国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

某大型水電站機組開機過程中調速器故障原因分析

2021-11-16 11:18哲,
四川水力發(fā)電 2021年5期
關鍵詞:調速器導葉機組

李 士 哲, 李 金 輝

(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610051)

0 引 言

某大型水電站水輪機控制系統(tǒng)接收到監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)的開機令后,調速器控制系統(tǒng)能按照既定的開機邏輯,由靜止態(tài)經開機過程轉為空載態(tài),并接受同期指令進行轉速調整,實現(xiàn)并網態(tài)[1]。當開機過程中出現(xiàn)異常時,會對水輪機轉輪葉片、蝸殼、壓力鋼管等造成較大的沖擊,因此調速器自動開機過程中按照既定邏輯開機尤為重要。

但受工作年限以及現(xiàn)場復雜環(huán)境影響,調速器控制系統(tǒng)測頻元件本身的故障偶有發(fā)生及機組開機瞬間振動較大[2]。當故障出現(xiàn)時,調速系統(tǒng)若不能及時進行故障定位與診斷,將嚴重影響機組安全穩(wěn)定運行。通過分析某電站機組自動開機過程中調速器故障原因,提出了一種水輪發(fā)電機組在開機過程中對頻率跳變的解決方法,提升了機組開機過程中的穩(wěn)定性和可靠性。

1 某大型水電站調速器自動開機規(guī)律

某大型水電站調速器開機過程需經歷兩個階段。在調速器收到監(jiān)控系統(tǒng)的開機令后,先將導葉開啟至第一開機開度,在開機邏輯中,第一開度為當前水頭下協(xié)聯(lián)算出的空載開度的基礎上再加上15%開度。此時,機組將獲得比較大的啟動轉矩。導葉開至第一開機開度后,機組頻率快速上升,當機組頻率上升至35 Hz時,為防止機組頻率上升速度過快,調速器控制系統(tǒng)將導葉調至第二開機開度,第二開度為第一開度減去10%開度。當機組頻率上升到45 Hz后,調速器進入空載態(tài),根據空載PID參數進行精確調節(jié)[3],調速器自動開機進入空載態(tài)曲線見圖1。

圖1 調速器自動開機進入空載態(tài)曲線

通過統(tǒng)計某大型水電站1~6號機調速器自動開機時間規(guī)律,當監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出調速器開機令后,調速器控制系統(tǒng)按照自動開機規(guī)律開啟導葉,機組頻率緩慢上升,調速器控制系統(tǒng)檢測到頻率的時間約為12 s,機組頻率達到空載態(tài)50 Hz的時間約為45 s,某大型水電站調速器自動開機規(guī)律時間統(tǒng)計見表1。

表1 某大型水電站調速器自動開機規(guī)律時間統(tǒng)計

2 調速器自動開機過程異常分析

2.1 自動開機異常經過

某大型水電站4號機組開機過程中,當轉速1%Ne退出時,CCS報“4號機調速器A套齒盤測頻1、測頻2故障(SJ30),調速器A套機組殘壓測量故障(SJ30)、A套全頻故障(SJ30)、A套頻率采樣故障,4號機調速器調節(jié)器A套總故障,4號機調速器調節(jié)器A套嚴重故障,4號機調速器伺服閥切換動作,4號機調速器調節(jié)器A套/B套切換動作,4號機調速器A套切至導葉純手動(SJ30),4號機調速器A套主用(SJ30)退出、B套主用(SJ30)到達”信號?,F(xiàn)地檢查4號機電調畫面中“A套頻率偏差故障、齒盤1、2測速故障、機組PT頻率故障,A套總故障”指示燈點亮,PCC運行在B套。檢查4號機組調速器信息窗,A套殘壓、齒盤1、齒盤2頻率與B套殘壓、齒盤1、齒盤2頻率顯示一致,刷新正常,4號機組后續(xù)正常并網。

2.2 故障原因分析

根據事件記錄,14:59:54.000監(jiān)控開出4號機調速器開機令,14:59:58.0004號機調速器全關退出,導葉開啟。15:00:00.987 由于4號機組調速器測頻(殘壓、齒盤1、齒盤2)采樣出現(xiàn)跳變,最大跳變記錄值為47.5 Hz,調速器開機過程中頻率曲線見圖2。調速器A套進入空載態(tài),當頻率跳變回實際值時(根據正常開機波形,接收到開機令6 s后,殘壓、齒盤1、齒盤2測頻采樣此時仍無法測到),因此調速器報“4號機組調速器A套頻率采樣故障”與4號機調速器A套總故障報警,A套總故障報警引起“15:00:02.140 調速器控制系統(tǒng)A/B套切換、4號機組調速器伺服閥切換動作”。因SJ30時序滯后,殘壓測頻、齒盤1、齒盤2測頻故障報警滯后約1.8 s(殘壓測頻、齒盤1、齒盤2測頻故障在IP161內進行處理判斷,僅在空載或并網情況下才能輸出報警)。隨后齒盤1、齒盤2測頻故障均到達,滿足嚴重故障判斷條件中“調速器A套全頻故障”條件。15:00:01.493報出“4號機組調速器A套嚴重故障”,導致15:00:03.212 A套切換至導葉純手動(SJ30時序滯后)。15:00:05.275因A套開機過程中殘壓、齒盤1、齒盤2測頻信號恢復正常,“4號機組調速器A套嚴重故障” 和 “4號機組調速器A套頻率采樣故障”復歸,15:00:05.791 “調速器控制系統(tǒng)A/B套切換動作復歸、4號機組調速器伺服閥切換動作復歸”。

15:01:07.245 機組實際頻率已達到45 Hz,調速器控制系統(tǒng)按照空載PID參數進行調節(jié),機組轉速升至50 Hz,然后進行空載和并網增負荷調節(jié)。

根據某大型水電站調速器控制系統(tǒng)內部邏輯,殘壓測頻故障、齒盤1、齒盤2測頻故障、頻率采樣故障、頻率超差故障、嚴重故障僅在空載態(tài)或并網態(tài)才會報出。其中殘壓測頻故障、齒盤1、齒盤2測頻故障在IP161中進行的判斷,頻率采樣故障、頻率超差故障、嚴重故障在CP340中進行判斷,因此可分析調速器A套在開機過程中提前進入了空載態(tài)。調速器由開機態(tài)進入空載態(tài)條件:機頻>45 Hz或開機時間(從收到開機令開始計時)超過50 s。正常情況下開機至50 Hz需要45 s左右,此次報警在收到開機令后6 s左右。

再根據調速器開機過程中頻率曲線(圖2),在開機過程中A套頻率采樣有較為明顯的向上跳變現(xiàn)象。由于監(jiān)控系統(tǒng)采樣周期1 s,采樣精度不足,開機過程中A套頻率采樣有可能已跳變至47.5 Hz,導致機組提前進入空載態(tài)。根據開機過程中調速器事件簡報,調速器在接收開機令后,A套測頻回路頻率發(fā)生跳變,頻率采樣超過45 Hz,機組立即進入空載態(tài),但此時仍未測到實際頻率。因機組頻率過低,調速器系統(tǒng)報出殘壓、齒盤測頻1、齒盤測頻2故障,控制系統(tǒng)開出A套全頻故障報警、嚴重故障、A/B套切換、伺服閥切換以及A套切換至手動方式。

圖2 調速器開機過程中頻率曲線(導葉開度單位:%,頻率單位:Hz)

在B套正常調節(jié)模式下,B套PID輸出迅速減少,導葉跟隨給定進行減少,導葉開度由20%減少至10%左右,機組頻率下降至50 Hz,隨后機組進行正??蛰d和并網調節(jié)。

2.3 測頻故障的排查

根據某大型水電站調速器測頻設備配置,導致調速器頻率跳變的因素為:發(fā)電機出口PT、測速齒盤、頻率處理環(huán)節(jié)的四路信號轉換模塊以及測頻計算環(huán)節(jié)的 CPU1P161 模塊。

在對齒盤探頭的安裝及緊固情況檢查時發(fā)現(xiàn)探頭支架橫向用人力單手可晃動, 強度較弱。同時2只探頭的間距為38 mm,已接近極限間距(34 mm),探頭間距過小,尤其在振動劇烈時,彼此可能存在電磁干擾,影響脈沖輸出[4]。

四路信號轉換器為頻率處理模塊,能夠對輸入的頻率信號進行降壓、 濾波、 整形、 分頻等[5]。機組在導葉開啟過程中,PT 較為微弱。開機過程中,主要為導葉開啟過程, 自動化電感元器件的頻繁投退操作已經完成, 電磁干擾可能性較小,所以因模塊自身故障引起測頻跳變的可能性不大。 且根據歷史記錄,1號機和 6號機更換新的模塊后,在開機過程中也發(fā)生過類似的全頻故障等嚴重故障。 所以,該模塊故障的可能性排除。

IP161測頻單元如果故障,首先網頻也會報出故障,且故障應該一直存在??v觀自投產以來出現(xiàn)的4次故障,均發(fā)生在開機階段,空載和發(fā)電后均正常。這與IP161故障發(fā)生的現(xiàn)象不符合,所以該模塊的故障可排除。

電廠技術人員對測頻回路的電纜屏蔽、端子緊固,以及探頭本身品牌、型號均做了排查,未發(fā)現(xiàn)異常情況。

綜合上述排查,可斷定引起頻率跳變的原因為:機組在開機過程,即調速器在得到開機令的10 s內,導葉迅速開啟,在蝸殼內形成強大的射流沖擊轉輪葉片。由于機組慣性較大,水能未充分轉換成旋轉動能,機組在9 s內基本處于不動和蠕動(0.5 Hz以內)之間,巨大的能量會使下機架產生較大的振動,探頭支架臂安裝在下機架內側,長度約600 mm。由于支架臂在水平方向未做加強支撐,在末端瞬間會形成較強的抖動(放大誤差)。此時,探頭若正好處在齒沿( 初始位置在齒沿或因蠕動使探頭掃過齒沿), 就會形成交變高頻脈沖(0-1-0-1…),從而引起齒盤測頻跳變。

3 調速器自動開機過程故障解決措施

為避免單一測頻環(huán)節(jié)異常導致調速器進入空載態(tài),同時對故障點進行進一步定位,對控制程序進行如下優(yōu)化。

(1)優(yōu)化開機進入空載態(tài)邏輯判斷策略。修改頻率判斷策略,頻率大于45 Hz且開機時間大于30 s。

(2)開機過程中20 Hz以下選擇齒盤測速作為主用,20 Hz以上選擇殘壓作為主用。

(3)對殘壓、齒盤1、齒盤2信號分別進行跳變檢測判斷。5個周期內頻率變化值超過10 Hz,即判斷為跳變,并將跳變信號送至觸摸屏進行顯示,跳變信號為保持型,需人為手動復歸。檢測出的跳變信號僅用于觸摸屏顯示,不作為總故障條件,也不參與其他控制。

通過完善調速器開機過程中進入空載態(tài)邏輯,并在開機過程中模擬頻率跳變進行實際驗證,避免了在開機過程中因頻率跳變而引起調速器控制系統(tǒng)全頻故障的現(xiàn)象。

4 結 語

通過分析某大型水電站開機過程中誤報全頻故障的原因,提出了在開機過程中對頻率跳變的解決措施,提升了機組開機過程中的穩(wěn)定性和可靠性。同時對大型機組開機過程中頻率跳變的處理提供了一定的參考價值,對提高水電站的安全運行具有重大作用。

猜你喜歡
調速器導葉機組
雙饋式可變速抽水蓄能機組運行控制
熱連軋機組粗軋機精度控制
660MW亞臨界機組清潔疏水系統(tǒng)節(jié)能改造
水輪發(fā)電機組導葉操作拒動故障與處理
瀑布溝水電站機組導葉安裝立面間隙調整方法優(yōu)化
新工藝在貫流式機組導葉間隙調整的應用
壓氣機導葉用GTD222合金鑄造技術研究
電站水輪機調速器的調試與維護
電力系統(tǒng)水機調速器改造情況及特點研究
水電站沖擊式水輪機調速器技術發(fā)展回顧