尹昭云,鄭 莉,程 玲,張 鑫,榮 雄
1四川圣諾油氣工程技術(shù)服務(wù)有限公司 2中國(guó)石油西南油氣分公司工程技術(shù)研究院 3中國(guó)石油川慶鉆探工程有限公司安全環(huán)保質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 4中國(guó)石油玉門油田分公司
威遠(yuǎn)區(qū)塊某平臺(tái)井受鄰井壓裂及地層水影響,井筒積液嚴(yán)重,氣井油壓降低,單井平均日產(chǎn)氣量不足1.0×104m3,有些井甚至無(wú)氣量產(chǎn)出,氣井產(chǎn)能隨生產(chǎn)時(shí)間不斷下降,部分井產(chǎn)水量大。目前主要通過(guò)優(yōu)選管柱[1]、泡排[2]、柱塞[3]、氣舉等工藝進(jìn)行排水采氣作業(yè)[4],但受限于施工費(fèi)用和工藝適應(yīng)性,不能以較低成本實(shí)現(xiàn)氣井連續(xù)攜液生產(chǎn)。為此文章提出以高壓電驅(qū)壓縮機(jī)為載體,通過(guò)出站凈氣增壓回注達(dá)到工藝井復(fù)產(chǎn)的目的。
威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣井常規(guī)排采工藝主要有優(yōu)選管柱、泡排、柱塞、制氮?dú)馀e等。優(yōu)選管柱排水采氣[5-6]工藝是氣井早期因帶水困難研究的一項(xiàng)自力式氣舉工藝技術(shù),通過(guò)更換當(dāng)前氣井生產(chǎn)管柱,使氣井產(chǎn)量達(dá)到臨界攜液流量以上水平,具有工藝簡(jiǎn)單、成本低、最大限度利用氣藏能量的特點(diǎn)[7];泡沫排水采氣[8](簡(jiǎn)稱泡排)就是向井底注入某種與水產(chǎn)生穩(wěn)定泡沫的起泡劑,改變了井筒內(nèi)水氣流態(tài),提高了天然氣井的帶水能力[9-10];柱塞氣舉[11]是間歇?dú)馀e的一種特殊方式,柱塞作為一種固體的密封界面,將舉升氣和被舉升液體分開,減少氣體穿過(guò)液體段塞所造成的滑脫損失和液體回落,提高舉升氣體的效率[12];制氮?dú)馀e排水采氣[13](簡(jiǎn)稱制氮?dú)馀e)是將高壓氣體(氮?dú)?注入井內(nèi),借助氣舉閥實(shí)現(xiàn)注入氣與地層產(chǎn)出流體混合,降低注氣點(diǎn)以上的流動(dòng)壓力梯度,減少舉升過(guò)程中的滑脫損失,排出井底積液,增大生產(chǎn)壓差,恢復(fù)或提高氣井生產(chǎn)能力的一種人工舉升工藝[14-15]。
經(jīng)過(guò)多年的研究和探索,目前對(duì)單井排水采氣積累了一定的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。但是試驗(yàn)區(qū)塊單井積液嚴(yán)重,地層能量不足,采用以上工藝措施無(wú)法以“低成本、高效率”實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)的目標(biāo)(表1)。
表1 常規(guī)氣舉排水采氣工藝對(duì)比分析表
基于上述介紹,提出在井站出口外輸端接入凈氣作為壓縮機(jī)助排氣源[16]。為提高設(shè)備利用率,實(shí)現(xiàn)同時(shí)對(duì)兩口井進(jìn)行氣舉,利用注氣支管線將平臺(tái)氣井串聯(lián),各支管線通過(guò)注氣主管線與壓縮機(jī)連接,氣舉作業(yè)時(shí),根據(jù)氣舉需求倒換采氣樹對(duì)應(yīng)閥門,進(jìn)行輪換注氣;注氣支管線上安裝流量計(jì),實(shí)時(shí)跟蹤流量。一方面,壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)能源變?yōu)殡娏?,極大程度節(jié)約了運(yùn)行成本;另一方面,壓縮機(jī)氣舉除了保留常規(guī)制氮?dú)馀e優(yōu)勢(shì)之外,通過(guò)地面流程優(yōu)化還能實(shí)現(xiàn)多井同時(shí)連續(xù)作業(yè),大大提高了設(shè)備利用率[17]。
氣舉排水采氣技術(shù)是借助外來(lái)高壓氣源或壓縮機(jī),通過(guò)向井筒內(nèi)注入高壓氣體的方法來(lái)降低井內(nèi)注氣點(diǎn)至地面的液體密度,提高舉升能力,排除井底積液,恢復(fù)氣井生產(chǎn)能力的一種助噴手段。結(jié)合設(shè)備可以24 h連續(xù)運(yùn)行的特點(diǎn),將全平臺(tái)6口井氣舉通道與氣舉設(shè)備注氣管線連接。在連接設(shè)備后,通過(guò)采油樹套管翼閥快速進(jìn)行單井切換,節(jié)約了目前單井切換中設(shè)備移動(dòng)、管線重新連接的時(shí)間和人力,降低了安全風(fēng)險(xiǎn),提高了設(shè)備利用效率。
壓縮機(jī)采用GE生產(chǎn),配套成撬;主機(jī)功率110 kW、動(dòng)力源為電驅(qū)(380 V)、噪聲小于74 dB(A)。撬裝尺寸:長(zhǎng)6 m、寬2.8 m、高2.6 m、重量15 t。
2.2.1 壓縮機(jī)
采用美國(guó)GE公司ZWD110系列往復(fù)式壓縮機(jī),機(jī)組重量90 kg;1列1缸,2級(jí)壓縮;活塞桿直徑35 mm;壓縮氣缸為空冷;壓縮機(jī)機(jī)身最大功率大于149 kW;設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 1 485 r/min。
2.2.2 主電機(jī)技術(shù)參數(shù)
采用河南南陽(yáng)YBBP系列變頻防爆型電動(dòng)機(jī);防爆等級(jí)為ExdⅡBT4;機(jī)組重量1 323 kg、額定電壓380 V、額定功率110 kW、設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速1 500 r/min。壓縮機(jī)配有振動(dòng)開關(guān),能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)壓縮機(jī)運(yùn)行情況,保證壓縮機(jī)能長(zhǎng)期安全可靠運(yùn)行;主電動(dòng)機(jī)配有振動(dòng)開關(guān),保護(hù)電機(jī)在出現(xiàn)異常振動(dòng)后能及時(shí)關(guān)停;壓縮機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)有故障切斷;機(jī)組自動(dòng)監(jiān)測(cè)與控制系統(tǒng)信號(hào)引至PLC控制柜上;采用帶有中文顯示的彩色顯示屏,可顯示和查閱整個(gè)流程中的監(jiān)控點(diǎn),并具有故障信息提示等功能。
2.2.3 工況計(jì)算表
威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣區(qū)塊所選試驗(yàn)井區(qū)場(chǎng)站外輸壓力為3.5 MPa,水淹井套壓在4~20 MPa之間,井筒內(nèi)靜液面高度均低于2 000 m,最大氣舉壓力為25 MPa(以氣液比0.3計(jì)算),臨界攜液流量約為2×104m3/d,壓縮機(jī)工況計(jì)算結(jié)果表明,選用該類型壓縮機(jī)能完全滿足試驗(yàn)井平臺(tái)生產(chǎn)需求(表2)。
表2 壓縮機(jī)工況計(jì)算表
W204H9平臺(tái)共部署6口井,完鉆層位均為龍馬溪組,采用套管射孔+壓裂方式完井,水平段長(zhǎng)度均為1 500 m左右,平臺(tái)在電驅(qū)高壓壓縮機(jī)氣舉施工前,H9-1、2、3井受壓竄影響水淹,H9-6井壓井更換油管,除H9-4、5井外均無(wú)法正常生產(chǎn)。氣舉前日產(chǎn)量約0.9×104m3。
自2020年11月24日至2021年2月24日,現(xiàn)場(chǎng)組織對(duì)W204H9平臺(tái)開展電驅(qū)高壓壓縮機(jī)氣舉施工,目前已在H9-1、2、3、6井開展氣舉作業(yè)。開展電驅(qū)循環(huán)高壓氣舉后,初期平臺(tái)日產(chǎn)量由0.9×104m3上升至10×104m3,日排液由3 m3上升至40 m3,平臺(tái)氣液產(chǎn)量明顯增多,經(jīng)過(guò)氣舉后H9-2、6井已恢復(fù)自噴能力,H9-1、3井積液較多,氣舉后瞬量下降較快,需要持續(xù)氣舉助排。至2021年2月24日,平臺(tái)累計(jì)作業(yè)91 d,排液2 102 m3,產(chǎn)氣664×104m3。
其中,平臺(tái)單井氣舉及增產(chǎn)情況如下:
W204H9-1井共氣舉50 d,氣舉時(shí)瞬量約4.6×104m3/d,液量較大,停舉后迅速無(wú)氣無(wú)液,目前與H9-3井輪換氣舉。累計(jì)排液量1 063 m3,累計(jì)注氣量127×104m3,累計(jì)產(chǎn)氣量225×104m3,累計(jì)增產(chǎn)量98×104m3,如圖1所示。
圖1 W204H9- 1井氣舉前后采氣曲線圖
W204H9-2井共氣舉6 d,氣舉前無(wú)法自行帶液,氣舉后生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng),復(fù)產(chǎn)情況較好,目前間開生產(chǎn)。累計(jì)排液量33 m3,累計(jì)注氣量10×104m3,累計(jì)產(chǎn)氣量62×104m3,累計(jì)增產(chǎn)量52×104m3,如圖2所示。
圖2 W204H9- 2井氣舉前后采氣曲線圖
W204H9-3井共氣舉19 d,井筒積液嚴(yán)重,舉通壓力較高,舉通后瞬量約5×104m3/d,液量大,停舉后迅速無(wú)氣無(wú)液,目前與H9-1井輪換氣舉。累計(jì)排液量593 m3,累計(jì)注氣量54×104m3,累計(jì)產(chǎn)氣量91×104m3,累計(jì)增產(chǎn)量37×104m3,如圖3所示。
圖3 W204H9- 3井氣舉前后采氣曲線圖
W204H9-6井共氣舉16 d,壓井更換油管后氣舉復(fù)產(chǎn)出液大,復(fù)產(chǎn)效果較好,連續(xù)生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng),目前間開生產(chǎn)。累計(jì)排液量413 m3,累計(jì)注氣量19×104m3,累計(jì)產(chǎn)氣量194×104m3,累計(jì)增產(chǎn)量175×104m3,如圖4所示。
圖4 W204H9- 6井氣舉前后采氣曲線圖
(1)高壓電驅(qū)壓縮機(jī)連續(xù)、間歇?dú)馀e復(fù)產(chǎn)及排液效果較好,增產(chǎn)情況良好,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,工藝適用性較強(qiáng),具有適度推廣必要。
(2)工藝上通過(guò)優(yōu)化流程,實(shí)現(xiàn)了一機(jī)多舉,滿足了多口積液井連續(xù)、間歇?dú)馀e的要求,提升了設(shè)備利用率及平臺(tái)氣舉效率,防止氣井反復(fù)積液,保障平臺(tái)長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)。工藝流程可標(biāo)準(zhǔn)化,利于規(guī)模化推廣應(yīng)用。
(3)氣舉設(shè)備為電驅(qū),較柴油驅(qū)及氣驅(qū)有明顯優(yōu)勢(shì),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,噪音更小,能耗更低,工藝連續(xù)性、安全環(huán)保性強(qiáng),施工費(fèi)用更低,達(dá)到了降本增效要求。
(4)通過(guò)電驅(qū)高壓壓縮機(jī)氣舉+地面增壓+水平段油管加深復(fù)合工藝,實(shí)現(xiàn)了地面、井筒同步實(shí)施,對(duì)低壓低產(chǎn)井、積液水淹井的排水采氣效果更明顯,提高了氣井采收率。