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水泥窯工藝操作對余熱發(fā)電效率的影響

2021-10-27 08:41:20魏振洋趙鋒
水泥技術(shù) 2021年5期
關(guān)鍵詞:窯頭風(fēng)溫冷機

魏振洋,趙鋒

水泥窯系統(tǒng)風(fēng)、煤、料等工藝操作對余熱發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電效率有很大影響,為有效提升余熱發(fā)電負荷率,降低水泥生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,本文現(xiàn)就此問題與各位同仁進行探討。

1 水泥窯用風(fēng)對余熱發(fā)電的影響

水泥熟料煅燒所用風(fēng)分別為一次風(fēng)、二次風(fēng)和三次風(fēng),一次風(fēng)來源于一次風(fēng)機和煤粉輸送用風(fēng),主要作用是將煤粉吹送入窯內(nèi),形成良好的火焰形狀,一次風(fēng)入窯前溫度與環(huán)境溫度相同;二、三次風(fēng)均來源于篦冷機冷卻熟料后的熱風(fēng),溫度約800℃~1 250℃。一、二、三次風(fēng)的風(fēng)量之和構(gòu)成了窯系統(tǒng)及余熱發(fā)電所需的風(fēng)量,其配置受熟料燒成系統(tǒng)風(fēng)、煤、料的影響。三種風(fēng)的風(fēng)量配比變化,會影響進入窯頭AQC和窯尾SP鍋爐的風(fēng)量,進而影響余熱發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電負荷。

2 水泥窯與余熱發(fā)電協(xié)同操作的要點及調(diào)整實例

2.1 協(xié)同操作要點

(1)合理控制熟料結(jié)粒狀態(tài),提高系統(tǒng)風(fēng)溫。

熟料結(jié)粒過大,會降低窯頭余熱發(fā)電鍋爐廢氣溫度,影響余熱發(fā)電效率。通過調(diào)整火焰溫度和長度等,控制好熟料結(jié)粒狀態(tài),有利于提高余熱風(fēng)溫。

(2)合理控制窯頭風(fēng)、煤配比,提高余熱發(fā)電系統(tǒng)的風(fēng)量。

風(fēng)煤配合比過大,在用風(fēng)量過大的工況下,窯頭加大給煤量會提高燃燒溫度。用煤量不變時,窯頭用風(fēng)量過大會造成火焰形狀變長,燃燒溫度下降。用風(fēng)量不變時,給煤量過大會降低火焰溫度。在操作中,應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)過??諝庀禂?shù)或煙氣含氧量、CO含量,合理配置風(fēng)、煤、料三者比例,在滿足窯系統(tǒng)煅燒用風(fēng)的情況下,盡可能多地將熱風(fēng)送入余熱發(fā)電系統(tǒng)。

(3)合理控制二次風(fēng)(入窯風(fēng))和三次風(fēng)配合比,保證系統(tǒng)發(fā)電能力及安全運行。

在總風(fēng)量一定的情況下,入窯風(fēng)量、入分解爐風(fēng)量、入窯頭鍋爐風(fēng)量相互制約。入分解爐風(fēng)量過大,影響窯頭燃燒及溫度,并直接與窯頭鍋爐競爭風(fēng)量,共同對余熱發(fā)電造成影響。二、三次風(fēng)比例通過三次風(fēng)閥進行調(diào)節(jié),在一定工況下,余熱發(fā)電風(fēng)量比例升高,可以降低分解爐的燃燒溫度。同樣,在溫度相同的情況下,二次風(fēng)(窯風(fēng))比例升高也可降低分解爐燃燒溫度。通過風(fēng)量及熱平衡計算可知,當(dāng)二、三次風(fēng)用量較大時,進入AQC鍋爐的廢氣溫度及風(fēng)量明顯下降,從而對AQC鍋爐取熱造成較大影響(從260℃窯頭鍋爐解列溫度到400℃左右的高溫),進而影響余熱發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電能力和安全運行。對于窯尾鍋爐來講,窯系統(tǒng)根據(jù)投料量大小、C1出口O2含量和出口溫度確定窯尾風(fēng)量大小,操作調(diào)整空間不大,暫不作討論。

2.2 水泥窯與余熱發(fā)電用風(fēng)匹配調(diào)整實例

某公司未調(diào)整二、三次風(fēng)比例前,熟料煤耗120kg/t,熟料28d抗壓強度56.3MPa,分解爐溫度920℃,分解率95%,窯尾拉風(fēng)偏大,一級預(yù)熱器出口廢氣溫度345℃,出口負壓7 500Pa;受窯內(nèi)通風(fēng)影響,窯內(nèi)還原氣氛加重,出現(xiàn)黃心料;窯內(nèi)用風(fēng)與AQC鍋爐出現(xiàn)“爭風(fēng)”現(xiàn)象,入窯二次風(fēng)溫下降;為保證出窯熟料合格,加大了窯頭喂煤量,進而引發(fā)了一系列協(xié)同操作問題。針對上述問題,采取了以下調(diào)整措施:

3.全面性原則。綜合素質(zhì)測評要全面反映習(xí)近平總書記提出的要求,能夠從多個方面、多個層次和多個角度深入刻畫學(xué)生的綜合素質(zhì)狀態(tài)。全面性要求詳細刻畫學(xué)生的德育、體育和專業(yè)能力,指標(biāo)并不是越多越好,而是要客觀描述學(xué)生綜合素質(zhì)的靜態(tài)和動態(tài)特征。

(1)控制窯尾預(yù)熱器出口的溫度及壓力,將出預(yù)熱器氣體溫度控制在330℃,出口壓強控制在6 300kPa,避免窯尾拉風(fēng)過大,分解率控制在90%~94%。

(2)改變窯頭、窯尾用煤比例,窯尾煤的比例由原來的64%降為60%,窯頭煤的比例由原來的36%增加到40%。

(3)調(diào)整三次風(fēng)閥,三次風(fēng)閥開度由35%調(diào)整至30%,分解爐溫度控制在880℃~900℃,合理分配二、三次風(fēng)的用量,加大篦冷機風(fēng)量,以滿足窯系統(tǒng)及余熱發(fā)電用風(fēng)要求。

通過對窯內(nèi)用風(fēng)與余熱發(fā)電用風(fēng)進行匹配操作,穩(wěn)定了熱工制度,解決了余熱發(fā)電系統(tǒng)用風(fēng)與窯內(nèi)用風(fēng)“爭風(fēng)”問題,改善了窯內(nèi)氣氛,熟料28d抗壓強度達到57.53MPa,煤耗降低至115kg/t,余熱發(fā)電平均負荷由4 500kW/h提高到6 400kW/h。

3 窯頭鍋爐廢氣溫度的影響因素及優(yōu)化調(diào)整措施

3.1 窯頭鍋爐廢氣溫度的影響因素

(1)窯頭用燃料比例過大及熟料結(jié)粒對窯頭鍋爐廢氣溫度的影響

進入窯頭余熱發(fā)電鍋爐的熱風(fēng),是篦冷機通過鼓風(fēng)機鼓入的冷空氣與熟料進行熱交換后產(chǎn)生的熱風(fēng)。一般出窯熟料的溫度比較穩(wěn)定,理論上窯頭用燃料比例和余熱發(fā)電沒有關(guān)聯(lián),而實際上窯頭取熱對余熱發(fā)電系統(tǒng)的影響比窯尾取熱對余熱發(fā)電系統(tǒng)的影響大得多,是影響窯頭鍋爐風(fēng)溫及發(fā)電負荷的主要因素。在熟料成分不變的條件下,結(jié)粒偏大的熟料大多在窯頭燃料占比份額較大或溫度過高情況下形成。因此,在燒成總熱耗不變的情況下,窯頭燃料比例升高,二次風(fēng)溫偏低,不利于余熱發(fā)電能力的提高。

(2)熟料粒度對窯頭鍋爐廢氣溫度的影響

在窯產(chǎn)量正常、用風(fēng)量匹配的情況下,窯頭余熱發(fā)電鍋爐的發(fā)電量主要取決于篦冷機的冷卻效果。篦冷機冷卻效果受熟料結(jié)粒粒徑的影響,對流傳熱與傳熱面積成正比,熟料傳熱面積和粒徑成反比,傳熱能力和粒徑成反比。在冷卻過程中,熟料還存在從熟料顆粒中心向顆粒表面?zhèn)鲗?dǎo)傳熱的過程,而熟料熱傳導(dǎo)系數(shù)很低,粒徑大造成傳導(dǎo)傳熱速率降低。在上述因素影響下,冷卻過程中,粗大顆粒熟料的溫度場分布很快進入并維持在“黑皮紅心”狀態(tài),直至進入破碎機。有資料顯示,粒徑>100mm的熟料顆粒在任何篦式冷卻機篦床上冷卻<20min,均未達到設(shè)計要求的被冷卻溫度;冷卻30min時,粒徑20~30mm熟料顆粒平均溫度40℃,>100mm的熟料顆粒平均溫度為320℃,>150mm的熟料顆粒平均溫度790℃,>250mm的熟料顆粒平均溫度980℃。由以上分析可見,熟料粒度對篦冷機冷卻效果和余熱發(fā)電窯頭鍋爐廢氣溫度的影響。

(3)篦冷機對窯頭鍋爐廢氣溫度的影響

篦冷機是燒成系統(tǒng)的主要設(shè)備之一,其主要任務(wù)是冷卻熟料和回收熱能,為窯系統(tǒng)二、三次風(fēng)提供熱交換場所,對高溫區(qū)段出窯熟料(1 350℃左右)進行驟冷,以阻止二次游離氧化鈣的生成,改善熟料性能和提高易磨性。出篦冷機的熟料溫度要求為65℃+環(huán)境溫度。

在推動式篦冷機中,熟料在篦床上的冷卻過程可劃分為高、中、低溫三個區(qū)段。高溫區(qū)主要實現(xiàn)對出窯熟料的驟冷并提高入窯和入分解爐的二、三次風(fēng)風(fēng)溫;中溫區(qū)為熱回收區(qū);低溫區(qū)實現(xiàn)對熟料的進一步冷卻,降低出篦冷機的熟料溫度。熟料在從回轉(zhuǎn)窯進入篦冷機的過程中,細顆粒熟料由于體積較小呈現(xiàn)自由落體運動狀態(tài),粗顆粒物料呈拋物線運動狀態(tài),并落在與細顆粒物料相反的區(qū)域。由于物料顆粒的離析,篦冷機篦床與窯旋向一致側(cè)為粗顆粒物料,另一側(cè)為細顆粒物料。在相同風(fēng)量的作用下,出現(xiàn)兩種情況:一是當(dāng)粗顆粒物料區(qū)域風(fēng)量達到熱交換平衡和冷卻效果的情況下,細顆粒物料區(qū)域風(fēng)量明顯不足,細顆粒物料得不到足夠的冷卻,熱交換不完全;二是當(dāng)細顆粒物料區(qū)域風(fēng)量達到熱交換平衡和冷卻效果的情況下,粗顆粒物料區(qū)域冷卻風(fēng)量過剩,部分冷風(fēng)摻入,鍋爐取風(fēng)口溫度降低。

3.2 優(yōu)化調(diào)整措施

余熱發(fā)電AQC鍋爐只能使用溫度高于200℃~250℃熱風(fēng),>200℃時,傳熱能力和溫度成正比,<200℃時,熱風(fēng)向鍋爐傳熱能力快速下降。在相同冷卻效果情況下,篦冷機中后部配風(fēng)比例不同,AQC鍋爐進風(fēng)溫度不同,發(fā)電量也因此不同;在風(fēng)溫低時,應(yīng)減少篦冷機后部進風(fēng)量,必要時減少窯頭排風(fēng)機負壓,可以收到較好的結(jié)果。

(1)第三代篦冷機的優(yōu)化操作

在第三代篦冷機的分段式篦床操作中,可適當(dāng)加快一段篦床篦速,適當(dāng)后延紅料區(qū);在二段采用較厚料層操作,延長熟料在中溫段停留時間,使一部分熟料延至中溫區(qū)進行冷卻,提高AQC鍋爐的進風(fēng)溫度和風(fēng)量。由于篦床運行速度加快,高溫區(qū)紅料后延,應(yīng)優(yōu)化篦冷機配風(fēng),加大高溫區(qū)和中溫區(qū)冷卻風(fēng)機轉(zhuǎn)速,保證熟料的冷卻效果及中溫段換熱效果。低溫區(qū)風(fēng)機轉(zhuǎn)速可視情況進行調(diào)整。

(2)第四代篦冷機的優(yōu)化操作

由于第四代篦冷機篦床以整體推動方式運行,在穩(wěn)定二次風(fēng)溫的基礎(chǔ)上,調(diào)整篦冷機篦床的運行速度,保持高溫段風(fēng)機在不吹透熟料層的原則下盡量高速運行;中溫段用風(fēng)的調(diào)整,應(yīng)盡量提高AQC鍋爐取風(fēng)段風(fēng)溫,以使AQC鍋爐獲得最優(yōu)的熱回收效率;低溫段可根據(jù)總體冷卻效果調(diào)整風(fēng)機。當(dāng)AQC鍋爐溫度較低時,可打開窯頭旁路閥,排出部分低溫段風(fēng)量,提高AQC鍋爐進口廢氣溫度。

3.3 優(yōu)化調(diào)整實例

某公司一條4 200t/d水泥熟料生產(chǎn)線,配套一臺窯頭鍋爐,設(shè)計蒸汽額定蒸發(fā)量17t/h,進口煙氣溫度390℃;一臺窯尾鍋爐,設(shè)計蒸汽額定蒸發(fā)量17.7t/h,入口廢氣溫度320℃;配套7.5MW凝汽式汽輪發(fā)電機組,設(shè)計發(fā)電能力6 000kW/h。篦冷機型號為TCFC404750,風(fēng)機配置見表1。篦冷機用風(fēng)調(diào)整前后情況見表2。

表1 篦冷機風(fēng)機配置表

表2 篦冷機風(fēng)機調(diào)整前后參數(shù)比較

窯系統(tǒng)風(fēng)機參數(shù)調(diào)整前,高溫區(qū)風(fēng)量占總風(fēng)量的27.4%(F1、F2)、中溫區(qū)占比43.6%(F3、F4、F5)、低溫區(qū)占比28%(F6、F7)左右。篦冷機高溫區(qū)、中溫區(qū)風(fēng)量偏小,不利于熱交換和余熱發(fā)電系統(tǒng)的熱回收。高溫風(fēng)機拉風(fēng)偏大,篦冷機后幾臺風(fēng)機用風(fēng)較大,高溫區(qū)和中溫區(qū)風(fēng)機未達到高負荷,使得入AQC鍋爐整體風(fēng)溫過低,入窯頭鍋爐熱風(fēng)溫度偏低。窯頭鍋爐風(fēng)溫平均320℃~330℃,負壓-(450~550Pa),窯頭排風(fēng)機轉(zhuǎn)速580r/min左右,高溫風(fēng)機轉(zhuǎn)速825r/min左右,窯尾鍋爐進口負壓-5 900Pa,發(fā)電負荷4 900~5 000kW/h。

窯系統(tǒng)風(fēng)機參數(shù)調(diào)整后,窯頭鍋爐風(fēng)溫平均350℃~360℃,負壓-(750~850Pa),窯頭排風(fēng)機轉(zhuǎn)速650r/min左右,高溫風(fēng)機轉(zhuǎn)速800r/min左右,窯尾鍋爐進口負壓-5 300Pa,發(fā)電負荷5 200~5 400kW/h。

4 結(jié)語

水泥窯與余熱發(fā)電協(xié)調(diào)操作時,回轉(zhuǎn)窯的操作既要考慮窯系統(tǒng)煅燒及熱工制度穩(wěn)定,又要考慮在保證窯系統(tǒng)用風(fēng)的情況下,盡可能多地向余熱發(fā)電鍋爐輸送熱風(fēng)。這需要不斷地摸索調(diào)整優(yōu)化,以達到窯系統(tǒng)熟料生產(chǎn)參數(shù)最優(yōu),余熱發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)參數(shù)最優(yōu)的目的。

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