文_李貝 陳邦杰 李微 武漢市城市排水發(fā)展有限公司北湖污水處理廠
為實現(xiàn)流域水環(huán)境可持續(xù)發(fā)展,重點整治水體富營養(yǎng)化,結(jié)合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002),城鎮(zhèn)污水處理廠提標升級任務(wù)緊迫。生活污水的深度處理將成為污水處理的趨勢,膜生物反應(yīng)器(MBR)是高效膜分離技術(shù)與活性污泥法相結(jié)合的新型污水處理技術(shù),它與傳統(tǒng)生化處理工藝相比具有更好的處理效果。因此,越來越多的城市在新建、擴建污水處理廠時選擇MBR工藝。
MBR反應(yīng)器對有機物和SS的去除效果明顯,但由于反應(yīng)器中常是完全好氧環(huán)境,對氮磷營養(yǎng)元素的去除效果不佳,因此將MBR與傳統(tǒng)的生物脫氮除磷工藝組合成為研究熱點,其中AO-MBR、UCT-MBR和AAO-MBR等組合工藝均有相關(guān)報道。目前研究應(yīng)用的組合工藝中,雖然膜對污染物的去除有一定的作用,但生物反應(yīng)單元仍承擔(dān)主要處理任務(wù)。厭氧-缺氧-好氧法(AAO)屬于活性污泥法,利用微生物降解有機物的同時具有良好的脫氮除磷效果,AAO+MBR工藝是在AAO池之后設(shè)置MBR膜池,取代傳統(tǒng)活性污泥法中的二沉池及深度處理單元,具有占地面積小、出水水質(zhì)好、剩余污泥量少等特點。
某城市污水處理廠設(shè)有40萬t規(guī)模的AAO-MBR處理工藝,按4組10萬t獨立處理單元布置,污水經(jīng)過AAO池處理,大量有機污染物以及氮磷類物質(zhì)被生化降解后進入MBR膜生物反應(yīng)池(A#、B#)。MBR膜生物反應(yīng)池是通過MBR膜生物反應(yīng)器的高效分離作用,活性污泥被截留在MBR膜池內(nèi),出水經(jīng)消毒后外排。工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程圖
本次試驗采用選擇區(qū)、厭氧區(qū)、缺氧區(qū)多點進水方式。污泥回流采用膜區(qū)混合液回流到好氧區(qū)前段,好氧區(qū)末段混合液回流到缺氧區(qū),缺氧區(qū)混合液回流到選擇區(qū)的三級回流。此外,在MBR池入口處投加PAC,以滿足出水總磷達標。
設(shè)計工況:生化池總水力停留時間為12.9h(其中選擇區(qū)0.5h、厭氧區(qū)1.6h、缺氧區(qū)4.8h、好氧區(qū)6.0h);膜池水力停留時間為1.15h;三級回流比分別為R1=500%、R2=300%、R3=200%。好氧池由3條過水廊道(好氧1、好氧2、好氧2)串聯(lián)組成,總曝氣氣管分為三根支氣管對應(yīng)好氧1~3,設(shè)計出水水質(zhì)指標見表1。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)
膜池配有10臺吹掃風(fēng)機,單機Q=340m3/min,P=0.048MPa,Pe=400kW,設(shè)計8用2備;膜生物池配有8臺曝氣風(fēng)機,單機Q=185m3/min,P=0.076MPa,Pe=315kW。
通過對各點位進水配比、回流比的調(diào)整,好氧區(qū)末端溶解氧控制,設(shè)計了幾種實驗對比方案。試驗過程中,沿生化池水流方向設(shè)定了進水、厭氧池、缺氧池、好氧前端、好氧末端、膜池及出水等多個監(jiān)測點位;每調(diào)整1次工況,系統(tǒng)均穩(wěn)定運行2周以上;取樣頻率為每周3次;為保證數(shù)據(jù)的準確性和可比性,每次取樣時間、位置均保持一致,試驗過程的測定參數(shù)包括MLSS、氨氮、DO等,所有水質(zhì)分析方法均采用國標法。此外,由于本試驗是在現(xiàn)場進行,受季節(jié)性影響,污水水溫會產(chǎn)生一定波動,為降低溫度的影響,本次設(shè)置水溫不低于15℃。
在進水水質(zhì)相近、其他工藝條件基本相同的條件下,改變AAO池和A#、B#膜池某一工藝運行參數(shù),本次試驗期間,通過曝氣風(fēng)機的運行臺數(shù)及開度,考察了曝氣風(fēng)量改變對(方案1:好氧區(qū)末段DO在2~4mg/L之間;方案2:依據(jù)出水在線氨氮值進行最低強度曝氣,維持出水氨氮在0.5mg/L以內(nèi))強化脫氮效果的影響,從而調(diào)試分析確定該工藝運行參數(shù)設(shè)置是否可行,對進出水水質(zhì)的影響見表2。
表2 DO改變對進出水水質(zhì)影響
通過對兩座曝氣池出水?dāng)?shù)據(jù)和好氧池DO進行相關(guān)性分析結(jié)果顯示,出水結(jié)果NH3-N、TP、COD、BOD5等數(shù)據(jù)均與DO之間不具備顯著性相關(guān)。相較于傳統(tǒng)AAO工藝,膜處理工藝中MBR池是生化處理工藝的末段,而AAO池的好氧區(qū)并非工藝末段,因此可以將好氧區(qū)末段DO控制在較低水平。在生化處理工藝中,硝化菌為專屬化能自養(yǎng)型細菌,對混合液中的DO濃度最為敏感。根據(jù)該廠長期運行數(shù)據(jù),通過減少好氧曝氣在保證出水氨氮穩(wěn)定達標,即同時可滿足其它生化指標的好氧需求,實際運行具有可操作性。
在該廠AAO-MBR中,存在膜池回流至好氧池、好氧池混合液回流至缺氧池和缺氧池混合液回流至選擇區(qū)三個重要回流。其中膜池混合液按比例進入好氧池前段,污水在好氧池和膜池進行吸磷和硝化反應(yīng),在缺氧池和污泥緩沖區(qū)進行反硝化反應(yīng),實現(xiàn)強化脫氮除磷的目的。好氧池混合液回流有兩個作用:一是好氧池的硝酸鹽回流至缺氧池進行反硝化,一般認為該回流比與總氮去除直接相關(guān);二是好氧池污泥回流至缺氧池,以維持缺氧池污泥濃度。本次試驗通過調(diào)整3組回流比(S1-4:3:3,S2-4:3:2,S3-4:2:3,S4-4:2:2)考察其對改變生物脫氮除磷效果是否有效,結(jié)果見圖2。
圖2 不同回流比工況下脫氮影響
AAO工藝前置的選擇池不僅可以控制污泥膨脹,其缺氧的環(huán)境適合反硝化細菌生長,起到一定的脫氮作用,并減弱了硝酸鹽對厭氧池的不良影響,達到更好的厭氧環(huán)境。且隨著AAO內(nèi)回流比的增加,其中氨氮在反應(yīng)過程的去除作用可分為微生物作用、稀釋作用以及硝化作用,選擇區(qū)接受回流對氨氮進行稀釋,同時微生物進行自身同化反應(yīng)消耗氨氮,而好氧區(qū)硝化菌利用氧氣作為電子受體,在好氧條件下進行硝化反應(yīng)。
AAO工藝中好氧區(qū)至缺氧區(qū)的回流比一般為200%左右。有研究指出,AAO好氧池混合液回流至缺氧池的回流比為250%時,能夠達到較好的脫氮效果和較低的運行能耗;該回流比為300%時能達到較高的污染物去除效果。由圖2可以看出,調(diào)整內(nèi)回流大小可以改變TN的去除效果,但是出水TN基本都可以滿足(GB18918-2002)。此次實驗TN去除率在S1(4:3:3)時效果最佳,說明上述回流比與HJ576-2010標準中各項回流比設(shè)計參考值基本相符。由圖2可以看出該廠膜池到好氧池回流比較高,一般在300%~400%;好氧池到缺氧區(qū)與缺氧池至選擇池的回流比一般較低,在200%~300%之間。
傳統(tǒng)意義上的初次沉淀池污泥進入生化反應(yīng)池后,可引發(fā)常規(guī)活性污泥法系統(tǒng)邊界條件的重要變化,其一就是進水的有機物總量增加,有效緩解了碳源不足的問題,在提高除磷脫氮效率的同時,降低運行成本。對功能完整的城市污水處理廠而言,這種碳源是易于獲取又不額外增加費用的。該廠在兼顧系統(tǒng)脫氮除磷功能的前提下,選擇了占地面積相對較小、剩余污泥的產(chǎn)量較少的AAO-MBR工藝。
結(jié)合該廠運行現(xiàn)狀,設(shè)計了選擇區(qū)、厭氧區(qū)、缺氧區(qū)多點進水(S1-7.1:64.2:28.5,S2-10.5:47.3:42.1,S3-10:29:60)的試驗方案,旨在考察不同進水方式的運行效果(見圖3)。進水方式采用多點進水的方式,使得反硝化菌能充分利用原水中的易降解有機物進行反硝化反應(yīng),減少了好氧區(qū)異養(yǎng)菌對有機物的競爭,因此反硝化過程可以最大程度地利用原水碳源,同時在系統(tǒng)的整個運行過程中由于硝化液回流比高達300%,所以對總氮有良好的去除,在進水總氮平均為22.4mg/L的情況下,出水總氮平均為10.2mg/L,平均去除率達54.5%。
圖3 不同進水配比工況下脫氮影響
對傳統(tǒng)AAO工藝,有人建議采用1/3 進水入缺氧區(qū), 2/3進水入?yún)捬鯀^(qū)的分配方案可以取得較高的N、P去除效果,有報道指出適當(dāng)?shù)卦诤醚醵卧黾尤毖鯐r間可有效提高生物脫氮能力。其主要原因為:①好氧段增加缺氧時間,可有效減少因過度曝氣導(dǎo)致的污泥內(nèi)碳源消耗,因內(nèi)碳源屬于慢速碳源,增加污泥內(nèi)碳源反硝化的時間,可以有效增加反硝化作用②好氧段增加缺氧時間,在進水碳源不足的情況下可有效增加同步硝化反硝化作用,減少反硝化所需碳源,增加TN去除率。根據(jù)圖3結(jié)果顯示,采用多段進水的形式適當(dāng)調(diào)整缺氧時間能顯著提高總脫氮效率。此外,選擇池中特有的兼氧-厭氧和高底物濃度環(huán)境,因而在工藝上有助于提高脫氮效果。
預(yù)處理之后的污水經(jīng)過AAO系統(tǒng)的反應(yīng),結(jié)合生化池體的布局對原污水中的碳源進行多點投加,促使其中的菌群處于饑餓狀態(tài),提高了其降解效能和固有碳源利用效率,大量有機污染物以及氮磷類物質(zhì)將被生化降解后使出水 TN去除率得以提升,隨后進入MBR膜生物反應(yīng)池。
MBR工藝電能消耗主要用于生物池曝氣、膜池吹掃、污泥回流及混合液攪拌。在實驗階段,膜池吹掃強度設(shè)定為80Nm3/(m2·h)。根據(jù)膜生物池末端DO在2~4mg/L之間控制曝氣,總輸出風(fēng)量約為3×104m3/h,需3臺曝氣風(fēng)機同時運行;根據(jù)出水在線氨氮值0.5mg/L的限值進行曝氣風(fēng)量控制,實際輸出曝氣總風(fēng)量約7000m3/h,僅需1臺曝氣風(fēng)機運行,曝氣動力功率消耗下降約600kW。
曝氣單元是AAO-MBR工藝的主要能耗單元,MBR池吹掃風(fēng)量根據(jù)實際MLSS控制。好氧區(qū)曝氣風(fēng)量依據(jù)傳統(tǒng)的DO2~4mg/L設(shè)定,改為依據(jù)出水在線氨氮值0.5mg/L以下設(shè)定,實際生產(chǎn)具備可操作性,有效減少了回流硝化液中的分子氧夾帶,提高了生物脫氮能力,同時也大幅降低了能耗。
優(yōu)化內(nèi)外回流比可以提高池容利用率,合理調(diào)整厭氧、缺氧及好氧時間;改進污泥回流路線或增加反硝化環(huán)節(jié),以控制厭氧區(qū)回流污泥中的硝酸鹽含量,硝化細菌大量繁殖,實現(xiàn)硝化菌的富集馴化,強化了系統(tǒng)整體的硝化效果可以提高生物脫氮能力。
在曝氣、攪拌及各循環(huán)系統(tǒng)相同的情況下,在缺氧和好氧II中增設(shè)了2個進水點對進水方式進行調(diào)整,結(jié)合生化池體的布局,對原污水中的碳源進行多點投加,促使其中的菌群處于饑餓狀態(tài),提高了其降解效能和固有碳源利用效率,從而使出水TN得以提升,也進一步強化生物脫氮能力。