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一種新式罐籠阻車和推車系統(tǒng)的應(yīng)用

2021-12-22 11:47黃艷林
銅業(yè)工程 2021年5期
關(guān)鍵詞:副井礦車新式

黃艷林 , 梅 力

(1.江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司,江西 貴溪 335400;2.江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司,江西 萍鄉(xiāng) 337000)

1 引言

東同礦業(yè)公司ZJK3×1.5A型礦井提升機(jī)是江西銅業(yè)集團(tuán)公司1970年起從洛陽礦山機(jī)器廠引進(jìn)的大型礦井提升機(jī),2012年對(duì)該型提升機(jī)所屬副井的卷筒及井筒設(shè)施進(jìn)行了全面更新,井筒直徑為4.5m,罐籠尺寸2280×1280mm;2014年6月全面接管組合井提升任務(wù)后,副井日常提升任務(wù)大大減少,主要承擔(dān)著井下采礦區(qū)-280中段部分礦量提升及日常人員上下、-165中段重點(diǎn)工程的施工、工程的拓展等工作。因此副井井上、井下推車工工作 量不飽和,為此提出在副井拆除推車工,由提升信號(hào)操作人員在信號(hào)房內(nèi)操作按鈕來實(shí)現(xiàn)礦車進(jìn)、出罐籠。

2 原罐籠阻車和推車系統(tǒng)簡述

原罐籠阻車系統(tǒng)[1]如圖1所示。原推車系統(tǒng)[2]如圖2所示。原阻、推車系統(tǒng)操作程序?yàn)椋?/p>

圖1 阻車結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 推車結(jié)構(gòu)示意圖

(1) 礦車由推車機(jī)推爪(圖2)推至進(jìn)車罐籠邊緣,利用礦車慣性和出車端推車工用T型拉鉤往出車方向拉動(dòng),且出車端推車工需要用T型拉鉤,向下敲擊出車端阻車器尾部的魚尾桿前端(圖1中所示)把礦車阻住。

(2) 推車機(jī)推爪安裝在18kg軌道內(nèi),利用推箱在軌道上前后移動(dòng),且18kg軌道安裝在礦車軌道內(nèi)。此推爪長度約為1000mm左右,只能把礦車推至罐籠外,不能推到罐內(nèi)礦車。

3 改進(jìn)措施

針對(duì)原阻、推車系統(tǒng)進(jìn)出端有推車工進(jìn)行操作,而改造后的新式系統(tǒng)需要取消推車人員,為此通過大量技術(shù)分析,在保證安裝質(zhì)量的前提下,選擇最安全、合理的改進(jìn)原則,提出了以聯(lián)動(dòng)阻車、推爪入罐的方案,具體安裝改進(jìn)如下。

(1)在罐內(nèi)安裝一套聯(lián)動(dòng)阻車器(圖3所示),待礦車由碼頭門往搖臺(tái)行走,利用礦車自重把搖臺(tái)壓下,搖臺(tái)上兩端各安裝一個(gè)敲擊鐵板,敲擊聯(lián)動(dòng)阻車器上聯(lián)動(dòng)桿,使聯(lián)動(dòng)阻車器出車端打開,待礦車行駛過搖臺(tái)后,搖臺(tái)在配重作用下自動(dòng)恢復(fù)到原來位置,且聯(lián)動(dòng)阻車器在配重作用下,出車端阻車器自動(dòng)關(guān)閉,使礦車在聯(lián)動(dòng)阻車器[3]阻車范圍內(nèi)。

圖3 新式阻車聯(lián)動(dòng)裝置示意圖

(2)新式推車機(jī)推爪[4]長為2300mm、寬為110mm(圖4所示),需要把礦車直接推入罐內(nèi),且推爪采用滾輪樣式以便減少推車阻力,為此需在礦車軌道(寬為600mm)內(nèi)安裝70mm×70mm角鐵當(dāng)行走副軌,此副軌要必須保證3‰上坡度,確保推爪能把罐內(nèi)礦車頂出罐籠,且推爪不能頂?shù)铰?lián)動(dòng)阻車器進(jìn)車端阻車器和罐籠。

圖4 新式推爪示意圖

(3)因改造后取消了操作人員,礦車必須要自溜出罐,因此需要對(duì)進(jìn)、出端搖臺(tái)[5]整體進(jìn)行抬高4~5cm,以保證出車端5‰下坡度。

(4)對(duì)罐籠導(dǎo)向板和導(dǎo)向輪進(jìn)行更換,確保罐籠在提升中段不能擺動(dòng)太多,以防止礦車在罐內(nèi)或搖臺(tái)上脫離軌道。

(5)出車端推車工取消后,無人員察看出車端搖臺(tái)是否起來或起到位,因此我們?cè)诔鲕嚩藫u臺(tái)上安裝一套磁性接近開關(guān),如果搖臺(tái)未起到位,由電器控制信號(hào)系統(tǒng)發(fā)不出信號(hào)[6],卷揚(yáng)機(jī)房操作人員便不能啟動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)開車。

(6)副井口進(jìn)車端原來由推車工人工推動(dòng)礦車至井口推車機(jī)推爪前端,推爪頂住礦車輪軸推入罐籠內(nèi),現(xiàn)需在井口進(jìn)車端安裝一臺(tái)5T絞車,再在進(jìn)車端搖臺(tái)側(cè)面安裝一個(gè)轉(zhuǎn)向水平滑輪便于絞車鋼絲繩轉(zhuǎn)向,礦車能被絞車?yán)磷钋胺?,方便推爪推車入罐,絞車由井口信號(hào)工遙控控制卷繩和出繩來拉動(dòng)礦車。井下其他中段進(jìn)車端碼頭門采用推爪帶動(dòng)第一個(gè)礦車,且各礦車采用鋼絲繩鏈環(huán)連接,由井下信號(hào)工依次摘取需要進(jìn)入罐籠的礦車鏈環(huán)。

4 結(jié)論

新式方案的優(yōu)點(diǎn)在于:(1)每班副井提升時(shí)需要進(jìn)、出礦車,井上、井下的進(jìn)車端和出車端各取消推車工1個(gè),每班共4人,每天三班共計(jì)取消12人,加上12人輪班休息時(shí)間,人員總計(jì)取消約18人左右。(2)結(jié)合工會(huì)實(shí)行的勞動(dòng)競賽提升獎(jiǎng)勵(lì)方案,大大提高了操作人員勞動(dòng)積極性,大幅度提高了罐籠有效利用率。(3)因礦車脫離軌道次數(shù)有效減少,大大降低了維修人員維護(hù)和檢修時(shí)間。

采用新式方案也有不足之處:(1)因信號(hào)操作人員要經(jīng)常用推車機(jī)推爪推動(dòng)罐籠內(nèi)礦車是否阻車到位,容易引起罐籠導(dǎo)向輪導(dǎo)向不均,需定期調(diào)整罐籠頂部和底部各導(dǎo)向輪與罐道之間的間隙。(2)有時(shí)罐籠需要單提、單放等,需要操作人員手動(dòng)按下進(jìn)車搖臺(tái),進(jìn)車搖臺(tái)上的敲擊鐵板要頻繁敲擊聯(lián)動(dòng)阻車器上的聯(lián)動(dòng)桿,容易造成聯(lián)動(dòng)桿彎曲變形和脫焊等。通過使用情況看,采用新式聯(lián)動(dòng)阻車、推車入罐的方案完全符合各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。

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