丁超群 王亮
陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司機(jī)電公司機(jī)電總廠,中國(guó)·陜西 延安 727307
液壓支架是某煤礦綜采工作面主要的支撐掩護(hù)設(shè)備。本套支架因曾服務(wù)過(guò)多工作面,鋼件損壞較為嚴(yán)重,在井下服務(wù)了一個(gè)工作面后提前進(jìn)入大修周期。由于本套支架部分鋼件損壞較嚴(yán)重,如果按一般性的大修對(duì)待,下個(gè)一個(gè)工作面取不到良好的效果,因此在不改變?cè)O(shè)備原有整體性能的前提下,對(duì)支架易變性損壞件進(jìn)行加固改造維修,提高支架整體性能。
在支架正常工作時(shí),抬底座起到承受抬底千斤頂反作用力,使支架抬起,完成支架前行的動(dòng)作,但支架支撐受力過(guò)大后,造成抬底座承受的力超過(guò)其承受極限,使抬底座銷(xiāo)軸孔變形或撕裂,使抬底座不再能承受高載荷或失去作用。
抬底座原有壁厚為15.5mm,采用的材料為16Mn,液壓支架系統(tǒng)由乳化泵提給高壓液,泵站的額定壓力為31.5MPa,最大壓力為39.8MPa,所承受的核實(shí)如下:
Nmax為最大作用力,單位N;Pmax為最大壓力,單位MPa;S 為缸筒內(nèi)壁截面積,單位mm2;A 為受力點(diǎn)截面積,單位mm2;σmax為最大工作應(yīng)力,單位MPa;σs為材料的許用應(yīng)力,343MPa。
經(jīng)計(jì)算,抬底座單邊受到應(yīng)力為:σmax=240MPa <σs。
應(yīng)力值在受力范圍內(nèi),但抬底座銷(xiāo)軸孔處仍超過(guò)屈服點(diǎn),存在塑性變形等情況。分析認(rèn)為,在推溜槽或移架時(shí),支架晃動(dòng)或抬底千斤頂受徑向力憋卡卡拌等情況造成此現(xiàn)象[1]。
將抬底座的筒座在原有尺寸上直徑厚度上增加10mm,銷(xiāo)軸孔軸向受力方增加10mm 厚度,增加其安全系數(shù)n;若n ≥2,那么抬底座的筒座的單邊銷(xiāo)軸孔承受的應(yīng)力值可承受抬底千斤頂?shù)淖畲蠊ぷ鲬?yīng)力,核算如下:
Nmax=Pmax×S
經(jīng)計(jì)算:σmax=146.08MPa,,σmax≤[σ]。
其中,n 為安全系數(shù);[σ]為許用應(yīng)力,單位MPa;
通過(guò)核算,n >2,改造完全滿足屈服應(yīng)力要求。同時(shí)在改造過(guò)程中,添加加筋板焊接,處理后,提高抬底座載荷承受能力。抬底座改造前后對(duì)比圖如圖1所示。
圖1 抬底座改造前后對(duì)比圖
在支架正常工作時(shí),前推移桿承受抬底千斤頂作用力,使推移桿與地面的靜摩擦力增大,支架前端抬起,減少接觸支架接觸面積,降低支架摩擦力,完成支架前行的動(dòng)作。但推移桿承受的力超過(guò)其承受極限,造成推移桿向下塑性變形10mm 以上,使支架底座與地面整體接觸過(guò)大,很容易造成前行動(dòng)作“失靈”。
推移上表面壁厚為16mm,前推移桿承受抬底千斤頂最大載荷為298kN,接觸面為弧面,采用集中載荷計(jì)算,所承受的核實(shí)如下:
σ=c×P/h2
P 為集中載荷,單位MN;h 為厚度,單位m;c 為根據(jù)16Mn 材料可查表得,c=0.7542;σ為工作應(yīng)力,單位MPa;σs為材料的許用應(yīng)力,343MPa。
經(jīng)計(jì)算,推移與抬底千斤頂接觸點(diǎn)的受到應(yīng)力為:σ=877.9MPa >σs。
已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出應(yīng)力值在受力范圍內(nèi),需屈服變形后降低集中載荷力來(lái)解決這一問(wèn)題,但現(xiàn)塑性變形在10mm 以上,影響其使用性能,因此需對(duì)其改造[2]。
將前推移桿上板(與抬底千斤頂接觸板)在原有尺寸的基礎(chǔ)上增加10mm,以降低其載荷能力,核算如下:
σ=c×P/h2
經(jīng)計(jì)算:σ=332.5MPa <σs。
通過(guò)核算,改造完全滿足板材抗壓強(qiáng)度要求。同時(shí)在改造過(guò)程中,添加筋板焊接數(shù)量(如下圖),進(jìn)一步提高了對(duì)推移桿載荷承受能力,提高推移桿強(qiáng)度。前推移桿改造前后對(duì)比圖如圖2所示。
圖2 前推移桿改造前后對(duì)比圖
頂梁主要承接頂板巖石的載荷,掩護(hù)梁主要增強(qiáng)支架的抗扭性能,而頂梁與掩護(hù)梁為鉸接鏈接的方式,之間間隙約有10~20mm。在降架、移架、升架過(guò)程中,粉塵透過(guò)縫隙落到下方工作空間內(nèi)的操縱閥組上,侵蝕閥組或影響支架操作;若粉塵將間隙堵死,影響支架正常作業(yè)。
因此在頂梁處焊接弧形護(hù)板(略低于頂梁板),遮擋頂梁與掩護(hù)梁縫隙,同時(shí)弧度可使粉塵在升架期間自動(dòng)滑移脫落,且不影響降架空間(降價(jià)時(shí),弧形護(hù)板不得觸碰掩護(hù)梁面)。
十字頭連接孔原尺寸φ52mm,基本上磨損為橢圓長(zhǎng)條孔,磨損至57~62mm,方銷(xiāo)座開(kāi)焊脫落,失去功能,若是繼續(xù)使用會(huì)造成該孔撕裂,推移桿失去功能。
采用坡口,高強(qiáng)度補(bǔ)焊的方式修復(fù)
①火焰切割橢圓坡口,坡口為30°,切割后切割面修磨氧化層至光滑;上下孔按上述單邊切割坡口。
②自制堵板(材質(zhì)銅),將堵板至于待補(bǔ)孔下方,并采用高強(qiáng)度焊絲SX.MG50-6 補(bǔ)焊,焊接孔不大于φ50mm。
③焊接前用槍烤200~250 ℃,補(bǔ)焊采用80% AR+20%C02氣體保護(hù),電流300~330A,電壓28~33V,焊道長(zhǎng)度30mm,間隔150mm,焊后烤槍烘烤焊縫,焊接溫度達(dá)300℃必須停止補(bǔ)焊。
④為防止工件溫度下降,打底、填充、蓋面施焊要求連續(xù)焊接。
⑤每遍焊接完成后,必須用鋼刷清理氧化層后方可進(jìn)行下一遍施焊。
⑥焊接完成后,快速用干燥沙整體覆蓋掩埋,埋深200mm,時(shí)間4~6h。
⑦6h 后取出,清理飛濺、氧化層及灰塵,自然冷卻,注意不得澆水。
⑧為防止冷裂,48h 后做焊縫檢測(cè)。使用探傷儀對(duì)焊縫進(jìn)行檢測(cè),焊縫發(fā)現(xiàn)有裂紋、氣泡等超標(biāo)準(zhǔn)的缺陷,用碳弧氣刨進(jìn)行刨除,刨除后重新加熱焊接。
⑨焊縫檢測(cè)合格,采用鏜銑床鏜銑至φ52mm。
經(jīng)檢測(cè),母材硬度為343HL,補(bǔ)焊硬度為421HL 滿足使用要求[3]。
在本次設(shè)備大修中,通過(guò)以上幾點(diǎn)改造,解決了液壓支架因服務(wù)過(guò)多個(gè)工作面后暴露的性能問(wèn)題,提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性,降低了故障率,節(jié)約了后續(xù)大修的材料消耗,避免了人工浪費(fèi),使設(shè)備進(jìn)入良性循環(huán)。