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煙氣濕法脫硫系統(tǒng)簡介及石膏脫水裝置的改進

2021-10-27 08:28金志民王道斌張熙格張舒予
水泥技術(shù) 2021年5期
關(guān)鍵詞:旋流器吸收塔濕法

金志民,王道斌,張熙格,張舒予

杭州富陽某5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,石灰質(zhì)原料采用當?shù)厥規(guī)r礦區(qū)的石灰石,礦石中的含硫量不穩(wěn)定,SO3數(shù)值在0.11%~0.20%之間變化,進廠石灰石的化學成分如表1所示。據(jù)測算,該生產(chǎn)線生料磨停運時,SO2排放濃度最高值可達500mg/Nm3,生料磨正常運行時,SO2排放濃度在300mg/Nm3左右。

表1 進廠石灰石的化學成分

2020年11月,浙江省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的《浙江省水泥行業(yè)超低排放改造實施方案》中規(guī)定,2025年6月底前,水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)煙氣SO2的排放濃度≯35mg/Nm3。為實現(xiàn)SO2超低排放,達到環(huán)保要求,該生產(chǎn)線配置了濕法脫硫系統(tǒng)。

1 濕法脫硫系統(tǒng)概況

1.1 系統(tǒng)簡介

該水泥生產(chǎn)線采用“石灰石-石膏”濕法脫硫工藝,窯尾廢煙氣經(jīng)窯尾大布袋除塵器除塵后,通過窯尾排風機接入脫硫系統(tǒng),脫硫后的凈煙氣再返回至窯尾煙囪排放到大氣。該濕法脫硫系統(tǒng)使用窯尾大布袋收塵器收集的窯灰作為吸收劑,煙氣進入吸收塔與噴淋的石灰漿液逆向接觸,發(fā)生化學反應,除去煙氣中的SO2。吸收塔上部設(shè)有三級高效除霧器,經(jīng)過脫硫處理的煙氣通過除霧器后,除去清潔煙氣中所攜帶的霧滴。

同時,脫硫塔底部也在以強制氧化的方式將亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣(石膏的雛形),氧化后生成的硫酸鈣溶液通過石膏排漿泵排出,進入終端的石膏脫水系統(tǒng),最終形成的副產(chǎn)物為CaSO4·2H2O。

1.2 運行標準及運行效果

脫硫系統(tǒng)執(zhí)行最新國家標準規(guī)定的同時,還應符合杭州市的大氣污染物排放標準要求。

脫硫系統(tǒng)驗收標準:窯尾煙囪的SO2排放濃度(脫硫前的SO2濃度≤500mg/Nm3,O2濃度含量基于10%)≤10mg/Nm3。

改造后,系統(tǒng)運行期間,脫硫塔進口SO2濃度值在220~360mg/Nm3范圍內(nèi)變化,SO2排放濃度始終<10mg/Nm3。在3臺循環(huán)泵全部開啟的情況下,測試SO2排放濃度始終<5mg/Nm3,該項目完全可以滿足超凈排放的設(shè)計要求。2020年11月份對脫硫系統(tǒng)進行了檢測,其運行指標遠優(yōu)于合同規(guī)定值。

2 濕法脫硫系統(tǒng)石膏脫水裝置介紹

2.1 石膏脫水裝置的構(gòu)成

石膏脫水裝置主要由石膏旋流器、真空皮帶脫水機和氣液分離器、水環(huán)式真空泵、濾液水箱及石膏倉(庫)組成,如圖1所示。

圖1 石膏脫水裝置的構(gòu)成及其工藝流程

(1)石膏旋流器

石膏旋流器安裝在真空皮帶脫水機的上部,利用強離心力實現(xiàn)石膏漿液的初步分離,可在各種負荷條件下,通過控制旋流子的數(shù)量,滿足入口最低漿液流量和壓力,或在漿液濃度變化(漿液濃度15%、20%、25%和30%)的條件下穩(wěn)定運行。

(2)真空皮帶脫水機

真空皮帶脫水機是充分利用物料重力和真空吸力實現(xiàn)固液分離的高效設(shè)備,需高位布置,與石膏旋流器放置在同一建筑物的不同層面。

(3)真空泵

每臺真空皮帶脫水機配置1臺水環(huán)式真空泵泵,與皮帶機就近布置。

(4)石膏儲存庫

石膏脫水裝置設(shè)置一個石膏倉(庫),作為臨時存放脫硫石膏用。石膏倉(庫)下部設(shè)有石膏裝運通道,可定期外運。

2.2 石膏脫水工藝流程

來自吸收塔的石膏漿液經(jīng)石膏排漿泵進入石膏旋流器,濃縮后的漿液再經(jīng)過真空皮帶脫水機脫水,脫水的同時對石膏進行沖洗,以滿足石膏綜合利用的品質(zhì)要求。脫水后石膏含水量<15%(重量),送入石膏倉(庫)貯存。濾出液返回吸收塔作為補充水,以維持吸收塔內(nèi)的液面平衡,或者定期將部分濾出液注入篦冷機以保持脫硫系統(tǒng)水質(zhì)。旋流器的上清液送回吸收塔。具體流程見圖1。

石膏脫水裝置分為兩級,第一級為石膏旋流濃縮器,從旋流器至下級脫水設(shè)備的漿液固體含量為40%~50%;第二級為真空皮帶脫水機,經(jīng)真空皮帶脫水機脫水,生成滿足設(shè)計要求的石膏餅,石膏濾液水進入濾液回收水箱,通過濾液水泵送入篦冷機系統(tǒng)或吸收塔循環(huán)利用。

石膏脫水系統(tǒng)配備相應的沖洗設(shè)施,當排出石膏的管線不運行時,沖洗設(shè)施即對管道進行沖洗。

3 石膏脫水裝置優(yōu)化改進

真空皮帶脫水機一般需要高位布置,以便于石膏直接落入石膏倉(庫)儲存。傳統(tǒng)的石膏脫水裝置布置在脫硫綜合樓中,脫硫綜合樓為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),濾液水箱、皮帶脫水機、旋流器及各種水泵等分3~4層布置,土建成本大,設(shè)備安裝不方便,運行維護復雜且費用多。傳統(tǒng)石膏脫水裝置中石膏堆庫置于皮帶機下部,石膏就地儲存,需用鏟車或人工裝車外運,耗費人力,污染環(huán)境。整套裝置布置分散,占地面積大,工藝綜合成本較高,需從節(jié)約場地、簡化布局、方便運行維護等方面進行優(yōu)化。

圖2為常規(guī)的濕法脫硫系統(tǒng)石膏脫水裝置設(shè)計圖。圖3為改進后的濕法脫硫系統(tǒng)石膏脫水裝置設(shè)計圖,圖4為改進后的石膏脫水裝置外觀圖。

圖2 常規(guī)的5 000t/d生產(chǎn)線濕法脫硫系統(tǒng)石膏脫水裝置

圖3 改進后的石膏脫水裝置結(jié)構(gòu)

圖4 改進后的石膏脫水裝置外觀照片

本次改進主要包括以下兩個方面:

(1)取消了脫硫綜合樓

重新布置石膏脫水裝置,將石膏倉安裝在石膏倉框架上,石膏倉框架緊挨著事故漿液罐設(shè)置,石膏倉頂面及事故漿液罐頂面高度一致,在石膏倉及事故漿液罐的上表面安裝真空皮帶脫水機、氣液分離器及旋流器,真空皮帶脫水機的出料口位于石膏倉的上方,在石膏倉和事故漿液罐的上方設(shè)置鋼結(jié)構(gòu)防雨棚。改進后的二級脫水部分位于同一樓層,簡化了管道,操作維護更加簡便;改進后的旋流器位于雨棚內(nèi)部,改善了設(shè)備運行環(huán)境,尤其對于北方的用戶,避免了管道凍結(jié)風險。

(2)石膏堆庫(土建)改為石膏倉(鋼結(jié)構(gòu))

石膏倉固定框架由四根立柱圍合而成,固定框架分三層布置,第一層為卸料層,第二層為石膏倉支撐層,第三層為平臺支撐層;在卸料層立柱之間的框架上設(shè)有支撐橫梁,支撐橫梁的下方為貨車通道,支撐橫梁的上表面設(shè)有檢修平臺;頂部的平臺支撐層的上表面與事故漿液罐、石膏倉上表面平齊。改進后的石膏倉更有利于清潔生產(chǎn)。

4 結(jié)語

改進后的石膏脫水裝置省去了脫硫綜合樓和石膏堆庫,節(jié)約了一次性投資成本;布置緊湊,減少了占地面積,有利于脫硫系統(tǒng)總平面布置;事故漿液系統(tǒng)和石膏脫水系統(tǒng)緊鄰布置,減少了系統(tǒng)間的管道工程量,更有利于系統(tǒng)設(shè)備運行和維護檢修?!?/p>

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