宋文超
摘要:刮板輸送機(jī)是煤礦生產(chǎn)過程中的常用機(jī)械設(shè)備,蝸輪蝸桿加絲杠是刮板輸送機(jī)常用的緊鏈方式,在刮板輸送機(jī)的日常檢修中,經(jīng)常需要對(duì)刮板輸送機(jī)進(jìn)行松鏈、緊鏈,此方式在緊鏈、松鏈過程中需要人工操作,時(shí)間長、效率低、人工消耗體力大,以SGB1800/355原煤配倉刮板輸送機(jī)為例,人工松鏈時(shí)間需要15分鐘,緊鏈時(shí)間需要30分鐘。針對(duì)刮板輸送機(jī)人工松鏈、緊鏈時(shí)間長、效率低、人工體力消耗大的問題,創(chuàng)立刮板輸送機(jī)智能自動(dòng)松鏈、緊鏈項(xiàng)目,以優(yōu)化生產(chǎn)工藝、降低人工耗能、提高效率。
關(guān)鍵詞:煤礦;節(jié)能;刮板機(jī);自動(dòng)化;控制系統(tǒng)
一、實(shí)施方案
在刮板輸送機(jī)蝸輪蝸桿加絲杠人工緊鏈方式的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,使用一臺(tái)隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī),配套減速器、軸承、M24的螺栓,加工制作傳動(dòng)裝置,使用M36mm的內(nèi)六角套筒頭安裝在自制傳動(dòng)裝置M24的螺栓上做為松鏈、緊鏈工具,M36mm內(nèi)六角套筒頭的另一端安裝在刮板輸送機(jī)蝸輪蝸桿外露端頭上,使用PLC控制、行程開關(guān)、空氣開關(guān)、雙向接觸器、雙聯(lián)按鈕等實(shí)現(xiàn)隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、正反轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)及到位停止自動(dòng)控制,通過蝸輪蝸桿運(yùn)動(dòng)對(duì)絲桿長度的調(diào)節(jié),從而對(duì)刮板輸送機(jī)進(jìn)行自動(dòng)電控松鏈和緊鏈。
二、實(shí)施過程
1、設(shè)計(jì)加工制作電控自動(dòng)傳動(dòng)裝置
使用一臺(tái)隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)(技術(shù)參數(shù):YB2-112M-4,4KW,1430r/min,380/660V,50Hz),配套減速器、軸承、M24的螺栓,加工制作傳動(dòng)裝置,使用PLC控制、行程開關(guān)、空氣開關(guān)、雙向接觸器、雙聯(lián)按鈕等實(shí)現(xiàn)隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、正反轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)及到位停止自動(dòng)控制。
2、設(shè)計(jì)加工制作電控傳動(dòng)裝置平臺(tái)
以刮板輸送機(jī)蝸輪蝸桿外露端頭的高度為依據(jù),使用5mm厚的鋼板、14#槽鋼、轉(zhuǎn)向輪加工制作可移動(dòng)式電控傳動(dòng)裝置平臺(tái)。
3、刮板輸送機(jī)自動(dòng)智能松鏈、緊鏈
將電控自動(dòng)傳動(dòng)裝置安裝固定在可移動(dòng)式平臺(tái)上,使用M36mm的內(nèi)六角套筒頭安裝在自制傳動(dòng)裝置M24的螺栓上做為松鏈、緊鏈工具,M36mm內(nèi)六角套筒頭的另一端安裝在刮板輸送機(jī)蝸輪蝸桿外露端頭上,按下啟動(dòng)按鈕,電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),通過蝸輪蝸桿運(yùn)動(dòng)對(duì)絲桿長度的調(diào)節(jié),從而對(duì)刮板輸送機(jī)進(jìn)行自動(dòng)電控松鏈和緊鏈。
三、自動(dòng)裝置的意義分析及經(jīng)濟(jì)效益
在刮板輸送機(jī)蝸輪蝸桿加絲杠人工緊鏈方式的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,使用一臺(tái)隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī),配套減速器、軸承、M24的螺栓,加工制作傳動(dòng)裝置,使用M36mm的內(nèi)六角套筒頭安裝在自制傳動(dòng)裝置M24的螺栓上做為松鏈、緊鏈工具,M36mm內(nèi)六角套筒頭的另一端安裝在刮板輸送機(jī)蝸輪蝸桿外露端頭上,使用空氣開關(guān)、雙向接觸器、雙聯(lián)按鈕等實(shí)現(xiàn)隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、正反轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)及停止自動(dòng)控制,通過蝸輪蝸桿運(yùn)動(dòng)對(duì)絲桿長度的調(diào)節(jié),從而對(duì)刮板輸送機(jī)進(jìn)行自動(dòng)電控松鏈和緊鏈。有效解決了刮板輸送機(jī)人工松鏈、緊鏈時(shí)間長、效率低、人工體力消耗大的問題,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝、降低人工耗能、節(jié)省人工、提高效率。
效果歸納:
該成果應(yīng)用后主要解決了以下問題:
提高生產(chǎn)效率約73%。
每月可節(jié)約檢修時(shí)間330分鐘。
有效減少了人工松鏈、緊鏈體力消耗大、時(shí)間長的問題。節(jié)省人力,人工松鏈、緊鏈需要兩個(gè)人,自動(dòng)智能方式只需要一個(gè)人。
經(jīng)濟(jì)效益:
以SGB1800/355原煤配倉刮板輸送機(jī)為例,人工松鏈時(shí)間需要15分鐘,緊鏈時(shí)間需要30分鐘;實(shí)現(xiàn)自動(dòng)智能方式后,松鏈時(shí)間需要5分鐘,緊鏈時(shí)間需要7分鐘,完成一次松鏈、緊鏈,節(jié)省時(shí)間33分鐘。按每月檢修10次計(jì)算,每月可節(jié)約時(shí)間330分鐘,按工作面每小時(shí)生產(chǎn)原煤1500噸,每月可提高原煤產(chǎn)量330/60*1500=8250噸,每年提高原煤產(chǎn)量9.9萬噸,提高經(jīng)濟(jì)效益約3960萬元。
參考文獻(xiàn):
【1】于忠厚.刮板輸送機(jī)鏈條自動(dòng)張緊系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J]山西焦煤科技2014.12:18-20.