周宏強,宗 召
(淮南礦業(yè)集團潘三選煤廠,安徽 淮南 232096)
淮南礦業(yè)集團潘三選煤廠為20世紀90年代初投產(chǎn)的礦井型動力煤選煤廠,原設計能力3.0 Mt/a,工藝流程:大于18 mm塊煤采用重介質(zhì)斜輪分選,末煤直接上倉銷售,煤泥水濃縮后壓濾回收[1]。新世紀初,國家工業(yè)發(fā)展迅速,煤炭等能源需求量加大,為順應市場要求,該廠進行了擴能改造,新增塊煤淺槽和末煤重介質(zhì)旋流器系統(tǒng),改造后處理能力達到5.0 Mt/a,工藝流程:大于13 mm塊煤采用淺槽分選,小于13 mm末煤采用有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選[2]。2018年中央型潘集選煤廠建成投產(chǎn)后,潘三礦作為潘集煉焦煤廠的入選原料煤供應點之一,為了減少不必要的浪費和降低洗選成本,潘三廠洗選工藝流程進行了調(diào)整,調(diào)整后的工藝為:停開末煤系統(tǒng),大于13 mm塊煤淺槽排矸、破碎后摻入篩末煤。隨著市場變化和洗選工藝流程的改變,煤泥水系統(tǒng)作為選煤廠煤炭洗選過程中的關鍵環(huán)節(jié)之一,也相應經(jīng)歷了幾次優(yōu)化改造。
2002年擴能改造前只有塊煤煤泥水處理系統(tǒng)(末煤不入洗)[3],改造后新增了末煤煤泥水處理系統(tǒng),新增1臺NJG-30型高效濃縮機(615),煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
圖1 設計煤泥水系統(tǒng)工藝流程
從圖1可以看出,塊煤系統(tǒng)細煤泥水經(jīng)601濃縮機(φ18 m)濃縮后,底流又打到末煤經(jīng)水力旋流器分級+高頻篩再次回收,然后回到615濃縮機。
該生產(chǎn)工藝存在以下問題:
(1)分析該廠2005年煤質(zhì)資料,原煤篩分0.5~0 mm粒級產(chǎn)率為14.90%,而實際生產(chǎn)中小于0.5 mm煤泥產(chǎn)率高達19%。分析原因601底流增大了420旋流器組的入料量和入料濃度,加劇了煤粒的粉碎和泥化,增加了煤泥量。
(2)延長了細粒在煤泥水中的循環(huán)時間,增加了循環(huán)量,不利于615濃縮機中煤泥顆粒的沉降,使一些細粒、極細粒溢流回到循環(huán)水中,增大循環(huán)水濃度,嚴重惡化了濃縮機的沉降效果。
(3)601濃縮機未發(fā)揮應有的作用,實際上全系統(tǒng)的細煤泥最終都由615濃縮機處理,增加了設備負荷[3]。
改造后,601和602(φ18 m)2臺濃縮機并聯(lián)使用,采用一段濃縮+篩網(wǎng)沉降離心機回收、二段濃縮+壓濾機回收聯(lián)合工藝流程[4],改造后細煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后細煤泥水系統(tǒng)工藝流程
改造后,一方面簡化了工藝流程,減少了煤泥在系統(tǒng)中的循環(huán)時間,降低了次生煤泥量[5];另一方面,充分發(fā)揮了601、602濃縮機的濃縮效果,改善了循環(huán)水水質(zhì)。但隨著使用時間的延長,在生產(chǎn)中也暴露出以下問題。
(1)601、602濃縮機同時使用,出現(xiàn)事故后無備用濃縮池。
(2)601濃縮機煤泥量較之前增加,607、608底流泵管路細,存在底流泵無法上料的情況。
(3)篩網(wǎng)沉降離心機設計處理能力為65 t/h,以每天工作16 h計,日處理煤泥量1 040 t。煤泥產(chǎn)率19%,則每天的末煤入洗量約為1040÷19%=5 474 t,末煤系統(tǒng)帶煤量342 t/h,低于額定處理量,制約了該廠原煤洗選降灰能力,影響了商品煤質(zhì)量的提高。
基于生產(chǎn)中出現(xiàn)的上述問題,該廠在2008年對煤泥水系統(tǒng)進行第二次優(yōu)化改造,將塊末煤系統(tǒng)的煤泥水分系統(tǒng)處理。塊煤系統(tǒng)產(chǎn)生的煤泥水在塊煤車間采用弧形篩截粗+高頻篩脫水工藝回收粗煤泥[6],細煤泥水采用一段濃縮+二段濃縮+壓濾回收工藝;末煤系統(tǒng)產(chǎn)生的煤泥水由末煤廠房水力旋流器組分級濃縮,底流高頻篩脫水處理,細煤泥水采用一段濃縮+壓濾回收工藝。調(diào)整優(yōu)化后的煤泥回收工藝流程如圖3所示。
圖3 進一步優(yōu)化后煤泥回收工藝流程
調(diào)整后,使用601和615 2臺濃縮機,602和630作為事故備用濃縮機,生產(chǎn)系統(tǒng)更加穩(wěn)定;甩掉了篩網(wǎng)沉降離心機,解除了末煤小時處理量的瓶頸限制,原煤入洗比例進一步提高,商品煤的發(fā)熱量突破20.08 MJ/kg,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。
2010年該廠又新增了塊煤系統(tǒng)煤泥水去末煤系統(tǒng)處理管路,如圖3所示。塊煤車間尾礦桶內(nèi)物料經(jīng)泵打到405脫泥篩上(篩縫尺寸0.75 mm)。從表1可以看出,其中有接近90%的物料可以從篩上進入有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器得到有效分選,從而使得商品煤質(zhì)量進一步提高。同時增加了塊煤系統(tǒng)煤泥水的處理方式,使塊、末煤系統(tǒng)通過尾煤水處理聯(lián)系到一起,增加了整個系統(tǒng)的聯(lián)動性和靈活性,并保留了原有系統(tǒng)的相對獨立性,使系統(tǒng)應對突發(fā)事故的能力大大加強。
表1 塊煤系統(tǒng)煤泥粒度組成
2019年潘三廠開始向潘集選煤廠發(fā)運煉焦原料煤,為了降低洗選加工成本,單開塊煤系統(tǒng),煤泥量也大幅減少,2020年全年煤泥量約為入選原煤的2%,為進一步節(jié)約材料費,降低電耗,該廠對煤泥水處理系統(tǒng)進行了優(yōu)化簡化。利用原有設備通過安裝閘閥和調(diào)整管路實現(xiàn)單開塊煤系統(tǒng)時,產(chǎn)生的細煤泥水能夠直接進入615濃縮機處理,停開601高架濃縮機,實現(xiàn)煤泥水一段濃縮+壓濾工藝,615濃縮池循環(huán)水供塊煤廠房生產(chǎn)用水,實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。
優(yōu)化簡化后的煤泥水處理工藝流程見圖4。
圖4 優(yōu)化簡化后的煤泥水處理工藝流程
(2)停開601濃縮機(功率5.5 kW)和607、608底流泵(功率30 kW),全年工作340 d,按601濃縮機每天開機18 h,607、608底流泵每天開機3 h計,年節(jié)約電費(5.5×18+30×3)×340×0.76=4.88(萬元)。
綜上,加上節(jié)省的設備配件等維修費用,每年可節(jié)約成本費用20萬余元。
615循環(huán)水池內(nèi)循環(huán)水原給末煤系統(tǒng)篩子噴水等供水,現(xiàn)經(jīng)過管路改造,實現(xiàn)用681循環(huán)水泵給塊煤系統(tǒng)生產(chǎn)供水。681循環(huán)水泵型號為200ZJ-I-A60,流量735 m3/h,揚程54 m,轉(zhuǎn)速980 r/min,配用電機功率185 kW。
塊煤車間3臺篩子噴水和301機頭沖水流量600 m3/h,幾何揚程21 m,輸送距離77 m,彎頭15個,三通3個,閘閥10個,壓水管管徑300 mm,要求篩子噴水壓力不小于0.2 MPa。
當量長度L1=77+15×9+3×30+10×3=332(m)。
計算管路總揚程H:揚程富裕系數(shù)a取1.1,管路摩擦損失系數(shù)f取0.0158[9]。
21+20.4)=51(m)
經(jīng)計算,681循環(huán)水泵各項參數(shù)均大于實際運行參數(shù),現(xiàn)采用節(jié)流調(diào)節(jié)方式控制流量,管路磨損大且經(jīng)濟性較差,可采用變頻調(diào)節(jié)方式,適當降低轉(zhuǎn)速,提高使用經(jīng)濟性[10]。
煤泥水處理環(huán)節(jié)做為選煤廠生產(chǎn)過程的重中之重,必須給與高度重視,隨著市場和洗選工藝流程的改變,煤泥水處理系統(tǒng)也要適時的作出調(diào)整,使其不斷優(yōu)化完善,從而達到選煤廠經(jīng)濟效益的最大化。