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源頭控制礦井排水中煤泥含量的工藝研究與應用

2021-12-14 00:39
山西焦煤科技 2021年10期
關鍵詞:水倉振動篩絮凝劑

康 樂

(霍州煤電集團 辛置煤礦,山西 霍州 031400)

礦井水作為一種重要的水資源,對其進行合理處理與循環(huán)利用,已經(jīng)成為實現(xiàn)礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展的必然要求[1].近年來,國內(nèi)外學者在礦井水處理方面開展了大量研究工作,取得了多項研究成果。張春暉等[2]提出了基于時間維度的煤礦礦井水“生產(chǎn)—閉坑”全過程污染控制技術、基于空間維度的煤礦礦井水“井下—地面”分級處理與利用技術,建立了“兩維一體化”煤礦礦井水分級處理與高效循環(huán)利用技術體系,為礦井水的綠色處理與利用提供了一種新的思路。王東升[3]介紹了含懸浮物、高礦化度、酸性、含特殊污染物等不同類型礦井水的處理技術。肖艷[4]分析了高礦化度礦井水零排放處理技術及典型工藝。鄒海兵等[5]為解決天山礦業(yè)公司礦井水處理中預沉池礦井水沉淀時間不足問題,優(yōu)化了加藥點位置,確保了處理水質(zhì)的標準。但是針對具體礦井,仍需要根據(jù)礦井水質(zhì)選擇合適的處理方式。辛置煤礦建礦近70年來,采用多級提升方式排水,排水系統(tǒng)戰(zhàn)線較長,存在污泥等污染物堵塞排水管道、煤泥沉積水倉,導致清倉周期短等問題。為了實現(xiàn)從源頭上杜絕煤泥進入水倉,提高水倉的空倉率,該礦開展煤泥水治理工藝研究,擬利用 “振動篩+沉淀池+絮凝劑”煤泥水治理工藝,改進現(xiàn)有治污模式,改善煤泥等污染物處理效果,延長清倉周期,緩解水倉工作壓力,促進生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

1 概 況

辛置煤礦310水平二采區(qū)2-208回采工作面位于310二采區(qū)末端,工作面下山推進,采用多級分離排水,經(jīng)由工作面至二采區(qū)末端水倉,到310水平水倉,再到450水平水倉,最終到地面桃溝污水處理站。該回采工作面為俯采工作面,正常涌水量為50 m3/h,淋水量大且伴有大量煤粉、煤泥,隨涌水流出并進入310二采區(qū)末端水倉及310水平水倉。礦井水中存在大量煤泥,增加了排水系統(tǒng)負擔和地面煤泥污染處理成本。水倉內(nèi)煤泥沉積速度過快,水倉正常清挖遠不能滿足水倉正常運行的需要,造成排水系統(tǒng)不能滿足工作面安全生產(chǎn)排水需要,處理不當將會導致整個工作面被淹沒,對2-208工作面安全回采造成嚴重威脅。礦井水排水處理流程見圖1.

圖1 2-208工作面礦井水排水處理流程圖

2 礦井排水煤泥分離工藝對比

2.1 排水煤泥分離模式

1)舊工藝:“工作面→采區(qū)水倉”?;夭晒ぷ髅嫖鬯M入工作面標準水倉完成初步沉淀,排送至采區(qū)水倉,再經(jīng)系統(tǒng)排水管路排至地面污水處理站處理排放。

2)擬采用的新工藝:“工作面→振篩機泥水粗分→沉淀池絮凝→采區(qū)水倉”。回采工作面污水進入工作面標準水倉完成初步沉淀,然后通過振動篩進行泥水粗分離,再經(jīng)過專用沉淀池完成絮凝處理排送至采區(qū)水倉,最后經(jīng)系統(tǒng)排水管路排至地面污水處理站處理,水質(zhì)達標后排出。

2.2 新工藝技術路線

新工藝技術路線見圖2,通過現(xiàn)場調(diào)研、理論分析、室內(nèi)試驗、現(xiàn)場施工等多種手段開展了振動篩選型、沉淀池構造、絮凝劑類型及水倉改進等方面的研究,優(yōu)化傳統(tǒng)分離工藝。

圖2 技術路線圖

3 工藝應用情況

3.1 振篩機泥水粗分

3.1.1 振動篩的選擇

對井下污水采樣,分析煤泥粒徑組成及煤泥巖性。經(jīng)檢測:1)煤泥粒徑主要集中在0.2~20 μm,煤泥粒度較小。2)煤泥中除C、O等主要元素外,Al、Si、S、Ca的含量也較高,這些微量元素組成了大量的黏土類物質(zhì)和無機鹽灰分,使得煤泥的黏度較高,平均值達到17.05.3)礦井主要涌水水源為 K8砂巖含水層及 K2灰?guī)r含水層,經(jīng)水質(zhì)鑒定,呈偏堿性。

篩選合適的濾網(wǎng)高頻振篩機,現(xiàn)場選擇型號為GPS1837,該設備外形尺寸:長3 891 mm×寬2 540 mm×高1 621 mm(不含驅(qū)動系統(tǒng)),篩板尺寸:610 mm×610 mm×0.35 mm,驅(qū)動形式:雙驅(qū)動電機驅(qū)動。

3.1.2 煤泥篩分流程

在回采工作面副巷口處安裝一臺該型高頻振篩機,煤泥篩分流程見圖3.

圖3 煤泥篩分流程圖

通過現(xiàn)場實踐觀察,每小時能夠篩出2.6 t煤,每天工作18 h,一臺振篩機每天可以篩出的煤泥量高達47 t,水倉內(nèi)的污水由原先的10天左右積滿延長至15天左右。但從煤礦生產(chǎn)需求來講,水倉清污周期還是過短,清倉速度依舊不能保證水倉正常運行。

3.2 沉淀池沉淀處理

3.2.1 沉淀池滿足條件

1)懸浮顆粒在沉淀過程中處于自由沉淀狀態(tài),即顆粒物之間互不干擾,顆粒的大小、形狀和密度都不發(fā)生改變。顆粒物以等速下沉,顆粒的水平分速等于水平流速[5].

2)水流沿著水平方向流動,進出水均勻分布在整個橫斷面上,在過水斷面上,各點的流速相等,并在流動過程中流速始終不變。

3)顆粒物沉到池底即認為已被去除,不再返回水流中。

3.2.2 沉淀池設計

沉淀池的設計是污水處理系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),在工作面副巷口處建設一口平流式沉淀池。根據(jù)現(xiàn)場空間大小,平流式沉淀池設計為矩形水池(長50 m×寬4 m×深1.5 m),由進水區(qū)、出水區(qū)、沉淀區(qū)、污泥區(qū)4部分組成。上部為沉淀區(qū),下部為污泥區(qū),池前部為進水區(qū),池后部為出水區(qū)。

3.2.3 沉淀池應用效果

經(jīng)過振動篩、沉淀池這兩道工序,排污效果得到了一定的改善,水倉由原來的15天沉積滿延長到30天左右,基本滿足水倉清理周期要求。

3.3 絮凝處理

3.3.1 沉淀池絮凝劑自動加藥系統(tǒng)設計

為進一步改善沉淀效果,增設一套自動監(jiān)測及加藥系統(tǒng),自動監(jiān)測及加藥系統(tǒng)流程見圖4,沉淀池絮凝劑加料系統(tǒng)見圖5.礦井水凈化處理過程中液位、流量、壓力、濁度等工藝參數(shù),通過相應傳感器采集模擬量信號,部分模擬量信號傳送至自動加藥 PLC,其余模擬量信號傳送至工藝過程監(jiān)控 PLC,經(jīng)工藝過程監(jiān)控 PLC、自動加藥 PLC中的程序模塊計算分析,以及工控機給出的控制方式和設定參數(shù),由 PLC 發(fā)出指令至電氣控制單元,電氣控制單元執(zhí)行指令啟動或停止相應的動力設備,達到自動控制的目的。

圖4 自動加藥系統(tǒng)流程圖

圖5 沉淀池絮凝劑加料系統(tǒng)圖

3.3.2 絮凝環(huán)節(jié)處理效果

參照選煤廠煤泥水處理技術經(jīng)驗[6],該礦選用聚合硫化鋁+聚丙烯酰胺進行絮凝處理,比例為2∶1,根據(jù)現(xiàn)場工作面涌水量及懸浮物含量確定沉淀池每月需使用絮凝劑材料5 t(其中聚合硫化鋁3.3 t,聚丙烯酰胺1.7 t),歷經(jīng)兩個月的觀察,310水平末端水倉煤泥堆積延長至50天左右,實現(xiàn)了清倉正規(guī)循環(huán)。

4 實施效果

通過礦井工作面源頭控制排水中煤泥多級分離工藝在310二采區(qū)的應用,緩解了采區(qū)末端水倉的運行壓力,保證了2-208工作面的安全生產(chǎn)。

5 結 論

介紹了在辛置煤礦2-208回采工作面開展的礦井煤泥水多級分離工藝應用過程情況。通過投入振篩機及絮凝劑,優(yōu)化了礦井煤泥水處理工藝,由傳統(tǒng)的“工作面→采區(qū)水倉”模式,改變成“工作面→振動篩→沉淀池→采區(qū)水倉”的新模式,提高了污水中煤泥的沉淀效率,將井下排水中煤泥在源頭盡可能截留并處理,解決了采區(qū)水倉由于煤泥阻塞而導致的運行困難問題,實現(xiàn)了工作面安全生產(chǎn)。

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