朱云峰
(上海潔槿園林綠化有限公司,上海 200241)
焙燒是分子篩生產(chǎn)的一個重要工序,焙燒的目的是脫除分子篩孔隙中吸附的水分,以使分子篩得到活化或改性,其次,使分子篩中的晶態(tài)粘土粘結(jié)劑相變,成為無定形態(tài),使分子篩晶體(1~3μm)之間通過粘土相互連接,達到增強作用,滿足工業(yè)需求。
焙燒中的主要控制變量為:物料的溫度分布、進料速率、進料含水率、吹掃壓縮空氣流量和抽風負壓。由于分子篩存在熱穩(wěn)定性問題,不同品種的分子篩有不同的溫度分布要求,因此,在操作中控制物料的溫度在一個狹窄的范圍至關(guān)重要。
焙燒爐的熱能是通過燃燒天然氣所獲得,燃燒溫度高低是根據(jù)不同的產(chǎn)品所設(shè)置,因此要求焙燒爐設(shè)計中,內(nèi)膽筒體壁上的溫度設(shè)置范圍要求在250~800℃之間可控。
根據(jù)?上海市節(jié)能和應(yīng)對氣候變化“十三五”規(guī)劃?,上海市“十三五”能源消費總量凈增量控制在970萬t標準煤以內(nèi),2020年能源費總量控制在1.2357億t標準煤以內(nèi);二氧化碳排放總量控制在2.5億t以內(nèi);單位生產(chǎn)總值能耗和單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放量分別比2015年下降17%、20.5%。
該公司所屬上海華誼集團屬下分子篩有限公司,生產(chǎn)和銷售各種分子篩吸附劑,使用的主要能源是天然氣和電,使用天然氣的主要設(shè)備是二臺A5100和B5100回轉(zhuǎn)式焙燒爐,24小時連續(xù)運行,日用氣量8000~10000m3。
根據(jù)市上海市發(fā)展和改革委員會文件?滬發(fā)改環(huán)資(2017)25號?,針對我司現(xiàn)有的二臺A5100和B5100回轉(zhuǎn)式焙燒爐高能耗設(shè)備,必須進行降能降耗改造。
通過一個實際的節(jié)能案例來探討焙燒爐設(shè)備的節(jié)能方法。
焙燒爐整體設(shè)備有:窯爐部分、旋轉(zhuǎn)筒體部分、天然氣燃燒系統(tǒng)部分、溫度控制及反饋部分、煙囪排煙量控制部分、DCS編程系統(tǒng)控制部分(見圖1)。下面對焙燒爐作一個簡要的介紹,通過對設(shè)備的結(jié)構(gòu)了解和功能設(shè)施的理解,才能掌握和理解節(jié)能的關(guān)鍵點。
圖1
3.1 窯爐爐體部分
(1)窯爐爐體下半部分。爐體下半部為框架鋼結(jié)構(gòu),外形整體為開口的箱體,爐底采用多層不同絕熱材料進行保溫,從里到外依次為莫來石磚、輕質(zhì)粘土轉(zhuǎn)、漂珠磚、燒結(jié)珍珠巖,在絕熱材料的最外面用鋼板固定,一半留有12個燃燒噴口,另外一半為半圓弧內(nèi)壁(便于火焰在爐膛內(nèi)部形成穩(wěn)定流向);爐膛可分三個區(qū)加熱,相鄰區(qū)用隔熱墻隔開,以便每區(qū)可獨立加熱控制溫度。
(2)窯爐爐體上半部分。爐墻采用高溫折疊塊(含高溫骨架)進行保溫,高溫折疊塊與鋼殼之間用背襯板過渡。爐頂采用圓拱形結(jié)構(gòu),采用梯型高溫折疊塊(含高溫骨架)保溫,高溫折疊塊與鋼殼之間用背襯板加固,在爐頂上有3個排煙管分別對應(yīng)3個爐腔煙道排煙,另外,在爐頂排煙口與直通樓頂?shù)臒焽柚g,安裝1個“將軍帽”裝置,用于控制每個排煙口的排煙大小,這個裝置能否正確使用直接影響焙燒爐熱能使用效率的大?。ㄒ妶D2)。
圖2
3.2 旋轉(zhuǎn)筒體及旋轉(zhuǎn)驅(qū)動部分
焙燒爐主體主要由旋轉(zhuǎn)筒體、鏈輪傳動、筒體支承裝置、爐頭喂料器、進出料箱及其它輔助部件組成,主要介紹爐筒體和傳動部分。
(1)爐筒。爐筒是燃氣式焙燒爐的核心,其合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計和材料選用直接影響到焙燒爐的安全、使用壽命。爐筒體主要參數(shù):筒體的尺寸:直徑×壁厚×長度mm;筒體的大小決定生產(chǎn)能力;筒體內(nèi)結(jié)構(gòu):根據(jù)具體要求選擇物料的翻轉(zhuǎn)形式:翻料板、環(huán)型堰板;主要材質(zhì):根據(jù)焙燒物料的使用溫度區(qū)間,選材(如304、321、310S);設(shè)備傾角:固定角度(一般1°左右)或可調(diào)角度;爐筒轉(zhuǎn)速:變頻電機驅(qū)動筒體的滾動鏈輪-變頻調(diào)速;內(nèi)置吹風管:內(nèi)置1根DN100不銹鋼管,單排吹風-排除焙燒物料的焙燒所產(chǎn)生的水蒸氣,排出干燥風,壓力穩(wěn)定1000~1100Pa。
(2)傳動系統(tǒng)。由于焙燒爐的轉(zhuǎn)速比較低,2~10轉(zhuǎn)/分,變頻電機通過鏈輪和鏈條將轉(zhuǎn)動力矩傳遞給爐筒鏈輪,筒體的二側(cè)端有2個鋼制的輪環(huán),筒體橫臥在二組托輪上作滾動旋轉(zhuǎn),使筒體內(nèi)的物料不停均勻翻轉(zhuǎn)加熱,脫除分子篩內(nèi)部的水分,并將粘土燒結(jié),以活化分子篩,并增強分子篩顆粒強度(見圖3)。
圖3
(3)焙燒爐的燃燒系統(tǒng)及輔助設(shè)備部分。焙燒爐內(nèi)部分成3個加熱區(qū)域,每個區(qū)域的燃氣燒嘴分布有4個:Ⅰ區(qū)-升溫區(qū),Ⅱ區(qū)-高溫區(qū),Ⅲ區(qū)-保溫區(qū)。Ⅰ區(qū)-升溫區(qū)的特點:燃燒火焰短,溫度控制在200~400℃;Ⅱ區(qū)-高溫區(qū)的特點:燃燒火焰長,溫度控制在400~650℃;Ⅲ區(qū)-保溫區(qū)的特點:燃燒火焰長,溫度控制在600~750℃。這是焙燒爐燃燒系統(tǒng)控制原理圖(見圖4)。
圖4
3.3 焙燒爐燃燒系統(tǒng)管道與輔助設(shè)備
(1)天然氣管道分二路,一路手動控制,一路自動控制,自動控制線路中包含(燃氣自動報警斷路器+穩(wěn)壓薄膜閥+壓力表),在緊急狀態(tài)情況下,斷路器會自動關(guān)閉燃氣進口管道。(2)總管分成3根分別接入3個燃燒區(qū)域,其中每個區(qū)域有4個燒嘴,共計12個,均勻分布在爐體一側(cè)。(3)風機:高壓風機和低壓風機2臺,高壓風機的作用是提供燒嘴燃燒的助燃空氣,風壓范圍(0.8~2.5kPa),低壓風機的作用是提供燒嘴的引導(dǎo)火,風壓范圍(0.1~0.5kPa)。(4)爐腔內(nèi)部負壓測試記錄儀的功能是檢測,爐腔內(nèi)部燃氣充分燃燒后,煙氣通過排煙管向外快速排放時,造成爐內(nèi)腔氣壓產(chǎn)生負壓,爐腔內(nèi)部負壓高→排煙量大→燃氣用量大→燃氣不易充分燃燒→耗能;總之,控制好爐腔內(nèi)負壓的合適范圍就能實現(xiàn)降低燃氣的消耗量;怎樣調(diào)節(jié)爐腔內(nèi)部的負壓值,取決于排煙管的排煙量的控制。負壓檢測裝置組成:不銹鋼DN12金屬管+終端檢測箱+微電腦數(shù)字壓力計(見圖5)。(5)煙道排放控制閥:“將軍帽”(圓錐體管扣臺)(見圖2)。(6)測溫點。在旋轉(zhuǎn)筒體內(nèi)部的料杯中,安放熱電偶探頭與物料接觸所測得的溫度為物料的實際溫度,熱電偶電流通過轉(zhuǎn)換成模擬信號。
圖5
溫度信號的傳輸與反饋:焙燒爐內(nèi)的熱電偶數(shù)值電流通過一組無線傳送器(XYR-FDAP)將溫度模擬信號數(shù)據(jù)傳送DCS數(shù)據(jù)處理中心,DCS處理器模塊輸出4~20mA至現(xiàn)場顯示表,另外一路至選擇開關(guān),控制方式手動、自動2種,通過電腦編制程序來控制燃氣流量閥的執(zhí)行機構(gòu),從而達到自動控制焙燒爐的溫度,同時發(fā)送至控制室顯示屏便于操作人員現(xiàn)場觀察(見圖6)。
圖6
這2臺焙燒爐設(shè)備(A5100、B5100)的燃氣消耗量占比整個生產(chǎn)線上日燃氣用量的50%~70%。為了更好記錄這2臺設(shè)備在改造前的燃氣用量,以及便于節(jié)能改造后準確統(tǒng)計節(jié)能數(shù)據(jù),必須在每臺焙燒設(shè)備前端統(tǒng)一安裝燃氣流量表,公司總?cè)細夤艿肋M入生產(chǎn)單元后,在各用氣設(shè)備進口管道處安裝燃氣流量表,用于記錄觀察生產(chǎn)不同產(chǎn)品所消耗的燃氣用量,對節(jié)能效果的評判依據(jù)詳見公司燃氣管道網(wǎng)絡(luò)圖(見圖7)。
圖7
對應(yīng)不同的生產(chǎn)產(chǎn)品型號所獲得的燃氣用量數(shù)據(jù)也不同,因為不同的產(chǎn)品在焙燒爐3個區(qū)間所設(shè)置的溫度也有所不同,下面是當時的實際記錄數(shù)據(jù):
A5100焙燒爐數(shù)據(jù)記錄分析見表1。
表1
注1:平均燃燒比=當日用氣量(m3)/當日生產(chǎn)量(kg)×100%;注2:OEE的概念:設(shè)備綜合效率,總體設(shè)備效率,其本質(zhì)就是設(shè)備負荷時間內(nèi)實際產(chǎn)量與理論產(chǎn)量的比值,OEE (Overall Equipment Effectiveness)。
計算公式:計劃開工率(%)×非計劃開工率(%)×產(chǎn)品首次合格率(%)
B5100焙燒爐數(shù)據(jù)記錄分析見表2。
表2
5.1 焙燒爐燃氣熱值變化
焙燒爐原燃燒系統(tǒng)的設(shè)備以城市煤氣(4000kcal/m3)進行設(shè)計的,現(xiàn)已把燃料改成天然氣(8400kcal/m3),兩者熱值將近相差1倍,除增加一組助燃空氣流量外,其它設(shè)備均未做改變。B線焙燒爐在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)火焰硬度不夠且火焰顏色偏黃,煙道口時常出現(xiàn)冒火現(xiàn)象,很顯然是空氣燃氣配比混亂導(dǎo)致,從而大量的天然氣未被充分燃燒。
5.2 燃氣管道流量改進
制定方案:為達到節(jié)能降耗,增加焙燒爐燃燒效率,針對焙燒爐的現(xiàn)況局限性和操作實用性設(shè)計了一套改造方案:
(1)燃燒系統(tǒng)燃氣支管改造:根據(jù)所使用的燒嘴功率及天然氣的熱值,重新計算燃氣管徑的大小,主要針對燒嘴前燃氣管道進行改進。原先燒嘴前燃氣管均為DN40,現(xiàn)1、3區(qū)燒嘴前燃氣管改為采用DN25,2區(qū)燒嘴前燃氣管改為DN20。由于管徑的變化,所以在管道上相應(yīng)比例閥、流量控制閥也要隨之更改。如表3。
表3
根據(jù)分析和測試的結(jié)果,需要對原有B5100焙燒爐的燃氣管道進行改造,施工方案如圖8、圖9。
圖8
(2)燃氣管道改造內(nèi)容:燃氣管道系統(tǒng)中更改的設(shè)備有燃氣孔板、燃氣比例閥、燃氣限流閥及相對的部分燃氣管道;空氣管道系統(tǒng)中更改的設(shè)備有助燃風機及風機出口連接管道;電氣控制系統(tǒng)中更改的設(shè)備有風機電源線和風機的回路控制元器件。
(3)燃氣管道改造后的效果:原先每區(qū)只運行一兩個燃燒器,且燃燒溫度和火焰情況均不是最佳狀態(tài),現(xiàn)通過改造后,實現(xiàn)所有燃燒器同時運行,且能很好控制爐溫;原先運行的燃燒器幾乎處于大火狀態(tài),無功率可調(diào)節(jié)范圍,改造后,確保每個燃燒器的功率調(diào)節(jié)范圍由5%~100%;原先每個引導(dǎo)火種一直處于運行狀態(tài),改造后,只需要點主火時才運行;爐溫控制原先主要以手動控制各個燃燒器的燃氣量來實現(xiàn)控溫,改造完后控溫實現(xiàn)自動化控制,大大減少操作人員的工作量。
圖9
改造前的燃氣耗量為200m3/h,改造完后,生產(chǎn)3A產(chǎn)品時所需燃氣量為110m3/h左右,生產(chǎn)13X產(chǎn)品時所需燃氣量為70m3/h左右。經(jīng)過測試各燃燒器嘴前空氣壓力和燃氣孔板流量計算得出與燒嘴設(shè)計的功率一致。具體數(shù)據(jù)見表4。
表4
5.3 B5100焙燒爐排煙囪改造
(1)改造前焙燒爐排煙管的出口使用“將軍帽”結(jié)構(gòu)來控制排煙量的大小,主要靠人工調(diào)節(jié)“將軍帽”(圓錐體管扣臺)二端的鐵鏈條的高長短來實現(xiàn)(見圖10)。
圖10
(2)改造后焙燒爐排煙管情況。煙道閘板閥的作用:利用閘閥控制流量的原理,通過絲桿來調(diào)節(jié)排煙管的直徑口的大小,從而達到控制排煙量的大小。
自力閥的作用:當排煙煙囪出口的煙量大于焙燒爐排煙量時,平衡閥的三通進口就會補充新風來自動平衡,但是,平衡閥(自力閥)補充新風量的大小由配重片數(shù)量決定,可以根據(jù)煙囪抽力的大小來調(diào)整每個自力閥的配重重量,這個需要根據(jù)具體情況來進行調(diào)整(見圖11)。
自力閥的原理是:根據(jù)伯努利原理,文丘里效應(yīng)的體現(xiàn)。
伯努利原理往往被表述為:
P+1/2ρv2+ρgh=C
圖11
式中,P為流體中某點的壓強,v為流體該點的流速,ρ為流體密度,g為重力加速度,h為該點所在高度,C是一個常量。它也可以被表述為:
P1+1/2ρv12+ρgh1=P2+1/2ρv22+ρgh2
文丘里效應(yīng):
P1+1/2ρv12+ρgh1=(P2+1/2ρv22+ρgh2)+(P3+1/2ρ v32+ρgh3)
這個式子中P1、v1、h1為煙囪頂部的動力勢能,P2、v2、h2為焙燒爐煙氣排放的動力勢能,P3、v3、h3為自力閥補充平衡的動力勢能。
根據(jù)生產(chǎn)工藝需求,ΔP2、Δv2、Δh2焙燒爐煙氣排放量的動力勢能需要變化,那么ΔP3、Δv3、Δh3為自力閥補充平衡的動力勢能也需要變化。
煙囪抽力計算
公式△P=0.0345H[1/(273+tb)-1/(273+tg)]B
參數(shù)說明:△P—煙囪的抽力(pa);H—產(chǎn)生抽力的管道高度(m);tb—外部空氣溫度(℃);tg—計算管段中煙氣的平均溫度(℃);B—大氣壓力(pa)。煙囪抽力計算1、公式h抽=H(γ空-γ氣);參數(shù)說明
(?。└叨菻的影響:由公式可知,H愈大,也即煙囪愈高,抽力愈大;H愈小,也即煙囪愈低,抽力愈小。
(ⅱ)空氣重度的影響:由公式可知,在H、γ氣不變的情況下,γ空愈大,也即外界空氣溫度愈低,抽力愈大。
(ⅲ)煙氣溫度的影響:由公式可知,在H、γ空不變的情況下,γ氣愈大,也即煙氣溫度愈低,抽力愈?。沪脷庥?,也即煙氣溫度愈高,抽力愈大。
5.4 制定生產(chǎn)工藝規(guī)范操作
為了更好的節(jié)約燃氣能源,要求操作人員必須按照下列生產(chǎn)工藝規(guī)范流程操作。
(1)爐腔內(nèi)部負壓必須控制在3~5Bar,操作方法可以調(diào)整煙道排氣閘板閥門的開度(見圖12)。
圖12
(2)1~3區(qū)12個燒嘴必須全部同時點燃開啟,根據(jù)不同的產(chǎn)品,焙燒爐各區(qū)域所設(shè)置的區(qū)溫度曲線及燒嘴噴射量的大小由DCS自動控制系統(tǒng)來實現(xiàn),DCS根據(jù)編制的溫度控制曲線和爐腔內(nèi)部反饋的溫度信息進行對比,操作人員只要正確輸入產(chǎn)品型號,確認現(xiàn)場操作屏中顯示的在線數(shù)據(jù),做好定時巡檢記錄。
(3)如生產(chǎn)遇到非連續(xù)運行或切換產(chǎn)品,停止供料大于2h,各區(qū)域的溫度必須控制在保溫溫度200~250℃之間。
(4)嚴格控制好焙燒爐升溫的時間,避免等料待機現(xiàn)象,減少燃氣浪費。
6.1 A5100焙燒爐燃氣記錄(表略)
依據(jù)上述記錄,A5100焙燒爐從(15天)每日平均節(jié)約燃氣648.83m3,總計節(jié)約9732.46m3。
6.2 B5100焙燒爐燃氣記錄(表略)
依據(jù)上述數(shù)據(jù)記錄,B5100焙燒爐從(14天)每日平均節(jié)約燃氣318.01m3總計節(jié)約4452.16m3。
6.3 焙燒爐節(jié)能改造后運行變化(表5)
表5
(1)通過在燃氣管道上加裝的燃氣表,收集了A5100、B5100 2臺焙燒爐在節(jié)能改造前每天消耗的燃氣數(shù)據(jù),作為改造后燃氣消耗的比較基準。
(2)在對A5100、B5100焙燒爐結(jié)構(gòu)和運行分析的基礎(chǔ)上,提出了對燃氣管道、排煙煙囪改造和操作規(guī)范運行方案,并具體實施了節(jié)能改造。
(3)收集了A5100、B5100 2臺焙燒爐在節(jié)能改造和規(guī)范操作后每天消耗的燃氣數(shù)據(jù),并與改造前相比較。
(4)通過焙燒爐的節(jié)能改造和規(guī)范操作,燃氣消耗顯著降低。A5100焙燒爐在測試的15天內(nèi)每日平均節(jié)約燃氣649m3,比改造前每日平均節(jié)約37%。B5100焙燒爐在測試的14天內(nèi)每日平均節(jié)約燃氣318m3,比改造前每日平均節(jié)約26%。