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Cansolv尾氣處理工藝在天然氣凈化廠的應用及運行優(yōu)化

2021-12-07 09:38李明松廖薇馬悅袁小金張晉海馬梟董棲君
石油與天然氣化工 2021年6期
關鍵詞:焚燒爐尾氣煙氣

李明松 廖薇 馬悅 袁小金 張晉海 馬梟 董棲君

1.中國石油西南油氣田公司川西北氣礦 2.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院 3.國家能源高含硫氣藏開采研發(fā)中心 4.西南石油大學化學化工學院 5.中國石油西南油氣田公司安全環(huán)保與技術監(jiān)督研究院

川西北氣礦蒼溪天然氣凈化一廠位于四川省廣元市蒼溪縣新觀鄉(xiāng),采用MDEA脫硫、TEG脫水、Claus硫磺回收及Cansolv尾氣處理工藝,設計原料氣處理規(guī)模(20 ℃、101.325 kPa下)為120×104m3/d,原料氣溫度為18~23 ℃,原料氣壓力(G)為6.2 MPa。設計處理原料氣中H2S摩爾分數為0.66 %。

Cansolv氧化吸收工藝是一種較新的煙氣脫硫技術工藝,與天然氣凈化廠常規(guī)應用的SCOT還原吸收工藝相比,其脫硫效率更高,工藝流程更加優(yōu)化簡化[1-2],在有色冶煉、電力和石化行業(yè)已有諸多成功應用案例[3],天然氣凈化裝置Claus硫磺回收尾氣中的H2S及其他含硫化合物體積分數通常為1%~3%,適用于Cansolv工藝的處理工況[4]。因此,中國石油西南油氣田公司川西北氣礦于2019年6月引進建成Cansolv工藝裝置。目前,排放煙氣中SO2質量濃度為60~90 mg/m3,遠低于最新發(fā)布的GB 39728-2020《陸上石油天然氣開采工業(yè)大氣污染物排放標準》中規(guī)定的≤800 mg/m3(硫磺回收裝置總規(guī)模<200 t/d的處理裝置)。

1 Cansolv尾氣工藝簡介

1.1 化學原理

Cansolv吸收劑是一種有機胺,具有獨特的雙胺結構,吸收劑的一個胺功能團呈強堿性,開工前需用硫酸溶液進行鹽化,生成熱穩(wěn)定鹽類。反應如式(Ⅰ)所示。

(Ⅰ)

第2個胺功能團呈弱堿性,主要用于吸收SO2,反應式如式(Ⅱ)所示。

(Ⅱ)

1.2 工藝流程

尾氣經尾氣焚燒爐焚燒、預洗滌單元冷卻、濕式電除霧器脫除酸霧后送入SO2吸收部分。工藝流程圖如圖1所示。

(1) 尾氣焚燒:將克勞斯尾氣、液硫池廢氣、TEG廢氣匯入尾氣焚燒爐進行燃燒,將H2S、單質硫、含硫化合物全部焚燒成SO2,其中少量SO2深度氧化為SO3,還有微量H2S未轉化,焚燒爐燃燒段溫度為800~830 ℃。

(2) 預洗滌:焚燒爐廢鍋出口煙氣(溫度約210 ℃)經急冷塔降溫至約70 ℃,經深冷塔降溫至55 ℃以下。濕式電除霧器運用靜電除霧原理去除煙氣中的粉塵和酸霧,將其脫除至體積分數在10×10-6以下。

(3) SO2吸收和再生:Cansolv貧液吸收尾氣中SO2,設計溶液循環(huán)量為2 m3/h,處理后煙氣達標排放。Cansolv富液進入SO2再生塔,通過0.4 MPa壓力的蒸汽再生,再生后部分貧液送至胺液凈化單元(APU),冷凝分離后的SO2酸氣送至硫磺回收裝置。

(4) 胺液凈化:通過離子交換技術凈化Cansolv貧液,清除胺液中的溶解雜質、維持均衡的熱穩(wěn)定鹽含量等,確保胺液的吸收能力。

1.3 工藝優(yōu)劣勢

與傳統(tǒng)尾氣處理工藝相比,Cansolv工藝具有以下優(yōu)點:

(1) 硫回收率更高,相比SCOT加氫還原處理工藝,減少了再熱器、加氫反應器等設備,工藝流程較簡單,設備較少,降低了設備復雜性及成本[5]。

(2) Cansolv吸收劑利用率高,可循環(huán)使用50 000個吸收周期,約7~10年[6]。

(3) 該工藝具有較高的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性,不容易發(fā)泡[7]。

(4) Cansolv專利的雙胺溶劑吸收SO2具有更強的選擇性,凈化后尾氣中SO2體積分數最低可達到μL/L的數量級,能夠滿足更加苛刻的環(huán)保要求[8]。

但由于Cansolv工藝涉及含酸介質,其缺點是裝置設備選材要求更嚴格,吸收凈化過程產生的高鹽廢水需要經過處理達標后排放[9]。

2 Cansolv工藝運行現狀

尾氣處理裝置運行參數與設計值對比見表1。

表1 尾氣裝置運行參數對比項目SO2排放質量濃度/(mg·m-3)80%負荷下煙氣流量/(m3·h-1)有機胺質量分數/%貧液pH值熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比胺液循環(huán)量/(m3·h-1)設計值≤4001 164.824~275.0~5.41.1~1.31.5~2.0運行值60~9093321~255.741.30~1.372.01

2.1 工藝運行參數分析

根據現場實際情況,對有機胺質量分數、熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比及貧液pH值進行分析。

2.1.1有機胺質量分數

裝置運行至今,有機胺質量分數變化趨勢如圖2所示。

2.1.2熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比

Cansolv貧液熱穩(wěn)定鹽(HSS)與有機胺物質的量之比設計值為1.1~1.3,尾氣處理裝置運行過程中該比值略微偏高,會降低貧液吸收SO2的能力,導致排放尾氣中SO2質量濃度升高。若該比值長期處于較高水平,溶液易失活。熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比計算公式見式(1)。

(1)

裝置運行至今,熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比如圖3所示。

根據式(1),熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比和貧液陰離子質量分數、Cansolv貧液質量分數有關,Cansolv貧液近期分析數據見表2。

表2 Cansolv貧液分析數據項目w(F-)/%w(Cl-)/%w(SO2-3)/% w(SO2-4)/%w(S2O2-3)/%w(有機胺)/%熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比控制指標<0.1<0.1<1.08~9<0.124~271.1~1.3分析結果0.003 5~0.0110.026~0.0450.59~0.937.47~8.720.008 5~0.02021~250.95~1.40

陰離子分析數據在正常范圍內,有機胺質量分數偏低,造成熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比計算結果偏高。實際運行過程中,熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比略高于設計值并未對SO2吸收出現明顯影響,且由于有機胺質量分數偏低導致熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比偏高的情況,需要具體分析以進行佐證,目前,熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比控制在1.1~1.4。

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為降低熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比,可通過降低熱穩(wěn)定鹽陰離子含量和提高有機胺質量分數兩種途徑改進優(yōu)化,具體表現為以下幾種方法:

(1) 增加APU啟運頻次。APU可以凈化Cansolv貧液,減少貧液內攜帶的機械雜質及降解產物等,降低貧液中熱穩(wěn)定鹽含量。

(2) 調整尾氣焚燒爐溫度、氧含量等參數,在合理范圍內降低煙氣溫度。

(3) 優(yōu)化工藝參數,保持急冷塔、深冷塔和除霧器的平穩(wěn)運行,盡量減少酸霧的形成和夾帶。

2.1.3貧液pH值

裝置在運行過程中,貧液pH值穩(wěn)定在5.5~5.7,略高于設計上限5.4。是由于APU凈化時,需用30%(w)的NaOH溶液對樹脂進行再生,殘留的NaOH帶入溶液系統(tǒng),導致貧液pH值偏高。APU設計啟運頻次為3次/天,目前為1次/天,減少啟運頻次,貧液pH值仍超高,初步判斷與系統(tǒng)持液量低有關,目前pH值控制在5.0~5.7。

Cansolv貧液pH值趨勢如圖4所示。

3 工藝運行優(yōu)化

在裝置開產初期,出現了H2S的穿透現象,急冷、深冷系統(tǒng)發(fā)生硫堵,開產初期尾氣焚燒爐設置工藝參數為:氧體積分數3%(設計值為2%~5%),焚燒爐溫度780 ℃(設計值為750~850 ℃),為了避免再次出現硫堵,結合Cansolv溶液運行現狀對尾氣裝置工藝控制參數進行研究。

3.1 尾氣焚燒爐工藝參數

由于尾氣焚燒爐在氧體積分數為3%、尾氣焚燒爐溫度為780 ℃時出現過硫堵現象,因此,以入急冷塔煙氣中H2S體積分數作為觀察指標,摸索尾氣焚燒爐氧含量與焚燒爐溫度參數的合理控制范圍,避免再次出現硫堵現象,影響裝置的平穩(wěn)運行。尾氣工藝參數調整情況如表3所列。

表3 尾氣工藝參數調整情況日期 尾氣焚燒爐溫度/℃氧體積分數/%入急冷塔煙氣中H2S體積分數/10-6甩水量/m3胺液質量分數/%排放尾氣中SO2質量濃度/(mg·m-3)2020-11-038203.810.555.8322.47872020-11-048203.313.465.9822.71972020-11-058253.310.556.6223.19752020-11-068253.55.273.7424.18952020-11-098203.57.235.7024.041282020-11-118153.37.255.2025.491332020-11-158153.06.044.9125.73862020-11-168103.08.155.0725.1270

由表3可知,在尾氣SO2達標排放的前提下,目前,尾氣焚燒爐溫度宜控制在810~820 ℃,氧體積分數宜控制在3.3%~3.5%。此后,再未發(fā)生硫堵現象。

3.2 溶液系統(tǒng)水平衡優(yōu)化

由于尾氣裝置Cansolv貧液濃度較低,為了保證Cansolv溶液的吸收效果,工廠定期定量進行甩水操作,即將尾氣單元酸水回流罐中酸水輸送至急冷塔,通過急冷塔排出酸水,中和后輸送至廢水裝置進行處理,結合實際工況不斷摸索和調整,維持Cansolv溶液系統(tǒng)水平衡,保障SO2吸收效果。甩水前后DS溶液質量分數對比見表4。

表4 甩水前后DS溶液質量分數對比%日期甩水前甩水后2020-09-0321.8223.162020-09-0421.1923.122020-10-0423.4924.742020-10-0723.9024.252020-10-2322.5025.972020-11-0922.3024.042020-11-1123.1125.492020-11-1623.1225.122020-11-1823.1724.40

隨著上游氣藏的不斷變化,工廠整體負荷不斷降低,硫磺回收裝置硫負荷已低于裝置操作范圍(設計值為50%~120%)。工廠將繼續(xù)深入摸索Cansolv工藝其余運行參數,探討裝置Cansolv工藝在低負荷下的運行狀況。

4 設備設施整改優(yōu)化

根據Cansolv尾氣處理工藝酸性介質的工況特點,工廠針對現場設計缺陷對裝置進行整改優(yōu)化并取得成效。

4.1 煙氣加熱器流程優(yōu)化

煙氣加熱器為煙氣脫白設備,是為消除空氣中的白煙,避免尾氣中的酸性物質提前冷凝對煙囪造成腐蝕和對地面造成污染。工廠煙氣加熱器材質為20號鋼,在實際生產過程中,因為含有稀酸(硫酸、亞硫酸),腐蝕性強,管束容易腐蝕。

工廠在煙氣加熱器進口管線上重新布置,自主增設反U型彎管和增加管道過濾器,收集冷凝酸液;在加熱器管箱管壁上涂設內防腐涂層,減少設備腐蝕。目前,煙氣加熱器穩(wěn)定運行6個月無腐蝕跡象。

4.2 濕式電除霧器防放電優(yōu)化

尾氣處理裝置濕式電除霧器頻繁放電,絕緣子室密封性能較差,煙氣竄入絕緣子室,并進入隔離開關柜,致使穿墻套管和高壓變電器輸出瓷屏受潮,出現放電現象,最終高壓變電器瓷屏被擊穿損壞。工廠通過更換高壓變電器瓷屏和絕緣子,并增加氮氣臨時管線,以改善放電現象。

5 結語

蒼溪天然氣凈化一廠首次應用Cansolv尾氣處理工藝,該工藝總硫回收率高,吸收劑具有較高的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性,不易發(fā)泡,裝置循環(huán)量低,尾氣SO2排放量低。對比同類工藝,在較低的硫處理負荷工況下,具有較強的工藝優(yōu)勢。自裝置投產以來,對工藝裝置進行優(yōu)化研究,控制有機胺質量分數為21%~25%,貧液pH值為5.0~5.7,熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質的量之比為1.1~1.4,通過控制尾氣焚燒爐溫度為810 ℃(±5 ℃)、氧體積分數為3.3%~3.7%、調整APU啟運次數等操作,優(yōu)化Cansolv尾氣工藝運行,對設備問題進行整改消缺,目前,尾氣SO2排放穩(wěn)定達標,可為類似天然氣凈化廠和尾氣處理裝置提供參考。

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