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66%粉狀磷酸一銨生產(chǎn)改進(jìn)

2021-12-22 08:11劉杰華
磷肥與復(fù)肥 2021年11期
關(guān)鍵詞:噴粉管式磷酸

劉杰華

(云南云天化紅磷化工有限公司,云南開遠(yuǎn) 661600)

云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡稱公司)20萬t/a粉狀磷酸一銨(MAP)裝置以生產(chǎn)60%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品為主,經(jīng)過不斷嘗試與探索先后成功生產(chǎn)出了合格的58%粉狀磷酸一銨和55%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品。為了滿足市場多樣化需求,公司組織生產(chǎn)了66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品,經(jīng)過多次摸索、總結(jié)與改進(jìn),生產(chǎn)工藝日趨成熟。

1 66%粉狀磷酸一銨試生產(chǎn)情況

1.1 裝置運(yùn)行情況

本次試生產(chǎn)裝置運(yùn)行198.63 h,即8.28 d,受清理噴粉塔塔壁脫落的積料、更換管式反應(yīng)器等影響停車44.78 h,電氣故障造成停車1.5 h,其余時(shí)間正常生產(chǎn),具體運(yùn)行情況如表1所示。

表1 試生產(chǎn)裝置運(yùn)行情況

1.2 原料磷酸濃度及產(chǎn)品質(zhì)量控制

參考60%粉狀磷酸一銨、64%磷酸二銨產(chǎn)品供酸情況,對66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品供酸質(zhì)量提出了要求:w(P2O5)≥47%,w(固)≤0.5%。供給的磷酸酸樣檢測結(jié)果出來后,將其稀釋到w(P2O5)43.0%~43.5%,攪拌1 h,取樣分析磷酸固含量、P2O5含量。生產(chǎn)負(fù)荷12.0 ~12.5 m3/h,管式反應(yīng)器氨酸質(zhì)量體積比(170±2)kg/m3。

試生產(chǎn)時(shí)共生產(chǎn)66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品24批,其中合格15 批,產(chǎn)品一次下線合格率62.5%。試生產(chǎn)時(shí),磷酸w(P2O5)按43.0%~43.5%控制,但w(總養(yǎng)分)最高僅能達(dá)到64.49%,且水含量偏高,w(H2O)最高達(dá)到1.99%。將磷酸w(P2O5)提高至44.0%~44.5%,w(總養(yǎng)分)最高也只有65.69%,水含量仍然偏高,w(H2O)最高有2.03%。為降低產(chǎn)品水含量,提高產(chǎn)品總養(yǎng)分,將磷酸w(P2O5)提高至48.0% ~48.5%,產(chǎn)品水含量變化明顯,w(H2O)下降至0.6% ~0.9%,w(總養(yǎng)分)達(dá)到66%,最高達(dá)到66.94%。為改善噴粉塔工況,磷酸w(P2O5)嘗試按47.0% ~47.5%控制,產(chǎn)品w(H2O)在1.0%波動(dòng),w(總養(yǎng)分)最低為66.1%。試生產(chǎn)期間原料磷酸指標(biāo)與產(chǎn)品指標(biāo)分別見表2、表3。

表2 生產(chǎn)用磷酸指標(biāo)分析結(jié)果

表3 試生產(chǎn)66%粉狀MAP產(chǎn)品質(zhì)量%

1.3 工藝指標(biāo)控制情況

試生產(chǎn)初期,洗滌液指標(biāo)控制較正常,但隨著磷酸濃度上升噴粉塔塔壁積料嚴(yán)重,頻繁脫落造成停車,洗滌液指標(biāo)個(gè)別出現(xiàn)超標(biāo)。由于用酸濃度高,管式反應(yīng)器反應(yīng)熱大,噴粉塔整體塔溫、成品皮帶物料溫度明顯上升。噴粉塔中部溫度由生產(chǎn)60%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品時(shí)的80 ℃上升至115 ℃,噴粉塔出料溫度由60 ℃上升到82 ℃(見表4)。

表4 工藝指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

2 試生產(chǎn)存在的主要問題

2.1 噴粉塔出料粗、黏性大,塔壁易積料

生產(chǎn)合格的66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品,用酸w(P2O5)需控制在47.0%以上,較60%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品用酸(41.0%~42.0%)大幅度提高。高濃度的磷酸與氣氨在管式反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)劇烈,反應(yīng)后的料漿黏稠、流動(dòng)性較差,加之反應(yīng)后料漿溫度高,料漿從管式反應(yīng)器噴頭噴出后迅速成型,霧化效果差,出料粗且堆密度小,大多數(shù)呈“洗衣粉狀”,雖然嘗試了不同的氨酸比,但效果不理想,粒度≤0.18 mm(80 目)顆粒占比僅能達(dá)到20%左右。料漿黏稠加上反應(yīng)時(shí)間短,磷酸與氨混合反應(yīng)不完全,噴出的物料黏性大,易粘附在塔壁上,當(dāng)積料積累到一定量時(shí)便會(huì)大面積掉落在流化床上,造成“死塔”。

2.2 管式反應(yīng)器運(yùn)行周期短

由于用酸濃度高,料漿黏稠、流動(dòng)性降低,管式反應(yīng)器積料速度增加,試生產(chǎn)期間管式反應(yīng)器運(yùn)行周期僅能維持1 d,較生產(chǎn)60%粉狀磷酸一銨的3~4 d大大縮短。

2.3 物料溫度高

試生產(chǎn)期間,成品皮帶物料溫度最高已達(dá)到121 ℃,雖然適當(dāng)關(guān)閉了空氣加熱器,但物料溫度仍然在82 ℃左右,包裝溫度在68 ℃左右,不利于控制包裝產(chǎn)品結(jié)塊[1]。

2.4 包裝難度大

由于用酸濃度高生產(chǎn)的66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品堆密度小,普通的50 kg 包裝袋僅能裝66%粉狀磷酸一銨40 kg,包裝速度下降了20%,且包裝、堆碼、裝車費(fèi)用相應(yīng)升高。

3 生產(chǎn)改進(jìn)

3.1 提高磷酸指標(biāo)

66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品供酸指標(biāo)為w(P2O5)≥48%、w(固)≤1.0%、MER≤0.085;用酸指標(biāo)為w(P2O5)47.0%~48.0%。控制供酸固含量后便未對用酸固含量進(jìn)行要求。

3.2 提高管式反應(yīng)器氨酸比

管式反應(yīng)器氨酸比由(170 ± 2)kg/m3提高至(190±2)kg/m3,產(chǎn)品中的N 含量也開始上升,w(N)由11.0%~11.5%提高到了11.5%~12.0%,有利于保證產(chǎn)品總養(yǎng)分達(dá)到66%。

3.3 停用空氣加熱器

在生產(chǎn)60%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品時(shí),為控制產(chǎn)品水含量,需要啟用噴粉塔底風(fēng)機(jī)進(jìn)口上的空氣加熱器,通過提高進(jìn)風(fēng)溫度來干燥粉狀磷酸一銨物料。但66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品用酸濃度高,通過自身的反應(yīng)熱可以滿足干燥需求,因此在生產(chǎn)66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品期間,停用空氣加熱器后產(chǎn)品w(H2O)依然可以控制在1.0%以內(nèi),且有利于降低產(chǎn)品包裝溫度。

3.4 使用氣氨、液氨混合生產(chǎn)

雖然停用了空氣加熱器,但噴粉塔出來的物料溫度在78 ℃左右,包裝溫度在65 ℃左右,物料溫度依然較高。為進(jìn)一步降低反應(yīng)溫度,在進(jìn)管式反應(yīng)器的氣氨管上新增一根液氨管,并配置了流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)氣氨、液氨混合生產(chǎn)。經(jīng)過改進(jìn),噴粉塔出來的物料溫度可以降至72 ℃以下,包裝溫度可以降至60 ℃以下。

3.5 使用特制包裝袋

為了提高包裝效率,66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品包裝袋的規(guī)格適當(dāng)加長,以滿足50 kg/袋的要求。

3.6 規(guī)范生產(chǎn)操作

對生產(chǎn)中的操作進(jìn)行優(yōu)化和規(guī)范,如降低磷酸濃度時(shí)嚴(yán)禁使用含低養(yǎng)分磷銨產(chǎn)品的污水,而是使用正常生產(chǎn)時(shí)含66%粉狀磷酸一銨粉塵的污水或直接使用工藝水,避免降低產(chǎn)品總養(yǎng)分;低養(yǎng)分產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品時(shí)須空啟底風(fēng)機(jī)1 h、包裝時(shí)先包裝20 ~30 包雜袋等,以保證轉(zhuǎn)產(chǎn)后的頭班車產(chǎn)品總養(yǎng)分合格。

4 結(jié)語

20 萬t/a 粉狀磷酸一銨裝置生產(chǎn)66%粉狀磷酸一銨產(chǎn)品,通過不斷地摸索與改進(jìn),操作控制日趨成熟,養(yǎng)分控制也較為穩(wěn)定,單線最高日產(chǎn)達(dá)到411 t,管式反應(yīng)器最長運(yùn)行周期達(dá)到2 d。但因其對磷酸質(zhì)量要求較高,產(chǎn)量和總養(yǎng)分受到限制;氣氨、液氨混合生產(chǎn)需根據(jù)產(chǎn)品水分和總養(yǎng)分進(jìn)行調(diào)整,以免溫度降低后產(chǎn)品水分升高造成總養(yǎng)分不合格;管式反應(yīng)器的運(yùn)行周期仍有待提高。需要解決和攻克的問題依然較多,仍然需要通過不斷對生產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化并形成規(guī)范,使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。

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