳送至電路系統(tǒng)PLC中,使伺服電機(jī)迅速停止以防止進(jìn)給機(jī)構(gòu)碰撞至圓盤。當(dāng)旋轉(zhuǎn)圓盤工作切換定子工位后,進(jìn)行繞線工作,為使得旋轉(zhuǎn)圓盤保持穩(wěn)定,僅靠停止?fàn)顟B(tài)的電機(jī)是不足以穩(wěn)定,故在圓盤上設(shè)計(jì)6個(gè)定位孔,每當(dāng)旋轉(zhuǎn)圓盤在某一工位繞線時(shí),通過氣缸伸出將旋轉(zhuǎn)圓盤軸插入定位孔,使得繞線時(shí)保持穩(wěn)定。
2、方案實(shí)施
將裝置的張力傳感器及進(jìn)給機(jī)構(gòu)、操作面按鈕控制及人機(jī)界面觸摸屏控制安裝在底座上,進(jìn)給及繞線機(jī)構(gòu)包含以下部件:限位氣缸、旋轉(zhuǎn)圓盤軸、旋轉(zhuǎn)圓盤、伺服電機(jī)、定子固定工位軸、繞線器、進(jìn)給電機(jī),將定子模工位固定于旋轉(zhuǎn)圓盤上,如圖2中ED部件所示。
2.1機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及其要點(diǎn)
該繞線裝置控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),從機(jī)械結(jié)構(gòu)布局開始,所以合理的布置非常重要,對于機(jī)械部件的設(shè)計(jì)要求如下:(1)旋轉(zhuǎn)的軸,包括連接器、同心軸,旋轉(zhuǎn)圓盤卡扣,圓形心軸和桿必須要有保護(hù)或限位。(2)對于繞線機(jī)構(gòu)要有足夠的強(qiáng)度、剛度,確保在繞線進(jìn)給時(shí)可靠的運(yùn)行,具有良好的抗震性能以及抗沖擊能力。(3)伺服電機(jī)帶動(dòng)圓盤中,傳動(dòng)平衡性好,能緩沖吸振。(3)電機(jī)減速機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)緊湊,傳動(dòng)效率高,傳動(dòng)準(zhǔn)確可靠,使用維護(hù)方便等。繞線機(jī)主要模型視圖及其功能部件如圖2所示。
A-底座 ?B-限位氣缸 ?C-旋轉(zhuǎn)圓盤軸 ?D-旋轉(zhuǎn)圓盤 ?M-伺服電機(jī) ?E-定子固定工位 ?F-繞線器 ?G-人機(jī)界面 ?H-控制按鈕 ?L-進(jìn)給電機(jī)
2.2控制系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)工作原理
將六個(gè)定子工位E(E1-E6)固定在圓形旋轉(zhuǎn)底盤D上,根據(jù)不同類型的定子可更換,定子模通過滑槽裝與圓盤,用螺絲釘固定。由伺服電機(jī)M通過皮帶輪帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)底盤工作,如在工位E1加工時(shí),此時(shí)由控制系統(tǒng)發(fā)出信號(hào)通過電磁閥使限位氣缸B伸出到圓盤上的固定孔,從而穩(wěn)定圓盤。此時(shí)進(jìn)給電機(jī)L帶動(dòng)繞線器F前進(jìn)并進(jìn)行繞線。
2.3程序控制設(shè)計(jì)
根據(jù)繞組線圈的繞制工藝要求,設(shè)計(jì)繞線機(jī)PLC控制程序,首先,設(shè)計(jì)點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行檢測程序,測試?yán)@線機(jī)進(jìn)給電機(jī)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)線桿左右移動(dòng)等,在人機(jī)界面上設(shè)計(jì)繪制“進(jìn)給前進(jìn)”,“進(jìn)給后退”等按鈕,測試?yán)@線機(jī)空載運(yùn)行狀態(tài)是否正常,并調(diào)試各級不同的紅線速度,控制進(jìn)給機(jī)電和圓盤電機(jī)空運(yùn)和復(fù)位等功能。點(diǎn)動(dòng)檢測程序檢查正常后,設(shè)計(jì)PLC自動(dòng)繞線程序,控制繞線機(jī)運(yùn)行單個(gè)工位繞線完整過程。根據(jù)要求待圓盤定位氣缸工作后,確定進(jìn)給電機(jī)移動(dòng)方向,調(diào)用參數(shù)計(jì)算子程序,根據(jù)線圈各級所設(shè)置的工藝參數(shù),計(jì)算出進(jìn)給電機(jī)運(yùn)行的頻率與脈沖數(shù),從而在觸摸屏上顯示當(dāng)前繞制導(dǎo)線匝數(shù)。
3、結(jié)語
此設(shè)計(jì)的繞線機(jī)構(gòu),通過了校企業(yè)合作方式進(jìn)行機(jī)械零部件的設(shè)計(jì)和電氣控制系統(tǒng)的PLC控制相結(jié)合調(diào)試,現(xiàn)已完成了樣機(jī)研制并應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中。通過實(shí)際工作證明,采用此種控制方式進(jìn)行電機(jī)定子繞組線圈的繞制,它的繞線效率、漆包線緊致程度、質(zhì)量均有提高。此外,與其他簡易繞線機(jī)相比,觸摸屏人機(jī)界面提供了更好的用戶體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化高精度紅線工藝,另外,旋轉(zhuǎn)底盤上的多工位安裝方式也提高了效率,該裝置具有操作簡單,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),在提高效率的情況下進(jìn)一步提升企業(yè)競爭力。
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項(xiàng)目來源:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院與浙江實(shí)利電機(jī)有限公司2021年校企合作橫向課題(SL20210228)。
作者簡介:吳新友 1984年生,男,浙江麗水,實(shí)驗(yàn)師/技師,本科,工學(xué)學(xué)士,麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵編323000),研究方向:電氣工程,機(jī)器人技術(shù)。