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某化工園區(qū)污水處理廠擴(kuò)容技改工程設(shè)計(jì)實(shí)例

2021-12-02 02:08荊王松
安徽化工 2021年6期
關(guān)鍵詞:氧池硝化處理廠

荊王松

(東華工程科技股份有限公司,安徽合肥230024)

某化工園區(qū)污水處理廠自投入運(yùn)行至今,現(xiàn)有兩期污水處理工藝,總處理規(guī)模為2.88×10m/d,其中一期1.44×10m/d,二期1.44×10m/d,主要接納處理高新園區(qū)內(nèi)各企業(yè)排放廢水。一期工程分三系列進(jìn)水。系列I為有機(jī)廢水,主體處理工藝為兩級生化(A/O+O);系列II為生產(chǎn)廢水,主體處理工藝為活性污泥法A/O工藝;系列III為普通酸堿廢水。

為滿足園區(qū)不斷發(fā)展,二期工程展開建設(shè)并投產(chǎn)運(yùn)行。為了保障一期出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),將一期出水并入二期共同處理,出水滿足國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級B排放標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)區(qū)域規(guī)劃要求,園區(qū)企業(yè)A廢水排放量擬增加1.3×10t/d,同時浙江地區(qū)將嚴(yán)格控制污水總氮排放指標(biāo)。為滿足企業(yè)A廢水的處理及污水廠總氮達(dá)標(biāo)排放要求,需要對園區(qū)污水處理廠進(jìn)行擴(kuò)容,并對現(xiàn)有工藝流程進(jìn)行技術(shù)改造。

1 擴(kuò)容技改工程

1.1 改造思路

園區(qū)污水處理廠污水來源多,成份復(fù)雜,可生化性較差,部分污水甚至具有毒性。除此之外,還存在污水含鹽量較高,Cl在3 000~5 000 mg/L,Ca在1 000~1 500 mg/L;運(yùn)行負(fù)荷較高,MLSS大于5 g/L,但MLVSS/MLSS僅0.5左右;一期中系列Ⅰ處理工藝對氨氮去除效果優(yōu)于Ⅱ系列等運(yùn)行問題。考慮新增企業(yè)A排水為鈷鎳工業(yè)廢水,成分復(fù)雜且含有氨氮等污染物,兼顧廠區(qū)工藝流程,將園區(qū)企業(yè)A新增1.3×10t/d污水納入一期處理,即一期規(guī)模由1.44×10t/d擴(kuò)建為2.74×10t/d,二期規(guī)模不做調(diào)整。

根據(jù)現(xiàn)有水量統(tǒng)計(jì)和水量預(yù)測,園區(qū)污水處理提標(biāo)擴(kuò)容技改工程規(guī)模為4.18×10t/d,需針對擴(kuò)容后的一期生化處理工藝進(jìn)行改造。綜合污水水質(zhì)預(yù)測和論證,并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況,確定污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)見表1。

表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)

提標(biāo)后污水滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn),污水處理廠擴(kuò)容技改后設(shè)計(jì)出水水質(zhì)見表2。

表2 設(shè)計(jì)出水水質(zhì)

綜上所述,為最大可能提高廠區(qū)處理效率,需根據(jù)廠區(qū)實(shí)際運(yùn)行情況,對前段工藝單體進(jìn)行改造來去除COD、氨氮等有機(jī)物,同時針對總氮指標(biāo),補(bǔ)充設(shè)計(jì)相應(yīng)工藝進(jìn)行去除。

1.2 工程改造

(1)原一期工藝中混合池改為均質(zhì)池

原一期設(shè)計(jì)處理水量1.44×10t/d,再納入企業(yè)A新增1.3×10t/d廢水,處理規(guī)模翻倍導(dǎo)致原均質(zhì)池池容不能滿足設(shè)計(jì)停留時間需要,經(jīng)過計(jì)算后將混合池改造為均質(zhì)池,不僅可以去除部分有機(jī)物,分解大分子有機(jī)物,而且改善污水可生化性,促進(jìn)有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為NH-N,并在均質(zhì)池內(nèi)保留中和池,從而在保證均質(zhì)池停留時間的同時也使中和反應(yīng)的停留時間滿足規(guī)范要求。

(2)原一期事故池改為一段好氧池,缺氧池改為好氧池

原生化工藝實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷較高,且進(jìn)水水量增加,去除有機(jī)物量增大。要保證水質(zhì)去除效果,原有好氧池難以滿足處理負(fù)荷及停留時間需求,故通過改造增加好氧停留時間。加之排污企業(yè)多,水質(zhì)波動在所難免。采用原有單一的預(yù)處理效果不明顯,且無法提高廢水的可生化性。好氧池將污水中大部分有機(jī)污染物降解,將污水中氨氮硝化成亞硝酸鹽和硝酸鹽。除此之外,生化系統(tǒng)污泥濃度大于5 g/L,系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,而且污泥濃度偏高,容易導(dǎo)致污泥膨脹和老化,還有可能導(dǎo)致傳氧速率較低,形成厭氧反應(yīng),因此通過對原有事故池和缺氧池進(jìn)行改造來降低運(yùn)行負(fù)荷和污泥濃度,以保證其在正常的范圍內(nèi)運(yùn)行。

(3)好氧池改造為接觸氧化池

該污水處理廠建設(shè)運(yùn)行較早,隨著該廠改造及二期建設(shè),廠區(qū)內(nèi)建設(shè)用地日趨緊張,為避免規(guī)模增加導(dǎo)致新建池體,對原有好氧池進(jìn)行工藝改造,將原活性污泥法工藝改造為生物膜法工藝,以提高其容積負(fù)荷,減少占地面積。改造為接觸氧化池也進(jìn)一步緩解污泥濃度偏高的壓力,保持生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,保證系統(tǒng)良好的污水處理效果。

(4)增加反硝化池和碳化池

改造工程將工藝前段厭氧池改造為其他用途,工藝流程將總氮進(jìn)入工藝后段處理,因此需增加反硝化池進(jìn)行反硝化反應(yīng)。由于反硝化菌為化能異養(yǎng)菌,反硝化過程中需投加有機(jī)碳源,為反硝化菌的生長提供基質(zhì),將廢水中的硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮還原為氮?dú)馊コ?,因此在去除污水中總氮的過程中需要在反硝化區(qū)后設(shè)置脫碳區(qū),通過好氧微生物的作用去除廢水中剩余有機(jī)污染物,對剩余有機(jī)物、氨氮進(jìn)一步去除。

1.3 工藝流程

污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容后處理工藝流程簡圖見圖1。

圖1 污水處理廠改造后工藝流程圖

2 主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)

2.1 均質(zhì)池

均質(zhì)池:1座,設(shè)計(jì)尺寸為40 m×22.25 m×4 m,結(jié)構(gòu)形式為半地下式鋼砼,水力停留時間為5.4 h,主要設(shè)備為混合攪拌機(jī)1臺;中和池:1座,設(shè)計(jì)尺寸為2 m×22.25 m×4 m,結(jié)構(gòu)形式為半地下式鋼砼,水力停留時間為10 min。

2.2 好氧池

一段好氧池:1座,設(shè)計(jì)尺寸為46 m×18 m×4 m,結(jié)構(gòu)形式為半地下式鋼砼,水力停留時間為15 h,污泥濃度為3 g/L,COD污泥負(fù)荷為0.1 kg COD/(kg MLSS·d),主要設(shè)備為可提升微孔曝氣器300套。

好氧池:1座,設(shè)計(jì)尺寸為30 m×26.3 m×4.5 m,結(jié)構(gòu)形式為半地下式鋼砼,水力停留時間為15 h,污泥濃度為3 g/L,COD污泥負(fù)荷為0.1 kg COD/(kg MLSS·d),主要設(shè)備為可提升微孔曝氣器560套。

2.3 接觸氧化池

接觸氧化池:1座,設(shè)計(jì)尺寸為60 m×25.8 m×4.5 m,結(jié)構(gòu)形式為半地下式鋼砼,水力停留時間為10.7 h,污泥濃度為3 g/L,COD容積負(fù)荷為0.11 kg COD/(m·d),主要設(shè)備為可提升微孔曝氣器550套,彈性填料為10 500 m。

2.4 反硝化池

反硝化池:2座,設(shè)計(jì)尺寸分別為36 m×65 m×8.0 m和35 m×25 m×8.0 m,結(jié)構(gòu)形式均為半地下式鋼砼,水力停留時間分別為10 h和4 h,有效水深均為7.5 m,主要設(shè)備為懸浮填料7 000 m,填料區(qū)專用推流器為36臺,羅茨鼓風(fēng)機(jī)1臺。

2.5 碳化池

碳化池:1座,設(shè)計(jì)尺寸為44 m×70 m×7 m,結(jié)構(gòu)形式為半地下式鋼砼,水力停留時間為12 h,主要設(shè)備為懸浮填料6 000套,曝氣系統(tǒng)1套。

3 調(diào)試效果

該項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試階段后,于2020年8月開始接近設(shè)計(jì)負(fù)荷進(jìn)水進(jìn)行調(diào)試。針對此次改造過程中新建工藝單體流化床(硝化)和流化床(碳化)進(jìn)行性能分析,調(diào)試期間進(jìn)水水質(zhì)基本穩(wěn)定。進(jìn)水COD濃度為130~300 mg/L;進(jìn)水NH-N濃度為4~12 mg/L;進(jìn)水TN濃度為10~70 mg/L。對為期一個月的進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)COD、NH-N、TN進(jìn)行分析。

3.1 CODCr去除效果

擴(kuò)容技改后反硝化池以及碳化池等單體進(jìn)出水COD指標(biāo)見圖2。

圖2 擴(kuò)容技改后進(jìn)出水CODCr

由圖2可知,混合進(jìn)水經(jīng)過處理后的出水COD濃度大幅度降低,對于COD去除率最高可達(dá)83%,且調(diào)試后期運(yùn)行出水COD低于55 mg/L,表明新增碳化池對于工藝后段COD的去除效果明顯,能夠有效保障園區(qū)污水COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

3.2 NH3-N去除效果

擴(kuò)容技改后反硝化池以及碳化池等單體進(jìn)出水NH-N指標(biāo)見圖3。

圖3 擴(kuò)容技改后進(jìn)出水NH3-N

由圖3可知,進(jìn)水經(jīng)過處理后的出水NH-N濃度均低于4 mg/L,對于NH-N的去除率基本大于65%,最高可達(dá)85%,且調(diào)試后期運(yùn)行出水NH-N低于2 mg/L,表明新增后段反硝化池去除NH-N的效果明顯,反硝化工藝針對該園區(qū)污水的處理有效可行。

3.3 TN去除效果

擴(kuò)容技改后反硝化池以及碳化池等單體進(jìn)出水TN指標(biāo)見圖4。

圖4 擴(kuò)容技改后進(jìn)出水TN

由表4可知,混合進(jìn)水經(jīng)過處理后的出水TN濃度均低于10 mg/L,對于TN的去除率大于87%,最高可達(dá)91%,且調(diào)試后期運(yùn)行出水TN低于2 mg/L,表明新增后段反硝化池去除TN的效果明顯,反硝化工藝針對該園區(qū)污水的處理有效可行。

4 結(jié)論

(1)通過對一期前段工藝的改造,增加均質(zhì)池池容,能夠有效保障均質(zhì)池的有效停留時間,同時也增加了預(yù)氧化功能,極大提高了廢水的可生化性。

(2)通過增加一期好氧池池容,能夠有效解決運(yùn)行負(fù)荷較高的問題;將活性污泥法改造為生物膜法,能夠大幅度提高生化池的容積負(fù)荷,保障整個生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,有效去除污水中的COD。

(3)根據(jù)設(shè)計(jì)工藝及參數(shù)設(shè)置的中試實(shí)驗(yàn)結(jié)果:增加反硝化池能有效去除污水中的TN,TN去除率最高可達(dá)91%;碳化池對COD的去除也有比較好的去除率,最高可達(dá)83%;保障園區(qū)污水處理廠出水達(dá)標(biāo)排放。

(4)園區(qū)污水處理廠改造要求水質(zhì)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中的一級A標(biāo)準(zhǔn),該工程的設(shè)計(jì)為類似工程提供了可借鑒的設(shè)計(jì)實(shí)例。

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