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水泥窯氮氧化物超低排放的技術改造

2021-10-27 08:28:00邵磊
水泥技術 2021年5期
關鍵詞:氨水氮氧化物熟料

邵磊

我公司有兩條水泥熟料生產(chǎn)線,一線設計產(chǎn)能為2 500t/d熟料、年產(chǎn)水泥80萬噸水泥,二線設計產(chǎn)能為4 000t/d熟料,兩條生產(chǎn)線均配備有純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。其中,二線自2018年8月起,開展了水泥窯氮氧化物超低排放改造試驗,于2019年2月完成改造,2019年8月驗收通過。

穩(wěn)定的系統(tǒng)工況對氮氧化物排放濃度的控制至關重要。改造前,二線氮氧化物排放濃度<100mg/Nm3(以NO2計,指煙氣中O2含量10%狀態(tài)下的排放濃度及單位產(chǎn)品排放量,下文同)。經(jīng)采取全系統(tǒng)智能化控制及精細化管理措施后,氮氧化物排放濃度達到了<50mg/Nm3的改造目標。

1 改造方案

1.1 源頭控制,減少NOX的產(chǎn)生

水泥熟料的煅燒過程中會產(chǎn)生大量的NO和NO2,其中,NO約占90%以上,NO2僅占5%~10%。按生成方式,NOX可分為原料型、燃料型、快速型和熱力型,其中,熱力型NOX是主要來源。針對如何減少熱力型NOX的問題,分析形成如下解決方案:

(1)加強管理。結合原、燃料情況,進行詳細的化學和物理分析,嚴格各工序的質量管理,優(yōu)化窯系統(tǒng)的操作參數(shù),使窯系統(tǒng)長期處于穩(wěn)定優(yōu)化狀態(tài),減少能源消耗,從而減少NOX的產(chǎn)生。

(2)加強工藝操作,控制燒成溫度。熱力型NOX的形成主要跟燒成溫度有關。實驗表明,溫度從1 550℃起到1 900℃,特別在1 750℃后,NOX的產(chǎn)生量幾乎是直線上升。因此,若要控制NOX的產(chǎn)生量,就必須將燒成溫度盡量控制在1 750℃以下,同時又要保證熟料的燒成質量。

(3)使用低氮燃燒器。采用大推力、低風量、混合好、火焰細而不長的燃燒器,通過“低氧、低氮、控高溫”的方式,減少NOX的生成。通過重新設計燃燒端部間隙及風道截面積,降低入窯一次風量,提高風速,提高煤粉完全燃燒率,降低系統(tǒng)煤耗,以減少NOX的產(chǎn)生。

1.2 末端治理,將NOX還原為無污染的N2

(1)采用分級燃燒技術,建立還原區(qū),通過CO將NOX還原為N2,同時利用三次風,將CO轉化為CO2。公司分別于2013年及2017年將分解爐煤管由分解爐錐體下方移至煙室縮口上方,取得了不錯效果。2019年,繼續(xù)將分解爐用煤引一路至窯尾煙室,氨水用量下降0.20m3/h左右(需注意煙室煤量的比例,煤量過多會引起窯況變差,一般不宜超過窯尾總用煤量的50%);將三次風管入分解爐位置抬高(約提高1.6m),增大了分解爐錐體還原區(qū)。改造位置見圖1,歷次改造效果見表1。

表1 歷次改造效果

圖1 改造位置

(2)采用SNCR技術,通過脫硝劑,如氨水等,在一定的條件下,與NOX反應生成N2。SNCR煙氣脫硝技術的關鍵在于氨水噴入點位置的選擇和氨水霧化的效果。合理的噴入點及良好的霧化效果,不僅可以保證氨水充分與煙氣中的NOX發(fā)生還原反應,還可以在保證脫硝效果的同時,使還原劑(氨水)的消耗量和氨逃逸更低。

1.3 全系統(tǒng)智能化過程控制

(1)使用生料配料智能控制。采用在線γ分析儀配料,1min檢測一個樣品,極大地穩(wěn)定了入窯率值,為穩(wěn)定窯系統(tǒng)煅燒制度提供了基礎,利于NOx的穩(wěn)定控制。

(2)使用燒成智能專家控制系統(tǒng)。采用五個模塊分別對高溫風機、窯頭喂煤秤、窯尾喂煤秤、篦冷機、窯頭排風機進行智能控制,不斷優(yōu)化控制過程中的關鍵參數(shù),形成合理的煅燒制度,降低窯內NOX的產(chǎn)生總量,從源頭進行控制。

(3)使用脫硝智能專家控制系統(tǒng)。采用智能專家模塊控制氨水噴入量,實現(xiàn)精準、高效、穩(wěn)定的氨水控制趨勢,如圖2所示。綠色曲線是氮氧化物瞬時值,紅色曲線是連續(xù)小時平均值。從圖2可見,手動控制連續(xù)小時平均值波動比較大,自動控制波動較小,同時,氨水用量較以前有所下降。

圖2 脫硝智能專家控制系統(tǒng)使用前后對比

1.4 全系統(tǒng)精細化操作控制

(1)加強原料及配料控制。結合自身原、燃料情況,加強質量控制,保證原燃料成分合格,嚴控有害成分含量。根據(jù)自身工藝條件,選擇合理的配料方案,保證生料率值在合理的范圍內,有利于熟料煅燒及合理控制NOX生成量。

(2)加強煤粉灰分、揮發(fā)分的控制。根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,高灰分和低揮發(fā)分對分級燃燒效率有很大的影響。通過不斷實踐,我公司二線入窯煤粉控制范圍為:灰分16%~19%,揮發(fā)分27%~32%,分級燃燒效率達到最優(yōu)。

(3)加強中控室精細化操作控制。依托于一級氣體分析、窯尾氣體分析儀及智能專家自動控制系統(tǒng),通過精細化操作,控制窯內煅燒氣氛,減少熱力型NOX產(chǎn)生。穩(wěn)定二次風溫(1 100℃以上)、三次風溫(950℃以上),降低系統(tǒng)煤耗,保證煤粉快速有效燃燒??刂聘G尾煙室氧含量在2.0%~2.5%,控制C1出口氧含量<3%,合理調配窯爐配風,減少系統(tǒng)整體用風。

2 改造效果

通過半年時間的運行,公司二線氮氧化物脫硝項目運行穩(wěn)定,氮氧化物排放濃度<50mg/m3,氨逃逸<8mg/m3,并于2019年8月21日通過了超低排放驗收,達到了預期改造效果。氨水用量約0.85m3/h左右,熟料產(chǎn)量約5 600t/d,噸熟料氨水(濃度20%)消耗量為0.85÷0.92×24÷5 600=3.96kg。表2為2號生產(chǎn)線窯尾廢氣外排口(100%)氨逃逸檢測結果。

表2 2號生產(chǎn)線窯尾廢氣外排口(100%)氨逃逸檢測結果

3 結語

在普遍認為采用SNCR脫硝技術難以滿足氮氧化物排放濃度<50mg/m3的要求時,我公司以“低氮燃燒器+分級燃燒+SNCR”為依托,通過智能化控制和精細化管理,從源頭減少了氮氧化物產(chǎn)生量,提高了脫硝效率,實現(xiàn)了節(jié)能降耗、減排增效?!?/p>

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