陳悅?cè)A
摘 要:某變電站發(fā)生了一起電力電纜終端頭因為制作工藝不良而引起絕緣擊穿故障。本文主要從故障現(xiàn)象進行剖析,分析故障產(chǎn)生的原因,重點加強施工關(guān)鍵環(huán)節(jié)質(zhì)量控制的對策,完善電力電纜終端頭的制作工藝。
關(guān)鍵詞:電纜終端;故障分析;防范措施
1 事故經(jīng)過
某日,110kV幺木變電站35kV幺椿線瞬時速斷保護動作,重合閘不成功。故障選相A相,故障電流Ia=39.82A。
供電公司隨即派出運維人員對110kV幺木變電站35kV幺椿線間隔進行巡視。同時派出線路運檢人員對架空線路進行巡視。運維人員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)35kV幺椿線354開關(guān)柜出線電纜A相電纜已經(jīng)擊穿。出線避雷器B、C相被放電弧光燒傷。
隨即負(fù)責(zé)巡視架空線路的人員反饋,架空線路未發(fā)現(xiàn)架空線接地或短路現(xiàn)象。根據(jù)各組巡視結(jié)果,初步判斷35kV幺椿線跳閘原因為35kV幺椿線354開關(guān)柜出線電纜A相電纜擊穿放電引起。
供電公司制定了如下方案:1、準(zhǔn)備對幺椿線354開關(guān)柜出線電纜終端重新制作。并對幺椿線354開關(guān)柜內(nèi)設(shè)備、出線電纜及重新制作的電纜終端進行試驗。
當(dāng)日完成了35kV幺椿線開關(guān)柜出線電纜頭制作及試驗,試驗合格。線路恢復(fù)供電。運行人員加強巡視,運行正常。
2 現(xiàn)場檢查及原因分析
35kV幺椿線于2016年8月16日投入運行,運行時間不足一年。通過對故障電纜終端頭檢查、分析發(fā)現(xiàn)以下問題:
(1)A相電纜絕緣層在制作過程中嚴(yán)重受損,主絕緣層表面有劃傷痕跡。B、
C相主絕緣表面也存在不同程度的劃傷痕跡。
(2)A、B、C三相的半導(dǎo)體層與主絕緣之間沒有做平滑過渡。未按安裝說明書在銅屏蔽與半導(dǎo)體之間纏繞半導(dǎo)體帶。銅屏蔽層有較多的尖角毛刺。
(3)A、B、C三相半導(dǎo)體層、銅屏蔽層未按安裝說明書的尺寸留至雨裙終端處,導(dǎo)致雨裙終端內(nèi)的應(yīng)力管沒有將半導(dǎo)體層、銅屏蔽層包裹。而是包裹在主絕緣上。致使應(yīng)力管沒有起到均勻電場的作用。
3 原因分析
冷縮電纜終端頭是利用彈性體材料在工廠內(nèi)注射硫化成型,再經(jīng)擴徑、襯以塑料螺旋支撐物構(gòu)成各種電纜附件的部件?,F(xiàn)場安裝時,將這些預(yù)擴張件套在經(jīng)過處理后的電纜末端或接頭處,抽出內(nèi)部支撐 的塑料螺旋條(支撐物),壓緊在電纜絕緣上而構(gòu)成的電纜附件。因為它是在常溫下靠彈性回縮力,而不是像熱收縮電纜 附件要用火加熱收縮,故俗稱冷收縮電纜附件。早期的冷收 縮電纜終端頭只是附加絕緣采用硅橡膠冷縮部件,電場處理 仍采用應(yīng)力錐型式或應(yīng)力帶繞包式。 現(xiàn)在普遍都采用冷收縮應(yīng)力控制管,電壓等級從 10KV 到 35KV。三芯電纜終端分叉處采用冷收縮分支套。 冷縮電纜終端頭具有體積小、操作方便、迅速、無需專 用工具、適用范圍寬和產(chǎn)品規(guī)格少等優(yōu)點。與熱收縮式電纜 附件相比,不需用火加熱,且在安裝以后挪動或彎曲不會像熱收縮式電纜附件那樣出現(xiàn)附件內(nèi)部層間脫開的危險。與預(yù)制式電纜附件相比, 雖然都是靠彈性壓緊力來保證內(nèi)部界面特性,但是它不像預(yù)制式電纜附件那樣與電纜截面一一對應(yīng),規(guī)格多。必須指出的是,在安裝到電纜上之前,預(yù)制式電纜附件的部件是沒有張力的,而冷縮電纜終端頭是處于高張力狀態(tài)下,因此必須保證在貯存期內(nèi),冷收縮式部件不應(yīng)有明顯的永久變形或彈性應(yīng)力松弛,否則安裝在電纜上以后不能保證有足夠的彈性壓緊力。
高壓電纜終端頭的絕緣是整根電纜的軟肋,從系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的電纜故障情況來看,除外力破壞外,大多數(shù)電纜故障都是發(fā)生在終端頭電纜屏蔽層斷口處。由圖可見電纜終端頭擊穿故障點出現(xiàn)在銅屏蔽層半導(dǎo)體層斷口附近,該斷口處的電場畸變最嚴(yán)重, 擊穿后主絕緣材料流失,銅屏蔽至半導(dǎo)體層之間剝切口的線芯已經(jīng)部分裸露。
金屬屏蔽斷開處是電場畸變最嚴(yán)重的地方,產(chǎn)生電場畸變的原因:屏蔽的切斷處是電纜接頭薄弱的環(huán)節(jié),容易造成電場強度過大;另外,變電站的運行環(huán)境比較惡劣,導(dǎo)致灰塵、氣體等雜質(zhì)不可避免地侵入半導(dǎo)體層與主絕緣表面結(jié)合處, 這些雜質(zhì)、氣隙、尖角毛刺、主絕緣表面有劃痕不平滑等的存在造成固體絕緣介質(zhì)沿面放電。因此,導(dǎo)致冷縮電纜終端頭絕緣被擊穿,在電纜制作工藝方面主要有以下幾點:
(1)進行護套剝切時,銅屏蔽層被劃傷,或是剝切銅屏蔽時,斷口成不規(guī)則圓口,用力不當(dāng),劃傷半導(dǎo)體層,產(chǎn)生氣隙,增加了斷口處電場的強度,產(chǎn)生放電。
(2)在剝切電纜半導(dǎo)體層的過程中,由于用力不當(dāng),劃傷主絕緣層表面,銅屏蔽和半導(dǎo)體層的斷開處處理不到位(半導(dǎo)體層與主絕緣之間沒有做平滑過渡。未按安裝說明書在銅屏蔽與半導(dǎo)體之間纏繞半導(dǎo)體帶)。
(3)剝切電纜半導(dǎo)體屏蔽層之后處理不到位,主絕緣層上有半導(dǎo)體殘留,或沒有用硅脂對主絕緣及銅屏蔽斷口處進行 填充處理。
(4)應(yīng)力管與絕緣屏蔽在安裝時搭接少于20mm。在運行中,由于交聯(lián)電纜內(nèi)應(yīng)力處理不良產(chǎn)生較大收縮,出現(xiàn)氣隙。 雜質(zhì)和氣隙以及水分對交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜的影響非常大,并且其耐局部放電性能比較差。交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜存在的缺陷處容易形成局部電場集中,導(dǎo)致局部放電。另外,運行中彎曲變形、冷熱作用等,導(dǎo)致金屬屏蔽層與絕緣層之間產(chǎn)生氣隙,氣隙的局部放電,使得絕緣老化加快發(fā)生絕緣電擊穿或熱擊穿; 同時如果金屬屏蔽斷口處的尖角毛刺處理不徹底,出現(xiàn)集中的高強電場,導(dǎo)致絕緣介質(zhì)出現(xiàn)裂紋并產(chǎn)生放電,引發(fā)局部放電。
綜上所述,嚴(yán)格遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)進行電纜終端頭制作,尤其是在剝切電纜的過程中,把握持刀的力度顯得尤為重要,需要技術(shù)工人精心操作,如達(dá)不到要求必須返工制作,把好質(zhì)量的驗收關(guān)。
4 防范對策建議
冷縮電纜終端頭制作中,多因施工人員責(zé)任心不強或是技術(shù)工藝了解不夠,導(dǎo)致電纜終端頭在運行一段時間后,出現(xiàn)局部放電或電樹枝放電,最后造成故障發(fā)生,現(xiàn)提出以下防范對策和注意事項:
(1)選擇科學(xué)合理的環(huán)境,應(yīng)避免夜間、雨天、霧天、高溫情況及空氣污染物含量較高的情況下制作,環(huán)境相對濕度應(yīng)在70%及以下。制作電纜終端頭過程中保持清潔。剝切電纜后及時處理,因為在空氣中暴露的時間越長,被雜質(zhì)侵襲的可能性就越大,最終危害到電纜終端頭的質(zhì)量。
(2)嚴(yán)格按照說明書的技術(shù)規(guī)范,附件的尺寸與電纜尺寸配合要符合規(guī)定的要求,進行制作時控制好電纜剝切力度和尺寸,外層剝除時不能弄傷內(nèi)層的材質(zhì)。
(3)銅屏蔽層剝切時,通過扎帶進行固定,避免斷口處出現(xiàn)尖角或毛刺,對半導(dǎo)體層斷面的處理要到位,確保平整和光滑,并且向絕緣層的過渡保證光滑。
(4)剝切完電纜絕緣層后,對主絕緣層表面通過細(xì)砂紙進行認(rèn)真打磨,保證主絕緣層表面光滑無刀痕、雜質(zhì),不存在半導(dǎo)體殘點。采用清洗溶劑從線芯向半導(dǎo)體層方向?qū)^緣層表面進行清洗,清洗主絕緣層表面時嚴(yán)禁使用接觸過半導(dǎo)體屏蔽層的清洗紙。采用砂紙打磨后,殘留的雜質(zhì)如果清除不干凈、不徹底也會導(dǎo)致放電,所以對電纜絕緣半導(dǎo)體層斷口用硅脂進行填充排除內(nèi)部氣體,然后按照廠家說明書的工序逐步進行制作。
(5)成立電力電纜終端制作項目工作小組,確定工作小組負(fù)責(zé)人,隨時對每一個步驟、每一個環(huán)節(jié)進行檢查、質(zhì)量驗證,建立相互監(jiān)督、檢查機制。
(6)應(yīng)加強對電纜終端頭的巡視檢查,尤其是三叉口處的灰塵要及時清除,防患于未然。