趙元偉,李鵬翔,李嘉浩,韓 娟,盧甲晗*
(1.衛(wèi)輝市化工有限公司,河南 衛(wèi)輝 453100;2.河南省化工研究所有限責(zé)任公司,河南 鄭州 450052)
頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的核心技術(shù)為長(zhǎng)水平段水平井配合大型水力壓裂,而固井質(zhì)量不佳是制約頁(yè)巖氣井實(shí)施儲(chǔ)層改造的主要瓶頸[1]。固井質(zhì)量不佳的主要原因在于水平井套管居中度難以保證,低邊水泥漿易竄槽;油基鉆井液黏切高,黏滯性強(qiáng),難以被水泥漿頂替干凈;油基鉆井液在井壁表面形成的油膜和油質(zhì)泥餅清除困難,濕潤(rùn)反轉(zhuǎn)不足,水泥環(huán)與井壁及套管的膠結(jié)質(zhì)量差;鉆井液和水泥漿密度高,流體行程長(zhǎng),流動(dòng)摩阻大,清水頂替壓差大,施工泵壓高,限制了頂替排量,制約了頂替效率;儲(chǔ)層改造進(jìn)行體積壓裂時(shí)套管和水泥的特性差異導(dǎo)致水泥環(huán)膠結(jié)失效甚至水泥環(huán)破裂。因此保證水泥環(huán)的完整性是頁(yè)巖氣井固井必須要解決的技術(shù)難題。
瀘203區(qū)塊位于四川省瀘州市瀘縣境內(nèi),構(gòu)造位置為川南低褶帶陽(yáng)高寺構(gòu)造群福集向斜構(gòu)造。四開(kāi)先后鉆遇棲霞組、梁山組、韓家店組、石牛欄組、龍馬溪組地層,各層段均易出現(xiàn)井漏且都有氣泡或后效顯示,地層壓力系數(shù)高,壓力系數(shù)在1.87~2.15,地溫梯度3.1 ℃/(100 m)。
瀘203區(qū)塊為四開(kāi)井,井身結(jié)構(gòu)見(jiàn)表1。一般采用L型井身剖面,各層次套管均采用單級(jí)固井。產(chǎn)層水平段長(zhǎng)一般在1 500~2 500 m,垂深基本在3 500~4 000 m,斜深在5 300~6 400 m,井徑擴(kuò)大率一般不超過(guò)8%,井徑相對(duì)比較規(guī)則。
表1 瀘203區(qū)塊井身結(jié)構(gòu)
頁(yè)巖屬于細(xì)粒巖石,由粉砂和黏土顆粒經(jīng)壓實(shí)作用而形成,頁(yè)巖含泥質(zhì)較多,具有易膨脹的特點(diǎn),加之頁(yè)巖為超致密儲(chǔ)層,孔隙度和滲透率極低,為了擴(kuò)大產(chǎn)層的裸露面積,提高產(chǎn)量,產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益,普遍采用長(zhǎng)水平段水平井鉆井技術(shù),因此四開(kāi)都采用油基鉆井液鉆進(jìn),以保護(hù)儲(chǔ)層、抑制頁(yè)巖水化膨脹和降低起下鉆摩阻,這樣井壁處于油潤(rùn)濕的環(huán)境下,嚴(yán)重影響水泥環(huán)與井壁、套管壁的膠結(jié)質(zhì)量[2]。而且頁(yè)巖氣儲(chǔ)層需要進(jìn)行分段壓裂,為保證壓裂的有效性,對(duì)兩個(gè)界面的膠結(jié)質(zhì)量要求非常高,需要為水泥環(huán)膠結(jié)創(chuàng)造更好的條件,因此前置液高效去除井壁表面油膜和油質(zhì)泥餅的能力是頁(yè)巖氣井固井的關(guān)鍵技術(shù)之一。
為此衛(wèi)輝市化工有限公司開(kāi)展了洗油沖洗劑和洗油隔離液體系研究,研制的洗油沖洗劑WH-5主要采用多種高效表面活性劑、潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)劑、有機(jī)溶劑制成,通過(guò)滲透作用快速滲入井壁泥餅中,使泥餅分散剝蝕,有效去除油膜和油質(zhì)泥餅,使親油界面改變?yōu)橛H水界面,從而提高水泥的膠結(jié)能力[3]。隔離液體系的組成:水+15%WH-5洗油沖洗劑+2.5%WH-2加重隔離劑+10%GH-9緩凝劑+重晶石,洗油隔離液的密度要求高于鉆井液密度0.05 kg/L。
洗油隔離液的洗油效果采用六速旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)進(jìn)行評(píng)價(jià),取現(xiàn)場(chǎng)油基鉆井液做清洗實(shí)驗(yàn),先將80 μm砂紙用細(xì)鐵絲固定在旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)的外筒上(模擬井壁界面粗糙度),把養(yǎng)護(hù)后的油基鉆井液倒入旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)漿杯中,漿杯置于托盤(pán)上,淹沒(méi)砂紙的下3/4部分;開(kāi)啟電機(jī)以600 r/min的速度模擬鉆井液造壁10 min;停機(jī)后,將裝有油基鉆井液的漿杯取下,再將養(yǎng)護(hù)后的洗油隔離液倒入干凈漿杯中,將漿杯置于托盤(pán)上,淹沒(méi)砂紙的下1/2部分;開(kāi)啟電機(jī)以300 r/min的速度模擬洗油隔離液清洗井壁,沖刷時(shí)間5 min;停機(jī)后,將裝有洗油隔離液的漿杯取下;因洗油隔離液顏色會(huì)覆蓋油基鉆井液顏色,為便于觀察洗油隔離液的洗油效果,再將潔凈的自來(lái)水倒入干凈的漿杯中,將測(cè)量杯置于托盤(pán)上,淹沒(méi)砂紙的下1/4部分,開(kāi)啟電機(jī)以300 r/min的速度旋轉(zhuǎn)30 s,下放漿杯,再觀察砂紙上的清洗效果。實(shí)驗(yàn)表明,洗油隔離液已將油污完全清洗干凈,效果明顯,能為水泥與地層膠結(jié)提供良好的水潤(rùn)濕環(huán)境,管理隔離液清洗油污實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖1?,F(xiàn)場(chǎng)施工中要求使用洗油隔離液數(shù)量為25~30 m3,清洗時(shí)間可達(dá)13~15 min,在洗油隔離液之后再注入4 m3加有15%WH-5洗油沖洗劑的沖洗液,進(jìn)一步提高沖洗效果,將原本親油界面轉(zhuǎn)換為親水界面。
圖1 管理隔離液清洗油污實(shí)驗(yàn)
頁(yè)巖氣井目的層為致密儲(chǔ)層,需要采取壓裂增產(chǎn)措施,壓裂改造后才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性開(kāi)采,壓裂壓力高達(dá)50~90 MPa,甚至更高,壓裂時(shí)套管產(chǎn)生徑向膨脹,水泥石受到巨大的擠壓力,而常規(guī)水泥石屬于脆性材料,與套管的彈性和變形能力存在較大差異,壓裂壓力釋放后,水泥石不能恢復(fù)原來(lái)的變形,水泥環(huán)與套管的膠結(jié)遭到破壞,就會(huì)產(chǎn)生微環(huán)隙,導(dǎo)致水泥環(huán)封隔失效,引起環(huán)空層間竄通[4]。因此頁(yè)巖氣井水泥石必須具有一定的彈性變形能力或者說(shuō)具有高強(qiáng)的彈韌性,才能保證水泥環(huán)的完整性。為了滿(mǎn)足頁(yè)巖氣井對(duì)水泥石彈韌性的需要,研制生產(chǎn)了油井水泥彈性劑G404和增韌劑G403,以及配套產(chǎn)品固體膠乳GR和晶格膨脹劑G401。
①?gòu)椥詣〨404。以改性橡膠粉為主料,短纖維為輔料,配制成的油井水泥用彈性劑,能有效降低水泥石的彈性模量。②增韌劑G403。依靠復(fù)合纖維的阻裂和增韌特性,利用纖維對(duì)載荷的傳遞,使水泥石內(nèi)部應(yīng)力分散,增加水泥石的抗沖擊能力,防止水泥石的應(yīng)力開(kāi)裂,阻止裂縫擴(kuò)展,并在強(qiáng)沖擊載荷作用下對(duì)應(yīng)力場(chǎng)形成屏蔽,從而提高水泥石的韌性,防止壓裂壓力對(duì)水泥石產(chǎn)生脆性破裂。③固體膠乳GR。主要原料為丁苯膠乳,以丁二烯、苯乙烯為主要單體,通過(guò)乳液聚合的方式制備得到。膠乳顆粒能覆蓋在水泥顆粒表面,形成連續(xù)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),增強(qiáng)水泥石的彈韌性,避免水泥石脆性破裂;具有良好的防氣竄性能;能改善水泥環(huán)與套管和地層的膠結(jié)狀況[5]。④晶格膨脹劑G401。通過(guò)改變?nèi)芤褐写箅x子基團(tuán)的數(shù)量及組成,利用化學(xué)反應(yīng)形成體積大的晶體物質(zhì),產(chǎn)生化學(xué)預(yù)應(yīng)力,在水泥漿凝結(jié)過(guò)程中產(chǎn)生膨脹,形成一定的強(qiáng)度結(jié)構(gòu),抵抗水泥漿失重造成的地層流體侵入環(huán)空。⑤配套外加劑。降失水劑G33S由AMPS、低分子酰胺、多羥基羧酸等聚合改性而成,具有水泥漿濾失量低、游離液量低,與其它外加劑有良好的配伍性。減阻劑USZ由甲醛、丙酮等原料聚合改性而成,通過(guò)調(diào)節(jié)水泥顆粒表面電荷以獲得合適的水泥漿流變性。緩凝劑GH-9由磺酸鹽、有機(jī)酸等聚合而成,對(duì)溫度和加量不敏感,可配制出直角稠化水泥漿體系。
水泥漿設(shè)計(jì)為雙密雙凝體系,領(lǐng)漿封固水平段以上井段,從壓穩(wěn)油氣層及防止井漏角度出發(fā),領(lǐng)漿密度設(shè)計(jì)高于鉆井液密度0.10~0.15 kg/L,井下有漏失時(shí)取下限,無(wú)漏失時(shí)取上限;尾漿封固水平井段,考慮到水平段水泥漿不產(chǎn)生壓差,不會(huì)影響油氣層壓穩(wěn),設(shè)計(jì)采用密度為1.90 kg/L左右的常規(guī)密度水泥漿,有利于減小水泥漿配制的難度,降低水泥漿成本,又易于保證水泥漿的整體性能。水泥漿配方如下,水泥漿性能見(jiàn)表2。
領(lǐng)漿配方:嘉華G 級(jí)水泥+70%鐵礦粉+1%穩(wěn)定劑WG+3%G33S+1%G403+1%G401+0.3%USZ+1.4%GH-9+0.2%XP-1消泡劑+306 g水。尾漿配方:嘉華G 級(jí)水泥+35%石英粉+2%穩(wěn)定劑+5%GR+2%G404+2%G401 +4%G33S+0.5%USZ+0.7%GH-9+0.2%消泡劑XP-1+348 g水。領(lǐng)漿及尾漿的綜合性能見(jiàn)表2。
表2 水泥漿性能
數(shù)據(jù)表明,水泥漿綜合性能好,滿(mǎn)足合適的濾失量、零游離液、短過(guò)渡要求,在地層壓力較高的情況下,有利于提高封固段的封固質(zhì)量。
①下套管前通井時(shí)鉆具帶2個(gè)扶正器通井,使鉆具剛性大于套管剛性,并充分刮除井壁虛泥餅和井壁下側(cè)巖屑,確保井眼清潔和套管順利下入,并為水泥良好膠結(jié)創(chuàng)造條件。②使用旋轉(zhuǎn)式下套管浮鞋,接在一根1 m左右的短套管上,并安裝一只滾珠旋流扶正器,使套管起到所謂的“抬頭走”的效果,降低下入遇阻的風(fēng)險(xiǎn)。套管下入過(guò)程中如果遇阻,可以采用頂驅(qū)邊循環(huán)邊旋轉(zhuǎn)下套管,保證套管下至預(yù)定井深[6]。③全部采用旋流剛性套管扶正器(裸眼段和重疊段扶正器外徑分別為Φ206 mm和Φ208 mm),防止旋轉(zhuǎn)下套管時(shí)扶正器損壞,且水平井段與大斜度井段使用滾珠旋流剛性扶正器,減小套管下入摩阻,提高頂替效率[7]。扶正器加放方法是B靶點(diǎn)和A靶點(diǎn)之間井段每根套管下入1只滾珠旋流剛性扶正器,A靶點(diǎn)至30°井斜角之間井段每2根套管下入1只滾珠旋流剛性扶正器,30°井斜角至上層套管鞋之間井段每3根套管安放1只旋流剛性扶正器,重疊段每5根套管安放1只旋流剛性扶正器。④注前置液之前注入30 m3左右與井漿密度相同,表觀黏度低于井漿10 s以上,屈服值<12 Pa的冷卻先導(dǎo)低黏切油基鉆井液,降低井下溫度,驅(qū)替井內(nèi)黏稠鉆井液,有利于保證施工安全,提高水泥漿頂替效率[8]。⑤注完水泥后采用清水頂替,管內(nèi)外壓差可達(dá)35~50 MPa,對(duì)套管起到徑向預(yù)應(yīng)力作用,減小或避免產(chǎn)層改造時(shí)高壓壓裂后的套管收縮可能產(chǎn)生的微環(huán)隙;頂替采用2臺(tái)壓裂車(chē)進(jìn)行,排量一般不超過(guò)1.8 m3/min,避免環(huán)空流阻過(guò)大,造成井下漏失[9]。⑥碰壓結(jié)束后立即對(duì)井口環(huán)空進(jìn)行憋壓,憋壓4~5 MPa,起壓后憋入量一般控制不超過(guò)1.0 m3,防止井漏;候凝期間如果壓力下降,及時(shí)補(bǔ)壓;尾漿到達(dá)稠化時(shí)間后,環(huán)空憋壓至12~15 MPa,防止領(lǐng)漿“失重”產(chǎn)生氣竄,而且有利于使水泥環(huán)與套管及地層結(jié)合更緊密,降低微環(huán)隙形成的可能性,保障水泥環(huán)長(zhǎng)期整體密封性能,消除環(huán)空氣竄通道。
①瀘203H56-2井Φ139.7 mm套管固井。四開(kāi)使用Φ215.9 mm鉆頭鉆至5 360 m完鉆,完鉆鉆井液密度2.17 kg/L,黏度80 s,泥餅1.0 mm,動(dòng)切力13.5 Pa,塑性黏度75 mPa·s;最大井斜角97.5°/(5102 m),最大垂深3 657.55 m,水平位移1 817.72 m,水平段長(zhǎng)1 500 m;實(shí)測(cè)井底溫度為134 ℃;井徑擴(kuò)大率為4.58%。Φ139.7 mm套管下深2 358.25 m,下入套管扶正器231只(其中滾珠旋流剛性扶正器152只,旋流剛性扶正器79只);循環(huán)鉆井液時(shí)間10 h,最后1個(gè)循環(huán)周循環(huán)排量1.8m3/min,泵壓18 MPa,固井前鉆井液性能為密度2.15 kg/L,黏度76 s,泥餅1.0 mm,動(dòng)切力為11 Pa,塑性黏度為72 mPa·s。
施工過(guò)程:依次注入30 m3密度為2.17 kg/L,黏度為67 s的冷卻前導(dǎo)低黏切鉆井液,25 m3密度為2.20 kg/L驅(qū)油隔離液,4 m3密度為 1.02 kg/L的驅(qū)油沖洗液,60 m3密度為2.30 kg/L的領(lǐng)漿,50 m3密度為1.90 kg/L的尾漿,注入排量1.5 m3/min,壓膠塞4 m3,替入清水50 m3,排量1.7 m3/min,最高泵壓61 MPa,碰壓1.6 m3,壓力從46 MPa升至60 MPa。隨即環(huán)空憋壓4.9 MPa,90 min后環(huán)空憋壓至14 MPa,候凝36 h后,放壓,候凝72 h后下掛壁器對(duì)套管內(nèi)壁刮洗作業(yè)。
②固井質(zhì)量情況。固井質(zhì)量電測(cè)完成后,測(cè)井公司提供了質(zhì)量解釋結(jié)果,優(yōu)質(zhì)封固井段長(zhǎng)度4 299.9 m,優(yōu)質(zhì)井段封固占比96.1%,合格封固井段長(zhǎng)度133.2 m,合格井段封固占比3%,不合格井段封固長(zhǎng)度38.9m,不合格井段封固占比0.9%,創(chuàng)造了瀘203區(qū)塊固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率最高紀(jì)錄。
①研制的前置液體系與鉆井液和水泥漿有很好的相容性,能夠有效清除附著在井壁和套管壁上的油膜,具有良好的濕潤(rùn)反轉(zhuǎn)性能,對(duì)提高水泥環(huán)與地層和套管的膠結(jié)質(zhì)量效果顯著。②研制的彈韌性水泥漿體系形成的水泥石彈性模量明顯降低,能滿(mǎn)足后期大型體積壓裂和分段壓裂等增產(chǎn)措施對(duì)水泥石的彈韌性要求,提高了水泥環(huán)的完整性和壓裂的成功率。③綜合采用旋流扶正器提高居中度,使水泥漿旋流上返;清水頂替的徑向預(yù)應(yīng)力以及候凝期間的環(huán)空憋壓,能保證水泥環(huán)與套管間的緊密接觸,確保套管與水泥環(huán)之間的封隔效果,有效避免井口環(huán)空帶壓。④目前套管下完后采用先坐套管頭,再?gòu)钠鋬蓚€(gè)2″放氣絲堵處接出管線(xiàn)至高架槽的方式進(jìn)行循環(huán)固井,導(dǎo)致流道面積變小,形成節(jié)流,產(chǎn)生回壓,易造成井下漏失,建議固完井后再坐封套管頭芯子。如果擔(dān)心固井后套管頭芯子坐不到位或無(wú)法保證密封,要求固井前必須坐封時(shí),建議訂制有4個(gè)放氣絲堵的套管頭,以增加流道面積,預(yù)防井下漏失,這一點(diǎn)對(duì)于鉆進(jìn)過(guò)程中發(fā)生過(guò)漏失的Φ244.5 mm技套固井來(lái)說(shuō)尤為必要。