華意國,駱富杰
(新浦化學(泰興)有限公司,江蘇 泰興 225404)
石化企業(yè)裝置啟停及正常生產過程中會產生多余的富氫尾氣,原設計通過火炬燃燒后排放,既浪費能源也會增加大氣熱污染。
某公司乙烯裝置原設計富氫燃料氣通過PSA裝置分離出高純氫氣供下游氫氣用戶使用,甲烷氣輸入燃氣管網,由于下游化工裝置需求減少,不能平衡這部分燃料氣。燃料氣主要來源于冷區(qū)分離出的尾氣,主要成分為氫氣(61.31%~88.71%)和甲烷(38.52%~11.21%),其組成成分隨裝置投料乙烷和丙烷的比例而變。為平衡這部分含氫可燃氣,不影響主裝置產品負荷,故將該部分可燃氣體送電廠鍋爐燃燒。實施循環(huán)流化床鍋爐摻燒富氫可燃氣項目改造,可以進行能源的有效利用,既可達到平衡氫氣回收成本,也可節(jié)省電廠煤炭使用,增加發(fā)電的功效,降低發(fā)電成本,提高企業(yè)綜合效益。
該公司從烯烴裝置敷設富氫可燃氣體管道至熱電廠3臺440 t/h鍋爐,輸送管設計選用無縫鋼管,輸送管道設于管架的上層,將富氫可燃氣送至電廠鍋爐界區(qū),并經支管分配至各臺鍋爐。富氫可燃氣經燃燒器進入爐膛燃燒,主管及支管均設有緊急切斷閥及自動排空閥。燃燒器設置在鍋爐上二次風位置的旁邊,從鍋爐側墻位置輸入爐膛,富氫尾氣工藝流程圖如圖1所示。
該公司自備電站一期鍋爐為無錫華光鍋爐股份公司生產的3臺220 t/h循環(huán)流化床鍋爐,二期鍋爐為上海鍋爐廠生產的3臺440 t/h循環(huán)流化床鍋爐。
圖1 富氫尾氣工藝流程圖
鍋爐設計的煤種低位發(fā)熱量為20 092 kJ/kg,采用燃料的顆粒度為1~10 mm,其制備由篩分-破碎系統(tǒng)完成,符合粒徑要求的煤由輸煤皮帶送入爐前煤倉。鍋爐燃燒系統(tǒng)由原煤倉、給料機、爐床、爐膛、旋風分離器和返料器等主要部分組成。
從表1富氫尾氣組分表中的數(shù)據(jù)可以看出,該組分中的主要成分為氫氣和甲烷,這兩種氣體有較高的熱值,低位熱值要遠高于鍋爐設計煤炭的熱值,特別是校核工況下熱值更高,可以達到89 309 kJ/kg,該部分尾氣如果直接經火炬燃燒后排放,將導致較大的能源浪費,如果將該部分尾氣作為燃料送到鍋爐爐膛燃燒將會節(jié)約煤炭消耗。
表1 富氫尾氣組分表
從該部分氣體的組分及熱值來看,主要組分氫氣和甲烷都是可以作為燃料使用,屬于清潔燃料,但同時存在熱值太高的問題,明顯高于鍋爐設計燃料的熱值,特別是氫氣。摻燒潔凈無塵的燃氣后,對循環(huán)流化床內鍋爐內的結焦、受熱面飛灰磨損、堵灰和低溫腐蝕等各種危害大大減輕[1]。因此,該氣體燃燒可能導致鍋爐熱負荷分配失衡,煤炭局部因高溫結焦而造成鍋爐停爐事故;另外氫氣燃燒后會產生大量水蒸氣,將導致煙氣中的水分增加,可能會影響鍋爐的尾部受熱面低溫腐蝕及輸灰系統(tǒng)工作異常。
因此,在改造設計中重點針對這兩個問題,需要進行設計核算,確定采取的主要技術措施是:
1)控制富氫尾氣的摻燒量,熱值比例控制低于總熱值的10%;
2)鍋爐尾部排煙溫度控制在120 ℃以上;
3)鍋爐爐膛溫度監(jiān)控低于950 ℃;
通過技術分析,采取以上技術措施后,摻燒氣體的方案總體是可行的。
以3臺440 t/h容量的 CFB循環(huán)流化床鍋爐為例,按照正常生產兩用一備的原則,即兩臺鍋爐滿負荷時平衡消耗全部富氫尾氣。單臺爐設計工況額定負荷為440 t/h時,燃用設計煤種為69 236 kg/h,摻燒富氫尾氣按4 500 m3/h(標準狀況下,下同),按照原設計煤種摻燒富氫進行熱力計算,設計工況摻燒熱量占整個輸入熱量的6%。校核工況單臺爐燃氣消耗量為9 400 m3/h,摻燒熱量占整個輸入熱量的10%,燃燒系統(tǒng)熱力計算及燃料耗量計算結果分別見表2和表3。
表2 燃燒系統(tǒng)熱力計算
根據(jù)循環(huán)流化床鍋爐的設計要求及具體運行工況,由于富氫燃料氣是一種無色無味、易燃易爆的可燃性氣體,其管道輸送速度及輸送管道材質都均有其特殊性,燃料氣火焰?zhèn)鞑ニ俣容^其它氣體均高。
為充分考慮燃料氣爆燃引起的局部爐膛壁溫升高,造成局部的爐膛物料結焦的問題,擬對爐膛密項區(qū)側墻(+14.8 m標高)開8個孔,用于床上富氫燃燒器使用,每只燃燒器配出力為1 175 m3/h,側墻燃燒器配有點火槍。燃燒器火焰直徑小于2 m,火焰噴射長度小于4 m,運行時床上燃燒器火焰之間無疊加。
1)側墻氣燃燒器。側墻氣燃燒器作為鍋爐的心臟,采用點火槍點燃點火氣槍,再由點火氣槍點火主氣槍的二級點火方式。該法具有結構緊湊、燃燒穩(wěn)定、調節(jié)比大、噪音低;火焰鋪展性好、燃燒完全和燃燒易于控制等特點。燃燒器中心供風帶有穩(wěn)燃罩,使火焰形成回流區(qū),穩(wěn)定火焰形狀,促使空氣與燃料的充分混合。燃氣氣槍前端采用耐熱鋼制作,以確保噴嘴的使用壽命。燃燒器上加裝觀火孔,通過觀火孔可以觀察到燃燒器火焰燃燒狀況。
表3 燃料耗量計算表
2)高能點火裝置。高能點火裝置為防爆型,采用低壓電容放電原理,放電電壓低、電容儲能大(20 J)、點火可靠。防爆高能點火裝置由防爆高能點火器、防爆高能點火槍和防爆點火電纜組成。
3)紫外式火焰檢測器。紫外光式火焰檢測器,用以檢測氣槍火焰狀態(tài),光譜范圍為190~520 mm。當燃燒器正常燃燒時,火檢處理器送出開關量及模擬量信號;當燃燒器意外熄火時,“無火”信號將被傳送至DCS系統(tǒng)?;鹧鏅z測器需配備冷卻風,以確保在燃燒器運行及停運時火焰檢測器會得到可靠的冷卻。
4) 燃氣及吹掃置換系統(tǒng)。燃氣管道法蘭采用靜電跨接并接入原有廠房接地系統(tǒng),消除靜電危害[2]。
每套燃氣噴槍前支管路包括:手動關斷閥、氣動快關閥、氣動排空閥、壓力表和壓力變送器等。按燃燒器爐膛防爆標準要求,均需設置三閥組,即兩個快關閥和一個放空閥。
燃氣主管路設置氮氣手動置換系統(tǒng)和支管路吹掃系統(tǒng),氮氣取自廠用氮氣系統(tǒng)經減壓至0.35 MPa接入置換系統(tǒng)。
5)配風系統(tǒng)。燃燒器的配風引自鍋爐上二次風熱風管道,燃燒器進風口配置氣動調節(jié)風門,風量為4 200 m3/h,可根據(jù)燃氣量對配風進行調節(jié)。
6)排空系統(tǒng)。燃氣系統(tǒng)主管路和各分支管路均配有排空管路,每個排空管路配有手動閥門和氣動快關閥,所有排空管路最終匯入總管,經爐頂對空排放,氫氣排空管出口安裝阻火器防止回火[3],也防止雷擊引起爆炸事故時事故擴大。
7)冷卻風系統(tǒng)?;饳z冷卻風系統(tǒng),設計采用廠用壓縮空氣經減壓至0.15 MPa后接入冷卻風總管,分別接到每臺燃燒器冷卻風管。
1)點火條件。主氮氣閥關位、主燃氣閥開位、主排空閥關位、支管路氮氣閥關位、燃氣調節(jié)閥開度大于25%、點火氣閥關位、燃氣閥A關位、燃氣閥B關位、排空閥開位;DCS點火允許(床溫大于800 ℃,無MFT信號)、無DCS燃氣快關閥動作。
2)順控啟動。DCS處于順控模式下,DCS啟動燃燒器,進點火槍推進器,當點火槍到位后,啟動點火器點火15 s,同時開點火氣閥。點火15 s結束后自動退點火槍,如果火檢有火,則點火成功。如果火檢無火,關閉點火氣閥。點火成功后,關閉排空閥,打開燃氣閥A、燃氣閥B,適當手動調整二次風和燃氣調節(jié)閥開度來調整燃燒器負荷。
3)順控停止。點火失敗或DCS燃氣快關閥動作或MFT,則觸發(fā)順控停止。進點火槍推進器,點火槍到位后,啟動點火器打火15 s。同時關點火氣閥、燃氣閥A、燃氣閥B,打開排空閥。點火15 s結束后自動退點火槍。
4)保護聯(lián)鎖。(A)所有燃燒器停止(Z1)觸發(fā)條件:全廠失電;MFT;8臺燃燒器全部停止;主管燃氣壓力低(低于15 kPa)且持續(xù)時間5 s;所有燃燒器火焰檢測無火。聯(lián)鎖動作:聯(lián)鎖關閉主管和支管的快關閥,調節(jié)閥開度到0%,開排空閥、氮氣吹掃。(B)單臺燃燒器停止(Z2)觸發(fā)條件:兩臺火焰檢測器都檢測到無火信號且Z1未觸發(fā)。聯(lián)鎖動作:聯(lián)鎖關閉對應燃燒器支管的快關閥,打開對應燃燒器支管的排空閥。
因為鍋爐現(xiàn)場使用了富氫可燃氣體,根據(jù)防爆要求,現(xiàn)場防爆區(qū)域內的吹灰器電機、照明、控制箱和壓力變送器等按IICT4防爆等級更換或移位。鍋爐運轉層平臺主要進出口通道,包括電梯的出口均設置了人體靜電釋放器。泄漏點上方設置了相應的可燃氣體報警儀,現(xiàn)場設置報警器,并接入中控GDS控制系統(tǒng)實現(xiàn)超限報警功能。
改造完成后,對管路系統(tǒng)進行氣密試驗并消漏,投用前使用氮氣對管道系統(tǒng)進行置換,并在爐前燃燒器的放空閥后取樣,檢測全部為氮氣后合格,具備投用條件,開始逐臺投用燃燒器。經過3個月時間試運行,總體運行平穩(wěn),各項指標達到預期。
試運過程中單臺鍋爐最大投用量達到1 510 kg/h,摻燒氣量達到4 500 m3/h, 熱量占輸入總熱值的10%,鍋爐上部床溫有所上升,約為15 ℃左右,鍋爐給煤量下降明顯,其余燃燒參數(shù)如煙氣量、排煙溫度等變化不明顯。
按燃料的等熱值計算,鍋爐年運行時間按8 000 h,每臺爐每年可節(jié)約:1 510 kg/h×8 000 h×61 335 kJ/kg÷29 300 kJ=25 286 t標煤,標煤價格按800元/t計算,年折合經濟效益約為2 022萬元,相比進火炬燃燒效益可觀。
石化裝置富氫尾氣作為熱量回收進循環(huán)流化床鍋爐燃燒,實踐證明在技術上是可行的。摻燒比例一直是鍋爐熱力改造的難點,本次工程實踐證明,摻燒輸入熱值比例達到10%是完全可行的,對鍋爐的安全長周期運行沒有影響。
隨著石化裝置負荷的變化以及下游用氫的變化,該富氫尾氣的組份及氣量會發(fā)生波動,但總體而言,原來富余的可燃氣體排至火炬燃燒的問題徹底解決,既減少了環(huán)境污染(包括熱污染氮氧化物、二氧化硫等溫室氣體的排放),又給企業(yè)帶來較好的經濟效益,同時對整個石化裝置的系統(tǒng)平衡與穩(wěn)定起到一定的調節(jié)促進作用。