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煤化工廢水處理存在的技術問題與解決思路探討

2021-11-01 02:25黃光法
城市建設理論研究(電子版) 2021年22期
關鍵詞:產(chǎn)水氣化爐煤化工

黃光法

浙江天地環(huán)保科技股份有限公司 浙江 杭州 310000

近年來,煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制烯烴、煤制氣等煤氣化類的新型煤化工高速發(fā)展,規(guī)模上以年耗煤百萬噸以上的大型或超大型項目為主,大多分布在水資源匱乏、環(huán)境容量薄弱的西北地區(qū)。在取水成本和環(huán)保政策的雙重壓力下,污水必須處理達標并且絕大部分回用,甚至大多數(shù)煤化工企業(yè)不具備納管排污條件,需要實現(xiàn)污水零排放。

以有機物含量為區(qū)別,煤化工廢水主要分為清凈廢水和有機廢水兩類,前者主要是給水系統(tǒng)反滲透濃水、循環(huán)水排污、鍋爐排污等等,主要污染物是懸浮物和鹽分;后者以氣化爐廢水為主,有大量的懸浮物、油、氨、芳香族有機物等多種污染物,屬于較難處理的工業(yè)廢水。因此,煤化工廢水處理的普遍特點是處理水量大、處理工藝流程長、運行調度復雜,在運行實踐中存在一些共性的問題和困難。

1 煤化工廢水處理工藝流程概述

2015年前后,首批新型煤化工項目投入運行,經(jīng)過多年實踐,煤化工廢水處理系統(tǒng)流程設置的思路趨于一致,以氣化爐污水經(jīng)酚氨回收處理后的稀酚水為起點,基本流程示意圖,如圖1所示。

圖1 煤化工廢水處理系統(tǒng)流程示意圖(零排放系統(tǒng))

如圖1,可將系統(tǒng)全流程分為預處理+生化處理的生化段,軟化降濁預處理+超濾+反滲透的回收段和預處理+膜濃縮+分鹽結晶的濃鹽水段等三部分。生化段產(chǎn)水滿足回收段進水條件是回收段連續(xù)運行的前置條件,濃鹽水段消納全部濃鹽水是確保回收段處理能力的必要條件[1]。

2 煤化工廢水處理存在的問題及解決思路

2.1 酚氨回收對生化處理的負面影響或沖擊

酚氨回收運行不穩(wěn)定或處理不合格,會對生化處理造成負面影響,嚴重時可能導致生化處理受沖擊,兩周甚至更長時間生化出水COD超標,從而引發(fā)廢水處理全流程的一系列問題。造成沖擊的可能性主要有以下幾種情況:

(1)稀酚水COD或總酚含量超過設計值

煤化工的生化系統(tǒng)水力停留時間(HRT)一般超過60小時,稀酚水COD或總酚含量短時間超標對系統(tǒng)影響不大,但連續(xù)長時間超標,會導致生化出水COD逐步上升,導致后續(xù)回收段、濃鹽水段的運行工況不斷惡化。

因此有必要設置回流管路,在生化池處理能力允許的情況下,生化產(chǎn)水回流調節(jié)進水水質,但不建議直接補清凈廢水或生產(chǎn)水。

(2)油含量過高

生化系統(tǒng)前一般設置有重力隔油和氣浮除油等預處理設施,但只能去除污水中的大部分浮油和乳化油,對溶解油去除較少。稀酚水總油含量較高時,進入生化系統(tǒng)的油也會增加,使污泥活性下降,出水惡化。

控制生化進水含油量的經(jīng)驗值為不大于45mg/L,對應稀酚水的總油含量應不大于120mg/L(煤種、氣化爐型不同,會有所差異),如果無法保證該指標,必須考慮其它除油措施。如新疆某項目,碎煤加壓氣化爐,酚氨回收裝置運行效果不良,稀酚水油含量長年大于300mg/L,只能通過投加專門的除油劑來控制。

(3)溫度過高

夏季氣溫高的時候,稀酚水沿生化段流程呈水溫上升的趨勢,如果酚氨回收冷卻不良或控制不好,稀酚水水溫超過32℃,生化池內溫度很可能超過35℃,污泥活性急劇下降。

如果出現(xiàn)此類情況,建議為稀酚水增加冷卻換熱器,其次加強酚氨回收產(chǎn)水的溫度調節(jié)能力[2]。

2.2 有機廢水可生化性差,生化處理出水COD高

煤化工有機廢水的可生化性普遍較低,如碎煤加壓氣化爐的稀酚水,B/C僅0.2~0.3,粉煤爐、水煤漿爐等爐型因爐內反應溫度更高,情況會好一些。因此,生化段設置酸化水解、高級氧化等改性措施提高B/C比,設置兩到三級的生化池和混凝處理工藝盡量確保有機物的去除和產(chǎn)水濁度控制,如新疆某煤制氣項目,稀酚水COD約3500mg/L,B/C<0.3,生化段的工藝流程如圖2所示。

圖2 某煤制氣項目生化段工藝流程示意圖

但在實際運行中,生化段的產(chǎn)水COD仍然達不到預期的≤60mg/L,濁度也高達30~50NTU,距離回收段反滲透膜進膜要求相差較大,因此該項目在生化段的最末端又增加了浸沒式超濾裝置,能保證出水濁度穩(wěn)定在3NTU以下,但COD只能維持在80~150mg/L范圍。從國內多個碎煤加壓氣化爐項目廢水生化段運行數(shù)據(jù)看,生化處理出水COD高的問題普遍存在[3]。

因有機廢水可生性的限制,生化處理后難降解有機物的解決思路有兩種,一是生化段末端增加吸附類工藝,簡單易行且處置效果可以預期,如活性焦吸附可以去除COD約40mg/L,但吸附劑的再生和報廢處置麻煩,運行成本非常高;另一種是高級氧化等對難降解有機物有針對性的處理工藝,目前以臭氧催化氧化最受關注,芬頓氧化因為處置過程中引入鹽分多、藥劑用量大、處理副產(chǎn)物多等原因,在較大規(guī)模的廢水系統(tǒng)中應用相對較少。

2.3 濃鹽水的高COD處置困難

生化段產(chǎn)水經(jīng)過回收段的多段反滲透處理后,即使生化段產(chǎn)水COD約60mg/L,產(chǎn)生的濃鹽水一般電導超過15000μS/cm、COD約500mg/L。常見的濃鹽水處理分鹽結晶系統(tǒng)工藝流程設計思路為:經(jīng)預處理軟化處理后,采用一到兩級納濾膜處理,納濾產(chǎn)水經(jīng)海淡、DTRO或ED等適合處理來水高鹽分的設備工藝,進一步濃縮減量,再送多效蒸發(fā)或MVR等蒸發(fā)結晶裝置處理成工業(yè)純氯化鈉;納濾濃水經(jīng)合適的預處理工藝后,進一步濃縮到硫酸鈉濃度超過某一限度后,再進行冷凍結晶析出芒硝,殘液干化處理成雜鹽,最終實現(xiàn)污水零排放[4]。

此時納濾濃水的COD會超過1500mg/L左右,某些項目納濾濃水COD約2600mg/L,且基本為難降解有機物,很難用常規(guī)生化工藝處理,對后續(xù)的硫酸鈉結晶系統(tǒng)運行帶來比較嚴重的干擾,是分鹽結晶設計和運行的突出難點。

處理納濾濃水COD的工藝,目前研究應用的有大孔吸附樹脂,兩級處理的情況下可使COD降低到300mg/L以下,處理效果較好,但大孔吸附樹脂的再生需要消耗大量液堿,給系統(tǒng)引入大量鹽分,且再生廢液處置困難。也有采用高級氧化如臭氧催化、芬頓氧化去除COD和改性后返送生化段或單獨生化處理的,目前還處于摸索階段[5]。

2.4 廢水處理全流程軟化工藝的選擇

煤化工有機廢水的硬度大多為150~300mg/L(以碳酸鈣計),主要與煤種有關;清凈廢水的硬度主要與水源水質和循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍率等因素有關。因此回收段進水必須軟化處理;濃鹽水段的進水,視回收段軟化處理效果和反滲透裝置設計的情況,硬度可能高達800~1100mg/L,需再度軟化處理。軟化工藝的選擇對廢水處理全流程的運行成本和運行穩(wěn)定影響非常大[6]。

軟化工藝應根據(jù)硬度的來源組成即鈣鎂離子比例、暫時硬度和永久硬度的比例,以及堿度的來源組成,同時軟化過程盡量減少鹽分的引入等因素來選擇,例如生化段出水的碳酸氫根堿度一般比較高,適合先用氫氧化鈣去除大部分硬度和堿度,再適量投加氫氧化鈉將PH調節(jié)至10左右,以確保硬度小于200mg/L,過濾處理后再加鹽酸將PH反調至7左右。直接用氫氧化鈉、碳酸鈉和鹽酸進行軟化,雖然軟化效果能得到保證,但過程中會引入大量的鈉離子、氯離子等鹽分,給后續(xù)的回收段和濃鹽水段運行造成負擔,也增加了結晶鹽的產(chǎn)生量[7]。

3 小結

煤化工廢水處理通常是規(guī)模大、流程長的復雜系統(tǒng),物理處理、生物處理和化學處理類工藝均有涉及,需要從設計到運維管理等多方面完善才能確保全流程的運行正常,尤其實現(xiàn)了分鹽結晶污水零排放的系統(tǒng),各類問題和困難更多。本文根據(jù)現(xiàn)有項目的運行情況作了一些初步匯總和討論,希望能對煤化工廢水處理的技術發(fā)展有所助益。

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