林 健,郭 杰,孫利強(qiáng)
1洛陽礦山機(jī)械工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 河南洛陽 471039
2礦山重型裝備國家重點(diǎn)實驗室 河南洛陽 471039
隨著工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、礦山企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級以及礦業(yè)界對“多碎少磨”理念的認(rèn)識,破碎機(jī)作為礦山領(lǐng)域的重要粗碎設(shè)備,應(yīng)用越來越廣泛。中信重工生產(chǎn)的 PXZ 系列液壓旋回破碎機(jī)具有能耗低、自動化程度高、生產(chǎn)效率高等優(yōu)點(diǎn),得到了廣大用戶的認(rèn)可,取得了良好的市場效益。在礦山企業(yè)升級步伐加快以及客戶對性價比要求日益提高的背景下,破碎機(jī)產(chǎn)品的加工制造進(jìn)度成為制約交貨期的重要影響因素。
筆者以中信重工 PXZ62-75 旋回破碎機(jī)為例,通過應(yīng)用三維數(shù)字化技術(shù)對橫梁臂和橫梁臂襯板裝配過程的模擬、分析研究以及具體操作實踐,將三維數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用到破碎機(jī)產(chǎn)品工廠裝配過程。用三維數(shù)字化模擬裝配替代工廠實物裝配,縮短了制造流程,加快了制造進(jìn)度,保證了破碎機(jī)產(chǎn)品的交付期。
三維數(shù)字化技術(shù)是利用激光測距原理確定目標(biāo)空間位置,用三維激光掃描儀的雙鏡頭識別粘貼在被測零件上的標(biāo)志點(diǎn)定位,確定三維激光掃描儀與被測工件的相對位置,用三維激光掃描儀發(fā)射交叉激光線識別被測工件并生成數(shù)據(jù)模型。該技術(shù)具有適應(yīng)環(huán)境廣泛、數(shù)據(jù)采集時效性強(qiáng)、動態(tài)測量等特點(diǎn)。鄧文怡等人研究分析了近景攝影測量原理,用最小二乘的廣義逆法求解非線性方程組,解決了三維數(shù)字測量系統(tǒng)的畸變問題,特別適合具有三維復(fù)雜曲面或輪廓的大尺寸工件的非接觸測量[1]。劉昌霖對三維激光掃描技術(shù)的原理、分類和應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了研究,分析了該技術(shù)的發(fā)展趨勢[2]。劉進(jìn)等人將三維攝影測量技術(shù)應(yīng)用在水輪機(jī)葉片上進(jìn)行試驗檢測,研究了三維測量模型與理論圖形對比檢查制造偏差的方案[3]。以上研究主要針對三維數(shù)字化技術(shù)在復(fù)雜形狀零件加工和檢測方面的應(yīng)用,而在復(fù)雜形狀零件裝配模擬中的應(yīng)用還很少。
近年來,隨著中信重工智能化工廠、數(shù)字化車間等智能制造專項的逐步推進(jìn),對裝配提出了更高的要求。筆者結(jié)合三維攝影測量技術(shù)與三維軟件進(jìn)行模擬分析,創(chuàng)新地提出了一種模擬裝配方案,并應(yīng)用于破碎機(jī)產(chǎn)品裝配過程,為后續(xù)智能制造的推進(jìn)提供參考。
為確保用戶現(xiàn)場安裝質(zhì)量,破碎機(jī)產(chǎn)品出廠前需進(jìn)行廠內(nèi)裝配試裝,由于一些零部件之間相互配合面為毛坯面,同時零件外形又為不規(guī)則三維空間曲面,存在一定的鑄造誤差,如破碎機(jī)產(chǎn)品橫梁臂與橫梁臂襯板的配合(見圖 1)。由于毛坯尺寸鑄造誤差,需要對兩者進(jìn)行裝配試裝,再根據(jù)結(jié)合面配合情況進(jìn)行修磨,使配合接觸滿足設(shè)計、使用要求。由于是三維空間曲面配合,裝配試裝時無法一次確定修磨的位置及修磨量。以 PXZ62-75 旋回破碎機(jī)為例,每組橫梁臂與橫梁臂襯板在廠內(nèi)裝配試裝時,需重復(fù)試裝修磨 10次左右才能達(dá)到要求,試裝效率低,裝配周期長。
圖1 破碎機(jī)橫梁臂與橫梁臂襯板
首先,分別對裝配零件橫梁臂和橫梁臂襯板進(jìn)行三維數(shù)字化掃描建模,得到零件掃描模型,如圖2、3 所示。
圖2 破碎機(jī)橫梁臂三維掃描模型
圖3 破碎機(jī)橫梁臂襯板三維掃描模型
將橫梁臂三維數(shù)字化掃描模型與橫梁臂襯板理論模型放在同一坐標(biāo)系下進(jìn)行裝配模擬分析,通過截面分析判斷兩工件毛坯面裝配配合情況,通過平移、旋轉(zhuǎn)調(diào)整裝配兩工件三維數(shù)字化掃描模型,尋找兩者配合的最合理狀態(tài),即修磨最少的狀態(tài)。在確定最佳配合狀態(tài)后,通過三維軟件的偏差檢查功能,檢查測量出需要修磨部位置與最佳配合位置的最大距離偏差量。橫梁臂和橫梁臂襯板在3 種不同裝配狀態(tài)下的干涉情況如圖 4所示,在不同的模擬裝配狀態(tài)下,兩工件產(chǎn)生的干涉位置和干涉面積是不同的。表 1所列為3 種模擬狀態(tài)下不同干涉位置對應(yīng)的偏差數(shù)值。通過對比可以看出,模擬裝配狀態(tài)3 的干涉位置最少,偏差量最小,為裝配合理位置。
表1 不同狀態(tài)的偏差數(shù)值 mm
圖4 模擬裝配狀態(tài)和偏差檢查
通過三維軟件對掃描模型與理論模型進(jìn)行裝配位置、狀態(tài)的微量平移、旋轉(zhuǎn),以及上述各狀態(tài)不同位置點(diǎn)的偏差數(shù)值比較,筆者認(rèn)為模擬裝配狀態(tài)3 為裝配合理狀態(tài)。根據(jù)表 1中狀態(tài)3 的偏差數(shù)值,可以通過局部修正橫梁臂位置 1、2,去除量按最高點(diǎn)去除5 mm,位置3 處修正去除2 mm 以內(nèi)。圖 5所示為裝配合理位置(模擬裝配狀態(tài) 3)對應(yīng)的橫梁臂修磨位置。
圖5 橫梁臂修磨位置
采用三維數(shù)字化掃描模擬裝配技術(shù)之后,先對橫梁臂襯板和橫梁臂進(jìn)行三維掃描、模擬裝配,根據(jù)模擬結(jié)果,指導(dǎo)生產(chǎn)提前進(jìn)行修磨,然后進(jìn)行試裝,試裝1~2 次即可達(dá)到裝配要求,裝配周期顯著縮短。
實施效果表明,三維摸擬裝配技術(shù)能夠更加直觀地發(fā)現(xiàn)大部分干涉位置,可以為試裝修配提供指導(dǎo)意見,提高裝配試裝效率,縮短裝配周期。
在當(dāng)今數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新科技革命時代,推動礦山企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步解放和發(fā)展生產(chǎn)力,降低工人的勞動強(qiáng)度,將是必然的趨勢。三維數(shù)字化技術(shù)在破碎機(jī)產(chǎn)品裝配過程的成功應(yīng)用,為其他礦山企業(yè)產(chǎn)品裝配的應(yīng)用和推廣積累了寶貴經(jīng)驗。