歐張文 周 潤
(南京寶地梅山產(chǎn)城發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司)
梅山鐵礦為巖漿后期陸相火山—熱液侵入型鐵礦床,賦存于輝石閃長玢巖和安山巖侵入接觸帶中,礦物組成復(fù)雜,結(jié)構(gòu)構(gòu)造多樣,礦石中含有硫、磷等對鋼鐵冶煉有害雜質(zhì)。原礦中主要鐵礦物為磁鐵礦、假象半假象赤鐵礦、赤鐵礦和菱鐵礦,含有少量的黃鐵礦、褐鐵礦和含鐵硅酸鹽礦物,菱鐵礦與菱鎂礦存在完全類質(zhì)同象,屬于復(fù)雜難選混合鐵礦石[1-4]。
梅山鐵礦選礦工藝流程為提升原礦經(jīng)二段中碎、磁重預(yù)選拋尾,預(yù)選拋廢的尾礦中粗粒級加工成建筑材料,高梯度強磁選微細(xì)粒尾礦稱為重選尾礦,該部分微細(xì)粒級尾礦通過濃縮后輸送尾礦庫堆存處理。預(yù)選精礦經(jīng)細(xì)碎后給入兩段閉路連續(xù)磨礦、磨礦粒度約-0.074 mm65%,再經(jīng)浮選脫硫、磁選降磷降硅生產(chǎn)鐵精礦產(chǎn)品,高梯度強磁選尾礦稱為浮選尾礦。目前,浮選尾礦的產(chǎn)量為120萬t/a,全部實現(xiàn)尾礦綜合利用處理,根據(jù)尾礦的粒度和品位差異,分別加工成機制砂、水泥鐵質(zhì)校正劑等產(chǎn)品。
本研究針對浮選尾礦中超細(xì)粒級尾礦的絮凝濃縮沉降進(jìn)行試驗研究,開展不同絮凝劑的工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用情況比較,特別針對超細(xì)粒級尾礦在高效深錐濃縮機濃縮過程中濃密機底流濃度低、超細(xì)粒級尾礦壓濾生產(chǎn)效率低等問題開展技術(shù)攻關(guān),為行業(yè)內(nèi)普遍存在的超細(xì)粒級尾礦難絮凝沉降提供技術(shù)參考和借鑒。
梅山鐵礦濕尾礦包含重選濕尾和浮選尾礦,重選濕尾和浮選尾礦組成綜合尾礦,重選濕尾和浮選尾礦主要區(qū)別是重選濕尾原生礦泥多,黏土礦物含量高。綜合尾礦中主要鐵礦物為赤鐵礦、菱鐵礦、少量黃鐵礦和磁鐵礦;主要脈石礦物為碳酸鹽(白云石、方解石)、石英、高嶺石、長石、透輝石、綠泥石、石榴石、磷灰石等;全鐵品位為18.49%,有用鐵礦物主要是赤鐵礦、菱鐵礦,磁性鐵鐵品位0.4%;雜質(zhì)主要為SiO2和CaO,含量分別為27.68%、12.80%,S品位1.20%、P品位0.634%。
重選濕尾由預(yù)選洗礦產(chǎn)生,主要為井下原生礦泥,高嶺石含量較高,鐵品位偏低,全鐵品位為14%~16%。鐵礦物有赤褐鐵礦和菱鐵礦,少量黃鐵礦、磁鐵礦,微量褐鐵礦;脈石礦物主要為碳酸鹽(白云石、方解石)、石英、高嶺石、長石、透輝石、石榴石和磷灰石等。
浮選尾礦是磨礦浮選—磁選后的尾礦,鐵礦物多呈連生體形態(tài)賦存在尾礦中,主要由赤褐鐵礦和菱鐵礦組成,少量黃鐵礦、磁鐵礦,微量褐鐵礦,全鐵品位為19%~22%;脈石礦物主要為碳酸鹽(白云石、方解石)、石英、高嶺石、長石、透輝石、石榴石和磷灰石等。
浮選降磷尾礦通過大井濃縮、脫水篩分、水力分級、陶瓷過濾工序處理[5],旋流器的分級溢流給入生產(chǎn)現(xiàn)場25 m高效深錐濃縮機進(jìn)行絮凝沉降濃縮。對旋流器分級溢流取樣進(jìn)行激光粒度測定,粒度分布結(jié)果見表1。
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由表1可知,給入25 m高效深錐濃縮大井的尾礦中-40μm顆粒含量達(dá)96.90%,-10μm超細(xì)粒級尾礦占比達(dá)到75.27%,-5μm超細(xì)粒級尾礦占比為58.50%。
采用X射線衍射分析法對細(xì)粒濕尾的礦物組成進(jìn)行分析,結(jié)果見圖1。
由圖1可見,梅山鐵礦細(xì)粒濕尾中的主要金屬礦物為赤鐵礦和菱鐵礦,主要脈石礦物為石英、高嶺石和方解石。
由于梅山礦業(yè)的鐵尾礦顆粒細(xì)、含黏土礦物,生產(chǎn)中使用大分子量的愛森絮凝劑黏度較大,在壓濾尾礦脫水時存在壓濾餅黏、卸料難、水份偏高和壓濾生產(chǎn)效率低等問題。
浮選尾礦全粒級經(jīng)濃縮沉降后輸送至尾礦再選廠房,經(jīng)高頻篩處理加工成機制砂,篩下輸送至旋流器,旋流器底流給入陶瓷過濾機過濾加工成鐵尾砂,溢流進(jìn)入HRC-25型深錐大井濃縮,HRC-25型深錐大井濃縮底流輸送至壓濾機壓濾。浮選尾礦生產(chǎn)工藝流程見圖2。
生產(chǎn)中HRC-25型深錐大井處理的是超細(xì)粒級尾礦,存在難絮凝沉降,溢流跑渾,濃縮底流濃度低的問題。針對上述問題,選擇2種不同型號的絮凝劑開展工業(yè)試驗,采用數(shù)顯六速旋轉(zhuǎn)黏度計對A、K絮凝劑分別測試其動力黏度。測定結(jié)果表明,A、K絮凝劑的動力黏度分別為3.4,2.7 mPa·s。
生產(chǎn)現(xiàn)場絮凝劑通過3臺螺旋加藥機給入對應(yīng)攪拌桶,攪拌好的藥劑放入絮凝劑儲藥箱,通過5臺螺桿加藥泵(40~4 000 m3/h)向生產(chǎn)現(xiàn)場4個加藥點進(jìn)行加藥(圖3)。
2#HRC-25型高效深錐濃縮大井處理浮選尾礦旋流器溢流,溢流尾礦中-40μm顆粒含量達(dá)97.10%,-4μm超細(xì)粒級尾礦占比超過50%,難沉降、尾礦量大。生產(chǎn)上采用2#螺桿泵、3#螺桿泵和4#螺桿泵三分之二的藥劑輸送給2#HRC-25型高效深錐濃縮大井。絮凝劑加藥時間4~6 min,攪拌時間30~60 min。
2.4.1HRC-25型大井運行指標(biāo)
比較2種藥劑在工業(yè)生產(chǎn)過程中的效果,4月份生產(chǎn)添加A絮凝劑,5月份使用K絮凝劑進(jìn)行工業(yè)試驗。重點對2#HRC-25型大井的清水層、小車壓力、壓濾產(chǎn)量及絮凝劑單耗進(jìn)行檢測,2#HRC-25型大井運行指標(biāo)見表2。
由表2可知,生產(chǎn)添加A絮凝劑壓濾濾餅產(chǎn)量2 768.70 t/d,2#HRC-25型大井清水層平均深度1.60 m,小車平均壓力2.32 kPa;生產(chǎn)使用K絮凝劑壓濾濾餅產(chǎn)量2 788.50 t/d,較使用A絮凝劑產(chǎn)量增加19.80 t/d;2#HRC-25型大井清水層平均深度1.73 m,較使用A絮凝劑增加0.13 m,大井小車平均壓力2.39 kPa。
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2.4.2壓濾生產(chǎn)指標(biāo)
2種不同的絮凝劑對尾礦壓濾指標(biāo)的影響統(tǒng)計結(jié)果見表3。
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由表3可知,4月使用A絮凝劑壓濾平均進(jìn)料時間45 min/板,大井平均底流濃度50.93%,濾餅平均水分17.11%;5月14—30日使用K絮凝劑,壓濾平均進(jìn)料時間41.37 min/板,相比4月少3.63 min/板,大井平均底流濃度53.76%,相比4月底流濃度高2.83個百分點,濾餅平均水分16.50%,相比4月份低0.61個百分點;5月1—13日,使用A絮凝劑平均進(jìn)料時間44.37 min/板,平均底流濃度51.55%,平均濾餅水分17.94%,相比14—30日使用K絮凝劑壓濾進(jìn)料時間增加3.00 min/板,大井底流濃度低2.21個百分點,濾餅水分高1.44個百分點。
2.4.3絮凝劑單耗
2種絮凝劑單耗見表4。
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由表4可知,4月使用A絮凝劑處理尾礦總量為17.75萬t,絮凝劑用量為9 450 kg,A絮凝劑單耗為53.23 g/t;5月14—30日使用K絮凝劑處理尾礦量為12.03萬t,絮凝劑用量為5 860 kg,K絮凝劑單耗為48.73 g/t;在相同的絮凝劑加藥裝置和同等的生產(chǎn)濃縮面積和濃縮工藝情況下,使用K絮凝劑日濃縮處理尾礦量增加763 t,且絮凝劑用量降低4.5 g/t,可節(jié)約8.45%的絮凝劑用量。
2.4.4其他建議
(1)溶解罐投藥液位設(shè)置?,F(xiàn)在加藥時水位未觸及攪拌器扇葉,干粉投入后容易形成結(jié)塊,導(dǎo)致藥劑實際溶解濃度變低,效果變差,消耗量增加。
(2)生產(chǎn)現(xiàn)場1#、2#HRC-25型投藥機電機非原裝,轉(zhuǎn)速明顯高于3#原裝電機轉(zhuǎn)速,投加量大,且電機負(fù)荷高,可將1#、2#HRC-25型投藥電頻率由50 HZ降至40HZ,以保護電機,并保持加藥濃度一致。
(3)以2#HRC-25型大井為例,當(dāng)清水層深度>1.5~2.0 m時,小車壓力小時,可適當(dāng)降低藥劑投加量,因為小車壓力小是因為入礦量小,底流濃度低導(dǎo)致,并非沉降效果不好造成;當(dāng)其他大井清水層深度大時,可根據(jù)給礦量大小調(diào)整藥劑投加量,避免浪費。
(1)梅山鐵礦經(jīng)研究得出,工業(yè)試驗期間在相同的生產(chǎn)條件下,K絮凝劑單耗為48.73 g/t,A絮凝劑單耗為53.23 g/t,K絮凝劑單耗比A絮凝劑單耗低8.45%。
(2)使用K絮凝劑提高HRC-25型大井絮凝濃縮沉降效果,K絮凝劑相比A絮凝劑,HRC-25型大井清水層平均深度增加0.13 m,大井底流濃度增加2.83個百分點。
(3)使用K絮凝劑,壓濾平均進(jìn)料時間41.37min/板,相比A絮凝劑壓濾進(jìn)料時間縮短3.63 min/板,濾餅平均水分16.50%,相比A絮凝劑濾餅水分低0.61個百分點,K絮凝劑可提高壓濾生產(chǎn)效率,改善壓濾產(chǎn)品質(zhì)量。