張國義,崔曉錦,趙軍龍,李曉霞,張明濤,張澤原
(甘肅銀光聚銀化工有限公司, 甘肅白銀 730900)
甘肅銀光聚銀化工有限公司氣體制造廠(以下簡稱聚銀公司)新建1套水煤氣處理能力為8 500 m3/h(標(biāo)態(tài))的變壓吸附(PSA)生產(chǎn)裝置,分離提純CO和H2(體積流量分別為1 500 m3/h和4 000 m3/h,標(biāo)態(tài))。該P(yáng)SA裝置自開車以來,制CO工序一直運(yùn)行不穩(wěn)定,CO產(chǎn)品氣中CH4和N2頻繁超標(biāo),質(zhì)量合格率較低。這不僅影響后工序的穩(wěn)定生產(chǎn),而且CO回收率低導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,成為制約高負(fù)荷、安全穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的瓶頸。為此,對制CO工序進(jìn)行了研究分析,利用最短的時(shí)間和最低的投入進(jìn)行優(yōu)化改造,提高了生產(chǎn)能力,降低了生產(chǎn)成本。
原PSA裝置制CO工藝采用6臺吸附器,吸附劑為5A分子篩,6臺吸附器中的2臺同時(shí)進(jìn)料,采用兩步置換和抽空解析工藝[1]。因5A分子篩對原料氣中的CH4、N2和H2分離效果差,造成前端工藝調(diào)整彈性受限、損失增加,導(dǎo)致后段產(chǎn)品質(zhì)量合格率低、收率低、廢氣量大、生產(chǎn)成本增加。
為此,聚銀公司對多家CO生產(chǎn)企業(yè)和PSA設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)考察、調(diào)研,并對改造工藝的先進(jìn)性、投資回報(bào)期、生產(chǎn)成本等因素反復(fù)論證和對比,結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn),決定利用CO專用銅吸附劑對原工藝進(jìn)行優(yōu)化改造。
該技術(shù)方案具有改造周期短、操作安全穩(wěn)定、有效組分回收率高、產(chǎn)品氣純度高、產(chǎn)品氣質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢。
將原5A分子篩吸附劑更換為CO專用銅吸附劑,并對工藝流程進(jìn)行相應(yīng)改造。因CO專用銅吸附劑具有在一定溫度下對CO吸附強(qiáng)且較穩(wěn)定的特點(diǎn),同時(shí)對CO、CH4、H2和N2分離系數(shù)大。故在入口管線增設(shè)加熱器提高溫度,并增加5臺真空泵以提高真空度,保證CO完全解析。此外,在出口管線增設(shè)冷卻器,同時(shí)對PSA時(shí)序進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化[2-3],以實(shí)現(xiàn)CO自身置換及吹掃再生,提高吸附劑再生效果和氣體回收利用效果。
(1)原料氣組分見表1。
(2)控制溫度:60~90 ℃。
(3)壓力:0.5~0.8 MPa。
(4)處理氣量:8 500 m3/h(標(biāo)態(tài))。
改造前工藝流程簡圖見圖1,改造后工藝流程簡圖見圖2。
圖1 改造前流程圖
圖2 改造后流程圖
因CO專用銅吸附劑在670℃左右對CO2、CH4等氣體吸附力小,在吸附過程中就能分離脫除,不影響產(chǎn)品氣純度。前段脫碳工序出口氣體中原CO2體積分?jǐn)?shù)為<0.3%,現(xiàn)可提高至0.6%。在滿負(fù)荷工況下,CO和H2體積流量可分別達(dá)到1 988 m3/h(標(biāo)態(tài))和4 200 m3/h(標(biāo)態(tài)),脫碳回收率>82%,CO回收率>80%,H2回收率>91%,總回收率>80%,產(chǎn)品氣CO和H2質(zhì)量合格率達(dá)100%。
改造后負(fù)荷率從60%提高至100%,見表2。
表2 改造前后負(fù)荷率對比
CO產(chǎn)品氣質(zhì)量指標(biāo)合格率為100%,H2產(chǎn)品氣質(zhì)量指標(biāo)合格率為100%。
CO專用銅吸附劑與5A分子篩性能對比,見表3。
表3 CO專用銅吸附劑與5A分子篩對比
改造后,生產(chǎn)線操作彈性明顯增大,前段脫碳工序回收率大幅提高,在同等產(chǎn)品氣量下,大幅降低了水煤氣消耗,年節(jié)約費(fèi)用為400萬~500萬元[4];在提高產(chǎn)品質(zhì)量合格率的同時(shí),大大減少停車損失和水煤氣排放量,既保護(hù)了環(huán)境又提高了生產(chǎn)效率。
在液態(tài)溶劑分離制CO工藝基礎(chǔ)上改為固體分離技術(shù),可避免因深冷法分離和液態(tài)溶劑法帶來的設(shè)備投資大、占地面積大、操作復(fù)雜、生產(chǎn)成本費(fèi)用高、管道設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、環(huán)境污染等缺點(diǎn)。采用國內(nèi)外廣泛使用的PSA工藝,具有投資少、占地面積小、設(shè)備管道布置緊湊、操作強(qiáng)度低、自動化程度高等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),大幅度提高了產(chǎn)品收率和純度,改變了國內(nèi)PSA工藝CO收率不足60%的現(xiàn)狀;明顯降低了單位CO的生產(chǎn)成本,提升PSA分離CO裝置的運(yùn)行效率。
改造后,產(chǎn)品氣質(zhì)量合格率達(dá)100%,CO純度>99.2%,CH4含量為0,脫碳凈化氣中CO組分比原先高出4%~5%,CO體積流量平均增加400 m3/h,H2體積流量平均增加150 m3/h,產(chǎn)量、回收率明顯提高,成本明顯下降,工藝運(yùn)行更加穩(wěn)定。目前,公司新建一套采用CO專用銅吸附劑提純CO的更大規(guī)模PSA裝置,一次投產(chǎn)成功并取得良好效益。