鄧靜波
(湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 寬厚板廠,湖南 湘潭411101)
湘鋼3 800 mm寬厚板單機架生產(chǎn)線遠離連鑄機,加熱爐不能與鑄機直接對接,板坯從連鑄運輸輥道下線后,通過汽車倒運到產(chǎn)線板坯庫內(nèi)進行堆垛,再根據(jù)軋制計劃裝爐,熱裝率及熱裝溫度受到極大的影響。另一方面,湘鋼煤氣資源較為緊張,發(fā)電用氣和生產(chǎn)用氣頻繁沖突,煤氣用量不足造成板坯待溫頻繁,影響軋制產(chǎn)能的穩(wěn)定發(fā)揮。為響應(yīng)公司節(jié)能降耗工作,迫切需要開展降低煤氣消耗的攻關(guān)。
湘鋼3 800 mm寬厚板單機架生產(chǎn)線的加熱爐于2007年設(shè)計建造,配置有兩座加熱爐,設(shè)計按照雙爐對單機的生產(chǎn)模式,隨著近幾年降成本工作的開展,目前已停用一座加熱爐,實行單爐對單機的生產(chǎn)模式。加熱爐采用高焦混合煤氣燃燒,按雙排或者單排裝出鋼生產(chǎn),每座加熱爐配有煤氣和空氣預(yù)熱器各4個,主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 加熱爐主要技術(shù)參數(shù)
所有節(jié)能降耗的措施中,生產(chǎn)效率提高是降低單位能耗最直接有效的辦法,并且隨著板坯裝爐的節(jié)奏的加快,可同時減少板坯堆垛冷卻的時間,提高板坯裝爐溫度。但單機架軋制有其固有的不利因素,單機架批次軋制中間坯需要從軋機出口空過到軋機入口區(qū)域控軋,過程需要耗時1 min左右,大大降低了軋制的生產(chǎn)效率,批次軋制過程如圖1所示。
圖1 單機架批次軋制過程示意圖
因此提高單機架軋制效率的重點是縮短每個道次之間的間隙時間。整個軋制過程為自動控制,將軋制過程按各個時序進行分解再分析其連貫性,對每個時序的設(shè)備動作時間、信號傳輸執(zhí)行與反饋時間、等待時間進行優(yōu)化,充分挖掘各個設(shè)備、各個時序之間銜接時間潛能,減少軋機空閑時間[1],通過攻關(guān)將道次間隙時間縮短為原來的75%,軋制效率顯著提升。
加熱爐水梁是爐內(nèi)的主要承重構(gòu)件,用厚壁無縫鋼管制成,水梁采用雙層小直徑結(jié)構(gòu),由兩根圓形無縫鋼管組成,鋼管內(nèi)通凈環(huán)水進行冷卻,耐熱墊塊在水梁頂部交錯布置,以減少板坯黑印溫差。鋼管外部用硅酸鋁纖維毯和低水泥澆注料包裹,起到隔熱保護作用。澆注料在水梁頂面砌成一個平面,長期以來氧化鐵皮堆積在該平面上阻礙熱能向板坯下表面?zhèn)鬟f,造成板坯溫度差、溫度不均勻。通過打破原有設(shè)計,將水梁頂面的耐火材料去除,重新以耐熱墊塊為起點,用澆注料砌成兩邊向下的斜面,氧化鐵皮向兩邊滑落不堆積,如圖2所示,改善板坯下表面的傳熱條件,提高板坯溫度。
圖2 水梁頂面改造示意圖
加熱爐內(nèi)部熱能的傳遞主要以輻射的方式進行,占熱能傳遞的80%以上,煤氣燃燒將熱能以輻射的方式傳給板坯和爐墻,當(dāng)爐墻把爐氣輻射的熱能由反射回爐膛時,因光譜特性的差異,反射的熱能大部分重新被爐氣吸收通過排煙帶出爐外,不能被板坯吸收[2]。
爐內(nèi)輻射的有效熱能大多數(shù)集中在1~5 μm波段,該波段的熱能極易被板坯吸收。湘鋼加熱爐在爐膛內(nèi)壁及水梁表面均勻噴涂一層高溫紅外節(jié)能涂料,該涂料以其優(yōu)異的化學(xué)組成及結(jié)構(gòu),不但提高爐墻的黑度增加爐墻的吸收率和輻射的發(fā)射率,而且改變自身輻射的波譜,增強了1~5 μm波段的紅外發(fā)射率,提高板坯加熱溫度,同時還可以起到降低排煙溫度的作用。
富氧燃燒技術(shù)是以氧氣體積分數(shù)大于21%的氣體做助燃劑的條件下的燃燒,于上世紀八十年被提出[3],國內(nèi)目前在寬厚板軋鋼加熱爐上的應(yīng)用案例較少,與普通壓縮空氣作為助燃劑相比,具有加快燃燒速度、提高火焰溫度、減少排煙量、減少NOx的排放等優(yōu)點。為減少系統(tǒng)停機時間,湘鋼自主設(shè)計開發(fā)富氧燃燒系統(tǒng),如圖3所示。
圖3 富氧燃燒系統(tǒng)示意圖
在加熱段空氣主管道中加入氧氣,混合了氧氣的壓縮空氣一起被送到燒嘴處進行燃燒,并在管道上安裝氧化鋯探頭測量混合氣體中的氧氣含量,作為氧氣流量控制的依據(jù)。通過應(yīng)用分析調(diào)查,富氧燃燒技術(shù)對節(jié)能的關(guān)鍵,一是提高火焰溫度,二是用少量體積的氧氣置換大量壓縮空氣,可以減少煙氣排放帶走的熱損失。
湘鋼連鑄板坯寬度以2 080 mm和2 280 mm為主,加熱爐的有效長度37 900 mm,額定加熱能力150 t/h。考慮兩塊板坯之間的間隙、裝出爐端基于設(shè)備安全設(shè)計的富余空間,加熱爐兩端板坯在爐子里面裝滿的塊數(shù)為30~32塊。爐內(nèi)板坯間隙大、富余空間多、板坯塊數(shù)少可以使坯料受熱面增加,板坯獲得的輻射熱流增大,從而縮短加熱時間提高加熱溫度。但是板坯間距過大、富余空間過多又使得爐內(nèi)單位面積擺放的板坯塊數(shù)減少,反而會降低生產(chǎn)效率,不能滿足軋制節(jié)奏的需求,因此需要獲得二者之間的最佳平衡。
調(diào)查分析設(shè)備功能富余量,實地測量爐膛長寬、水梁長度、出爐激光位置,在不違背原始設(shè)計原則的基礎(chǔ)上,對板坯間隙、裝出爐段的富余空間進行優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)在不新增投入、不停機改造的條件下實現(xiàn)了裝鋼塊數(shù)的增加,加熱爐的加熱能力提高約12 t/h,減少板坯待溫時間的效果明顯,為降低煤氣單耗提供了基礎(chǔ)(見表2)。
表2 裝鋼塊數(shù)改進效果對比
單機架生產(chǎn)線軋鋼加熱爐使用的煤氣為高焦混合煤氣,預(yù)熱器自服役以來受多種因素影響一直未進行更換,高焦混合煤氣中含有大量焦油、粉塵,造成空氣預(yù)熱器外壁易粘連焦油等雜質(zhì),降低換熱效果;煤氣預(yù)熱器不但外壁易被焦油等粘結(jié),內(nèi)壁更易粘結(jié),使得換熱效果降低,影響加熱爐能耗[4]。
對原有的4個煤氣預(yù)熱器和4個空氣預(yù)熱器進行換新,空、煤氣預(yù)熱溫度大為提高,排煙溫度明顯降低,起到較好的節(jié)能效果。
湘鋼3 800 mm寬厚板單機架生產(chǎn)線受場地限制,沒有配置在煉鋼生產(chǎn)線之后,板坯從連鑄下線后需用汽車倒運到板坯庫,不能實現(xiàn)板坯直裝,特別是下雨天,板坯在路途運輸過程中相當(dāng)于一次淬火,巨大的溫降造成大量的熱能損失。為降低運輸途中的溫降,公司對板坯運輸車輛自行設(shè)計制造保溫罩,如圖4所示,運輸溫降可以控制到40℃。
圖4 車輛保溫罩實物照片
加熱爐內(nèi)爐膛氣壓的一般按照微正壓控制,即爐內(nèi)氣壓略大于大氣壓力,避免爐外冷空氣吸入爐內(nèi),再者保持合理的空氣過剩系數(shù)使煤氣得到充分燃燒。但在裝、出鋼爐門打開時,爐膛內(nèi)氣壓下降,冷空氣被大量吸入爐內(nèi),引起爐溫波動、能耗增加。
加熱爐的出鋼爐門分成左右兩部分,出鋼時同時升降,造成爐膛壓力驟然降低,外界冷氣被快速吸入爐內(nèi)。通過優(yōu)化設(shè)計爐門打開和取鋼機動作,實現(xiàn)爐門只開啟出鋼位置的半邊,另外半邊不開啟,大為降低爐膛氣壓的損失,減少了外界冷氣滲入。
通過實施以上措施,湘鋼3 800 mm寬厚板單機架生產(chǎn)線的軋鋼加熱爐的熱效率提高,軋鋼煤氣單耗從1.4 GJ/t降低到1.1 GJ/t,年創(chuàng)效達到1 200萬元,加熱爐基本實現(xiàn)了穩(wěn)定運行,在提高產(chǎn)能、節(jié)能降耗方面有了較大的進步。