方嵐楓 鄭醫(yī) 王鐵海 張宇慧 宋健 黃鵬躍 陳健 祁成雷 張旭 戎漪婷 陳紅艷
摘要:采用釬料BNi94SiB980-1065,在釬焊規(guī)范為1 130 ℃/10 min的條件下,通過調(diào)整工裝配重質(zhì)量,對(duì)Z8CND17-04材料第二級(jí)擴(kuò)壓器進(jìn)行真空釬焊;同時(shí),借助金相顯微鏡和超聲波檢測(cè)儀,分析了真空釬焊前后葉片高度變化、釬縫質(zhì)量和釬透率。結(jié)果表明,當(dāng)工裝配重為56 kg時(shí),釬縫質(zhì)量較差,零件翹曲達(dá)到0.75 mm;隨著工裝質(zhì)量的增加,釬縫質(zhì)量和零件翹曲都有所改善;當(dāng)工裝配重達(dá)到94 kg時(shí),葉片高度控制在規(guī)定的范圍內(nèi),獲得釬焊接頭質(zhì)量良好,零件翹曲控制在0.5 mm以內(nèi),釬透率達(dá)到90%以上。
關(guān)鍵詞:工裝配重;第二級(jí)擴(kuò)壓器;真空釬焊;葉片高度;釬透率
中圖分類號(hào):TG454? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B? ? ? ? ?文章編號(hào):1001-2003(2021)11-0094-06
DOI:10.7512/j.issn.1001-2303.2021.11.17
0? ? 前言
擴(kuò)壓器零件是航空渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)部件的關(guān)鍵件,為燃燒室提供高壓氣體[1],此類零件的氣流流道面積或高度與渦輪工作相匹配,其大小直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的性能[2]。設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)有第一級(jí)徑向擴(kuò)壓器和第二級(jí)徑向/軸向擴(kuò)壓器[3],通常擴(kuò)壓器零組件都是通過真空釬焊的方式將兩個(gè)復(fù)雜的薄壁零件連接在一起[4],真空釬焊已成為擴(kuò)壓器加工制造的重要手段之一[5],在實(shí)際的真空釬焊工藝中,釬料熔化時(shí)[6],通過釬焊技術(shù)調(diào)節(jié)流道面積或葉片高度,從而保證擴(kuò)壓器零組件的流道面積或葉片高度。
釬透率與葉片高度是衡量擴(kuò)壓器零組件質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。葉片高度(喉道面積)控制在規(guī)定范圍內(nèi),真空釬焊釬縫組織良好,真空釬焊區(qū)域的釬透率不小于85%,除真空釬焊工藝規(guī)范外,工裝配重也是控制擴(kuò)壓器真空釬焊變形的主要因素[7],是大尺寸薄壁擴(kuò)壓器零組件加工技術(shù)研究的重要課題之一。
文中采用釬料BNi94SiB980-1065對(duì)第二級(jí)擴(kuò)壓器(母材Z8CND17-04)進(jìn)行真空釬焊。通過對(duì)第二級(jí)擴(kuò)壓器的蓋板與葉片盤真空釬焊釬縫質(zhì)量、釬透率和真空釬焊前后葉片高度進(jìn)行深入分析,研究和探索不同工裝配重對(duì)真空釬焊質(zhì)量的影響和變形控制規(guī)律,解決大尺寸薄壁擴(kuò)壓器零組件真空釬焊變形問題,提高一次加工合格率,從而降低航空渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)部件的制造成本。
1 試驗(yàn)材料、設(shè)備及方法
1.1 試驗(yàn)材料
試驗(yàn)?zāi)覆牟捎贸恋碛不讳P鋼Z8CND17-04(相當(dāng)于國產(chǎn)17-4PH材料),其化學(xué)成分如表1所示。C、S含量使用CS-2800型碳硫分析儀,其他元素使用ICP-OES分析設(shè)備。
試驗(yàn)所用釬料牌號(hào)為BNi94SiB980-1065,標(biāo)準(zhǔn)為AMS4779[8],其主要化學(xué)成分如表2所示,釬料狀態(tài)為粘帶狀和膏狀,蓋板與葉片盤的釬焊位置用粘帶狀釬料連接,葉片盤的榫頭與蓋板的釬焊位置用膏狀釬料連接。第二級(jí)擴(kuò)壓器結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。
1.2 試驗(yàn)釬料制備
1.2.1 粘帶狀釬料加工
根據(jù)葉形尺寸采用激光切割機(jī)編程,選用牌號(hào)為BNi94SiB980-1065的粘帶狀釬料,規(guī)格0.23 mm×10 mm,將粘釬料平鋪在厚度為4 mm的鋼板上,釬料兩側(cè)用A形夾固定,然后根據(jù)設(shè)置的程序切割粘帶狀釬料,釬料的尺寸根據(jù)葉形尺寸沿周向擴(kuò)寬1.7 mm。加工后的葉形釬料實(shí)物如圖2所示。
1.2.2 膏狀釬料制備
將BNi94SiB980-1065粉末狀釬料與三氯乙烯和樹脂的混合物粘結(jié)劑按照10∶1的質(zhì)量比放置在專用器皿內(nèi),其中粘結(jié)劑質(zhì)量在±0.2 mm的范圍內(nèi)調(diào)整,然后用玻璃棒攪拌成糊狀,攪拌時(shí)間不少于1 min,配置好的釬料需要靜置30 min后才能使用。膏狀釬料制作示意如圖3所示。
1.3 試驗(yàn)設(shè)備及方法
1.3.1 待焊零件的裝配
將切割后的釬料粘貼到蓋板待釬焊面上,粘貼時(shí)使用簡易夾具保證釬料葉形孔與蓋板葉形孔相配。釬料粘貼完成后,去掉簡易夾具,用薄鋼片壓實(shí)釬料,保證釬料與蓋板緊密貼合,最后取下釬料表面塑料薄膜,將蓋板裝配在葉片盤上,裝配時(shí)對(duì)齊蓋板的零位孔與葉片盤的零位孔,裝配過程中應(yīng)戴干凈橡膠手套,不允許赤手拿/摸零件。裝配完成后,用塞尺檢查葉片榫頭位置間隙,塞尺插入量不能過大,以防止釬料破損。裝配后的第二級(jí)擴(kuò)壓器實(shí)物如圖4所示。
1.3.2 待焊前后葉片高度測(cè)量
葉片高度測(cè)量是從零位葉片前緣開始,利用三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)按照測(cè)量前標(biāo)識(shí)數(shù)字從1開始由小到大順時(shí)針依次測(cè)量,從內(nèi)徑到外徑,每個(gè)葉片在4個(gè)不同的直徑處分別測(cè)量一點(diǎn),真空釬焊前將葉片高度控制在7.63±0.02 mm范圍內(nèi),真空釬焊后喉道高度控制在7.65~7.71 mm范圍內(nèi),從而保證真空釬焊后喉道面積。第二級(jí)擴(kuò)壓器葉片高度測(cè)量示意如圖5所示。
1.3.3 真空釬焊過程
將第二級(jí)擴(kuò)壓器與夾具底座一同放入真空釬焊爐中,在石墨底座下方墊石墨墊塊,保證零件高度處于均溫區(qū)中心,然后在零件上放石墨環(huán),放置內(nèi)側(cè)石墨環(huán)時(shí)應(yīng)注意石墨環(huán)上的槽與葉片榫頭對(duì)應(yīng),防止石墨環(huán)壓在釬料上,再將配重環(huán)放到石墨環(huán)上。工裝配重示意如圖6所示。
真空釬焊設(shè)備采用美國臥式BM2097型號(hào)真空釬焊爐,真空室為900 mm×900 mm×1 060 mm。采用釬料牌號(hào)為BNi94SiB980-1065,在1 130 ℃/10 min的條件下,真空釬焊沉淀硬化不銹鋼Z8CND17-04材料的第二級(jí)擴(kuò)壓器,真空釬焊熱循環(huán)曲線如圖7所示。
1.3.4 超聲檢測(cè)
利用水浸脈沖反射法對(duì)第二級(jí)擴(kuò)壓器的真空釬焊接頭進(jìn)行超聲波檢查,評(píng)估真空釬焊釬縫的釬透率。超聲波儀器型號(hào)為LS-200LP,探頭頻率為15 MHz。第二級(jí)擴(kuò)壓器真空釬焊接頭的超聲波檢測(cè)區(qū)域示意如圖8所示,蓋板和葉片盤的連接區(qū)域?yàn)锳區(qū)域,A區(qū)域的未焊透長度≤10 mm;蓋板和葉片榫頭的連接區(qū)域?yàn)锽區(qū)域,B區(qū)域的未焊透長度≤4 mm。
對(duì)真空釬焊后的第二級(jí)擴(kuò)壓器試件進(jìn)行解剖,從零點(diǎn)開始沿圓周間隔120°的位置截取一個(gè)釬縫試樣,共截取3個(gè)試樣,磨制金相試樣,將制得的試樣進(jìn)行金相檢測(cè),檢測(cè)釬縫組織和釬角尺寸。金相試樣用腐蝕溶液為25 g/L Cu2Cl2+50% C2H5OH+
50%HCl,室溫下腐蝕1~3 min。試樣顯微組織和釬角尺寸檢測(cè)設(shè)備采用日本OLYMPUS-GX71金相分析儀。
2 試驗(yàn)結(jié)果及分析
2.1 工裝配重對(duì)葉片高度的影響
第二級(jí)擴(kuò)壓器真空釬焊前,對(duì)葉片盤的葉片高度均控制在7.63 mm的中差值及以下,預(yù)留釬縫寬度裕度,其他尺寸均嚴(yán)格控制,從而保證真空釬焊后第二級(jí)擴(kuò)壓器組件的釬縫質(zhì)量和葉片高度(相當(dāng)于喉道高度),進(jìn)而滿足組件的尺寸精度。
當(dāng)工裝配重為56 kg時(shí),如圖9a所示,真空釬焊后在φ350 mm直徑及以上的葉片高度局部位置出現(xiàn)偏高現(xiàn)象,在喉道1的葉片高度出現(xiàn)畸變點(diǎn),該位置為零位,距臥式真空爐爐門最近,在相同條件下,該位置受熱不均。同時(shí)在φ350 mm直徑及以上位置處的工裝配重質(zhì)量不平衡,導(dǎo)致變形較大,零件翹曲達(dá)0.75 mm??紤]在φ350 mm直徑及以上位置增加配重環(huán),達(dá)到零件自重平衡,控制真空釬焊后變形。
當(dāng)工裝配重為68 kg時(shí)(見圖9b),在φ350 mm直徑仍然變形較大,高溫時(shí)外徑接受熱輻射的能力較強(qiáng),結(jié)構(gòu)復(fù)雜變形越大,但在φ380 mm直徑的變形開始減小,變形控制向好的趨勢(shì)發(fā)展,零件翹曲由0.75 mm變成0.68 mm。
當(dāng)工裝配重為82 kg時(shí)(見圖9c),葉片高度可以控制在7.65~7.71 mm的范圍內(nèi),零件翹曲控制在0.60 mm以內(nèi),但葉片(喉道)高度的焦點(diǎn)仍在φ350 mm直徑上,該位置壁厚較薄,抗變形能力較差,尤其是受熱不均時(shí)更加明顯,因此要考慮工裝配重在各位置的質(zhì)量和吸收放熱能力。
當(dāng)工裝配重為94 kg時(shí)(見圖9d),葉片高度可控,零件翹曲控制在0.5 mm以內(nèi),葉片高度在φ350 mm直徑及以上位置處的變形大幅減小,由于爐門位置增加密封,爐溫均勻性和系統(tǒng)精度嚴(yán)格控制,真空釬焊環(huán)境改善,工裝配重趨于平衡,零件的真空釬焊變形可控,真空釬焊工藝及控制過程趨于穩(wěn)定。
2.2 工裝配重對(duì)釬縫質(zhì)量的影響
根據(jù)第二級(jí)擴(kuò)壓器真空釬焊前后的葉片高度和喉道高度的控制要求,釬縫寬度應(yīng)控制在10~100 μm之間,釬縫過窄過寬均會(huì)影響釬縫的質(zhì)量和接頭拉伸強(qiáng)度。
采用真空釬焊規(guī)范為1 130 ℃/10 min,不同的工裝配重條件下,在A區(qū)相同直徑的位置處截取金相試樣,評(píng)估釬縫內(nèi)部質(zhì)量、金相組織和釬縫尺寸。在不同的工裝配重下,釬焊接頭結(jié)構(gòu)均以基體+擴(kuò)散層+釬縫+擴(kuò)散層+基體的形式存在,如圖10所示。在工裝配重為56 kg條件下,接頭寬度達(dá)到約220 μm,其中釬縫寬度約為163 μm,釬料向母材擴(kuò)散較均勻,擴(kuò)散層厚度分別約為30 μm和27 μm,釬透率較低,釬縫中有較大孔洞,如圖10a所示。主要原因是工裝配重不足,間隙不均,造成配重質(zhì)量不平衡,在短時(shí)間內(nèi)釬料來不及填充,在凝固過程中形成缺陷。同時(shí),真空釬焊接頭較寬,當(dāng)釬縫太寬時(shí),會(huì)形成較多深色鎳的硼化物,并彌散在釬縫中。
當(dāng)工裝配重為94 kg并平衡配重時(shí),如圖10b所示,接頭寬度約為47 μm,其中釬縫寬度約為19 μm,釬料向蓋板和葉片盤擴(kuò)散的層厚分別約15 μm和13 μm,擴(kuò)散層厚均勻。在很短的時(shí)間內(nèi),母材與釬料互相溶解擴(kuò)散的過程中,釬料填充飽滿,工裝配重適宜,形成釬縫變窄,釬縫與母材的界面結(jié)合良好,獲得釬縫質(zhì)量良好。
2.3 超聲檢測(cè)結(jié)果
在工裝配重為94 kg,真空釬焊規(guī)范為1 130 ℃/10 min條件下,對(duì)蓋板和葉片盤的連接的A區(qū)域與蓋板和榫頭連接的B區(qū)域進(jìn)行超聲波檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果如圖11所示,通過檢測(cè)發(fā)現(xiàn)釬縫質(zhì)量良好,A區(qū)域的釬縫光滑,A區(qū)域和B區(qū)域均被釬料填滿,釬透率達(dá)到釬透率達(dá)到90%以上。
3 結(jié)論
真空釬焊第二級(jí)擴(kuò)壓器時(shí),使用自然配重環(huán)作為真空釬焊工裝,經(jīng)過大量工藝迭代試驗(yàn),深入分析了釬縫質(zhì)量、釬透率以及不同工裝配重對(duì)第二級(jí)擴(kuò)壓器真空釬焊質(zhì)量影響,保證第二級(jí)擴(kuò)壓器真空釬焊質(zhì)量和尺寸精度。
(1)在真空釬焊規(guī)范1 130 ℃/10 min條件下,隨著工裝配重的增加,由56 kg至94 kg時(shí),第二級(jí)擴(kuò)壓器真空釬焊的釬縫質(zhì)量和零件翹曲都有所改善。
(2)在相同規(guī)范下,當(dāng)工裝配重為56 kg時(shí),真空釬焊變形較大,零件翹曲達(dá)到0.75 mm,獲得的釬焊接頭寬度較寬,達(dá)到163 μm,釬縫質(zhì)量較差。
(3)當(dāng)工裝配重達(dá)到94 kg時(shí),真空釬焊變形減小,零件翹曲控制在0.5 mm以內(nèi),葉片高度可控,獲得釬縫質(zhì)量良好,接頭寬度約為47 μm,釬透率達(dá)到90%以上。
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