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光伏玻璃原板生產(chǎn)過程中線條缺陷產(chǎn)生原因及解決方案

2022-01-07 07:30林加富
玻璃 2021年12期
關(guān)鍵詞:窯爐保溫線條

林加富

(臺玻福建光伏玻璃有限公司 漳州 363213)

0 引言

“十四五”規(guī)劃提到在“十四五”期間將大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)且要實(shí)現(xiàn)單位GDP產(chǎn)值能耗的下降。光伏玻璃作為光伏行業(yè)的上游耗材部分,具有玻璃行業(yè)高能耗的特點(diǎn)[1]。各大光伏玻璃企業(yè)通過對自有窯爐進(jìn)行重新設(shè)計(jì)建造或者改造提升產(chǎn)能以降低能耗,如:①單體窯爐熔化量的擴(kuò)大,即設(shè)計(jì)熔化量從早期的馬蹄焰一窯一線150 t/d提升至1200 t/d一窯多線橫火焰窯結(jié)構(gòu);②全氧窯結(jié)構(gòu),采用純氧助燃,節(jié)能的同時(shí)還有利于環(huán)保;③窄卡脖設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),借鑒馬蹄焰窯的流液洞設(shè)計(jì);④全窯梯度保溫及爐內(nèi)硅磚噴涂紅外熱輻射涂料等。在降低能耗的同時(shí),光伏玻璃品質(zhì)的提升一直是業(yè)內(nèi)關(guān)心的主旨,因產(chǎn)品質(zhì)量的提升在一定程度上亦可以降低單位重量箱玻璃之能耗。[2]

光伏玻璃現(xiàn)多為壓延法制造,即通過一對上、下輥在一定的壓力下連續(xù)輥壓成型,因而其產(chǎn)生缺陷類型有別于浮法玻璃。本文就其中一種板面線條缺陷作相關(guān)的分析,提出改善建議。

1 玻璃板面出現(xiàn)線條缺陷及表征

2020年9月,某公司在原有熔化量560 t/d窯爐上冷修技改為650 t/d一窯四線光伏窯爐,為降低成本,技改僅就卡脖結(jié)構(gòu)及全窯保溫做了局部調(diào)整。在正常投產(chǎn)運(yùn)營2個(gè)月后,適逢市場價(jià)格大好,超標(biāo)提升到680 t/d熔化量。但11月15日凌晨在1#線、4#線靠外側(cè)玻璃板上表面首先出現(xiàn)線條缺陷,線條方向與玻璃流向一致,寬度1~2 mm,深度為0.05~0.1 mm,有數(shù)十條之多,肉眼觀察明顯,初期為邊部出現(xiàn),后續(xù)擴(kuò)散到整個(gè)板面,在出現(xiàn)2 h后,中間2#、3#線亦同時(shí)出現(xiàn),4條線整個(gè)玻璃板面線條情況在緊急措施后持續(xù)約7 h,出現(xiàn)了大量的廢玻璃,嚴(yán)重影響當(dāng)日玻璃成品率。

線條出現(xiàn)的同時(shí),玻璃板伴隨出現(xiàn)以下幾個(gè)現(xiàn)象:

①切割出現(xiàn)不良,橫切后玻璃未進(jìn)行頂分即自行斷裂,或者不沿切刀線斷板、縱切自斷邊等,整體板面呈波浪彎,且彎曲度嚴(yán)重超標(biāo)等。多次調(diào)整退火窯溫度制度均無效。

②玻璃缺陷氣泡、結(jié)石升高,引發(fā)壓延上輥傷、麻點(diǎn)增多情況出現(xiàn)。

③在窯爐溢流口處通過耙子撥料可改變玻璃上線條缺陷分布,但停止撥料后缺陷隨即在同一位置再次出現(xiàn)。

④窯爐底部溫度在線條出現(xiàn)前8 h持續(xù)掉溫,池底掉溫最高點(diǎn)達(dá)17 ℃。

⑤因光伏玻璃上表面為絨面結(jié)構(gòu),下表面為花紋結(jié)構(gòu),故線條在上表面出現(xiàn)時(shí)異常明顯,外觀品質(zhì)判定不合格。

2 原因分析

排除法是較為常用的查找并解決玻璃出現(xiàn)缺陷問題的方法。對線條缺陷處取樣進(jìn)行相關(guān)成分化學(xué)分析,結(jié)果見表1。

表1 線條缺陷樣品化學(xué)分析結(jié)果

線條位置含鐵量、氧化鋁、二氧化硅含量增高,玻璃密度小于正常玻璃密度,密度變化約26×10-4g/cm3,大幅超過密度極差±10×10-4g/cm3的要求[3],意味著可能出現(xiàn)熔化、均化不良,料方污染或錯誤,甚至跑料等情況,且該缺陷持續(xù)時(shí)長過長,玻璃在退火窯處應(yīng)力紊亂,自動破板。基于上述現(xiàn)象,初步判定可能由以下幾種原因引發(fā):

2.1 玻璃熔爐內(nèi)均化不良

因?qū)嶋H拉引量高于設(shè)計(jì)拉引量約13%,玻璃表層流速高于原流速,且在短時(shí)間即達(dá)到最高拉引速度,窯爐內(nèi)出現(xiàn)泡線后移,泡沫覆蓋面積過大導(dǎo)致熱點(diǎn)不突出,玻璃在熱點(diǎn)位置沒形成回流,投料流直接進(jìn)入了澄清區(qū)并隨之流向工作部。

現(xiàn)象表征:①投料口池底溫度持續(xù)下降,在增加燃料的情況下,反而出現(xiàn)碹頂升高,各爐池底至澄清部底部溫度下降;②泡線末端從原5#小爐位置拉到6#小爐位置,泡呈致密且薄狀,泡層遠(yuǎn)移,意味著料堆下層熔化減慢,泡沫區(qū)含有未熔化完全石英砂粒,易發(fā)生“跑料”事故。

由于是舊窯冷修,原料系統(tǒng)未進(jìn)行大的整修,僅進(jìn)行除銹后沿用,在投產(chǎn)初期設(shè)備制程鐵、原料鐵含量不穩(wěn)定,整體玻璃含鐵量的波動有時(shí)可達(dá)到(±20×10-6),在鐵含量升高時(shí),遮蔽了火焰對池底的加熱能力,導(dǎo)致了池底的持續(xù)降溫,以底部整體降溫情況來看,不動層增多,玻璃液沒有足夠的空間對流,加之超白窯爐玻璃黏度低流動速度快,最終引發(fā)均化不良,玻璃未進(jìn)行更多的對流交換就被牽引出來。

此次技改后,卡脖變窄,可能在澄清區(qū)末端靠外側(cè)池壁玻璃液拐角表面不動層和對流較弱的區(qū)域堿性組分揮發(fā)嚴(yán)重,造成玻璃表面局部富硅鋁,這些不動層受到擾動后就會沿著玻璃液流向進(jìn)入玻璃液形成富硅鋁線條,這也是可能原因之一。[4-6]

2.2 原料中Al 2O 3含量異常

在發(fā)生線條缺陷前,每周例行檢驗(yàn)玻璃成分,檢測到玻璃中Al2O3含量從0.9%到1.15%波動,甚至最高波動到1.30%,設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值則為1.05%。究其原因:硅砂存在細(xì)粉含量13%~15%情況(細(xì)粉含鐵高,含泥多),造成混料不均情況出現(xiàn)(與純堿粒度配合度差);另外,因使用的硅砂為高嶺土洗砂工藝制砂,砂中常有泥團(tuán)出現(xiàn),不可避免地會混入鋁土等物質(zhì),對部分泥團(tuán)進(jìn)行檢驗(yàn),相關(guān)成分見表2。

表2 部分泥團(tuán)砂樣品化學(xué)成分

更有甚者,在某批次柜中檢驗(yàn)出現(xiàn)了Al2O3含量高于30%的鋁土團(tuán),雖立即進(jìn)行了隔離,但可能仍有極少部分流入均化庫,因而鋁土泥團(tuán)污染亦可能引發(fā)玻璃線條缺陷的情況出現(xiàn)。

初期為消化庫存高鐵位(100×10-6)白云石與低鐵位進(jìn)行60×10-6進(jìn)行混合使用。這些原料因素都可能導(dǎo)致玻璃上產(chǎn)生線條[7,8]。

2.3 玻璃池窯耐火磚材影響

此前,玻璃窯爐冷修時(shí),在窯爐池壁工作部拐角位置,有池壁縫存在綠色玻璃液的情況,且外部高鋁保溫磚已被玻璃液侵蝕,池壁縫無法得到有效冷卻,致使玻璃液流出,侵蝕高鋁保溫磚,并出現(xiàn)與玻璃液對流交換的情況,此情況亦可能在玻璃上產(chǎn)生線條缺陷。在排查此項(xiàng)影響時(shí),拆除高鋁保溫磚的過程中,確實(shí)發(fā)現(xiàn)玻璃液已滲出。拐角保溫結(jié)構(gòu)及玻璃液與高鋁保溫磚反應(yīng)池壁情況如圖1~圖3所示。

圖1 池壁俯視實(shí)景

圖2 池壁內(nèi)側(cè)

圖3 池壁外側(cè)

圖1中,玻璃液滲出與保溫磚反應(yīng),超白玻璃已完全呈綠色,變成高鐵料。圖2中,高鋁保溫磚與玻璃液反應(yīng)熔化滲出,因高鋁磚鐵含量高,池壁縫有綠色玻璃液。圖3中外部拐角高鋁保溫磚與池壁縫處未留冷卻縫,已進(jìn)行局部拆除。

2.4 烤窯影響

投產(chǎn)時(shí)在投料口架設(shè)烤窯用天然氣槍,整體投料口由黏土保溫磚砌筑并加蓋保溫硅鈣板,在烤窯完成后,部分黏土磚掉落進(jìn)窯爐內(nèi),因黏土磚密度小于玻璃液,故可以在未加卡脖水包前飄到溢流口,在溢流口處不斷產(chǎn)生線條灰線,易造成誤判線條情況,后經(jīng)撈磚作業(yè)后改善。該類線條一般出現(xiàn)在固定位置,不會擴(kuò)散,且板面應(yīng)力正常,切割正常。

3 采取的措施

(1)及時(shí)降低拉引量至630 t/d,正對卡脖出口的中間線優(yōu)先降低。冷修時(shí)未對窯爐結(jié)構(gòu)進(jìn)行大幅調(diào)整前,窯爐熔化率原1.84 t/(m2·d)直接提升到2.24 t/(m2·d),熔爐熔化能力不足,過于勉強(qiáng),后續(xù)為配合大熔化量,適時(shí)改變配方,如增加碎玻璃、增加純堿等以利于熔化。

(2)當(dāng)即停用含有泥團(tuán)的硅砂,嚴(yán)格規(guī)范硅砂細(xì)粉,小于125目嚴(yán)格要求低于10%的比例,并嚴(yán)格要求硅砂綜合樣的含鋁量低于0.3%。該批硅砂后續(xù)計(jì)劃按3∶7的比例與正常合格硅砂進(jìn)行混用。

(3)及時(shí)拆除拐角處壓縫的高鋁保溫磚,并增加拐角處冷卻池壁方法,如進(jìn)行吹風(fēng)或者用銅管滴水冷卻。

(4)增大窯爐內(nèi)1#、2#小爐熱負(fù)荷,單小爐用油量從780 kg/h,提升至>830 kg/h。

(5)在溢流口邊部觀察孔增設(shè)伸入窯內(nèi)擋玻璃液水包,水包以40 mm×40 mm無縫方管制成,浸沒玻璃液深約20 mm,呈外八字形,將表面玻璃液引流到邊部。后由切除壓延無效板改善。

4 實(shí)施效果

在及時(shí)實(shí)施上述措施(1)(4)后4 h,窯爐底部溫度逐步回升,泡界線回縮1個(gè)小爐,7 h后玻璃線條消失,玻璃切割恢復(fù)正常。由此判定線條的出現(xiàn)很大概率來源于玻璃的均化不良。

為排除后續(xù)可能再出現(xiàn)玻璃線條的情況,后續(xù)亦實(shí)施了措施(2)(3)。措施(5)中水包制作完成后備用。

5 結(jié)語

光伏玻璃制造概念自歐美引入我國已有十幾年,我國在原有一窯一線、一窯兩線的基礎(chǔ)上,不斷推陳出新,技改升級,單位耗能及良率均已達(dá)到世界領(lǐng)先水平,但偶爾仍有些玻璃板面出現(xiàn)質(zhì)量問題,需要從業(yè)者精益求精,對問題出現(xiàn)的諸多可能原因加以分析并排除。通過分析光伏玻璃生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的線條缺陷問題,針對該缺陷提出了相應(yīng)的解決措施,為光伏玻璃優(yōu)質(zhì)制造提供一些技術(shù)層面上的指導(dǎo),對提高玻璃質(zhì)量具有現(xiàn)實(shí)意義。

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