張?jiān)拼?/p>
(云南天安化工有限公司磷肥制造中心,云南 安寧 650309)
在磷酸生產(chǎn)裝置中,低位閃冷軸流泵是最關(guān)鍵的設(shè)備之一,它能否正常有效運(yùn)行,對整個磷酸生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)狀況有較大影響。因此,各磷酸生產(chǎn)單位對低位閃冷軸流泵的運(yùn)行和維護(hù)均十分重視。
我公司二期30萬噸/年濕法磷酸裝置始建于2006年,因當(dāng)時國內(nèi)各化工泵生產(chǎn)廠家均無大型立式軸流泵生產(chǎn)能力,故該裝置萃取系統(tǒng)13000m3/h低位閃冷軸流泵(設(shè)備位號(P0104)選用比利時磨銳泵業(yè)公司生產(chǎn)的進(jìn)口設(shè)備,于2007年7月投用。在長周期滿負(fù)荷的運(yùn)行下,已使用14年,設(shè)備性能下降,存在較多問題,已制約了磷酸裝置的正常運(yùn)行,給生產(chǎn)組織帶來了較大困難。
設(shè)備型號:VAP64CAHRKV 1500E;流量:13000m3/h;揚(yáng)程:1.39m;轉(zhuǎn)速:145r/min;功率:230kW。
(1)穩(wěn)定性下降。隨著生產(chǎn)使用年限的增加,軸流泵泵體口環(huán)以上部分不斷磨損,整體壁厚變薄,強(qiáng)度下降,頻繁通洞,在每次檢修時均采用貼板補(bǔ)焊的方法消除隱患。經(jīng)過多次的焊接仍然存在較大的風(fēng)險,內(nèi)壁磨損點(diǎn)無法完全修復(fù),導(dǎo)致口環(huán)與泵體存在間隙,泵體也存在較多凹陷點(diǎn),流體產(chǎn)生的渦流不斷沖刷,磨蝕加劇,每次只能用涂層修復(fù)使用,但涂層黏結(jié)力有限,存在脫落的情況,導(dǎo)致每年磨損都在加劇。因?yàn)槟p的加劇,整泵的穩(wěn)定性在不斷下降。
(2)能力下降。隨著生產(chǎn)任務(wù)的不斷提升,軸流泵需要發(fā)揮的能力就顯得越來越不足,循環(huán)量的下降,導(dǎo)致反應(yīng)槽萃取溫度難以控制,萃取指標(biāo)經(jīng)常出現(xiàn)偏離。流量的下降,只能通過不斷提升閃蒸室的真空輔助提高流量,這樣的結(jié)果導(dǎo)致閃蒸室液位升高,當(dāng)液位計(jì)結(jié)垢顯示偏離時,致使料漿被帶入后系統(tǒng),污染后系統(tǒng)介質(zhì)。另外,液位升高,閃蒸室塔壁結(jié)垢明顯增加,導(dǎo)致容積不斷縮小,已經(jīng)滿足不了一年一清理的要求,閃蒸室回液管結(jié)垢也較為嚴(yán)重,每運(yùn)行半年就必須清理一次,這嚴(yán)重制約著裝置的高負(fù)荷運(yùn)行。
(3)泵利用率低。泵原設(shè)計(jì)流量13000m3/h、揚(yáng)程1.39m、轉(zhuǎn)速141.36rpm和電機(jī)額定電流28A,實(shí)際運(yùn)行電流20A(峰值電流23A),目前泵利用率只有71.3%左右,還存在能力過剩的情況。
(4)檢修費(fèi)用高。該泵每年需要檢修一次,更換口環(huán)。每兩年葉輪及吸入錐管更換一次。備件消耗較大,因?qū)俦壤麜r進(jìn)口設(shè)備,備件采購費(fèi)用較高。
原有的這臺立式軸流泵,泵體腐蝕、磨蝕嚴(yán)重,泵體壁變薄,腔體變大,介質(zhì)流速變慢,達(dá)不到工藝生產(chǎn)的要求,同時存在著設(shè)備隨時發(fā)生故障和設(shè)備事故的隱患,已經(jīng)滿足不了生產(chǎn)的需要,威脅到生產(chǎn)安全,急需更換和改造才能滿足或提升產(chǎn)能、節(jié)約成本、安全生產(chǎn)。因此,在流量13000m3/h、揚(yáng)程1.39m、轉(zhuǎn)速141.36rpm和電機(jī)額定電流28A,實(shí)際運(yùn)行電流20A(峰值電流23A)的實(shí)際運(yùn)行情況下,結(jié)合泵的特性和工藝生產(chǎn)需求,需對閃冷軸流泵性能做提升改造。
襄樊五二五泵業(yè)公司提出調(diào)整泵運(yùn)行轉(zhuǎn)速的方案增大泵的性能參數(shù),建議將轉(zhuǎn)速提高至150.72rpm,根據(jù)理論計(jì)算,提高轉(zhuǎn)速后,額定點(diǎn)的流量為13860m3/h、揚(yáng)程1.58m、電流24.2A,峰值電流27.9A(注:泵實(shí)際運(yùn)行性能參數(shù)和管路相關(guān),實(shí)際運(yùn)行參數(shù)和額定點(diǎn)參數(shù)可能存在一定偏差),采用調(diào)整皮帶輪的方式調(diào)整增大轉(zhuǎn)速,以提高泵和各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)指標(biāo)。
泵體經(jīng)過長時間的使用,磨損較嚴(yán)重,需要購買新泵體更換,通過與襄樊五二五泵業(yè)溝通交流,能夠按照軸流泵的要求提供質(zhì)量和尺寸相同的產(chǎn)品,后又到現(xiàn)場實(shí)際測繪,保障生產(chǎn)過程中不出現(xiàn)尺寸偏離。隨著磷酸生產(chǎn)工藝條件的變化,本次改造將泵體材質(zhì)提升為2205雙相不銹鋼(具體尺寸見圖1)。
圖1 閃冷軸流泵泵體(國產(chǎn)化)
原口環(huán)鑲嵌在泵體內(nèi),口環(huán)損壞后,就腐蝕磨蝕泵體,每2年就需更換一個泵體,備件價值昂貴,且檢修工序繁瑣。本次改造,將泵體改為泵體+短接形式,整體長度不變,短接損壞后,只需更換短接,而泵體部分勿需更換,大大降低備件費(fèi)用及檢修工序。短接如圖2。
圖2 閃冷軸流泵短接(國產(chǎn)化)
2021年1月,利用裝置消缺檢修機(jī)會,我們對閃冷軸流泵實(shí)施了性能提升改造。
(1)設(shè)備拆除。閃冷軸流泵吊出后,拆除葉環(huán)、葉輪、減速機(jī)、泵軸、中間支架等部件,該過程中,可見口環(huán)、葉輪等過流部件腐蝕嚴(yán)重,口環(huán)已穿孔,葉輪因腐蝕間隙過大(已達(dá)30mm),導(dǎo)致泵性能下降,見圖3。
圖3 閃冷軸流泵腐蝕情況
(2)設(shè)備安裝。更換2205材質(zhì)國產(chǎn)化泵體、短接、葉輪等部件,葉輪直徑1492mm,短接內(nèi)徑1500mm,調(diào)整葉輪間隙為4mm(圖4)。
圖4 閃冷軸流泵改造后
改造后,消除了原設(shè)備存在的故障隱患,現(xiàn)閃冷軸流泵運(yùn)行平穩(wěn),利用裝置運(yùn)行周期對其檢查,未發(fā)現(xiàn)新的缺陷產(chǎn)生(圖5)。
圖5
通過改造,提升了泵的整體性能滿足磷酸的高負(fù)荷運(yùn)行,原設(shè)計(jì)流量13000m3/h、揚(yáng)程1.39m、轉(zhuǎn)速141.36rpm和電機(jī)額定電流28A,改造后流量13860m3/h、揚(yáng)程1.58m、轉(zhuǎn)速150.72rpm和電機(jī)額定電流28A,能耗利用率提升10個百分點(diǎn),增加循環(huán)量后能有效控制反應(yīng)料漿的溫度,保障萃取指標(biāo)的穩(wěn)定,減少閃蒸室及回液管結(jié)垢的速率。
從表1可知,過流部件進(jìn)口備件價值為154.6萬元,國產(chǎn)備件價值為77.6萬元,改造節(jié)約備件費(fèi)為77萬元。通過備件國產(chǎn)化,大大降低了改造費(fèi)用,備件使用可靠,無質(zhì)量問題,為后期節(jié)約維護(hù)費(fèi)用打下了基礎(chǔ)。
表1 閃冷軸流泵備件價格對比
我公司二期30萬噸/年磷酸裝置通過對閃冷軸流泵實(shí)施性能提升改造后,降低了設(shè)備維修費(fèi)用,提升了設(shè)備性能,泵效率由原來的70%提升到80%,且設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,工藝指標(biāo)得到了有效控制,為裝置正常穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。