米進(jìn)周,王旭英,史 偉,高 琦,鐘立雯
(中國重型機(jī)械研究院股份公司,陜西 西安 710018)
鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為國家的支柱性產(chǎn)業(yè),根據(jù)國務(wù)院2015年5月發(fā)布并即將實(shí)施的《中國制造2025》,以及工信部2016年11月發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016~2020年)》意味著工信部將大力推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的自動(dòng)化和智能化[1-2]。連鑄生產(chǎn)的自動(dòng)化和智能化發(fā)展是冶煉高質(zhì)量鋼鐵的重要環(huán)節(jié),而結(jié)晶器自動(dòng)開澆正是連鑄生產(chǎn)提高自動(dòng)化水平、提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)鋼水澆入結(jié)晶器后,為了避免出現(xiàn)溢鋼現(xiàn)象,鋼水液面需始終低于結(jié)晶器口約70~100 mm。在鋼水澆鑄過程中,若鋼水液面產(chǎn)生較大波動(dòng),則極有可能將渣子卷入,在鑄坯表面形成夾渣,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降。若將鋼水液面波動(dòng)控制在±3 mm以內(nèi),可以有效清除表面夾渣[3]。相對(duì)于人工開澆,自動(dòng)開澆控制技術(shù)可以很好的提高鑄機(jī)開澆成功率,縮短開澆過程的時(shí)間[4]。
中國重型機(jī)械研究院股份公司(中國重型院)自主研發(fā)的我國首個(gè)高精度結(jié)晶器液面控制技術(shù)先后成功應(yīng)用于湖南華菱漣源鋼鐵有限公司(華菱漣鋼)210轉(zhuǎn)爐廠1#連鑄機(jī)和廣西盛隆冶金有限公司的2#、3#板坯連鑄機(jī)。實(shí)現(xiàn)了鑄機(jī)結(jié)晶器開澆全自動(dòng)化、減少了漏鋼事故的發(fā)生,促進(jìn)了潔凈鋼生產(chǎn)技術(shù)[5],對(duì)連鑄機(jī)生產(chǎn)高品質(zhì)、無缺陷鑄坯起到關(guān)鍵作用,為實(shí)現(xiàn)連鑄“一鍵開澆”功能打下了良好的基礎(chǔ)。
廣西盛隆某板坯連鑄機(jī)主要生產(chǎn)包晶鋼、中低碳非包晶鋼、中高碳鋼等鋼種。其基本工藝參數(shù):
鑄坯厚度:230 mm
鑄坯寬度:1000~1650 mm
穩(wěn)定拉速:1.3 m/Min
扇形段數(shù)目:14
冶金長(zhǎng)度:34 m
結(jié)晶器長(zhǎng)度:900 mm
結(jié)晶器自動(dòng)開澆控制系統(tǒng)包括結(jié)晶器鋼水液位控制和鑄機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)拉速兩個(gè)部分。結(jié)晶器鋼水液位控制由結(jié)晶器液面檢測(cè)和結(jié)晶器開澆控制構(gòu)成,如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)設(shè)備組成架構(gòu)
目前,結(jié)晶器液位檢測(cè)形式主要有放射同位素法、電磁渦流法、浮子法、熱電偶法、紅外線法等[6-7],該系統(tǒng)結(jié)晶器液面檢測(cè)選用VUHZ公司的埋入式電磁渦流液面?zhèn)鞲衅?。液面?zhèn)鞲衅鲃?lì)磁線圈產(chǎn)生磁場(chǎng),磁場(chǎng)在鋼水和周圍的導(dǎo)體中產(chǎn)生渦流,渦電流磁場(chǎng)的分布取決于結(jié)晶器里的實(shí)際鋼液高度,這個(gè)磁場(chǎng)在傳感器感應(yīng)線圈里產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電壓在計(jì)算單元中放大和數(shù)字化處理后通過模擬量接口和Prinet通訊傳送給液面控制PLC系統(tǒng)。
傳感器測(cè)量實(shí)際鋼液的高度,不受保護(hù)渣的影響,實(shí)際測(cè)量值與鋼種無關(guān),傳感器采用雙探頭結(jié)構(gòu)。結(jié)晶器寬度方向上,距傳感器中心線兩側(cè)200 mm處各設(shè)置一個(gè)探頭,每個(gè)傳感器探頭測(cè)量軸線兩側(cè)±200 mm內(nèi)的液位,通常取兩個(gè)探頭測(cè)量數(shù)據(jù)的平均值作為液面控制系統(tǒng)的輸入?yún)?shù)。這種“全局”液位測(cè)量極大的避免了局部半月形液位不穩(wěn)定的影響。傳感器液面高度測(cè)量范圍為結(jié)晶器頂部向下20~180 mm區(qū)間。
結(jié)晶器開澆控制包括液面控制和升速控制兩個(gè)部分。結(jié)晶器液面控制根據(jù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)方式不同分為液壓驅(qū)動(dòng)和電動(dòng)缸驅(qū)動(dòng)兩種方式,本項(xiàng)目采用電動(dòng)缸驅(qū)動(dòng)方式。液面控制配置了一套Siemens S7-1500 PLC控制站、1套Siemens S120 伺服驅(qū)動(dòng)器、1臺(tái)HMI監(jiān)控站以及1個(gè)機(jī)前操作箱。
PLC控制站負(fù)責(zé)完成實(shí)際液面、設(shè)備狀態(tài)等信號(hào)的采集;進(jìn)行液面控制和升拉速控制的邏輯運(yùn)算;邏輯運(yùn)算完成后輸出信號(hào)給現(xiàn)場(chǎng)顯示燈進(jìn)行系統(tǒng)狀態(tài)顯示;與液面檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊獲取液面檢測(cè)儀工作狀態(tài)及參數(shù);與連鑄機(jī)本體系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊獲取中間包狀態(tài)信息和鑄機(jī)狀態(tài)信息;將計(jì)算的升拉速設(shè)定參數(shù)傳送給連鑄機(jī)本體來控制鑄機(jī)拉矯機(jī)電機(jī)。
Siemens S120 伺服驅(qū)動(dòng)器通過驅(qū)動(dòng)電動(dòng)缸來控制塞棒位置從而控制中包流入結(jié)晶器的鋼水流量;讀取安裝在電動(dòng)缸電機(jī)后部的編碼器數(shù)據(jù),計(jì)算轉(zhuǎn)換為塞棒實(shí)際位置后傳給PLC。
HMI監(jiān)控站用來監(jiān)控塞棒和液面狀態(tài)以及歷史報(bào)警、曲線等數(shù)據(jù);進(jìn)行目標(biāo)液位等工藝參數(shù)的設(shè)定、進(jìn)行塞棒零位標(biāo)定和液位傳感器的標(biāo)定操作。
機(jī)前操作箱布置在中包附近,通過操作箱上的操作按鈕,操作人員可以進(jìn)行控制模式選擇、自動(dòng)開澆操作、塞棒位置手動(dòng)操作;同時(shí)通過操作箱上安裝的顯示燈可以觀察當(dāng)前操作狀態(tài)。
結(jié)晶器自動(dòng)開澆控制按照控制系統(tǒng)功能主要包括杠桿模式控制、手動(dòng)模式控制、液位自動(dòng)模式控制、自動(dòng)開澆模式控制、塞棒抖動(dòng)和調(diào)整渣線控制。另外還有系統(tǒng)標(biāo)定、報(bào)警、數(shù)據(jù)通訊以及系統(tǒng)操作與狀態(tài)監(jiān)控。
杠桿模式是由操作人員手動(dòng)操作機(jī)械杠桿來調(diào)節(jié)塞棒位置,控制流入結(jié)晶器中的鋼水流量從而控制結(jié)晶器中鋼水液位,此模式在所有模式中優(yōu)先級(jí)最高,在任何緊急情況下,操作人員可以切換到杠桿模型進(jìn)行操作。
手動(dòng)模式是塞棒位置PID閉環(huán)調(diào)節(jié)模式。手動(dòng)模式下,操作人員可以通過機(jī)旁操作箱上的“打開/關(guān)閉”旋鈕來控制塞棒位置的增減,從而控制結(jié)晶器中的鋼水液位。此模式一般在澆注前塞棒動(dòng)作測(cè)試時(shí)或者自動(dòng)開澆初期鋼水填充階段進(jìn)行人工干預(yù)使用。手動(dòng)控制邏輯圖如圖2所示。
圖2 手動(dòng)控制邏輯圖
液位自動(dòng)控制由塞棒位置PID控制和液面PID控制兩個(gè)閉環(huán)組成,液位PID控制為外環(huán),塞棒位置PID控制為內(nèi)環(huán)。自動(dòng)控制邏輯圖如圖3所示。
圖3 自動(dòng)控制邏輯圖
系統(tǒng)將結(jié)晶器液位檢測(cè)儀檢測(cè)的實(shí)際液位與設(shè)定目標(biāo)液位進(jìn)行比較,經(jīng)過PID運(yùn)算后轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的塞棒位置量輸出,作為塞棒位置PID環(huán)的位置設(shè)定值,其與電動(dòng)缸電機(jī)后部安裝的編碼器反饋的塞棒實(shí)際位置比較后進(jìn)行塞棒位置PID運(yùn)算[8-9]。系統(tǒng)通過調(diào)節(jié)塞棒的位置控制鋼水流量完成液面PID閉環(huán)控制,從而保證結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面的穩(wěn)定[10-11]。澆注過程中大部分工況應(yīng)用此模式。
澆注過程中出現(xiàn)拉坯速度變化時(shí)在液面PID控制輸入端引入拉速前饋來對(duì)液面進(jìn)行預(yù)控,提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和準(zhǔn)確度。同時(shí),系統(tǒng)根據(jù)澆注鑄坯斷面的不同自動(dòng)調(diào)整PID參數(shù)值,實(shí)現(xiàn)PID 參數(shù)KP、Ki、Kd的在線自整定。此功能不僅保持了常規(guī)PID 控制系統(tǒng)原理簡(jiǎn)單、使用方便、控制精度好等優(yōu)點(diǎn),而且具有更大的靈活性、整定性、控制精度更好[12]。
該系統(tǒng)在正常工況下普碳鋼結(jié)晶器液面波動(dòng)控制在±2 mm,包晶鋼結(jié)晶器液面控制在±3 mm。包晶材的鋼種是碳含量0.07% ~0.16%的碳素結(jié)構(gòu)鋼,此類鋼材易于在澆鑄的時(shí)候出現(xiàn)液面波動(dòng)的現(xiàn)象,究其原因主要是因?yàn)樵诎Х磻?yīng)的過程中,線收縮可達(dá)38%,結(jié)晶器內(nèi)初生坯殼不均勻,帶液芯的鑄坯在出結(jié)晶器后發(fā)生鼓肚并被扇形段擠壓[13-15]。
系統(tǒng)可以通過兩種方式轉(zhuǎn)入“自動(dòng)模式”。一種是在結(jié)晶器實(shí)際液位到達(dá)自動(dòng)控制要求的范圍內(nèi)并且控制設(shè)備與檢測(cè)元器件工作正常時(shí),操作人員將機(jī)前操作箱上的模式選擇開關(guān)轉(zhuǎn)換至“自動(dòng)模式”;另一種是在自動(dòng)開澆過程中液位到達(dá)鑄機(jī)啟動(dòng)液位時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)投入液面自動(dòng)模式。
自動(dòng)開澆功能完成初始的結(jié)晶器鋼水填充、液位自動(dòng)閉環(huán)控制和自動(dòng)開始升速拉坯的功能。由于在中包鋼水流入結(jié)晶器的初始階段,從液面?zhèn)鞲衅鳈z測(cè)范圍下限向下約320 mm范圍內(nèi)的鋼水并不能檢測(cè)到,此過程由開澆模型控制完成,模型計(jì)算合適的塞棒開口度來調(diào)節(jié)鋼水流量從而控制液面穩(wěn)步上升。高速的鋼液流股由水口側(cè)孔流出后撞擊結(jié)晶器窄面形成上回流和下回流,過強(qiáng)的上回流會(huì)加劇結(jié)晶器內(nèi)的上液面波動(dòng)從而引起結(jié)晶器內(nèi)鋼水的卷渣,同時(shí)下回流的增強(qiáng)會(huì)導(dǎo)致氣泡和非金屬夾雜物隨流股進(jìn)入到結(jié)晶器內(nèi)更深的位置以至于難以去除,嚴(yán)重時(shí)高速鋼液流股沖擊結(jié)晶器窄面使得鑄坯初生凝固坯殼重熔導(dǎo)致漏鋼事故的發(fā)生[16]。鋼水流量不僅與塞棒開口度、中包鋼水重量、浸入式水口結(jié)構(gòu)有關(guān),還受鋼種、過熱度等參數(shù)影響,所以模型是參數(shù)可調(diào)的。自動(dòng)開澆的關(guān)鍵是調(diào)節(jié)塞棒開口度控制中包流入結(jié)晶器中的鋼水量,使鋼水液位上升過程完全可控[17-18]??偟脑瓌t是使得液面平穩(wěn)上升,在設(shè)定出苗時(shí)間范圍(本項(xiàng)目中根據(jù)鋼種和斷面不同在60~90 s范圍)內(nèi)鋼水液面到達(dá)啟動(dòng)鑄機(jī)的鋼水液面。具體過程如下:
澆鑄模式下,在機(jī)前操作箱上先將液面控制模式選擇開關(guān)轉(zhuǎn)換至“自動(dòng)模式”,再按下“自動(dòng)開澆”按鈕,安裝在中包上的塞棒自動(dòng)打開,啟動(dòng)了結(jié)晶器鋼水填充過程,開澆模型將鋼水填充過程分為多個(gè)階段,每個(gè)階段的塞棒的開口度和保持時(shí)間按照工藝預(yù)先設(shè)定好的參數(shù)執(zhí)行,在此過程中操作人員可以根據(jù)實(shí)際觀察的結(jié)晶器液面,通過機(jī)旁操作箱上的塞棒“打開/關(guān)閉”旋鈕實(shí)時(shí)修正塞棒開口度,以保證開澆過程的穩(wěn)定。當(dāng)在設(shè)定的出苗時(shí)間范圍內(nèi),液面到達(dá)鑄機(jī)啟動(dòng)液位時(shí),自動(dòng)進(jìn)入液面自動(dòng)閉環(huán)模式。同時(shí),鑄機(jī)自動(dòng)啟動(dòng),拉速按照設(shè)定曲線逐步上升到澆鋼目標(biāo)拉速,至此自動(dòng)開澆功能完成。
開澆液面上升過程示意如圖4所示,其中,橫坐標(biāo)為時(shí)間t,縱坐標(biāo)為結(jié)晶器高度H。t0~t5為工藝設(shè)定塞棒每個(gè)階段保持一定開口度的時(shí)間點(diǎn),t6為到達(dá)工作液面的時(shí)間;開澆升拉速過程示意圖如圖5所示,其中,橫坐標(biāo)為時(shí)間t,縱坐標(biāo)為拉坯速度V。t0~t5為工藝設(shè)定拉速每個(gè)階段拉速值發(fā)生變化的時(shí)間點(diǎn)。
圖4 開澆液面上升過程示意圖
圖5 開澆升拉速過程示意圖
當(dāng)澆注鋁鎮(zhèn)靜鋼等含Al元素高的鋼種時(shí),在用鋁或鋁合金脫氧時(shí)或者保護(hù)澆注不完善而使鋼水中鋁的二次氧化產(chǎn)生Al2O3,Al2O3絮積在浸入式水口碗部或者塞棒頭部形成“結(jié)瘤”,導(dǎo)致開澆鋼流小[19],通過塞棒開口處的鋼水流量不穩(wěn)定,所以系統(tǒng)設(shè)計(jì)了塞棒抖動(dòng)功能,在液面PID控制中的塞棒位置設(shè)定值上附加具有一定頻率和較大振幅的塞棒調(diào)節(jié)量,產(chǎn)生“抖動(dòng)”效果,將粘結(jié)結(jié)瘤抖落。
浸入式水口由于浸在鋼水中,受到高溫鋼水的侵蝕和沖刷,結(jié)晶器鋼水液面固定,水口的渣線也就固定在一個(gè)位置,造成水口極易損壞,壽命很短。為提高水口壽命,在連鑄生產(chǎn)中需要不斷調(diào)整渣線,使水口均勻腐蝕。系統(tǒng)設(shè)計(jì)在液面PID控制目標(biāo)液位的基礎(chǔ)上,附加按照設(shè)定幅值和頻率變化的正弦曲線液位值,使結(jié)晶器鋼水液面隨著預(yù)期的方式方向進(jìn)行控制,使水口的渣線不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間固定在一個(gè)位置,從而延長(zhǎng)水口的壽命[20]。
連鑄裝備電動(dòng)缸驅(qū)動(dòng)式結(jié)晶器自動(dòng)開澆控制系統(tǒng)在某鋼鐵廠板坯連鑄生產(chǎn)線上進(jìn)行了應(yīng)用,在正常工況下普碳鋼結(jié)晶器液面波動(dòng)控制在±2 mm,包晶鋼結(jié)晶器液面控制在±3 mm,系統(tǒng)控制穩(wěn)定,自動(dòng)開澆過程控制精確,控制靈活性高,可以適應(yīng)多種異常工況。其提高了鑄機(jī)開澆成功率,縮短開澆過程的使用時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了鑄機(jī)結(jié)晶器開澆全自動(dòng)化、減少了漏鋼事故的發(fā)生,對(duì)連鑄機(jī)生產(chǎn)高品質(zhì)、無缺陷鑄坯起到關(guān)鍵作用,為實(shí)現(xiàn)連鑄“一鍵開澆”功能打下了良好的基礎(chǔ)。