楊茂祥 陳衛(wèi)華
(第七一五研究所,杭州,310023)
航空聲吶浮標(biāo)作為一種主要的航空反潛裝備,在固定翼反潛巡邏機和反潛直升機上廣泛使用。各型聲吶浮標(biāo)在探測或測量時接收的聲信號都是以電纜作為傳輸?shù)慕橘|(zhì)[1-2]。由于工作環(huán)境原因,電纜與聲吶浮標(biāo)其他部件連接處需要進行防水工序,而電纜表面粗化處理是進行電纜防水預(yù)處理的重要環(huán)節(jié)。目前針對電纜粗化處理都是采用砂紙人工粗化方式實現(xiàn),平均一根電纜需要2 min才能完成,該工序成為了該型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的瓶頸之一。本文以工作實際需求為出發(fā)點,提出了一種電纜表面粗化處理的自動化設(shè)備,模仿人工打磨過程設(shè)計了設(shè)備方案,并基于PLC編制了設(shè)備的運行與控制系統(tǒng)。使用樣機對電纜進行打磨,用于提高操作效率,降低人工粗化的不確定因素,提升粗化效果的一致性。
圖1為電纜示意圖,圖中電纜須在距離右側(cè)30 mm處開始粗化,粗化長度30 mm。電纜直徑1.8~2.2 mm,要求:0.03 mm<粗化深度<0.1 mm,且粗化后表面無反光。由于電纜直徑僅2 mm左右,較柔軟,且粗化深度控制較為嚴(yán)格,太淺不能完成粗化效果,太深會對電纜的性能產(chǎn)生不利影響,因此在設(shè)計粗化工裝與設(shè)備時,粗化效果的控制應(yīng)重點考慮。其次,由于電纜需要完成特定長度的整周粗化,因此,需要設(shè)計合理可靠的機構(gòu)完成特定部分的粗化工作。
圖1 電纜示意圖
人工采用 80目金相砂紙對電纜進行粗化,片狀砂紙不易實現(xiàn)自動化,因此將粗化工具優(yōu)選為一種 80目圓柱形金剛石粗化打磨頭。將粗化打磨頭安裝在旋轉(zhuǎn)主軸上,手持電纜左右移動可完成電纜的線狀粗化,依次旋轉(zhuǎn)可完成整周粗化。粗化時,通過控制粗化壓力、橫向移動速度與主軸速度可調(diào)節(jié)粗化深度,通過點至線、線至圓周可完成電纜整周的粗化工作。本文選擇該方式作為自動化粗化設(shè)備研發(fā)的基礎(chǔ)。
基于1.2節(jié)所述的自動化粗化機理,確定設(shè)備的整體實施方案,設(shè)計自動化機構(gòu)替代手工的動作與控制,如圖2所示。圖中,自動化粗化設(shè)備主要包括工作臺(100)、粗化機構(gòu)(200)、上粗化定位機構(gòu)(300)、下粗化定位機構(gòu)(400)及控制系統(tǒng)(110);粗化機構(gòu)固定在工作臺上,包含了橫向運動系統(tǒng),可完成電纜(10)規(guī)定長度由點至線的粗化處理;上粗化定位機構(gòu)及下粗化定位機構(gòu)安裝在工作臺上,可相互配合完成電纜壓緊、電纜實時張緊及電纜旋轉(zhuǎn)等功能,配合粗化機構(gòu)可完成電纜整周的粗化工作。
圖2 自動化粗化設(shè)備整體方案圖
1.4.1 系統(tǒng)組成及工作原理
本套控制系統(tǒng)包含硬件及軟件部分,硬件主要由PLC、縱向運動步進電機、縱向運動定位傳感器、橫向運動步進電機、橫向運動定位傳感器、電動主軸、上下運動氣缸、垂直壓緊氣缸、預(yù)拉力施加氣缸(4個)組成??刂葡到y(tǒng)中以PLC為控制器,輸入信號由啟停開關(guān)、氣缸電磁開關(guān)、定位傳感器等組成,完成橫向定位、縱向定位、設(shè)備啟停、電纜壓緊、粗化頭輸送、預(yù)壓力施加等功能。輸出信號由控制變頻器、步進電機控制器、蜂鳴器及報警燈等組成??刂平Y(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 PLC控制系統(tǒng)組成
工作中,首先需回原點,此時縱向運動機構(gòu)與橫向運動機構(gòu)分別運動至左右限位極限傳感器,并最終停留在原點傳感器位置處。此時,將電纜放置到指定工裝位置后,設(shè)備啟動,吸塵器開關(guān)、主軸電機信號打開,上下運動氣缸電磁閥關(guān)閉、垂直壓緊氣缸電磁閥打開,預(yù)拉力施加氣缸電磁閥關(guān)閉,縱向運動機構(gòu)及橫向運動機構(gòu)開始運動,直至電纜粗化完成。粗化完成后,吸塵器開關(guān)、主軸電機打開信號關(guān)閉,上下運動氣缸電磁閥打開、垂直壓緊氣缸電磁閥關(guān)閉,預(yù)拉力施加氣缸電磁閥打開,縱向運動機構(gòu)及橫向運動機構(gòu)停止并回原點,準(zhǔn)備下一次電纜的粗化處理工作。
1.4.2 硬件選型
(1)PLC控制器
PLC作為核心控制部分,負(fù)責(zé)采集、分析與處理電磁開關(guān)、傳感器等輸入信號,并輸出信號控制步進電機控制器與變頻器,以控制機構(gòu)執(zhí)行相關(guān)動作。PLC主要根據(jù)輸入輸出信號的類型與點數(shù)多少選擇,本系統(tǒng)中,輸入輸出點數(shù)各 13個,高速脈沖2個,根據(jù)上述要求選用相應(yīng)型號的PLC。
(2)縱向運動步進電機
根據(jù)粗化縱向運動要求:可轉(zhuǎn)動長度>20 mm,最大負(fù)載為 10 kg,傳動形式為齒輪齒條傳動,齒輪模數(shù)1.5、齒數(shù)12。依據(jù)上述要求,經(jīng)計算后選用相應(yīng)型號的步進電機。
(3)橫向運動步進電機
根據(jù)粗化橫向運動要求:橫向粗化長度>50 mm,設(shè)計運動長度>150 mm,最大負(fù)載為15 kg,傳動形式為齒輪齒條傳動,齒輪模數(shù)1.5、齒數(shù)12。經(jīng)計算,選用相應(yīng)的步進電機,可完成預(yù)定要求。
1.4.3 軟件設(shè)計
根據(jù)功能需求設(shè)計基于PLC的自動粗化軟件,軟件應(yīng)許可在界面設(shè)置粗化過程的基本參數(shù),分為手動與自動模式,可調(diào)整粗化速度、粗化長度等參數(shù)?;诖嗽O(shè)計的軟件界面如圖4所示。
圖4 自動粗化設(shè)備軟件界面圖
對電纜進行粗化時,在打開設(shè)備總開關(guān)后,如設(shè)備報警,經(jīng)檢查無問題后點擊報警復(fù)位,點擊軟件上虛擬轉(zhuǎn)扭,切換到手動狀態(tài),點擊“X軸電源”、“Y軸電源”給橫向運動步進電機與縱向運動步進電機供電,點擊“X 軸回原點”、“Y 軸回原點”,橫向運動機構(gòu)與縱向運動機構(gòu)往復(fù)運動,找到設(shè)備兩個軸的原點位置。完成回歸原點后,將電纜放置在粗化位置,按動啟動按鈕,設(shè)備開始進行粗化工作,直至粗化完成。
如需要調(diào)整粗化長度,可調(diào)整軟件界面上“X軸定位位置 1”與“X軸定位位置 2”后的數(shù)值文本,兩個數(shù)值之差就是粗化長度。如需調(diào)整橫向運動機構(gòu)運動速度,可調(diào)整軟件界面上的“X軸自動速度”后的數(shù)值文本;如需調(diào)整縱向運動機構(gòu)運動速度,可調(diào)整軟件界面上的“Y軸自動速度”后的數(shù)值文本;“Y軸移動距離”用于調(diào)整電纜每次滾動的距離,線纜粗化次數(shù)用于控制電纜完成整周粗化需要進行多少次完整的橫向運動。
為了驗證本電纜自動化表面粗化設(shè)備的正確性,試制了樣機,如圖5所示。應(yīng)用本設(shè)備對電纜進行了粗化試驗,粗化后的電纜如圖6所示。粗化效果主要從兩方面判斷。
圖5 自動粗化設(shè)備
圖6 打磨效果圖
第一,電纜粗化完成度。在對 10根電纜進行粗化后,經(jīng)過判斷,所有粗化部分除兩端1 mm內(nèi),均無遺漏的完成粗化,設(shè)備完成了中間28 mm電纜的粗化工作。由于設(shè)備軟件的設(shè)計,縱向運動機構(gòu)運動時,橫向運動機構(gòu)同步運動,所以電纜兩端 1 mm內(nèi)存在粗化不完整情況,此屬正常現(xiàn)象,不影響產(chǎn)品質(zhì)量。將粗化打磨頭的橫向移動距離設(shè)置為32 mm,則可保證電纜粗化30 mm的粗化長度。
第二,電纜粗化深度。對上述10根電纜進行粗化深度測量,測量結(jié)果見表1。數(shù)據(jù)表明:0.03 mm <電纜粗化的深度<0.1 mm,對其外觀進行觀察,表面無反光。粗化結(jié)果滿足生產(chǎn)要求。
表1 粗化后電纜測量結(jié)果統(tǒng)計表
為了驗證粗化效果是否符合要求,需要對粗化后的電纜進行灌注,并參照工藝規(guī)程進行靜水壓試驗。對上述 10根電纜進行了灌注,灌注后無明顯異常,后進行靜水壓試驗,試驗后對電纜進行了拉伸扭曲操作,模擬實際工作環(huán)境。試驗結(jié)束后,首先測量電纜絕緣,絕緣全部符合要求;然后剪斷電纜,發(fā)現(xiàn)粘接良好,電纜內(nèi)無進水現(xiàn)象。表明使用本設(shè)備粗化后電纜的粗糙度滿足粘接灌注要求。
本文主要對浮標(biāo)電纜自動粗化設(shè)備硬件及軟件的設(shè)計進行了介紹,并應(yīng)用設(shè)備對 10根電纜樣品進行了自動化粗化試驗,其粗化完成度及深度均滿足生產(chǎn)要求,驗證了本設(shè)備的有效性和可靠性。但針對過粗的柔性較低的電纜,本設(shè)備并不適用。本文電纜自動粗化的實現(xiàn)可為同行提供借鑒意義。