賈 昆,華 成,陳 超
(酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司,甘肅 嘉峪關(guān)735100)
隨著技術(shù)的發(fā)展,鋼鐵行業(yè)軋鋼生產(chǎn)線設(shè)備集群化、連續(xù)化特點(diǎn)明顯,設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行成為企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)的根本保證。從工業(yè)化大生產(chǎn)至今,設(shè)備維修大致經(jīng)歷了3 種方式:事后維修→預(yù)防維修→狀態(tài)維修或預(yù)知維修。落后的設(shè)備維修方式造成設(shè)備“欠維修”和“過維修”情況嚴(yán)重。一方面浪費(fèi)檢修人力,影響設(shè)備檢修周期制定的合理性(設(shè)備維修標(biāo)準(zhǔn)制定了檢查周期),增加了設(shè)備維護(hù)成本并降低了生產(chǎn)線效率;另一方面不必要的拆開檢查,影響了設(shè)備安裝精度,降低了設(shè)備壽命,增加了備件投入[1-4]。
狀態(tài)維修方式以設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)工況為依據(jù),它的特征是利用先進(jìn)的振動測試技術(shù)進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷。作為爐卷軋機(jī)生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備的卷取爐,主要實(shí)現(xiàn)帶鋼在精軋機(jī)往復(fù)軋制過程中的卷取加熱功能,該設(shè)備的故障直接影響整條生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。因此,對卷取爐核心部件(芯軸)進(jìn)行預(yù)測性振動檢測,并采取合理措施預(yù)想消除事故隱患,對保障生產(chǎn)線正常生產(chǎn)是很有必要的。
對于機(jī)械設(shè)備的周期性振動,不論其振動波形有多復(fù)雜,都可以用傅立葉級數(shù)表示為許多頻率成諧波關(guān)系的簡諧振動組分。因此,在技術(shù)上可以通過傅里葉變換,找到故障對應(yīng)的振動幅、頻特征。通常,對振動信號分析包括時域分析和頻域分析,如圖1 所示。時域分析只能反映信號的幅值隨時間的變化情況,除單頻率分量的簡諧波外,很難明確揭示信號的頻率組成和各頻率分量大小。頻域分析是采用傅立葉變換將時域信號變換為頻域信號,從而幫助人們從另一個角度來了解信號的特征。信號的頻譜代表了信號在不同頻率分量處信號成分的大小,它能夠提供比時域信號波形更直觀,豐富的信息[5-7]。
圖1 時域分析與頻域分析的關(guān)系
利用在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)入口芯軸電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承沖擊脈沖值出現(xiàn)上升趨勢,如圖2 所示。該電機(jī)軸承為2020年8月初年修時更換,年修結(jié)束運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定。但從9 月15 日開始出現(xiàn)沖擊脈沖值逐漸上升的趨勢,9月18日—9月21日長時間停機(jī)后,運(yùn)行狀態(tài)繼續(xù)劣化,沖擊脈沖值均進(jìn)一步上升,且部分檢測值超出報警值。
圖2 入口芯軸負(fù)荷側(cè)軸承沖擊脈沖值趨勢圖
通過檢測記錄的分析發(fā)現(xiàn),入口芯軸電機(jī)非負(fù)荷側(cè)及出口芯軸電機(jī)負(fù)荷側(cè)在年修后運(yùn)行狀態(tài)一直處于穩(wěn)定狀態(tài),但入口芯軸電機(jī)負(fù)荷側(cè)存在異常問題。
為進(jìn)一步確定異常問題原因,利用檢修時間,對入口芯軸電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行了進(jìn)一步檢測。為排除負(fù)載對數(shù)據(jù)的影響,設(shè)定固定轉(zhuǎn)速,在空載運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行了檢測。
芯軸電機(jī)非負(fù)荷及負(fù)荷側(cè)各布置2 個測點(diǎn)進(jìn)行垂直、水平及軸向3 個方向的振動測量。其中,電機(jī)轉(zhuǎn)速207 r/min,電機(jī)轉(zhuǎn)頻3.45 Hz,減速機(jī)減速比為4.875,卷筒轉(zhuǎn)速42 r/min,卷筒轉(zhuǎn)頻0.7 Hz。
非負(fù)荷側(cè)。垂直方向頻譜圖主要存在兩個非同步頻率,分別為54.38、245.63 Hz。根據(jù)計算的特征頻率,經(jīng)初步分析認(rèn)為,54.38 Hz 頻率為減速機(jī)齒輪嚙合頻率,245.63 Hz 為電機(jī)軸承外圈的7倍頻;水平方向頻譜圖與垂直方向一樣,主要存在兩個非同步頻率,分別為54.38、245.63 Hz;軸向頻譜圖主要存在108.75、245.63 Hz 的非同步頻率,其中108.75 Hz 為減速機(jī)齒輪嚙合頻率(54.38 Hz)的2 倍頻。
負(fù)荷側(cè)。負(fù)荷側(cè)頻譜圖與非負(fù)荷側(cè)類似,各測量方向主要存在54.38、245.63 Hz兩個非同步頻率。
由于芯軸減速機(jī)頻譜圖中均以54.38 Hz 的頻率以及該頻率的倍頻成分為主,據(jù)此可知頻譜分析中的該頻率為齒輪的嚙合頻率。
芯軸電機(jī)各測點(diǎn)頻譜圖中以54.38、245.63 Hz兩個頻率成分為主。54.38 Hz 為減速機(jī)齒輪的嚙合頻率。而245.63 Hz 在減速機(jī)各測點(diǎn)均沒有出現(xiàn),應(yīng)為電機(jī)上產(chǎn)生的頻率成分。經(jīng)計算分析認(rèn)為,該頻率應(yīng)為軸承外圈的7 倍頻,表明該電機(jī)軸承外圈已經(jīng)出現(xiàn)初期劣化損傷情況,應(yīng)繼續(xù)檢測跟蹤,同時決定對該軸承潤滑油取樣進(jìn)行油品檢測。
2020年9月對該軸承潤滑油進(jìn)行了取樣,從取樣油觀察,該油存在片狀黑色雜質(zhì)。隨即對取樣油品送檢進(jìn)行光譜分析,結(jié)果如表1所示。
表1 軸承潤滑油(美孚齒輪油600XP150)檢驗(yàn)結(jié)果 mg/kg
鎳(Ni)磷(P)鉛(Pb)硅(Si)錫(Sn)鈦(Ti)釩(V)鋅(Zn)0.87 108.42 1.05 6.14 1.35 0.18 0 76.04 0.27 159.53 1.96 8.48 0.33 151.32 0 7.36 0.30 161.42 0.45 7.89 0 0 0 0 0.17 97.75 0.10 87.02 0 0 0 98.3
通過以上油品光譜檢測結(jié)果對比分析,入口芯軸電機(jī)負(fù)荷側(cè)潤滑油中的Fe、Cr、K、Mg、Mn等元素明顯高于其他部位油品中的含量。而現(xiàn)場使用的FAG軸承鋼的材質(zhì)一般是低合金、高純凈度的淬透鉻鋼材。Fe、Cr、K、Mg、Mn 等元素是該軸承鋼的主要元素。從此次油品檢測結(jié)果對比分析來看,入口芯軸電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承已經(jīng)出現(xiàn)輕微劣化損傷。
基于振動頻譜及油品光譜分析,引起卷取爐入口芯軸振動異常增大問題的原因是軸承潤滑油進(jìn)水引起的。因此,利用定修的機(jī)會,徹底排空了軸承室的油和水,加入了新的潤滑油,軸承沖擊脈沖值整體呈下降趨勢。如圖3所示,通過10月1日—10月7日的在線監(jiān)測結(jié)果,沖擊脈沖值整體呈下降趨勢,但與其他部位相比,仍處在不良運(yùn)行狀態(tài)。鑒于此跟蹤結(jié)果,決定在10月8日定修中再次更換該軸承潤滑油,并繼續(xù)跟蹤運(yùn)行狀態(tài)。
圖3 換油后軸承沖擊脈沖值趨勢
通過10 月8 日定修后的在線監(jiān)測結(jié)果(見圖4)來看,沖擊脈沖值呈現(xiàn)大幅下降趨勢,目前監(jiān)測結(jié)果已經(jīng)與入、出口電機(jī)其余部位的監(jiān)測結(jié)果基本一樣。
圖4 再次換油后軸承沖擊脈沖值趨勢
結(jié)合以上情況分析認(rèn)為,入口芯軸電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承沖擊脈沖值異常上升的原因主要為潤滑油中進(jìn)水,導(dǎo)致軸承潤滑不良,軸承外圈產(chǎn)生輕微劣化損傷所致。
通過兩次連續(xù)換油,異常振動的設(shè)備故障隱患得到徹底解決,軸承運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定,后期加強(qiáng)監(jiān)控,并將此故障處理案例納入軸承異常振動故障庫。此案例具有普遍性,類似鋼鐵公司可以借鑒此次異常情況,反思在年修過程中更換軸承項(xiàng)目的各項(xiàng)作業(yè)流程中有可能導(dǎo)致水進(jìn)入軸承室的情況,制定好措施,防止此問題再次發(fā)生。