呂云輝,李代富,李維特,張曉廣,趙忠武
(呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021506)
呼倫貝爾金新化工有限公司36000m3/h空分裝置空氣壓縮機(jī)組由空壓機(jī)、汽輪機(jī)、增速箱和增壓機(jī)組成,采用一拖二的形式(汽輪機(jī)同時(shí)驅(qū)動(dòng)空壓機(jī)和增壓機(jī))。其中,空壓機(jī)和增壓機(jī)由陜鼓設(shè)計(jì)制造,增速箱由臺(tái)朔設(shè)計(jì)制造,汽輪機(jī)(高壓凝汽式)由杭州汽輪機(jī)股份有限公司引進(jìn)德國西門子技術(shù)設(shè)計(jì)制造。
空壓機(jī)組汽輪機(jī)型號(hào)HNKS50/71/32;設(shè)計(jì)進(jìn)汽壓力8.9~9.6MPa(A)、正常工況進(jìn)汽壓力9.4MPa(A),排汽壓力0.012MPa(A);設(shè)計(jì)進(jìn)汽溫度520~530℃、正常工況進(jìn)汽溫度525℃,排汽溫度50℃;轉(zhuǎn)速5130r/min(正常工況/額定工況),一階臨界轉(zhuǎn)速2700r/min;耗汽量88t/h,額定功率29987kW、正常工況功率25615kW。
空分裝置空壓機(jī)組汽輪機(jī)于2019年6月28日停車進(jìn)行年度計(jì)劃檢修,主要進(jìn)行了軸承使用情況檢查、相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)量、軸承接觸檢查、汽缸洼窩中心檢查與對(duì)中等,并于2019年7月5日重啟,機(jī)組運(yùn)行正常。2019年7月8日因熱電裝置2#鍋爐外送蒸汽大閥閥體出現(xiàn)裂紋需緊急停車處理,當(dāng)日20:53空壓機(jī)組停車過程中,汽輪機(jī)進(jìn)、排汽側(cè)軸頸振值突然異常上漲,汽輪機(jī)振值高聯(lián)鎖跳車——ITCC顯示4個(gè)測(cè)點(diǎn)振值均漲至150μm、S1顯示約288μmpp(報(bào)警值為50μmpp,聯(lián)鎖值為75μmpp)。隨即,我們進(jìn)行了全面的原因分析及排查,當(dāng)機(jī)立斷對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行揭蓋大修,最終確定了引起機(jī)組跳車的原因,并進(jìn)行了處理,保證了機(jī)組的正常運(yùn)行。
引起汽輪機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)的因素較多,如裝配、松動(dòng)、對(duì)中、汽流激振、偏心、摩擦、動(dòng)平衡及工藝等方面。據(jù)近年來對(duì)空壓機(jī)組汽輪機(jī)的檢修情況,不斷縮小誘因查找范圍,最后將分析與排查的重心集中到了以下幾個(gè)方面。
現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)振探頭無松動(dòng)現(xiàn)象,對(duì)測(cè)振探頭用萬用表進(jìn)行校驗(yàn)檢查,測(cè)振探頭狀況良好。因此,可排除儀表探頭故障這一因素。
通過前期中修及本次大修檢查,聯(lián)軸節(jié)、膜片、螺栓使用情況良好,并未發(fā)現(xiàn)異常,軸間距及膜片預(yù)拉伸量等數(shù)據(jù)合格。因此,可排除聯(lián)軸節(jié)故障這一因素。
對(duì)2019年1—5月空壓機(jī)組汽輪機(jī)潤滑油(昆侖潤滑油L-TSA46)月度檢驗(yàn)報(bào)表進(jìn)行抽查,潤滑油的粘度、閃點(diǎn)、酸堿值、水分和機(jī)械雜質(zhì)含量均合格,并未發(fā)現(xiàn)異常。因此,可排除潤滑油品質(zhì)不良這一因素。
由對(duì)中不良引起的特征頻率為2倍頻,查閱頻譜圖,并沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)的明顯特征。因此,可排除對(duì)中不良這一因素。
汽流激振典型的故障現(xiàn)象是其頻率以1/2倍頻分量為主,但在頻譜圖上并未出現(xiàn)1/2倍頻的分量成分。因此,可排除汽流激振這一因素。
軸承系統(tǒng)故障振動(dòng)原因較多,如支撐系統(tǒng)松動(dòng)、軸承間隙不符合要求、油膜渦動(dòng)等。經(jīng)仔細(xì)檢查,確認(rèn)軸承可傾瓦塊活動(dòng)靈活,瓦枕與軸承座接觸良好,裝配情況較好,軸承座未見異常,軸承間隙也符合設(shè)計(jì)要求(0.30~0.45mm)。因此,可排除軸承系統(tǒng)故障這一因素。
檢修復(fù)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí),我們發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子與前、后軸承座及轉(zhuǎn)子與前、后汽缸的同心度均與設(shè)計(jì)值不符:轉(zhuǎn)子比前軸承座中心高0.41mm,轉(zhuǎn)子比后軸承座中心高0.32mm;轉(zhuǎn)子比前汽缸中心高0.085mm,轉(zhuǎn)子比后汽缸中心高0.345mm。從復(fù)測(cè)數(shù)據(jù)上看,懷疑轉(zhuǎn)子與前、后軸承座及轉(zhuǎn)子與前、后汽缸偏心可能是導(dǎo)致汽輪機(jī)振值偏高的原因之一。但將2019年6月停車中修時(shí)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與前、后軸承座及轉(zhuǎn)子與前、后汽缸的同心度數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)與2019年7月聯(lián)鎖跳車時(shí)數(shù)據(jù)相差不大。因此,可排除偏心這一因素。
若汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的動(dòng)、靜部件碰磨,轉(zhuǎn)子1倍頻提純軸心軌跡圖上將會(huì)觀察到“反進(jìn)動(dòng)”現(xiàn)象。經(jīng)查,軸心軌跡圖顯示轉(zhuǎn)子進(jìn)動(dòng)方向與旋轉(zhuǎn)方向相反,為“反進(jìn)動(dòng)”;另外,在汽輪機(jī)手動(dòng)盤車時(shí)用聽針也聽到了機(jī)組內(nèi)部摩擦的聲音。因此,可判斷機(jī)組轉(zhuǎn)子的動(dòng)、靜部件摩擦是引起汽輪機(jī)振動(dòng)增大的主要原因之一。
汽輪機(jī)停車過程遵循“先降壓,再降速”的原則,經(jīng)查,機(jī)組降壓已完成、降速過程中才出現(xiàn)轉(zhuǎn)子軸頸振值突然增大而跳車。由振幅公式A=F/k、F=F1+F2+F3(式中:A—振幅,F(xiàn)—力,k—?jiǎng)偠?,F(xiàn)1—轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)力,F(xiàn)2—?dú)鈩?dòng)力,F(xiàn)3—外力)可知,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)力F1、氣動(dòng)力F2、剛度k不變的情況下,只有在外力的作用下才會(huì)引起轉(zhuǎn)子軸頸振幅A增大,而這個(gè)外力很有可能就是摩擦力。
2019年7月10日,空壓機(jī)組汽輪機(jī)揭蓋大修發(fā)現(xiàn):蒸汽室殼體及噴嘴沖刷嚴(yán)重,蒸汽室噴嘴由南至北編號(hào)為1?!?2#,其中2#、3#、5#、6#噴嘴沖刷最為嚴(yán)重,1?!?#噴嘴上部密封梳齒部位沖刷寬度約13mm、深度約10mm,4?!?#噴嘴上部密封梳齒部位沖刷寬度約25mm、深度約12mm,6#~8#噴嘴上部密封梳齒部位沖刷寬度約10mm、深度約3mm,9#噴嘴上部密封梳齒部位沖刷寬度約2mm、深度約1.5mm,10?!?1#噴嘴上部密封梳齒部位沖刷寬度約12mm、深度約2.5mm,12#噴嘴上部密封梳齒部位沖刷寬度約3mm、深度約2mm;一段、二段、三段導(dǎo)葉持環(huán)密封齒斷裂;轉(zhuǎn)子高壓級(jí)(1~5級(jí))葉輪圍帶沖刷磨損、密封齒斷裂;入口濾網(wǎng)損壞嚴(yán)重,且在汽缸缸體內(nèi)發(fā)現(xiàn)較多焊渣、鐵絲、濾網(wǎng)殘?jiān)?。最終可以確認(rèn),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)、靜部件摩擦是其軸頸振值增大而致機(jī)組聯(lián)鎖跳車的主要原因。
綜上所述,高壓蒸汽中外來異物(如焊渣、鐵絲、濾網(wǎng)殘?jiān)舸┤肟跒V網(wǎng),濾網(wǎng)殘?jiān)M(jìn)入蒸汽室導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動(dòng)、靜部件發(fā)生嚴(yán)重摩擦,是導(dǎo)致空壓機(jī)組汽輪機(jī)軸頸部位振值異常升高而聯(lián)鎖跳車的主要原因。
(1)更換新濾網(wǎng),更換備用轉(zhuǎn)子。
(2)蒸汽室沒有事故備件且新備件制造周期較長(zhǎng)(約6個(gè)月),因生產(chǎn)任務(wù)較重,決定對(duì)蒸汽室(材質(zhì)ZG17Cr1Mo,其化學(xué)成分見表1、力學(xué)性能見表2)殼體沖刷嚴(yán)重部位予以焊接處理。雖然蒸汽室在焊接后的運(yùn)行過程中可能存在蒸汽沖刷焊接部位脫落的風(fēng)險(xiǎn),但通過對(duì)蒸汽室用材進(jìn)行化學(xué)成分分析、力學(xué)性能綜合評(píng)估以及咨詢廠家后,認(rèn)為其風(fēng)險(xiǎn)可控,于是對(duì)蒸汽室沖刷嚴(yán)重部位打磨后使用PP-H13CrMoA焊絲氬弧焊打底、PP-R307焊條進(jìn)行補(bǔ)焊(PP-H13CrMoA焊絲和PP-R307焊條的化學(xué)成分見表1),打磨修復(fù)并著色檢查無缺陷后復(fù)位。PP-H13CrMoA是1.25%Cr-0.5%Mo珠光體耐熱鋼用鍍銅埋弧焊絲,焊接工藝性能優(yōu)良,電弧燃燒穩(wěn)定、脫渣容易,焊縫成型美觀,具有優(yōu)良的抗裂性能和較高的抗低溫沖擊性能;PP-R307焊條是低氫鈉型藥皮、含1.2%Cr-0.5%Mo的珠光體耐熱鋼焊條,采用直流反接,短弧操作,可進(jìn)行全位置焊接。
(3)對(duì)于噴嘴(材質(zhì)2Cr12MoV,其化學(xué)成分見表1、力學(xué)性能見表2)及輕微沖刷部位,因考慮到馬氏體不銹鋼在焊接過程中極易出現(xiàn)裂紋,因而不予焊接,只作打磨倒鈍處理。
表1 蒸汽室、噴嘴用材及焊絲(條)PP-H13CrMoA、PP-R307的化學(xué)成分表%
表2 蒸汽室、噴嘴用材力學(xué)性能
(4)一、二、三段導(dǎo)葉持環(huán)斷裂的密封齒予以清理。
(5)舊轉(zhuǎn)子外送返廠修復(fù)。
采取上述措施完成檢修后,空壓機(jī)組汽輪機(jī)于2019年7月15日進(jìn)行了試車,除輪室壓力偏高(設(shè)計(jì)值4.0MPa,實(shí)際值4.8MPa;檢修前運(yùn)行值5.0MPa)、機(jī)組能耗高、效率低外,各項(xiàng)參數(shù)均符合設(shè)計(jì)要求,S1顯示汽輪機(jī)進(jìn)、排汽側(cè)軸頸振值分別穩(wěn)定在13μmpp和25μmpp之內(nèi)(報(bào)警值50μmpp,聯(lián)鎖值75μmpp),運(yùn)行狀況較好。截至2020年6月中旬,空壓機(jī)組汽輪機(jī)已連續(xù)運(yùn)行約330d,機(jī)組運(yùn)行比較平穩(wěn)。
蒸汽室、一段導(dǎo)葉持環(huán)因沒有事故備件未更換,尤其是蒸汽室補(bǔ)焊部位可能存在沖刷脫落的風(fēng)險(xiǎn),已計(jì)劃在空分裝置大修時(shí)予以徹底處理。
總結(jié)本次事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),前系統(tǒng)高壓蒸汽管網(wǎng)、閥門等檢修后,一定要進(jìn)行吹掃、打靶,形成標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序,吹掃、打靶合格后方可進(jìn)行蒸汽外送。另外,空壓機(jī)組汽輪機(jī)入口蒸汽濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,該濾網(wǎng)為整圈纏繞型濾網(wǎng),任何一圈出現(xiàn)裂紋或有其他缺陷,勢(shì)必會(huì)造成整個(gè)濾網(wǎng)散架而引發(fā)事故,建議改進(jìn)濾網(wǎng)型式(已與杭州汽輪機(jī)股份有限公司進(jìn)行了協(xié)商,以后考慮改型),以延長(zhǎng)濾網(wǎng)的使用壽命;在濾網(wǎng)改進(jìn)之前,每年須對(duì)空壓機(jī)組汽輪機(jī)入口蒸汽濾網(wǎng)情況進(jìn)行全面檢查(如裂紋情況、濾筒螺栓點(diǎn)焊部位情況等),并著色探傷合格后方可使用。