楊濤 王建偉 周文武
摘要:結(jié)合干式空心并聯(lián)電抗器的結(jié)構(gòu),介紹了兩起500 kV變電站35 kV干式空心并聯(lián)電抗器故障檢查及處理情況。通過(guò)對(duì)干式空心并聯(lián)電抗器的解體檢查、故障錄波圖和相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,確定了兩起干式空心并聯(lián)電抗器故障的原因,并根據(jù)網(wǎng)內(nèi)干式空心電抗器實(shí)際運(yùn)行情況,提出了相應(yīng)的維護(hù)建議。
關(guān)鍵詞:干式空心并聯(lián)電抗器;故障;原因;維護(hù)建議
中圖分類號(hào):TM472? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? 文章編號(hào):1671-0797(2022)01-0030-03
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.01.008
0? ? 引言
隨著電網(wǎng)逐步發(fā)展,人們對(duì)電網(wǎng)供電可靠性及功率因數(shù)的要求越來(lái)越高,而并聯(lián)電抗器能夠提供感抗用于抵消輸電線路剩余的容性無(wú)功功率[1],從而有效提高功率因數(shù),因此并聯(lián)電抗器在500 kV變電站無(wú)功補(bǔ)償裝置中占據(jù)著重要地位。
干式空心并聯(lián)電抗器由于具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行維護(hù)成本低、性價(jià)比高等顯著優(yōu)點(diǎn),在500 kV變電站無(wú)功補(bǔ)償裝置中被廣泛使用。近年來(lái),匝間短路造成干式空心電抗器燒損的故障頻發(fā),已經(jīng)威脅到電網(wǎng)的安全可靠運(yùn)行[2-4]。
同時(shí),根據(jù)紅河電網(wǎng)對(duì)干式空心并聯(lián)電抗器運(yùn)行情況的分析顯示,誘發(fā)干式空心電抗器故障的主要原因是制造工藝差,絕緣材料耐熱等級(jí)低,尤其干式空心并聯(lián)電抗器斷股的情況需重點(diǎn)關(guān)注。
1? ? 干式空心并聯(lián)電抗器結(jié)構(gòu)
干式空心并聯(lián)電抗器線圈選用截面積較小的鋁導(dǎo)線立式繞制,繞制鋁線呈平行結(jié)構(gòu),多股鋁線疊加后最終繞制成多層同心式筒形線圈[5]。
紅河電網(wǎng)500 kV變電站采用的干式空心并聯(lián)電抗器從內(nèi)到外共有14個(gè)包封,每個(gè)包封為3層結(jié)構(gòu),有內(nèi)、外層絕緣包封,中間為鋁線繞制的線圈,內(nèi)、外層絕緣包封為無(wú)緯玻璃絲帶及環(huán)氧樹(shù)脂膠材質(zhì)。每個(gè)包封由性能良好的絕緣撐條隔開(kāi),形成上下通風(fēng)氣道。其所有線圈引出線及調(diào)匝環(huán)與鋁質(zhì)星形接線架連接處全部用氬弧焊焊接。干式空心并聯(lián)電抗器實(shí)質(zhì)為多層鋁線圈并聯(lián)而成。
下面結(jié)合干式空心并聯(lián)電抗器的結(jié)構(gòu),就近期發(fā)生的兩起電抗器故障進(jìn)行分析。
2? ? 某500 kV變電站35 kV 1-1L電抗器斷股
2.1? ? 斷股情況描述
對(duì)某500 kV變電站35 kV 1-1L電抗器進(jìn)行周期性檢查和常規(guī)試驗(yàn),其直流電阻測(cè)試數(shù)據(jù)如表1所示,并附上該電抗器直流電阻歷史值,如表2所示。
分析以上數(shù)據(jù)可知,電抗器三相直阻不平衡率為1.54%,與歷史值0.76%、0.73%相比,有較大增長(zhǎng),并且主要表現(xiàn)為B相直阻較A相、C相增大。判斷可能原因?yàn)椋海?)受天氣影響;(2)B相有斷股或虛接。
為了驗(yàn)證天氣對(duì)不平衡率的影響,在不同的時(shí)間進(jìn)行了多次試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有多大出入,所以可以排除天氣原因。由于干式空心并聯(lián)電抗器采用多層線圈并聯(lián)繞制,導(dǎo)線斷股必然會(huì)改變?cè)械木€圈直流電阻。經(jīng)反復(fù)查找,發(fā)現(xiàn)電抗器B相一根引出線有斷裂情況,如圖1所示。經(jīng)氬弧焊焊接處理后,再次進(jìn)行了測(cè)試,偏差為0.93%,和三相偏差1.54%相比有顯著降低,和歷史數(shù)據(jù)相比還是有一些偏大。但將A、B兩相進(jìn)行比較,可以發(fā)現(xiàn)A、B兩相之間的偏差和歷史值幾乎相同,經(jīng)過(guò)檢修人員反復(fù)查找確認(rèn),可以判斷斷股情況已處理。
2.2? ? 斷股原因分析
2.2.1? ? 制造工藝的問(wèn)題
引出線處與鋁線圈焊接時(shí)焊接工藝粗糙,留有大量毛刺,產(chǎn)生了較大的附加電阻,附加損耗使接線端子處溫度過(guò)高,導(dǎo)致絕緣劣化,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行致使電抗器斷股。同時(shí)也可能存在虛焊現(xiàn)象。
2.2.2? ? 電壓沖擊
電抗器引出線處易受到操作電壓的沖擊,投入運(yùn)行時(shí)在大電流的作用下發(fā)熱膨脹,斷電退出運(yùn)行后冷卻收縮,如此反復(fù)多次,造成引出線處與包封間的焊接破損松動(dòng),在電磁振動(dòng)的作用下最終可能導(dǎo)致電抗器斷股。
2.3? ? 斷股發(fā)展機(jī)理
干式空心電抗器采用多層并聯(lián)結(jié)構(gòu),線圈的軸向電應(yīng)力為零,在穩(wěn)態(tài)工作電壓下,沿線圈高度方向的電壓分布均勻,匝間平均分配相電壓。但是在斷股后,匝間電壓會(huì)局部上升。在少量斷股時(shí),不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)保護(hù)動(dòng)作,但很可能導(dǎo)致故障擴(kuò)大。長(zhǎng)久運(yùn)行將使絕緣擊穿,造成匝間短路。
3? ? 某500 kV變電站35 kV 1-1L電抗器燒毀
3.1? ? 故障情況描述
某500 kV變電站后臺(tái)機(jī)發(fā)35 kV 1-1L電抗器過(guò)流Ⅱ段動(dòng)作信號(hào),313斷路器跳閘,在主控室看見(jiàn)35 kV 1-1L電抗器B相上部冒出火光。
從現(xiàn)場(chǎng)35 kV Ⅰ段母線電壓錄波波形圖可知,在0時(shí)刻開(kāi)始出現(xiàn)零序電壓,保護(hù)啟動(dòng),約在120 ms時(shí),零序電壓逐漸增大,B相電壓逐漸減小,故障發(fā)展趨勢(shì)明顯,但未達(dá)到過(guò)流Ⅱ段保護(hù)動(dòng)作時(shí)限;約在590 ms時(shí),零序電壓逐漸減小,B相電壓逐漸恢復(fù),過(guò)流保護(hù)Ⅱ段正確動(dòng)作,故障被切除。
故障時(shí)的三相電流分別為Ia=0.938 A,Ib=1.727 A,Ic=1.110 A,電抗器過(guò)流Ⅱ段保護(hù)整定值為0.9 A,時(shí)限為0.5 s,B相電流明顯增大。該電抗器在平常巡視檢查中并未發(fā)現(xiàn)異常狀況,日常巡視測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)顯示,其本體、中心部分及頂端均符合要求。為明確該電抗器故障的具體原因,對(duì)電抗器進(jìn)行了解體檢查分析,情況如下:
(1)電抗器三相本體表面絕緣涂層已出現(xiàn)一定粉化現(xiàn)象,有少量樹(shù)狀放電痕跡;B相本體頂部、底部外表面部分有黑灰,底部地面有燒焦的黑渣、燒斷的鋁線、燒熔的鋁渣。
(2)電抗器頂部引出線處無(wú)斷股現(xiàn)象,調(diào)匝環(huán)也未出現(xiàn)斷裂情況,故可排除調(diào)匝環(huán)斷裂造成電流分配不均以致起火的可能。
(3)電抗器頂部從內(nèi)數(shù)的第四(從內(nèi)往外數(shù))包封及其附件的鋁排已燒斷,可判斷第一起火點(diǎn)為第四包封上部,如圖2所示。
(4)解剖發(fā)現(xiàn)第四包封的鋁線已熔化,其余包封鋁線完好,如圖3所示。
根據(jù)電抗器檢查及解體情況分析,可以判斷35 kV 1-1L干式空心電抗器起火原因?yàn)榻^緣擊穿以致匝間短路,起火點(diǎn)為第四包封上部。
3.2? ? 電抗器燒毀原因分析
3.2.1? ? 繞制工藝的問(wèn)題
干式空心電抗器在用鋁線繞制繞組時(shí),若線軸的配重不足,鋁線繞制速度過(guò)快、受力不均勻或者機(jī)器突然停止等均可能造成鋁線松緊度和粗細(xì)不一,導(dǎo)致各鋁線圈電阻變化,最終造成電流分布不均。同時(shí),絕緣層的密封性不良會(huì)導(dǎo)致電抗器絕緣受潮,造成絕緣降低,這些均是引起匝間短路的主要因素。
3.2.2? ? 線圈各支路電流不平衡
由干式空心電抗器結(jié)構(gòu)可知,其線圈由近百條并聯(lián)鋁導(dǎo)線組成,個(gè)別鋁導(dǎo)線電流偏差較大時(shí)會(huì)造成其余鋁導(dǎo)線間電流分布不均衡。該鋁導(dǎo)線過(guò)流發(fā)熱,最終導(dǎo)致匝間絕緣劣化,長(zhǎng)時(shí)間累積效應(yīng)將會(huì)導(dǎo)致絕緣劣化,最終演化成匝間短路。
3.2.3? ? 絕緣材料選用不當(dāng)
干式空心電抗器在運(yùn)行時(shí)散熱不良已成為共性問(wèn)題,尤其電抗器頂部為熱量集中部位。根據(jù)Montsinger絕緣材料壽命定律,對(duì)于B級(jí)絕緣材料,當(dāng)溫度增加10 ℃時(shí),絕緣材料壽命將減少一半。目前,電抗器選擇的絕緣材料耐熱等級(jí)應(yīng)達(dá)到F級(jí)以上。經(jīng)查閱資料,該電抗器絕緣材料耐熱等級(jí)為B級(jí),燒毀的35 kV干式空心電抗器額定電流為1 004 A,電阻為19.73 Ω,可知其運(yùn)行時(shí)功率很大,所以電抗器運(yùn)行中將產(chǎn)生很大熱量,最終將導(dǎo)致絕緣材料急劇老化,引起匝間短路。
4? ? 維護(hù)建議
(1)鑒于以往干式空心并聯(lián)電抗器運(yùn)行維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,建議試驗(yàn)人員至少應(yīng)每半年對(duì)電抗器進(jìn)行一次直流電阻試驗(yàn),并與出廠數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,可有效發(fā)現(xiàn)電抗器斷股故障。檢修人員應(yīng)檢查電抗器頂部調(diào)匝環(huán)和引流線的焊接處是否有斷裂或松動(dòng)的情況。直阻測(cè)試時(shí),若是兩組電抗器并排安裝,一組停電、另一組運(yùn)行時(shí),測(cè)試值會(huì)因運(yùn)行的電抗器產(chǎn)生的磁場(chǎng)而導(dǎo)致測(cè)試不準(zhǔn)確,因此建議兩組同時(shí)停電檢查。
(2)縮短電抗器的紅外測(cè)溫周期,紅外測(cè)溫時(shí)應(yīng)對(duì)電抗器進(jìn)行全面測(cè)溫,尤其應(yīng)注意電抗器頂部的溫度測(cè)量。
(3)對(duì)于運(yùn)行時(shí)間超過(guò)5年的35 kV干式電抗器,其外表面有龜裂或爬電痕跡的應(yīng)噴涂性能優(yōu)良的PRTV涂料,噴涂PRTV涂料時(shí)需徹底對(duì)電抗器外表面及通風(fēng)氣道進(jìn)行清理,建議采用最新的注漫技術(shù)對(duì)電抗器外表面和氣道內(nèi)均勻噴涂PRTV涂料。
(4)工藝是保證電抗器可靠運(yùn)行的重要條件,因此應(yīng)規(guī)范供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系,選擇電抗器線圈繞制工藝優(yōu)良的制造廠商。
(5)技術(shù)協(xié)議應(yīng)對(duì)絕緣材料性能及耐熱等級(jí)提出相應(yīng)要求,選擇阻燃性較好的電抗器產(chǎn)品。同時(shí),加強(qiáng)與廠家的技術(shù)交流及合作也是探求解決方案的有效手段。
(6)干式空心并聯(lián)電抗器的散熱問(wèn)題應(yīng)納入重點(diǎn)研究范疇,通過(guò)電抗器在線監(jiān)測(cè)及狀態(tài)感知手段,提前發(fā)現(xiàn)電抗器隱患。
5? ? 結(jié)語(yǔ)
干式空心并聯(lián)電抗器故障類型多種多樣,大部分故障均為廠商制造工藝差,絕緣材料耐熱等級(jí)不滿足要求所致。為保障干式空心并聯(lián)電抗器可靠運(yùn)行,不僅要從源頭出發(fā),提升電抗器制造工藝,選擇優(yōu)良的絕緣材料,同時(shí)在運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中還要加強(qiáng)監(jiān)護(hù),也可通過(guò)科技創(chuàng)新等手段改善電抗器的運(yùn)行環(huán)境,最終保證電網(wǎng)的可靠運(yùn)行。
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收稿日期:2021-09-22
作者簡(jiǎn)介:楊濤(1989—),男,云南嵩明人,工程師,主要從事變電檢修工作。