胡小剛,王 波
(1.重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司,重慶 408500;2.西藏開投果多水電有限公司,西藏 昌都 854000)
某水電站位于烏江下游河段,為壩式水電站,屬日調(diào)節(jié)水電站,大壩為混凝土重力壩,壩頂高程227.5 m,最大壩高78.5 m,壩頂長600.1 m;水庫正常蓄水位 215 m,死水位 211.5 m,總庫容 3.2 億 m3,調(diào)節(jié)庫容0.37 億m3。電站主要建筑物有擋水建筑物、泄洪建筑物、電站廠房和通航建筑物。電站共有10個表孔,布置10 扇弧形15.50 m×20.00 m(寬×高)工作閘門,弧門最大開度28 m,由容量為2×4 600 kN的液壓啟閉機控制。該泄洪表孔三支臂弧形門曲率半徑是當(dāng)時國內(nèi)最大的。啟閉機采用現(xiàn)地控制或中央集中控制,可全程或局部開啟,為動水啟閉。同時,系統(tǒng)具有檢修調(diào)試控制功能、下滑回升控制功能以及監(jiān)視報警功能等。該電站泄洪弧門于2011 年底投入運行。
每臺液壓啟閉機由1 臺液壓泵站驅(qū)動,采用“一泵一機”傳動控制方式用2 臺油缸操作啟閉弧形工作閘門,如圖1所示。由于液壓啟閉機啟門力較大,為2×4 600 kN,考慮到液壓泵站的設(shè)備容量和電源容量以及閘門啟閉運行安全性,每套液壓泵站設(shè)3臺手動變量柱塞泵同時工作、互為備用。油缸活塞啟門速度為0.6~0.8 m/min(可調(diào))、閉門速度為0.5 m/mim(可調(diào))。液壓泵站分為集中控制功能塊和油缸旁保壓安全閥塊,其中后者用于開啟后保壓閉鎖,并具有閘門啟閉過程中保護啟閉機因管路破裂而造成事故的功能。
圖1 弧門液壓系統(tǒng)
啟門操作時,YV3、YV5 帶電,系統(tǒng)壓力油經(jīng)閥組插裝閥(件22.1)、調(diào)速閥/比例調(diào)速閥(件49.1/26.1、49.2/26.2)、液控單向閥(件47.1、47.2)至兩油缸有桿腔,兩油缸無桿腔油液通過插裝閥(件27.3)、回油濾油器(件12)流回油箱,液壓啟閉機啟門。啟門過程中,液壓系統(tǒng)將油缸開度檢測裝置測出的閘門位置信號發(fā)送至本現(xiàn)地控制站的PLC 中,由其處理實現(xiàn)兩閘門的同步動作,并實現(xiàn)兩閘門任意開度控制。啟門壓力由溢流插裝閥(件27.2)的先導(dǎo)壓力控制閥(件50.2)調(diào)定。
YV1得電后延時5 s啟動第1臺電機,延時8 s后啟動第2 臺電機,延時11 s 后啟動第3 臺電機;延時15 s后,YV1失電,系統(tǒng)升壓。YV2、YV4、YV6帶電,系統(tǒng)壓力油由插裝閥(件22.2)、順序閥(件59)至油缸無桿腔,油缸有桿腔油液經(jīng)液控單向閥(件47.1、47.2)、調(diào)速閥/比例調(diào)速閥(件49.1/26.1、49.2/26.2)、溢流插裝閥(件27.2)、回油濾油器(件12)流回油箱。液壓系統(tǒng)進行閉門動作時,閉門壓力由溢流插裝閥(件27.3)的先導(dǎo)壓力控制閥(件64)調(diào)定。
閘門在進行啟門、閉門動作時,通過2 臺比例調(diào)速閥來實現(xiàn)2只油缸的同步運行及啟、閉門速度的調(diào)節(jié)。具體運行工況為:將調(diào)速閥49.1、49.2 的流量值盡可能調(diào)到一致(45 L/min),主控室根據(jù)閘門啟門速度和閉門速度要求,給比例調(diào)速閥的功率放大器輸入對應(yīng)的電壓信號(其中,1 臺比例調(diào)速閥控制的油缸為基準(zhǔn)油缸,另1臺比例調(diào)速閥控制的油缸為跟隨油缸)。進行啟、閉門動作時,當(dāng)2套油缸的同步誤差超過5 mm時,增大或減小跟隨油缸比例調(diào)速閥功率放大器的電壓信號值以增大或減小比例開口量,進行糾偏;當(dāng)2 套油缸的同步誤差≤5 mm 時,恢復(fù)至原電壓信號的設(shè)定值。當(dāng)兩油缸的位置差再次超過5 mm時,重復(fù)以上動作,以實現(xiàn)2套油缸同步動作。
2018 年4 月,對弧門進行機械及電氣常規(guī)汛前檢查。在對弧門進行靜水全行程試驗時發(fā)現(xiàn)4 號弧門開至6 m 左右,閘門開度儀顯示左缸開度數(shù)據(jù)快,發(fā)生超調(diào)現(xiàn)象,左右偏差達到80~90 mm,閘門開度偏差過大報警,使得弧門發(fā)生故障停機。后對弧門系統(tǒng)進行檢查,初步發(fā)現(xiàn)弧門在開啟開度5~6 m 時開度儀突然顯示左缸開度數(shù)據(jù)快、右缸開度數(shù)據(jù)慢現(xiàn)象,后因左右缸偏差過大進行手動強制糾偏無效停機。為此,更換了開度儀編碼器,弧門全關(guān)進行歸零設(shè)置。
4 月11 日,弧門由全關(guān)轉(zhuǎn)向開啟開度5~6 m時,開度儀突然顯示左缸開度數(shù)據(jù)快現(xiàn)象,發(fā)生超調(diào)報警,此時左側(cè)高度高于右側(cè)最大430 mm,同時壓力表顯示左缸壓力升高了2~3 MPa 而右缸降低了7~8 MPa。報警停機后,弧門由6 m 左右的開度向下關(guān)閉時,左缸壓力略微升高1~2 MPa 而右缸壓力突然降低5~6 MPa,此時表明左缸壓力比右缸壓力高。現(xiàn)場分析發(fā)現(xiàn),右油缸直動式溢流閥動作,弧門由全關(guān)至5 m 多開度時,隨著弧門開啟高度升高,其負(fù)載增大,壓力也隨之增大。由于右油缸直動式溢流閥動作(低于設(shè)定值),在啟門過程中排壓,右缸壓力突然降低,弧門右側(cè)下滑,受力偏向左缸,左側(cè)壓力升高同時開度儀顯示左缸開度數(shù)據(jù)快,發(fā)生超調(diào)現(xiàn)象。在落門的過程中開度6~5.5 m 時,右缸溢流閥和液控單向閥同時排油,而左缸只有液控單向閥排油,右缸壓力突然降低,左缸壓力會有一個略微上升過程。在弧門落至出口壓力低于右側(cè)溢流閥的安全動作壓力時,溢流閥關(guān)閉,左右油缸都是通過相同壓力油源的單向閥排油,左右缸的出口壓力會趨于一致直至弧門全關(guān)。當(dāng)時分析認(rèn)為,右缸的溢流閥壓力降低至整定值,在啟閉門時超過壓力值就泄壓,需進行壓力調(diào)整。當(dāng)天18∶30 至次日9∶30,開啟弧門2 m開度進行了下滑保壓試驗,15 h下滑量1 mm,數(shù)值正常,說明左右缸活塞內(nèi)漏和液控單向閥正常。4 月12 日,重新開啟弧門進行驗證,同樣到開度5 m多開度儀顯示左缸開度數(shù)據(jù)快,發(fā)生超調(diào)現(xiàn)象,左右缸偏差過大報警,說明問題沒有得到解決。對右缸壓力表和管路檢查發(fā)現(xiàn),左右缸壓力表編號貼反(表15.3/15.4),實際情況應(yīng)是開度到6 m 左右時左缸壓力降低、右缸壓力升高。然而,開度儀數(shù)字顯示左缸開度高、右缸開度低,發(fā)生超調(diào)現(xiàn)象,左邊弧門高于右邊最大值430 mm,這就產(chǎn)生以下矛盾:左開度顯示高,右開度顯示低,而左缸壓力低于右缸,閘門應(yīng)該偏向右側(cè)。該弧門已經(jīng)投產(chǎn)7 a多,每年汛前都會進行凈水全行程試驗及動水1 m 開度啟閉試驗,說明弧門的導(dǎo)軌偏差是正常的,弧門開啟不成功是由于液壓系統(tǒng)及自動化原件造成的。
弧門由全關(guān)開啟時左右缸的壓力基本一致,油缸的活塞桿伸出,內(nèi)置式開度儀的鋼絲繩被拉開,隨著啟門活塞收回,弧門上升,同時開度儀鋼絲繩收回。
(1)左側(cè)開度儀鋼絲繩的卷線裝置布線偏移跳槽,從而引起左缸編碼器多轉(zhuǎn)幾圈。開度儀顯示左高,比例閥會給右缸調(diào)壓,壓力表瞬間顯示右高左低,此時開度儀顯示左高右低。因為鋼絲繩偏移,手動糾偏右缸不會變化,實際是右升高,管理人員看到右側(cè)水封間隙大,而開度儀顯示的是不真實數(shù)字。關(guān)閉時,因為開度儀顯示左高右低,比例閥會給右缸壓力,右缸壓力有一個上升,左側(cè)比例閥減小油量壓力降低。通過右缸伸出的鋼絲繩伸開,帶動編碼器一起動作,左右缸開度趨于一致,直至全關(guān)。
(2)右側(cè)開度儀鋼絲繩沒有收回或收回少,而左側(cè)的開度儀正常收回。左側(cè)開度為正常開度,而右缸開度儀鋼絲沒有回卷,比例閥會給右缸調(diào)壓,越調(diào)越偏,壓力表瞬間顯示右高左低。開度儀顯示左高右低,因為右側(cè)開度儀鋼絲繩沒有收回,手動糾偏右缸也不會變化。關(guān)閉時,開度儀顯示左高右低,比例閥會給右缸壓力,右缸壓力有一個上升,左側(cè)比例閥減小油量壓力降低,通過右缸伸出的鋼絲繩伸開,帶動編碼器一起動作,左右缸的開度趨于一致,直至全關(guān)。
為此,必須檢查開度儀鋼絲繩或者開度儀恒力彈簧。由于該液壓啟閉機內(nèi)置開度儀,鋼絲繩在啟閉機內(nèi)部,所以先檢查開度儀恒力彈簧。拆卸后,發(fā)現(xiàn)右側(cè)開度儀恒力彈簧斷裂,如圖2 所示。開度儀恒力彈簧損壞導(dǎo)致不能完全開啟弧門。由于開度儀存在問題,不管“現(xiàn)場”“遠(yuǎn)方”“手動”,弧門開度到6 m左右時,比例閥就會調(diào)節(jié)調(diào)壓,越調(diào)越偏,使得弧門不能開啟到位。
圖2 開度儀恒力彈簧
為確保缺陷處理的安全順利進行,首先將弧門1 號、2 號比例閥電源切斷,屏蔽開度儀數(shù)顯和超調(diào)報警,派1 人監(jiān)視左右缸壓力表值,派2 人觀察左右側(cè)弧門本體密封和導(dǎo)軌間隙,派1 人用望遠(yuǎn)鏡觀察弧門啟動時導(dǎo)向輪和導(dǎo)軌間隙、導(dǎo)向輪是否轉(zhuǎn)動,另派1 人用全站儀測量左右側(cè)弧門高度。手動開啟弧門,每開啟1 m 記錄弧門左右高度,一直上升,中間可以根據(jù)弧門和導(dǎo)軌的間隙進行糾偏。各作業(yè)人員聽從總指揮統(tǒng)一調(diào)度,利用對講機做好溝通,發(fā)現(xiàn)異常立即停止弧門開啟試驗。若弧門可以開啟,則說明弧門本體及液壓系統(tǒng)沒有問題。弧門開啟至全開位置,切除啟閉機動力電源,更換右側(cè)開度儀恒力彈簧。由于開度儀恒力彈簧安裝在啟閉機底端,需要防止相關(guān)人員高空墜落?;¢T開啟后恒力彈簧處于收回狀態(tài),彈簧彈性勢能造成人員傷害的可能大大降低,風(fēng)險可控。更換后,全關(guān)弧門歸零設(shè)置,并進行手動和自動全行程啟閉試驗。
弧門故障處理后,2018 年汛期,該電站多次啟閉4 號弧門實現(xiàn)穩(wěn)定運行,為安全度汛奠定了良好基礎(chǔ)。針對液壓弧門在開啟中突然偏差過大的原因進行了分析,找出了導(dǎo)致缺陷原因,并提出了可靠方法完成缺陷處理,可為處理類似問題提供參考。