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焦化廢水硝化系統(tǒng)受沖擊后恢復系統(tǒng)穩(wěn)定參考實例

2021-11-01 11:50普羅生物技術上海有限公司孫征超
區(qū)域治理 2021年37期
關鍵詞:氨化氰化物溶解氧

普羅生物技術(上海)有限公司 孫征超

山東德州某化工企業(yè)是一家資源綜合利用型、經(jīng)濟循環(huán)式的綜合性化工企業(yè),主要產品有對甲酚、山梨酸(鉀)、炭黑、白炭黑、甲醇、焦炭、丙烯、聚丙烯等。污水處理裝置分為預處理、生化處理和深度處理三部分,焦化廢水中的主要有機組分是酚類,其他有機物包括多環(huán)芳烴和一些含有氮、氧和硫的雜環(huán)化合物,無機組分則包括氰化物、硫氰化物和氨氮等。根據(jù)不同的檢出限,焦化廢水中可以檢測出數(shù)百種化合物,因此,焦化廢水被認為是一種典型的難降解、對環(huán)境危害巨大的高濃度有機廢水[1]。

該污水處理裝置設計處理水量80 m3/h,其中包括生產排水45 m3/h、生活污水2 m3/h及其他排水約33 m3/h。實際處理量為50 m3/h左右,工藝為“蒸氨來水+預處理+厭氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+催化氧化+二沉池+清水池+MVC蒸發(fā)”。

一、材料與方法

(一)試劑與儀器

普羅生物技術(上海)有限公司生產的硝化菌是針對污水處理硝化系統(tǒng)研發(fā)的生物制劑,由從大自然中篩選出的反硝化菌種、酶制劑和營養(yǎng)物質專業(yè)配比組成,主要用于提高污水處理系統(tǒng)的硝化能力(硝化菌特性如表1所示)。

表1 硝化菌具體特性

(二)污水處理工藝

圖1為污水處理工藝流程圖。

圖1 污水處理工藝流程圖

(三)工藝調整措施

(1)2021年6月13日共計投加80公斤硝化菌到好氧池,好氧池前段投加40公斤,好氧池中段投加20公斤,好氧池末段投加20公斤,調整現(xiàn)場回流量,內回流由110 m3/h減少到70 m3/h,外回流由150 m3/h 減少到 110 m3/h,盡量增大好氧池停留時間。

(2)2021年6月14日投加40公斤硝化菌到好氧池前段,好氧池中段投加20公斤,好氧池末段投加20公斤,現(xiàn)場檢測各段硝酸鹽顯色情況,好氧池中段開始有硝態(tài)氮產生,好氧池末端硝態(tài)氮顏色顯色深度加深。

(3)2021年6月15日投加40公斤硝化菌到好氧池前段,現(xiàn)場檢測各段硝酸鹽顯色情況,好氧池各段都有硝態(tài)氮顏色反應。

(4)2021年6月16日分別減少內外回流比,內回流由100 m3/h減少到 70 m3/h,外回流由 120 m3/h減少到100 m3/h,每兩個小時投加40公斤純堿到好氧池補充堿度,一天大約補充400公斤,每班補充4公斤磷鹽。

(5)2021年6月18日投加40公斤硝化菌到好氧池,pH值控制8.0-8.5之間,堿度400 mg/L以上(好氧池投加片堿80公斤、純堿240公斤)。好氧池末段到好氧池前段回流量控制在50 m3/h-60 m3/h之間,二沉池到缺氧池回流量控制在60 m3/h—70 m3/h 之間。

(6)2021年6月20日好氧池末段到缺氧池回流量控制z50m3/h—60m3/h之間,為了使好氧池硝化液充分混合,二沉池到好氧池回流量調整到120m3/h—130m3/h之間。檢測各池溶解氧數(shù)據(jù),好氧池各池溶解氧都能保持在4.0mg/L-5.0mg/L之間,缺氧池溶解氧在0.5mg/L左右。晚上投加100公斤硝化菌到好氧池,投加500公斤粉末活性炭到好氧池。

(7)2021年6月21日投加400公斤粉末活性炭到好氧池,pH值控制7.7以上/堿度500 mg/L以上(好氧池投加片堿80公斤、純堿240公斤),檢測各池溶解氧數(shù)據(jù),好氧池各池溶解氧都能保持在4.0 mg/L-5.0 mg/L之間,缺氧池溶解氧在0.5 mg/L左右。投加100公斤硝化菌到好氧池,改變好氧池到缺氧池回流運行方式,此回流泵開兩個小時關兩個小時,盡可能增加好氧池停留時間。

(8)2021年6月22日每班投加200公斤活性炭到好氧池,中班停止投加純堿和片堿,只投加磷鹽,調整氣浮池硫酸亞鐵投加量,由每班12袋增加到15袋,投加150公斤硝化菌到好氧池,好氧池到缺氧池回流泵開兩個小時關兩個小時,此運行方式導致回流泵不上量,改成50 m3/h連續(xù)運轉。

(9)2021年6月23日上午投加60公斤硝化菌到好氧池,每班投加200公斤活性炭到好氧池,檢測各池溶解氧數(shù)據(jù),好氧池各池溶解氧都能保持在4.0 mg/L-5.0 mg/L之間,缺氧池溶解氧在0.5mg/L左右,檢測各池硝酸鹽顯色情況,好氧池顯色加重。

(10)2021年6月25日好氧池前段氨氮由28.13 mg/L降至22.51 mg/L,好氧池中段由16.17 mg/L降至2.81 mg/L,好氧池末段穩(wěn)定在0.56 mg/L。

二、數(shù)據(jù)分析

如圖2所示,根據(jù)進水COD變化曲線可知,COD從6月4日開始逐步上漲,6月11日達到最大4906mg/L,結合表3綜合分析,厭氧池氨氮同時開始下降,好氧池出水氨氮開始波動。由此可以看出,進水COD上漲對厭氧池氨氮下降產生了直接影響(有機氮氨化速率下降),導致好氧系統(tǒng)中有機氮氨上升。

圖2 生化系統(tǒng)的進水COD數(shù)據(jù)

如圖3所示,2021年6月10日進水氨氮和厭氧出水氨氮開始下降,好氧出水氨氮開始逐步上升,說明系統(tǒng)硝化反應速率逐漸減弱。厭氧氨氮高于進水氨氮,充分說明進水含有有機氮(氰化物),該有機氮在厭氧系統(tǒng)進行氨化反應,所以厭氧出水氨氮高于進水氨氮,有倒掛現(xiàn)象[2]。分析厭氧池氨氮下降的原因有兩種可能:一是隨著進水氨氮的下降,厭氧出水氨氮同步下降。二是厭氧系統(tǒng)對有機氮的轉化能力下降,導致厭氧出水氨氮出現(xiàn)下降。

圖3 生化系統(tǒng)的進水氨氮、厭氧池和好氧池出水氨氮

三、結論

(1)蒸氨廢水COD上升,含有大量的氰化物,氰化物對微生物產生了抑制作用,造成厭氧系統(tǒng)的氨化速率下降,未降解的有機氮進入好氧系統(tǒng)繼續(xù)完成氨化,好氧系統(tǒng)不能完全降解在末端被氨化的有機氮造成氨氮上升。

(2)生化系統(tǒng)污泥解體,導致活性污泥相對大量流失,造成厭氧系統(tǒng)氨化速率下降,硝化反應速率下降,出水氨氮持續(xù)上升,雖然這個時間段投加了一定量的硝化菌種,但由于菌種沒有足夠的載體附著,導致菌種處于游離狀態(tài),流失嚴重,硝化反應不能得到有效提高。

所以,引起本次系統(tǒng)氨氮超標的根本原因為蒸氨廢水COD上升,含有大量的氰化物,氰化物不僅對微生物產生了抑制作用,更重要的是氰化物在生化池內不斷氨化,導致好氧池出水氨氮超標。

四、建議

為確保生化系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行,建議運行時要注意控制以下條件(但不局限于):

(1)生化系統(tǒng)進水量Q≤1200 m3/d,COD≤4500 mg/L,氨氮≤100 mg/L,總氮≤200 mg/L,硫氰化物≤300 mg/L,酚≤1000 mg/L,氰化物≤50 mg/L。

(2)生化池pH值控制在7.5-8.5之間,好氧池堿度控制在250mg/L-450mg/L之間,好氧池溶解氧控制在2mg/L-5mg/L之間,缺氧池溶解氧控制在0.1 mg/L-0.5 mg/L之間,好氧池末端到缺氧池1#回流量控制在100%-150%之間,二沉池到SBR池4#回流量控制在150%左右。

(3)根據(jù)污泥濃度、沉降性能、系統(tǒng)處理效果等情況綜合考慮,優(yōu)化日常排泥,建議SV30控制在60%-70%之間。

(4)確保生化池進水C:N:P=100:5:1,以保證微生物的良好生長,要確保各種設備,水泵、泥泵的正常運轉,特別是曝氣系統(tǒng),回流泵等的正常運轉。

(5)污水系統(tǒng)在實際的運行過程中會出現(xiàn)異常波動,可以適量儲備硝化菌種,當系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時,第一時間投加更利于系統(tǒng)快速恢復。

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