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Shell氣化爐異常工況分析及處理

2021-12-23 08:15
中氮肥 2021年6期
關(guān)鍵詞:小室氣化爐煤氣

高 亭

(河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司,河南鶴壁 458000)

0 引 言

河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司(簡稱鶴壁煤化)600kt/a甲醇項目氣化裝置采用荷蘭殼牌 (Shell)干煤粉加壓氣化工藝(SCGP),屬氣流床氣化技術(shù),具有鮮明的技術(shù)特色,是當今世界上先進的第二代干煤粉氣化工藝。鶴壁煤化Shell氣化裝置由荷蘭殼牌公司提供基礎(chǔ)工藝包,中國五環(huán)工程有限公司進行詳細設(shè)計,中國化學(xué)工程第十一建設(shè)有限公司施工建設(shè),設(shè)計投煤量2850t/d,為目前國內(nèi)單臺投煤量最大的Shell氣化爐,規(guī)模經(jīng)濟效益比較明顯。氣化裝置于2013年投產(chǎn),2016年實現(xiàn)CO2工況(即煤粉輸送載氣為CO2,可減少惰性氣放空夾帶,相較于N2工況能耗更低)下的滿負荷運行,2018年實現(xiàn)了達標達產(chǎn)甚至超產(chǎn),2017年、2018年、2019年每年累計運行時間均超過300d,獲得Shell公司評選的效能最佳運行獎。

氣化爐為煤化工裝置中的核心設(shè)備。Shell氣化爐反應(yīng)溫度較高,不挑煤種,煤利用率較高,環(huán)保性能較優(yōu),但由于其氣化反應(yīng)劇烈,因而對設(shè)備參數(shù)要求苛刻;而且,由于固體物料輸送和反應(yīng)的特殊性,氣化爐內(nèi)由于物料磨損和高溫老化易出現(xiàn)膜式壁及相關(guān)換熱設(shè)備的泄漏,一旦泄漏,爐內(nèi)反應(yīng)條件會發(fā)生變化,對工藝上造成較大的影響。近期鶴壁煤化Shell氣化裝置出現(xiàn)了一系列工況異?,F(xiàn)象,最為明顯的是氣化外排廢水的氨氮含量偏高,給污水處理系統(tǒng)造成較大的環(huán)保壓力。分析工況異?,F(xiàn)象,推斷為氣化爐內(nèi)水汽系統(tǒng)泄漏所致,之后通過及時對工藝進行微調(diào)細調(diào)實現(xiàn)了氣化裝置的安全穩(wěn)定運行及按計劃停車檢修消缺,以下就有關(guān)情況作一簡介。

1 Shell氣化爐工況異常現(xiàn)象及原因分析

隨著鶴壁煤化氣化裝置的長周期運行,Shell氣化爐內(nèi)靜設(shè)備不可避免地出現(xiàn)了各種問題,大部分為內(nèi)件泄漏問題,主要集中在水汽系統(tǒng),且每次泄漏發(fā)生的位置都不一樣。就近期來說,氣化裝置于2020年12月10完成大修,一次性點火成功并打通甲醇生產(chǎn)全流程,隨即提升至滿負荷運行,但由于氣化爐水汽系統(tǒng)泄漏(經(jīng)評估,少量水漏至合成氣系統(tǒng)為可控工況,在保障安全的前提下氣化爐可低負荷觀察運行),氣化爐出現(xiàn)了一系列工況異?,F(xiàn)象,使得本次氣化爐運行周期較短,2021年3月10日計劃停車檢修。從Shell氣化裝置本輪生產(chǎn)期的運行情況來看,初期各項工藝參數(shù)都比較正常,但隨著運行時間的延長,出現(xiàn)了如下幾方面的異常。

1.1 氣化爐爐膛蒸汽小室產(chǎn)汽量逐漸降低

Shell氣化爐爐膛蒸汽小室產(chǎn)汽量逐漸降低,由開車初期的5.2kg/s逐漸降至1.4kg/s,其變化過程如下:2020年12月10—25日,產(chǎn)汽量在5.2kg/s左右波動;2020年12月25日—2021年1月18日,產(chǎn)汽量由5.2kg/s降至4.0 kg/s;2021年1月18—29日,產(chǎn)汽量由4.0kg/s降至1.4kg/s;2021年1月29日—3月10日,產(chǎn)汽量維持在1.4kg/s。

Shell氣化爐運行管理技術(shù)人員都清楚,蒸汽小室的產(chǎn)汽量是氣化爐運行的重要參數(shù),其能直接反映氣化爐運行工況的好壞,產(chǎn)汽所需熱量由氣化爐激冷口以前換熱設(shè)備換熱所得,包括由燒嘴罩、渣裙及擋渣坪等換熱設(shè)備移出的熱量。此路蒸汽產(chǎn)量降低,可能的原因有兩個:一是氣化爐入爐煤灰熔點較高,而石灰石(助熔劑)調(diào)節(jié)未與煤進行匹配,造成煤的流動溫度過高,爐內(nèi)渣流動性不好造成渣層較厚,影響換熱,且渣層過厚還存在垮渣的風(fēng)險,有安全隱患,不利于氣化爐的長周期運行;二是蒸汽小室換熱設(shè)備局部出現(xiàn)泄漏,造成鍋爐水泄漏至爐膛內(nèi)部而未將熱量帶至小室,導(dǎo)致蒸汽小室產(chǎn)汽量過低。

為此,進行了一段時間的摸索,調(diào)整入爐煤煤質(zhì)和石灰石添加量,借以調(diào)整爐內(nèi)渣層厚度,但蒸汽小室的產(chǎn)汽量一直無法提升(蒸汽產(chǎn)量逐漸降低),后一直穩(wěn)定在較低值(1.4kg/s),故認為蒸汽小室產(chǎn)汽量逐漸降低的原因應(yīng)該是換熱設(shè)備出現(xiàn)了泄漏。為避免爐水泄漏對爐膛及排渣系統(tǒng)的運行產(chǎn)生不利影響,隨即在正常范圍內(nèi)略微上調(diào)了氣化爐的操作溫度。

1.2 氣化爐出口粗煤氣成分發(fā)生變化

在蒸汽小室產(chǎn)汽量逐漸降低的過程中,對氣化爐出口粗煤氣成分進行跟蹤分析,發(fā)現(xiàn)氣化爐出口粗煤氣中CO2含量總體呈逐漸上漲趨勢:2020年12月10—22日,CO2含量在8.0% ~10.0% (體積分數(shù),下同)之間波動;2020年12月22日—2021年1月24日,CO2含量在8.0%~9.0%之間波動;2021年1月24日—2月10日,CO2含量逐漸上漲至15.0%;2021年2月10日—3月10日,CO2含量維持在15.0%??梢钥闯?,氣化爐出口粗煤氣中的CO2含量存有一個穩(wěn)定期——穩(wěn)定在8.0% ~10.0%,隨氣化爐氧煤比的變化,爐內(nèi)氣體成分有少許的變化,這屬于正?,F(xiàn)象;但隨著時間的推移,CO2含量逐步上漲至另一個穩(wěn)定值——15.0%,而此過程中氣化爐氧煤比基本上維持在一個穩(wěn)定的范圍內(nèi),表明氣化爐內(nèi)發(fā)生了一定的變換反應(yīng),造成粗煤氣中CO2含量明顯上漲。

Shell氣化爐原設(shè)計采用的氣化劑包括氧氣和蒸汽,但鶴壁煤化在實踐中發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有原料煤(煤種)氣化,不添加蒸汽也可滿足生產(chǎn)所需,故本臺氣化爐一直未投用蒸汽,由此進一步驗證了氣化爐內(nèi)發(fā)生變換反應(yīng)所需的水(反應(yīng)物之一)來自蒸汽小室換熱設(shè)備泄漏出的鍋爐水。

因氣化爐內(nèi)發(fā)生了部分變換反應(yīng),氣化爐出口粗煤氣中CO含量有所降低、H2含量有所上升,為保證甲醇合成系統(tǒng)所需的正常的氫碳比,下游系統(tǒng)主要表征為變換反應(yīng)深度降低、蒸汽耗量減少,這在一定程度上可減輕變換系統(tǒng)的壓力,總體而言下游系統(tǒng)運行比較正常。

1.3 氣化外排廢水氨氮含量明顯上漲

Shell氣化爐在這3個月的運行周期中,外排至污水處理系統(tǒng)的氣化廢水氨氮含量變化較大,由低于100mg/L逐漸漲至低于300mg/L,甲醇裝置變換系統(tǒng)不產(chǎn)生氨氮類物質(zhì),廢水中的氨氮基本上全為氣化系統(tǒng)夾帶而來,而甲醇變換系統(tǒng)所排放的工藝冷凝液中氨氮含量也達3000 mg/L(指標為低于800mg/L),導(dǎo)致污水處理難度逐漸增大,給鶴壁煤化污水處理系統(tǒng)造成較大的環(huán)保壓力。經(jīng)分析,原因如下:①氣化爐內(nèi)水汽系統(tǒng)的泄漏造成爐內(nèi)局部區(qū)域溫度降低,局部低溫造成煤中揮發(fā)分未完全分解,其中部分氨氮化合物隨粗煤氣后移,影響系統(tǒng)氨氮總產(chǎn)生量;②水汽系統(tǒng)所漏的鍋爐水與CO發(fā)生了變換反應(yīng),粗煤氣中H2含量較以往高約5%,在氣化爐內(nèi)溫度高于1350℃的環(huán)境下,富氫粗煤氣中發(fā)生了一定的氨合成反應(yīng)。

正常生產(chǎn)中,要求氣化裝置外排廢水COD<200mg/L、氨氮含量<100mg/L。自氣化爐內(nèi)出現(xiàn)漏點以來,外排廢水中COD基本平穩(wěn),氨氮含量卻逐漸上升,由2021年1月中旬時的80 mg/L漲至3月上旬停車前的240~270mg/L。此種情況下,鶴壁煤化對污水生化處理系統(tǒng)進行了優(yōu)化調(diào)整,適當延長處理時間,并采取了補充生化處理細菌、增加生化反應(yīng)強度、投用高效處理藥劑等措施,保障了總外排水指標在正常范圍內(nèi),但污水處理系統(tǒng)的運行成本有所增高。

1.4 洗滌塔出口粗煤氣溫度過高

從外送粗煤氣溫度來看,雖氣化爐蒸汽過熱段溫度無明顯升高,一直維持在350℃左右,但原有洗滌水量已無法控制洗滌塔出口粗煤氣的溫度,其溫度由168℃逐漸上漲至185℃。經(jīng)分析,雖洗滌塔進氣溫度上漲不多,但因鍋爐水泄漏,煤氣中夾帶大量過熱蒸汽(含有大量的潛熱),進而造成洗滌塔出口粗煤氣溫度過高。

1.5 過熱蒸汽溫度波動

輸氣段廢熱鍋爐整體上各溫度點溫度均有不同程度的上漲,為穩(wěn)定氣化爐運行,延長其運行周期,通過調(diào)整工況,控制輸氣段廢熱鍋爐和蒸汽換熱器溫度(將其穩(wěn)定在合理區(qū)間),過熱蒸汽溫度趨于穩(wěn)定。輸氣段廢熱鍋爐前期產(chǎn)生的過熱蒸汽溫度由365℃左右降至356℃左右,通過調(diào)整原料煤配比及優(yōu)化調(diào)控爐溫,此過熱蒸汽溫度穩(wěn)定在360℃以上。

1.6 除渣單元下渣量及灰渣殘?zhí)吭龈?/h3>

除渣單元下渣量明顯偏多;現(xiàn)場通過撈渣機看到,煤泥也較之前明顯增多;之前渣殘?zhí)看蟛糠謺r候在1%之內(nèi)(有時檢測不到),本輪生產(chǎn)期工況出現(xiàn)波動之后,大部分時候渣殘?zhí)吭?%~5%,甚至偶爾檢測到渣殘?zhí)吭?0%以上,也反映出有關(guān)問題。

1.7 凈化收灰單元收灰量偏少

凈化收灰單元收灰時間為10800s,收灰計時完成后,灰鎖斗泄壓,向后系統(tǒng)排灰,排灰完成后鎖斗充壓,進行下一輪收灰。本輪生產(chǎn)期工況出現(xiàn)異常后,每輪收灰量較之前明顯減少,由20t左右降至15t左右;由于粗煤氣含水量較正常工況高,飛灰過濾器濾棒壓差由12kPa緩慢漲至18kPa(此壓差尚在設(shè)計范圍之內(nèi))。

1.8 氣化爐整體壓差有所上漲

由于粗煤氣中水汽含量較高,造成灰黏著性較強,較以往以更快的速度粘在了氣化爐激冷段以后換熱設(shè)備上,造成爐內(nèi)盤管和十字架積灰過多,本輪生產(chǎn)期內(nèi),氣化爐整體壓差有所上漲,由11kPa漲至15kPa(在可承受范圍之內(nèi))。

本輪生產(chǎn)期,由于儀表閥門故障,期間氣化裝置有過一次18h的短停,后于2021年1月21日凌晨點火成功,之后負荷逐漸提升至100%,氣化爐B級運行共計90d;其中,2021年1月25日前后,通過對各有關(guān)工藝參數(shù)的對比,判斷氣化爐內(nèi)水汽系統(tǒng)漏量變大,為穩(wěn)定氣化爐渣口壓差,同時兼顧避免十字架積灰,經(jīng)分析與討論,氣化爐操作溫度提升5℃,調(diào)節(jié)目標以保障下渣穩(wěn)定為主,通過生產(chǎn)管理及技術(shù)人員的精心摸索和操作人員的認真維護,并對配煤比例的微調(diào)細調(diào)以及對石灰石添加量的精細化管控,氣化爐運行穩(wěn)定,出渣正常,且破渣系統(tǒng)沒有較大的波動,在保障安全的前提下實現(xiàn)了計劃停車。

2 氣化爐水汽系統(tǒng)檢修消缺情況

針對Shell氣化爐的運行工況,確認氣化爐內(nèi)水汽系統(tǒng)泄漏后,經(jīng)分析和研判,及時對系統(tǒng)進行了停車檢查:查漏過程中發(fā)現(xiàn)4#燒嘴燒嘴罩第六、第七道管存在4處黃豆般大小的漏點,燒嘴頭有一處較大漏點(約1cm2),燒嘴罩和燒嘴頭漏點相互對應(yīng),認為泄漏過程中可能存在互相影響,如燒嘴頭先發(fā)生泄漏,沖擊燒嘴罩造成對應(yīng)位置發(fā)生泄漏;充壓檢查,氣化爐水汽系統(tǒng)不存在其他漏點。之后,開展了8d(2021年3月11—17日)的檢修消缺工作,對4#燒嘴頭和燒嘴罩一并進行了更換,對4#燒嘴上方膜式水冷壁部分受損減薄區(qū)域進行植釘及澆筑耐火涂料,并對整個氣化爐進行檢查清灰,未發(fā)現(xiàn)其他問題。綜合分析運行與檢修過程,此次水汽系統(tǒng)的泄漏對工藝上造成了較為明顯的影響。

3 氣化裝置重啟后的運行情況

經(jīng)過8d的檢修消缺后,2021年3月18日氣化裝置順利重啟,迄今運行已近3個月,從目前監(jiān)控到的各運行參數(shù)和分析數(shù)據(jù)來看,氣化爐現(xiàn)階段運行非常正常,氣化爐各溫度及運行指標正常,輸氣段廢熱鍋爐運行正常,過熱蒸汽溫度在365℃以上,系統(tǒng)整體壓差較低,灰渣質(zhì)量穩(wěn)定且渣中殘?zhí)吭?%以內(nèi),氣化外排廢水各項指標也逐步恢復(fù)至正常水平且很穩(wěn)定(見表1)。總體而言,氣化裝置運行情況較優(yōu),這也表明本次檢修取得了圓滿成功。

表1 檢修前后氣化外排廢水部分指標(均值) mg/L

4 結(jié)束語

本次Shell氣化爐內(nèi)水汽系統(tǒng)泄漏后,通過緊盯工藝參數(shù),及時發(fā)現(xiàn)各指標的變化,及時對工藝進行微調(diào)細調(diào),通過精細化的管理實現(xiàn)了氣化裝置的安全穩(wěn)定運行及按計劃停車;而且,通過本次檢修,積累了生產(chǎn)運行維護經(jīng)驗,利于實現(xiàn)后續(xù)生產(chǎn)中類似問題的可防可控。此外,總結(jié)本次泄漏事故的經(jīng)驗教訓(xùn),積極進行技術(shù)改造,在后續(xù)的技術(shù)管理中,就如何盡量避免Shell氣化爐水汽系統(tǒng)泄漏問題的出現(xiàn)及降低泄漏造成的影響,控制粗煤氣出界區(qū)溫度,同時保證污水處理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,將是今后生產(chǎn)管理中持續(xù)攻關(guān)與提升的方向之一。

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