韓風(fēng)國(guó)
(河鋼宣鋼焦化廠,河北 宣化 075100)
現(xiàn)行焦炭熱強(qiáng)度指標(biāo),只能評(píng)估焦炭在1100 ℃以下溫度區(qū)域性能變化,而表征焦炭在1100 ℃以上高溫區(qū)域強(qiáng)度性能的技術(shù)指標(biāo)目前還沒(méi)有。為此宣鋼和北京科技大學(xué)對(duì)焦炭質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)特別是高溫強(qiáng)度指標(biāo)進(jìn)行研究,共同提出 “焦炭1500 ℃高溫強(qiáng)度” 概念和檢測(cè)方法[1]。認(rèn)為,高爐下部高溫區(qū)溫度基本在1500 ℃以上,焦炭強(qiáng)度、粒級(jí)在此部位受溫度等影響出現(xiàn)劇烈變化,焦炭具有較好的高溫強(qiáng)度對(duì)于爐內(nèi)焦炭骨架作用、爐缸透氣透液性、死焦堆的置換更新都有重要作用。經(jīng)檢測(cè),宣鋼焦炭高溫?zé)釓?qiáng)度只有36.2%,水平較低,因此進(jìn)行了在保證焦炭目前指標(biāo)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,提高焦炭1500 ℃高溫強(qiáng)度的生產(chǎn)實(shí)踐。
從源頭對(duì)現(xiàn)用主焦煤13個(gè)礦點(diǎn)全部進(jìn)行40 kg小焦?fàn)t單種煤煉焦,按照檢測(cè)方法[1]對(duì)焦炭全部進(jìn)行1500 ℃高溫強(qiáng)度檢測(cè),根據(jù)檢測(cè)結(jié)果對(duì)煉焦煤資源進(jìn)行優(yōu)化,逐步淘汰高溫強(qiáng)度較差的西海峰、高硫平遙、鑫飛、浩博;將高溫強(qiáng)度一般的離石、屯蘭、興無(wú)逐步減量,離石由每月6列降至4列;屯蘭由每月3列降至1列;興無(wú)由每月2列降至1列,資源充足時(shí)不采購(gòu)。
為提高焦炭高溫強(qiáng)度,到山西進(jìn)行資源考察,通過(guò)成分分析、結(jié)焦性試驗(yàn)、高溫強(qiáng)度試驗(yàn),性價(jià)比評(píng)價(jià),優(yōu)化配煤試驗(yàn),確定了3個(gè)可用新資源,即解決了資源瓶頸問(wèn)題,又為提高焦炭高溫強(qiáng)度提供了原料保障。
資源優(yōu)化后,在配煤結(jié)構(gòu)不變情況下,焦炭1500 ℃高溫強(qiáng)度由36.2%提高至41.6%新資源,提高焦炭高溫強(qiáng)度。
在資源優(yōu)化基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種、各礦點(diǎn)煉焦煤質(zhì)量,不同焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間,制定了焦炭高溫強(qiáng)度提升配煤方案。利用試驗(yàn)焦?fàn)t,確定了焦炭各強(qiáng)度進(jìn)一步提升配煤結(jié)構(gòu)。停配氣煤4%,1/3焦煤由12%增配至14%,瘦煤、焦煤各增加1%。方案實(shí)施后焦炭M40干焦:87.9%、濕焦:85.7%;M10干熄、6.0濕焦6.2%;CSR干焦:67.8%、濕焦:67.0%;高溫強(qiáng)度由41.6%提升至45.8%。
表1 單種煤高溫(1500 ℃)強(qiáng)度檢測(cè)數(shù)據(jù)
表3 配煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案
焦炭中灰分,本身會(huì)弱化焦炭孔壁強(qiáng)度尤其在到達(dá)1500 ℃以后,焦炭本身所含碳會(huì)與焦炭灰分中SiO2等發(fā)生還原反應(yīng),還原出[SiO]氣體在高溫下散逸,會(huì)進(jìn)一步降低焦炭孔壁強(qiáng)度,使焦炭更易在物理摩擦和碰撞中碎化;隨著焦炭灰分增加,1500 ℃高溫條件下焦炭灰分和碳的反應(yīng)量越大,焦炭的劣化加劇。焦炭灰分與高溫強(qiáng)度有較強(qiáng)的相關(guān)性[1]。
為降低煉焦煤灰分,對(duì)所用煉焦煤礦點(diǎn)進(jìn)行梳理,對(duì)產(chǎn)地質(zhì)量情況摸底,對(duì)灰分有降低空間的3個(gè)煤種6個(gè)礦點(diǎn)的資源重新修訂灰分合同標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到降低焦炭灰分目的。
為進(jìn)一步降低焦炭灰分,對(duì)低灰澳洲進(jìn)口煤進(jìn)行性能研究。該資源灰分小于8.50%,硫份小于0.50%,配用后可以起到降低焦炭灰分、硫分作用。單種煤結(jié)焦性M40:78.0%較差,但1500 ℃高達(dá)56.08%。因此,進(jìn)行配加進(jìn)口煤,降低焦炭灰分,提高高溫強(qiáng)度生產(chǎn)實(shí)踐。通過(guò)多次優(yōu)化各礦點(diǎn)配入比例,確定進(jìn)口煤極限配比,澳洲進(jìn)口煤配入比例控制在6%之內(nèi),焦炭冷、熱強(qiáng)度全部滿足要求。
通過(guò)修訂采購(gòu)合同,開(kāi)發(fā)應(yīng)用低灰進(jìn)口焦煤新資源,焦炭灰分由12.92%降至12.40%,焦炭1500 ℃高溫強(qiáng)度由36.2%提高至48.8%。
表4 灰分修訂前后對(duì)比
表5 進(jìn)口煤性能試驗(yàn)及配煤試驗(yàn)結(jié)果
表6 進(jìn)口煤配煤試驗(yàn)情況
表7 實(shí)施前后焦炭質(zhì)量對(duì)比
實(shí)施后,冶金焦質(zhì)量全部達(dá)到攻關(guān)目標(biāo)要求,且較實(shí)施前均有不同程度的改善,尤其是灰分改善明顯,較實(shí)施前改善0.52個(gè)百分點(diǎn)。高溫強(qiáng)度完成48.8%,較實(shí)施前提高12.6個(gè)百分點(diǎn)。
從源頭優(yōu)化現(xiàn)有資源,開(kāi)發(fā)應(yīng)用新資源,提高主焦煤?jiǎn)畏N煤1500 ℃高溫強(qiáng)度,能提高焦炭高溫強(qiáng)度;開(kāi)發(fā)應(yīng)用低灰資源,通過(guò)合同管理降低煉焦煤灰分,提高焦炭高溫強(qiáng)度顯著。