孫靜敏
我公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2012年8月建成投產(chǎn),主要原材料為石灰石、煤矸石、砂巖、鋼渣,技術(shù)改造后產(chǎn)量有所提高。為節(jié)能降耗,節(jié)約成本,根據(jù)粉煤灰的物理和化學(xué)性質(zhì),我們嘗試用粉煤灰替代煤矸石來(lái)生產(chǎn)熟料。
回轉(zhuǎn)窯料耗按1.61計(jì)算,每日所需生料量為10 143t,將入窯生料量設(shè)定在420~430t/h。生料粉磨系統(tǒng)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為420t/h,實(shí)際生產(chǎn)能力與設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力持平,低于入窯所需生料量。
更換了新型微動(dòng)翻板閥的回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng),提高了C1出口收塵效率,目前收塵效率≥93%,回轉(zhuǎn)窯回灰量下降,生料磨系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)1d,庫(kù)位增長(zhǎng)量約400t。另外,我公司每周對(duì)原料輥磨系統(tǒng)進(jìn)行兩次例行檢查維修,每次約4h。因此,原料磨生產(chǎn)能力有所不足。生料磨的主要設(shè)備見(jiàn)表1。
表1 生料磨的主要設(shè)備
我公司生產(chǎn)初期,SO2排放濃度一直比較高,窯磨同步運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),SO2排放濃度約80mg/Nm3,原料磨停機(jī)時(shí),SO2排放濃度達(dá)到350mg/Nm3左右,我公司主要使用濃度5%的氨水脫硫,氨水使用量為600~1 500L/h。為了控制硫的排放量,我們對(duì)石灰石這一主要硫化物來(lái)源進(jìn)行了控制,盡量不采購(gòu)或少采購(gòu)高硫石灰石,并對(duì)進(jìn)廠石灰石成分進(jìn)行分析,搭配使用。采取措施后,SO2排放初始濃度較停磨時(shí)下降約80mg/Nm3,但SO2排放濃度依舊相對(duì)較高。
粉煤灰為我公司附近某電廠工業(yè)廢棄物,長(zhǎng)期大量露天堆放,不僅占用土地資源而且污染環(huán)境。經(jīng)協(xié)商,我公司以每噸3元左右的運(yùn)輸成本直接購(gòu)入,而煤矸石的進(jìn)廠成本每噸約14元。
粉煤灰是從電廠煤燃燒后的煙氣中收集下來(lái)的細(xì)灰,粉煤灰中含有的硫基本上都是以硫酸鹽形式存在;而煤矸石是采煤和洗煤過(guò)程中排放的一種比煤堅(jiān)硬的黑灰色巖石,其本身含有的硫大部分都是以硫化物的形式存在。粉煤灰與煤矸石的化學(xué)成分分析見(jiàn)表2。
(1)由表2可知,粉煤灰與煤矸石的化學(xué)成分較為接近,因此配料方案變化不大。
表2 粉煤灰與煤矸石的化學(xué)成分分析,%
(2)在物理性能方面,粉煤灰顆粒細(xì)小,與生料細(xì)度非常接近,利于提高磨機(jī)產(chǎn)量。
(1)為適應(yīng)生產(chǎn)操作,逐步增加粉煤灰代替煤矸石的比例。第一步的粉煤灰代替量為20%,第二步為60%,第三步為100%,每一步的工藝流程不變。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的試生產(chǎn),至2021年2月,粉煤灰100%代替了煤矸石生產(chǎn)熟料。出窯熟料的物理性能見(jiàn)表3。
由表3可見(jiàn),調(diào)整配料方案后,增加粉煤灰替代量對(duì)出窯熟料的各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)影響不大,甚至沒(méi)有影響。由此判斷,使用粉煤灰替代煤矸石生產(chǎn)熟料是切實(shí)可行的。
表3 出窯熟料的物理性能
(2)在粉煤灰逐步代替煤矸石的過(guò)程中,SO2排放濃度也在逐漸降低,最終排放濃度較停磨時(shí)下降150~200mg/Nm3。這主要是因?yàn)榉勖夯抑辛蛩猁}在預(yù)熱器C2和C3位置不會(huì)揮發(fā)SO2,而煤矸石中的硫化物在預(yù)熱器低溫部位會(huì)揮發(fā)大量SO2,造成SO2排放超標(biāo)。通過(guò)進(jìn)一步調(diào)整配料及參數(shù),最終達(dá)到SO2≤30mg/Nm3的超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
(3)粉煤灰顆粒非常細(xì),摻加粉煤灰后,原材料的易磨性提高。原料輥磨產(chǎn)量由摻加前的420t/h增加至425t/h,滿足了回轉(zhuǎn)窯煅燒生產(chǎn)所需,降低了生產(chǎn)成本。
(1)摻加粉煤灰配料后,每噸生料綜合電耗降低約0.5kW·h,按年產(chǎn)熟料190萬(wàn)噸計(jì),年產(chǎn)生料約285萬(wàn)噸,每年可節(jié)約成本:2 850 000×0.5×0.48(電費(fèi)單價(jià))=684 000元。
(2)摻加粉煤灰配料后,SO2排放濃度降低,氨水使用量大幅度下降,在合理控制好石灰石搭配情況下,基本停用了氨水脫硫。使用煤矸石時(shí)氨水用量按平均約0.7t/h計(jì)算,年可節(jié)約脫硫用氨水成本:0.7×24×300(按年運(yùn)轉(zhuǎn)300d計(jì)算)×940(氨水單價(jià))=4 737 600元。
(3)粉煤灰價(jià)格低,進(jìn)價(jià)3元/t,原煤矸石進(jìn)價(jià)14元/t,按生料產(chǎn)量285萬(wàn)噸,鋁制校正原料配比3%計(jì)算,進(jìn)廠采購(gòu)成本降低:2 850 000×0.03×(14-3)=940 500元。
綜上所述,我公司煤矸石替換成粉煤灰,年可節(jié)約成本約636萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。我公司選用的煤矸石基本無(wú)發(fā)熱量,本文對(duì)煤矸石發(fā)熱量節(jié)約的燃煤費(fèi)用忽略不計(jì)。
利用粉煤灰替代煤矸石生產(chǎn)硅酸鹽水泥熟料,在保證熟料強(qiáng)度的同時(shí),提高了生料磨產(chǎn)量,降低了SO2排放濃度和脫硫氨水使用量,降低了生產(chǎn)成本,達(dá)到了高產(chǎn)、低耗、環(huán)保的目的。