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電液混合調(diào)控式大蒜播種機設(shè)計與試驗

2021-11-09 08:36:50張春嶺吳曉慶謝東波王晴晴陳黎卿
農(nóng)業(yè)機械學報 2021年10期
關(guān)鍵詞:播量開溝播種機

張春嶺 吳曉慶 謝東波 王晴晴 張 杰 陳黎卿

(1.安徽農(nóng)業(yè)大學工學院, 合肥 230036; 2.安徽省智能農(nóng)機裝備工程實驗室, 合肥 230036)

0 引言

目前,國內(nèi)大蒜種植方式主要為人工插播,其勞動強度大,作業(yè)效率低,人均單日播種量為0.013~0.017 hm2[1]。因此,大蒜機械化種植成為提升大蒜生產(chǎn)效率的關(guān)鍵性因素。

由于歐美國家多采用寬行距隨機播種,對農(nóng)藝要求相對較簡單[2],所以對大蒜種植機械的研究主要集中于取種和整機結(jié)構(gòu)方面。如JIRAPORN等[3]、MANJUNATHA等[4]、DEVESH等[5]、BAKHTIARI等[6]、TARUN等[7]和GARG等[8]對不同大蒜播種機結(jié)構(gòu)及其作業(yè)性能進行了設(shè)計研究與分析,MOHAMMAD等[9]測量了大蒜物料特性并研發(fā)了相應(yīng)的氣力取種裝置。國內(nèi)大蒜播種對農(nóng)藝要求較高,目前主要采用小行距高密度直立播種方式。為了提高大蒜播種直立度,國內(nèi)相關(guān)學者對大蒜調(diào)頭機理進行了解析,并研制了對應(yīng)的調(diào)頭裝置[10-12]。也有專家學者對大蒜播種機的取種裝置和大蒜播種農(nóng)藝進行了研究[13-14],但主要集中于機械結(jié)構(gòu)的設(shè)計。綜上分析可見,當前國內(nèi)外對大蒜播種機具的研究集中于關(guān)鍵部件結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面,即取種和鱗芽定向播種,而對整機作業(yè)參數(shù)的智能化監(jiān)測與自動調(diào)節(jié)控制研究較少;此外,傳統(tǒng)大蒜播種機多采用汽油機作為動力源,機具振動大,取種勺內(nèi)種子易脫落,從而影響播種合格率,且依靠駕駛員手動按壓或提升操作來調(diào)節(jié)播深,控制難度大、精度低,作業(yè)效率不高。

針對上述問題,本文以某勺鏈式播種機為原型,設(shè)計一種電液混合調(diào)控式大蒜播種機。該機采用直流電機作為播種動力源,單片機為核心控制器,通過電液混合調(diào)控方式調(diào)節(jié)播深,實現(xiàn)作業(yè)速度和播量等參數(shù)的實時檢測與調(diào)節(jié)功能,為大蒜播種智能化作業(yè)系統(tǒng)設(shè)計提供參考。

1 整機結(jié)構(gòu)與工作原理

1.1 整機結(jié)構(gòu)

電液混合調(diào)控式大蒜播種機包括電控排種裝置、播深調(diào)節(jié)裝置、參數(shù)檢測裝置和人機交互界面等,如圖1所示。

電控排種裝置由行走驅(qū)動電機、排種器驅(qū)動電機、電機驅(qū)動器、排種執(zhí)行裝置、旋轉(zhuǎn)編碼器和電源等組成,用于實現(xiàn)和行駛速度匹配的排種作業(yè);播深調(diào)節(jié)裝置由液壓升降機構(gòu)、液壓泵和開溝器等組成,可根據(jù)播種農(nóng)藝要求調(diào)節(jié)播種深度;參數(shù)檢測裝置由光電傳感器、單片機和LED燈組成,可對播量與作業(yè)速度進行實時監(jiān)測,并發(fā)出連續(xù)漏播報警信號;人機交互界面由LCD屏和控制面板等組成,用于播種參數(shù)的設(shè)定和作業(yè)數(shù)據(jù)的顯示。整機主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

表1 整機主要技術(shù)參數(shù)Tab.1 Main technical parameters of whole machine

1.2 工作原理

播種作業(yè)前,根據(jù)大蒜種植農(nóng)藝要求,通過人機交互界面設(shè)置播深和株距控制系數(shù)。作業(yè)時,駕駛員依據(jù)自身舒適感控制油門把手;速度編碼器實時檢測行駛速度,并將檢測信號傳送給控制器;經(jīng)過判斷、計算后,將指令下達至排種器轉(zhuǎn)動電機,進而開始排種作業(yè);轉(zhuǎn)速傳感器將排種器實時轉(zhuǎn)速反饋至控制器,從而形成閉環(huán)控制。參數(shù)檢測系統(tǒng)對播量進行實時監(jiān)測,其中,光電傳感器檢測到種子信號后傳送至控制器,控制器通過程序算法計算播量并對堵種現(xiàn)象進行報警;人機交互界面可實時顯示播量、作業(yè)速度、排種器轉(zhuǎn)速和播深。系統(tǒng)工作原理框圖如圖2所示。

2 關(guān)鍵部件設(shè)計

2.1 電控排種裝置設(shè)計

電控排種裝置主要由控制器、速度傳感器、行走驅(qū)動電機、旋轉(zhuǎn)編碼器、排種驅(qū)動電機和USTARTHMI四線制觸控串口屏等組成,用于實現(xiàn)行駛速度與播種株距相匹配的排種作業(yè)。其排種控制流程如圖3所示[15]。

由于大蒜和玉米都是單粒精量播種[16-17],且兩者排種器旋轉(zhuǎn)驅(qū)動方式相同,均為直流電機直接驅(qū)動,因此,選用與課題組前期設(shè)計的玉米電控排種系統(tǒng)相同的閉環(huán)控制策略[18]。排種系統(tǒng)控制框圖如圖4所示,被控對象由電機驅(qū)動器、直流無刷電機和排種器組成。由速度編碼器測得作業(yè)速度,與輸入目標株距計算得到排種器理論轉(zhuǎn)速,以此作為PID調(diào)節(jié)器輸入信號,U(t)為經(jīng)PID調(diào)節(jié)器輸出的轉(zhuǎn)速控制量。在控制器執(zhí)行過程中,通過速度編碼器實時監(jiān)測排種器驅(qū)動電機轉(zhuǎn)速,并將其輸入到控制系統(tǒng)中,與控制系統(tǒng)計算得到的理論排種轉(zhuǎn)速形成偏差e和偏差變化率Δe,經(jīng)遺傳算法整定得到合適的PID控制參數(shù)。輸出適當控制量來調(diào)節(jié)排種轉(zhuǎn)速,可以有效抑制排種轉(zhuǎn)速不均勻問題,提高大蒜播種機抗干擾能力。

建立控制系統(tǒng)的Simulink模型,如圖5所示。經(jīng)迭代優(yōu)化后得各參數(shù):Kp=0.001 9、Ki=1.368 2和Kd=0.914 3。將優(yōu)化后各參數(shù)輸入Simulink模型中進行仿真,得排種器輸出轉(zhuǎn)速仿真曲線如圖6所示。

2.2.1結(jié)構(gòu)組成與工作原理

2.2 播深調(diào)節(jié)裝置設(shè)計

播種深度直接影響種子出苗率、后期長勢和產(chǎn)量,是播種作業(yè)質(zhì)量的重要考核指標之一[19-20]。參考GB/Z 26578—2011《大蒜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》可知,穴播大蒜播深為30~40 mm,播深較小,手動調(diào)整難度大。為此,本文設(shè)計了一種電液混合控制方式的播深調(diào)節(jié)裝置。其基于開溝器入土阻力與入土深度相關(guān)關(guān)系,通過實時檢測開溝器入土深度并與液壓執(zhí)行機構(gòu)相結(jié)合,使播深維持在所需范圍內(nèi)。該裝置結(jié)構(gòu)示意圖如圖7所示,主要由控制器、液壓元件和開溝器等組成。

作業(yè)前,通過控制面板設(shè)定播深,按下開關(guān)鍵,開溝器開始下降并深入土壤。壓力傳感器和位移傳感器實時檢測開溝器入土阻力與下降高度,并將測得數(shù)值轉(zhuǎn)化成對應(yīng)信號傳送給控制器。隨著入土深度的增加,開溝器入土阻力也隨之升高,當阻力達到設(shè)定播深對應(yīng)的入土阻力時(具體對應(yīng)關(guān)系見2.2.2節(jié)),控制器下達指令停止液壓泵作業(yè)。與此同時,控制系統(tǒng)對比設(shè)定播深和位移傳感器檢測位移,當開溝器實際入土深度與設(shè)定播深誤差超過10%時,系統(tǒng)顯示警告,駕駛員需前進或倒退適當距離重新調(diào)整播深,以避免顯示警告處地表凸起或凹坑造成的較大誤差。

本文設(shè)計的播深調(diào)節(jié)裝置是由兩個液壓泵同時對5個開溝器進行提升和下降操作,為了保證兩液壓缸受力均衡,采用了蓄能器保壓回路思想,如圖7所示。當主換向閥處于左位時,液壓缸向下運動并壓緊開溝器;當液壓缸運動至設(shè)定位置,進油路壓力升高至調(diào)定值時,電磁比例減壓閥發(fā)出信號使電磁閥通電,液壓泵即卸荷,單向閥自動關(guān)閉,液壓缸則由蓄能器保壓。當液壓缸壓力不足時,電磁比例減壓閥發(fā)出信號使泵重新工作。因此,該回路能自動補充液壓缸內(nèi)壓力油,使其壓力穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)。

2.2.2液壓元件選型

為了闡明開溝器入土阻力與入土深度相關(guān)關(guān)系,利用自行研制的開溝器入土阻力測試裝置進行試驗,其最大負荷為100 kg,分辨率為0.01 kg,精度為±1%,量程為0~450 mm,允許過載150%。試驗土壤與后期大蒜播種試驗土壤相同,試驗結(jié)果如圖8所示。

由圖8可得,當開溝器入土深度達到設(shè)計最大播深(50 mm)時(圖中圓圈標示點),入土阻力為115.6 N??紤]到土壤環(huán)境復雜和分布不均等問題,本次設(shè)計取170 N為開溝器最大入土阻力。

由于排種傳動軸在作業(yè)過程中固定于機架上作勻速轉(zhuǎn)動,因此,選取傳動軸左端機架為坐標原點O,并建立圖9所示坐標系。對液壓缸及開溝器進行受力分析,如圖9所示。

由受力平衡和力矩平衡關(guān)系可得

(1)

∑MO(F)=0?
LF1+3LF2+Lmg+2Lmg+3Lmg+4Lmg-
LFN2-2LFN3-3LFN4-4LFN5=0

(2)

式中F1、F2——液壓缸對開溝器裝置作用力,N

m——開溝器質(zhì)量,kg

g——重力加速度,m/s2

L——播種行距,m

FNi——各開溝器入土阻力,N

本系統(tǒng)中,為了簡化設(shè)計,將5個可調(diào)節(jié)深度開溝器固定于同一角鐵,并在角鐵對稱中心線兩端安裝液壓缸(圖9)。因此,在理想狀態(tài)下,各開溝器作業(yè)時入土阻力相等。本文設(shè)計播種機的開溝器質(zhì)量為2.5 kg,平均行距為160 mm。將各數(shù)值代入式(1)、(2)解得F1=F2=362.5 N。

由液壓缸受力平衡可得[21]

(3)

式中p0——三位四通電磁換向閥出口壓力,MPa

d0——活塞直徑,為40 mm

Fx——開溝器裝置對液壓缸作用力,N

d1——活塞桿直徑,為25 mm

p1——液壓缸出油口背壓,為0.4 MPa

代入各數(shù)值可得p0=0.53 MPa,因此,選取型號為HSG-40*25*100的液壓缸,其最大壓力可達20 MPa,最大行程為100 mm,滿足設(shè)計要求。

2.2.3控制模塊設(shè)計

液壓調(diào)節(jié)播深控制模塊主要由控制器、DAC轉(zhuǎn)換器、檢測元件和人機交互模塊等組成,其作業(yè)原理框圖如圖10所示。作業(yè)時,通過控制面板設(shè)定播深,控制器計算相應(yīng)的入土阻力,并將該入土阻力對應(yīng)的電壓傳輸給電磁比例減壓閥。當開溝器下降至設(shè)定深度時,液壓桿停止運動,蓄能器保壓回路開始工作,開溝深度保持穩(wěn)定;當受到外部干擾導致開溝深度發(fā)生變化時,對比檢測元件輸出電壓與DAC轉(zhuǎn)換模塊輸出電壓,從而調(diào)節(jié)電磁比例減壓閥,使入土阻力保持穩(wěn)定,進而維持開溝深度。

2.2.4作業(yè)參數(shù)顯示系統(tǒng)設(shè)計

作業(yè)參數(shù)顯示系統(tǒng)主要由信號采集模塊、控制器、顯示屏和報警模塊等組成,可實現(xiàn)播量實時檢測、顯示與連續(xù)漏播報警功能,如圖11所示。由于大蒜為大粒徑單粒播種,因此,選用光電傳感器作為檢測元件,其價格低廉,使用方便,具體安裝方式如圖12a所示。作業(yè)時,常態(tài)輸出電平為高電平,當發(fā)出的紅外光束被大蒜種子遮擋并返回被接收時,輸出低電平。

報警顯示功能由5個LED燈組成,分別對應(yīng)5個播種行。當在定時時間內(nèi)連續(xù)監(jiān)測到高電平,則對應(yīng)播種行的LED燈閃爍報警,如圖12b所示,駕駛員停機排除故障。作業(yè)速度檢測由旋轉(zhuǎn)編碼器實現(xiàn),控制器核心元件為STM32F407單片機。

通過上述對各模塊的設(shè)計和關(guān)鍵元件的選型,設(shè)計電液混合控制系統(tǒng)總電路如圖13所示。

3 試驗

田間試驗在安徽農(nóng)業(yè)大學農(nóng)萃園進行,如圖14所示。試驗前,利用課題組前期研制的秸稈耕整機[22]旋耕土壤,以達到一定平整度,方便后續(xù)試驗的進行并提高試驗準確度。試驗品種為來安大蒜,試驗因素與水平如表2所示,每組試驗重復3次,取平均值為試驗結(jié)果。

表2 試驗因素水平Tab.2 Test factors and levels

3.1 播深一致性試驗

對上述試驗因素進行全因素試驗,每次試驗結(jié)束后,以中間行和兩側(cè)行為測量行,每行選取20個取樣點,分別測量其播深。每種工況重復3次,取平均值為測量播深,結(jié)果如圖15所示。由圖可見,不同工況下,實際播深均在設(shè)定播深值較小范圍內(nèi)波動。由圖15可得出,當設(shè)定播深分別為30、40、50 mm時,電液混合控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)播深平均誤差分別為4.7%、4.8%和4.5%,滿足設(shè)計要求[23]。

參考農(nóng)業(yè)行業(yè)標準NY/T 1768—2009《免耕播種機質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》,計算不同作業(yè)速度下的播深合格率、標準差和變異系數(shù),可得0.15、0.25、0.35 m/s下的播深合格率分別為85.4%、83.4%、82.2%,各標準差分別為2.0、2.3、2.0 mm,播深變異系數(shù)分別為4.9%、5.8%、5.1%。因此,采用電液混合控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)大蒜播種機播種深度,在0.15~0.35 m/s范圍內(nèi)無較大偏差。

3.2 播量檢測試驗

播深一致性試驗時,在測量播深前,先將播入土壤內(nèi)的大蒜種子取出、收集,然后測量播深。每組試驗結(jié)束后,統(tǒng)計測量行內(nèi)大蒜種子數(shù)量,并與人機交互系統(tǒng)中顯示屏上顯示的播量進行對比,結(jié)果如表3所示。

表3 播量檢測試驗結(jié)果Tab.3 Results of sowing rate test

由表3可得出,本文設(shè)計的播量檢測系統(tǒng)對大蒜播種播量檢測平均誤差為4.0%,滿足設(shè)計要求[24]。分析原因主要為,大蒜播種為單粒精量播種,采用光電傳感器對大蒜種子進行檢測結(jié)構(gòu)簡單,干擾小,故誤差較小,并且設(shè)計成本也較低。此外,由表3可知,當作業(yè)速度為0.15~0.35 m/s時,檢測誤差相差很小,最大誤差與最小誤差的差值小于1個百分點;且當作業(yè)速度為0.25 m/s時,檢測誤差最大,分析其原因為與重播率相關(guān)。由表4計算可知,當作業(yè)速度為0.25 m/s時,平均重播率最高,即檢測時間段內(nèi)通過種子數(shù)量多于單粒的次數(shù)最多,而光電傳感器僅檢測出其中一粒,從而導致檢測誤差增大。

3.3 播種質(zhì)量試驗

由于目前我國尚沒有關(guān)于大蒜播種設(shè)備技術(shù)檢測的國家標準,故本文參考GB/T 6973—2005《單粒(精密)播種機試驗方法》對大蒜播種機播種質(zhì)量進行試驗。以表2所列試驗因素及水平進行全因素試驗,每種工況結(jié)束后,隨機選取3行,分別測量其播種合格率和漏播率,每種工況重復3次,結(jié)果取平均值,如表4所示。

表4 播種質(zhì)量試驗結(jié)果Tab.4 Results of sowing quality test

由表4可得,本文設(shè)計的電液混合控制大蒜播種機播種合格率平均值為83.7%,漏播率為6.2%,滿足設(shè)計要求。由于本文設(shè)計系統(tǒng)應(yīng)用對象為勺鏈式取種器,對大蒜種子品種與尺寸要求較高,從而導致重播率較高。與改進前由汽油機作為動力源的大蒜播種機作業(yè)質(zhì)量相比,漏播率降低了3.1個百分點。分析其原因,可能為采用電機作為動力源較汽油機減小了整機振動,提高了填充率,進而降低了漏播率。

此外,由表4可得,0.15、0.25、0.35 m/s下的播深合格率分別為85.4%、83.4%、82.2%,即隨著作業(yè)速度的增加,平均播種合格率呈下降趨勢,但平均漏播率呈先降低再增加的變化規(guī)律。雖然作業(yè)速度為0.15 m/s時的重播率較作業(yè)速度為0.25 m/s時低,但漏播率較高,結(jié)合播種農(nóng)藝要求[25],選取0.25 m/s為試驗范圍內(nèi)較優(yōu)作業(yè)速度。

4 結(jié)論

(1)采用電機作為動力源,以單片機為控制核心,旋轉(zhuǎn)編碼器為轉(zhuǎn)速傳感器,光電傳感器為種子檢測元件,結(jié)合液壓調(diào)節(jié)播深系統(tǒng),設(shè)計了一種電液混合調(diào)控式大蒜播種機,可實現(xiàn)電控排種、液壓調(diào)節(jié)播種深度、播量檢測和連續(xù)漏播報警功能。

(2)液壓播深調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用電子元件和液壓元件相結(jié)合方式,實現(xiàn)播深的實時調(diào)節(jié),其播深一致性試驗結(jié)果顯示,該系統(tǒng)調(diào)節(jié)播深誤差平均值為4.7%,且不同播深下,播深變異系數(shù)平均值為5.3%,調(diào)節(jié)精度較高,滿足播種農(nóng)藝要求。

(3)樣機田間試驗結(jié)果表明,應(yīng)用該機進行雜交蒜播種作業(yè)時,播量檢測平均誤差為4.0%,播種合格率為83.7%,漏播率為6.2%,較同種條件下以汽油機為動力源的大蒜播種機漏播率降低3.1個百分點,且在0.15~0.35 m/s范圍內(nèi)選取0.25 m/s左右為較優(yōu)作業(yè)速度,滿足設(shè)計要求。

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