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煙氣脫硫脫硝治理多機(jī)并一塔的實(shí)踐與應(yīng)用

2021-10-27 07:00:54趙亞紅
關(guān)鍵詞:豎爐增壓風(fēng)機(jī)燒結(jié)機(jī)

劉 江 趙亞紅 晉 波

(陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 韓城 715400)

關(guān)健詞:煙氣治理;超低排放;脫硫脫硝;多機(jī)并一塔

0 引言

隨著我國(guó)大氣環(huán)境形勢(shì)的不斷嚴(yán)峻,2019年國(guó)家生態(tài)環(huán)保部下發(fā)《鋼鐵行業(yè)超低排放征求意見(jiàn)稿》提出,燒結(jié)機(jī)及球團(tuán)豎爐煙氣在基準(zhǔn)含氧量16%條件下,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物小時(shí)均值排放濃度分別不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3;特別限值地區(qū)汾渭平原等,到2020年10月底前,具備改造條件的鋼鐵企業(yè)基本完成超低排放改造。鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機(jī)濕法脫硫?qū)嶋H應(yīng)用基數(shù)較大,進(jìn)行超低排放改造都存在生產(chǎn)系統(tǒng)銜接影響大、周期長(zhǎng)、停產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失大、改造困難等問(wèn)題,多機(jī)并一塔的成功實(shí)踐應(yīng)用為鋼鐵行業(yè)的環(huán)保升級(jí)改造開(kāi)辟了一條捷徑。

1 脫硫脫硝煙氣治理現(xiàn)狀

陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司共有265m2、400m2、450m2燒結(jié)機(jī)3臺(tái)和19.5 m2球團(tuán)豎爐2臺(tái),其原有煙氣處理系統(tǒng)均采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,無(wú)法達(dá)到國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn),為滿足國(guó)家環(huán)保要求,公司從2019年8月份開(kāi)始先后實(shí)施了450m2、400m2、265m2燒結(jié)機(jī)煙氣綜合治理升級(jí)改造項(xiàng)目,并于2020年5月、6月、9月先后投入運(yùn)行,其中265m2燒結(jié)機(jī)煙氣采用活性炭工藝,400m2、450m2燒結(jié)機(jī)煙氣采用循環(huán)流化床+SCR脫硝工藝,改造后均達(dá)到了國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)[1]。

2019年11月龍鋼公司對(duì)球團(tuán)2臺(tái)豎爐煙氣綜合治理項(xiàng)目進(jìn)行方案論證,經(jīng)過(guò)與多個(gè)廠家的技術(shù)交流與論證,方案始終圍繞以濕法脫硫?yàn)榛A(chǔ)+濕電+消白的工藝進(jìn)行選型優(yōu)化討論,計(jì)劃施工工期7個(gè)月,投資費(fèi)用2300萬(wàn)。2020年6月400m2燒結(jié)脫硫脫硝半干法系統(tǒng)投運(yùn)后,因其處理煙氣的設(shè)計(jì)富余大且與球團(tuán)豎窯距離較近,相關(guān)技術(shù)人員提出了將球團(tuán)豎窯煙氣并入400m2燒結(jié)脫硫脫硝半干法系統(tǒng)的方案,并多方充分論證可行。

2 煙氣治理多機(jī)并一塔必須滿足的條件

要實(shí)現(xiàn)多機(jī)煙氣并入一塔運(yùn)行,必須具備以下條件:1)煙氣的成份、溫度、壓力等相同或相近,各級(jí)煙氣排放控制物及排放限值相同。2)終端處理塔的煙氣處理能力必須≥各級(jí)煙氣量之和。3)容易施工,投資費(fèi)用低。4)運(yùn)行成本低。

3 球團(tuán)豎爐煙氣并入400m2燒結(jié)脫硫塔的可行性分析

球團(tuán)豎爐系統(tǒng)各項(xiàng)條件參數(shù)如下:1)球團(tuán)豎爐與燒結(jié)的原料均為鐵礦粉,燃料均為高爐煤氣,其煙氣成份與燒結(jié)基本相同,出口煙氣排放控制物均為SO2、NOx、顆粒物,且排放限值相同(在基準(zhǔn)含氧量16%條件下,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物小時(shí)均值排放濃度分別不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3)。2)球團(tuán)豎爐煙氣溫度≤150℃,燒結(jié)煙氣溫度≤160℃,均滿足400脫硫脫硝系統(tǒng)要求。3)400燒結(jié)的煙氣量≤140萬(wàn)Nm3/h,球團(tuán)豎爐煙氣量≤60萬(wàn)Nm3/h,400脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)煙氣處理量為200萬(wàn)Nm3/h,基本能夠滿足2個(gè)系統(tǒng)的煙氣處理能力。4)400脫硫脫硝系統(tǒng)與球團(tuán)豎爐距離較短,直線距離僅有200m,煙道敷設(shè)長(zhǎng)度為350m,煙氣阻力小,容易施工,工期較短,投資費(fèi)用低。5)球團(tuán)煙氣并入400脫硫脫硝系統(tǒng),不需要另外新建脫硫脫硝設(shè)施,無(wú)須設(shè)置操作人員,可以節(jié)省大量動(dòng)力能源費(fèi)用和人工費(fèi)用,運(yùn)行費(fèi)用較低。6)因此將球團(tuán)煙氣引入400脫硫脫硝系統(tǒng)完全可行。

4 設(shè)計(jì)依據(jù)

嘉惠球團(tuán)廠現(xiàn)有2臺(tái)19.5m2豎爐,配套石灰石-石膏濕法脫硫全部?jī)艋幚恚?00m2燒結(jié)機(jī)脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理煙氣量220萬(wàn)m3/h(工況),現(xiàn)實(shí)際工況運(yùn)行風(fēng)量130 m3/h~140 萬(wàn) m3/h,剩余一定富余量。嘉惠球團(tuán)豎爐實(shí)際工況運(yùn)行風(fēng)量45m3/h~55 萬(wàn)m3/h,考慮到生產(chǎn)運(yùn)行變化,擬將80%煙氣接引至400脫硫脫硝系統(tǒng),利用400脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)剩余富余量進(jìn)行凈化處理。將20%煙氣繼續(xù)由原石灰石-石膏濕法脫硫進(jìn)行處理,根據(jù)實(shí)際情況盡可能的將所有煙氣進(jìn)行全接引處理,嘉惠球團(tuán)廠豎爐煙氣具體參數(shù)見(jiàn)表1。

通過(guò)上述表1、表2的煙氣參數(shù)對(duì)比,除了NOx濃度和含氧量數(shù)值外其余成份相差不大,混合后進(jìn)入400m2燒結(jié)煙氣脫硫脫硝裝置進(jìn)行處理,設(shè)計(jì)完全可以滿足要求。

表1 嘉慧球團(tuán)豎爐設(shè)計(jì)參數(shù)表

表2 400m2脫硫脫硝除塵裝置設(shè)計(jì)參數(shù)

5 接引改造方案

球團(tuán)煙氣引入400 m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)的煙氣流程:1#/2#球團(tuán)豎爐煙氣—1#/2#球團(tuán)主抽風(fēng)機(jī)—2臺(tái)球團(tuán)豎爐煙氣匯合—新增豎爐增壓風(fēng)機(jī)—400m2燒結(jié)煙氣治理島—煙囪排放。

為克服煙道阻力,同時(shí)為了便于煙氣量調(diào)節(jié)控制,增加1臺(tái)變頻增壓風(fēng)機(jī),風(fēng)量為60萬(wàn)Nm3/h,將球團(tuán)煙氣引到400 m2燒結(jié)煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)。

自球團(tuán)豎爐主抽風(fēng)機(jī)出口兩路煙氣混合處后端開(kāi)始至400 m2燒結(jié)脫硫吸收塔入口煙道駁接法蘭之間敷設(shè)安裝煙道350m,并增設(shè)煙道檔板門(mén),便于煙氣量調(diào)節(jié)和控制。

在保證400 m2燒結(jié)煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)安全可靠穩(wěn)定運(yùn)行的條件下,擬將嘉惠球團(tuán)45萬(wàn)m3/h(工況,暫定)球團(tuán)煙氣引入400m2燒結(jié)機(jī)的脫硫脫硝除塵裝置內(nèi)進(jìn)行煙氣處理,實(shí)現(xiàn)2套煙氣處理系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行并全部達(dá)到國(guó)家超低排放要求。系統(tǒng)流程圖如圖1所示。

圖1 球團(tuán)豎爐煙氣并入400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)煙氣流程圖

如圖所示自球團(tuán)豎爐主抽風(fēng)機(jī)出口兩路煙氣混合處后端球團(tuán)脫硫增壓風(fēng)機(jī)前端煙道處進(jìn)行開(kāi)口接引,須新建大約300m管道,中間設(shè)計(jì)若干膨脹節(jié)(采用軟連接耐高溫、耐腐蝕材料的膨脹節(jié)),須開(kāi)挖煙道支架基坑約20個(gè),采用H型鋼全部制作門(mén)型支架架設(shè)接引煙道,煙道利用8mm鋼板卷板自制焊接成直徑3850mm的圓型管道,大約須消耗鋼板、型材共計(jì)600t,接引煙道中間增加變頻風(fēng)機(jī)1套(采用10kV變頻電機(jī)及高壓變頻器調(diào)節(jié)控制)通過(guò)風(fēng)機(jī)調(diào)頻及風(fēng)門(mén)控制接引煙氣流量、風(fēng)壓等,煙道接引開(kāi)口處去原濕法脫硫及新設(shè)增壓風(fēng)機(jī)前后煙道上各增加密封性能較好的風(fēng)擋門(mén)控制煙氣開(kāi)關(guān),風(fēng)擋門(mén)調(diào)節(jié)采用電動(dòng)執(zhí)行器遠(yuǎn)程控制,原濕法脫硫及新接引至400新脫硫脫硝的兩段煙道煙氣流量、風(fēng)壓等參數(shù)主要由各自增壓風(fēng)機(jī)調(diào)頻及風(fēng)門(mén)開(kāi)度控制調(diào)節(jié)。

新增引風(fēng)機(jī)須增加高壓開(kāi)關(guān)1套,風(fēng)機(jī)配套變頻器1臺(tái)(帶工、變頻2種啟動(dòng)方式),操作控制電腦1套(配套整套ABB控制系統(tǒng))并且并入400脫硫脫硝系統(tǒng),煙氣在線監(jiān)測(cè)CEMS分析系統(tǒng)1套(監(jiān)測(cè)新接引段煙道的風(fēng)壓、風(fēng)量、煙溫、氮氧化物、粉塵、SO2等參數(shù)),新建變頻器室1座,CEMS監(jiān)測(cè)室1座。

6 項(xiàng)目技術(shù)難點(diǎn)

該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中攻克了4項(xiàng)技術(shù)難點(diǎn)。1)球團(tuán)脫硫與400m2燒結(jié)脫硫脫硝2個(gè)系統(tǒng)合二為一,球團(tuán)豎爐的2臺(tái)主抽風(fēng)機(jī)、400m2燒結(jié)機(jī)的2臺(tái)主抽風(fēng)機(jī)、新增加的增壓風(fēng)機(jī)、脫硫脫硝的引風(fēng)機(jī)共6臺(tái)大型風(fēng)機(jī)的串并聯(lián),導(dǎo)致多臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓之間的矛盾,如何避免風(fēng)機(jī)之間的頻率、風(fēng)門(mén)控制引起的喘振及煙氣發(fā)生紊流對(duì)兩套系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成影響是該項(xiàng)目的技術(shù)難點(diǎn)之一。2)由于400脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)未考慮球團(tuán)煙氣系統(tǒng),高濃度球團(tuán)煙氣如果無(wú)法全部引入,如何分配煙氣量實(shí)現(xiàn)濕法脫硫和半干法脫硫2套煙氣凈化系統(tǒng)的并列運(yùn)行是該項(xiàng)目又一技術(shù)難點(diǎn)[2]。3)兩股煙氣碰到一起后互相干擾,導(dǎo)致煙氣阻力加大、煙氣紊流。4)如果嘉慧球團(tuán)豎爐煙氣接引不完,濕法脫硫繼續(xù)運(yùn)行,日常運(yùn)行人員、設(shè)備備件動(dòng)力能源消耗等成本,造成單一系統(tǒng)復(fù)雜化。

7 消除技術(shù)難點(diǎn)的措施

針對(duì)以上技術(shù)難點(diǎn),采取相應(yīng)的措施。1)將6臺(tái)風(fēng)機(jī)的電流、風(fēng)門(mén)開(kāi)度、頻率、壓力等運(yùn)行參數(shù)信號(hào)全部接引至400m2燒結(jié)脫硫脫硝主控室進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,由400m2燒結(jié)脫硫脫硝主控室統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮球團(tuán)豎爐、400m2燒結(jié)生產(chǎn),生產(chǎn)異常信息及時(shí)上報(bào)主控室,各風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)、頻率調(diào)整由主控室各統(tǒng)一發(fā)令。2)在球團(tuán)煙氣管道上安裝煙氣在線監(jiān)測(cè)設(shè)備,將球團(tuán)煙氣的風(fēng)量、風(fēng)壓、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等運(yùn)行參數(shù)信號(hào)接引至400m2燒結(jié)脫硫脫硝主控室,便于實(shí)時(shí)監(jiān)控和工藝參數(shù)操作、調(diào)整。3)在球團(tuán)煙氣接引管道并入400m2燒結(jié)煙氣治理島的駁接處增設(shè)導(dǎo)流板,減少煙道阻力,防止煙氣紊流。4)對(duì)球團(tuán)豎爐2臺(tái)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行增風(fēng)改造,提高風(fēng)量和風(fēng)壓,降低新增豎爐增壓風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)球團(tuán)煙氣的全部接引。

8 接引實(shí)施過(guò)程

2020年11月17日9:00,球團(tuán)煙氣開(kāi)始引入400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng),先引入1臺(tái)球團(tuán)豎爐煙氣,風(fēng)量為30萬(wàn)Nm3/h左右,增壓風(fēng)機(jī)頻率為28Hz,球團(tuán)煙道風(fēng)壓為-0.4kPa左右, 400m2燒結(jié)脫硫脫硝引風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度由76%提高到82%,電流由330A左右提高到420A左右,400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。隨后于2020年11月17日14:00,將2臺(tái)球團(tuán)豎爐煙氣全部引入,風(fēng)量為58萬(wàn)Nm3/h左右,增壓風(fēng)機(jī)頻率為41Hz,球團(tuán)煙道風(fēng)壓為-0.3kPa左右, 400m2燒結(jié)脫硫脫硝引風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度提高到90%,電流增至530A左右,總煙氣量為180Nm3/h~190Nm3/h,400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常,出口排放指標(biāo)全部合格,達(dá)到國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn),球團(tuán)豎爐煙氣全部成功接引至400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)。

球團(tuán)煙氣引入400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)后,球團(tuán)煙道負(fù)壓波動(dòng)較大,400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)電、石灰、氨水、水、壓縮空氣等消耗相應(yīng)增加,經(jīng)過(guò)不斷摸索和優(yōu)化,增壓風(fēng)機(jī)頻率調(diào)整至43Hz,球團(tuán)煙道風(fēng)壓為-0.35kPa左右,400m2燒結(jié)脫硫脫硝引風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度控制在85%左右,電流下降到500A左右,既保證了球團(tuán)生產(chǎn)的穩(wěn)定,又降低了運(yùn)行成本。

9 改造后的效果

多機(jī)并一塔的成功改造應(yīng)用降低了投資及運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保改造目標(biāo),提供了寶貴的借鑒先例。1)將球團(tuán)和燒結(jié)機(jī)2套煙氣系統(tǒng)并入一塔運(yùn)行的成功實(shí)踐應(yīng)用,屬于國(guó)內(nèi)首創(chuàng),對(duì)全國(guó)鋼鐵行業(yè)煙氣治理具有借鑒推廣意義。2)通過(guò)各項(xiàng)工藝參數(shù)的不斷摸索和優(yōu)化,最終實(shí)現(xiàn)了球團(tuán)煙氣全接引,球團(tuán)濕法脫硫全部停運(yùn),2套系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)了超低排放,煙氣觀感良好,無(wú)白煙現(xiàn)象。3)球團(tuán)煙氣引入后的實(shí)際運(yùn)行成本為10.8元/t礦,與原改造方案(在濕法脫硫的基礎(chǔ)上+濕電+消白)13元/t礦的運(yùn)行成本相比,下降2.2元/t礦,年節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用396萬(wàn)元。4)該項(xiàng)目工期與原改造方案(在濕法脫硫的基礎(chǔ)上+濕電+消白)相比,工期縮短2個(gè)半月,投資費(fèi)用節(jié)約1200萬(wàn)元左右。

10 結(jié)語(yǔ)

煙氣脫硫脫硝治理多機(jī)并一塔的研究與實(shí)踐,在200Nm3/h煙氣量的400m2大型燒結(jié)機(jī)上能夠大膽地成功探索與應(yīng)用實(shí)屬不易,攻克了6臺(tái)大型離心風(fēng)機(jī)的串、并聯(lián)風(fēng)量、風(fēng)壓之間的矛盾技術(shù)難點(diǎn),同時(shí)還可在大型企業(yè)燒結(jié)機(jī)等不停機(jī)停產(chǎn)的前提下進(jìn)行環(huán)保施工改造,不僅減少了企業(yè)工藝鏈的一系列停產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失,還大大縮短了施工工期,降低了投資費(fèi)用和運(yùn)行成本,排放達(dá)標(biāo),屬于國(guó)內(nèi)首創(chuàng),為全國(guó)鋼鐵行業(yè)煙氣治理提供借鑒。對(duì)2個(gè)系統(tǒng)之間的相互影響、運(yùn)行成本、生產(chǎn)協(xié)調(diào)等問(wèn)題,我們將繼續(xù)優(yōu)化和完善各項(xiàng)工藝參數(shù),使系統(tǒng)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。

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