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空分增壓機(jī)振動故障原因分析及修復(fù)研究

2022-01-14 06:17曹遷朋
中國設(shè)備工程 2022年1期
關(guān)鍵詞:空分進(jìn)氣管冷器

曹遷朋

(化工有限公司甲醇分公司動力車間空分工段,黑龍江 大慶 163000)

在甲醇生產(chǎn)體系中,空分設(shè)備需要為其他生產(chǎn)設(shè)備提供足夠的氮氣和氧氣,只有確??辗衷鰤簷C(jī)的穩(wěn)定運行,才能夠有效完成上述工作。振動是空分增壓機(jī)最為常見的故障表現(xiàn),一旦設(shè)備出現(xiàn)振動幅度過大的情況,設(shè)備的運行穩(wěn)定性便會降低,需要檢修人員及時檢查和修復(fù),必要情況下,則需要停止生產(chǎn)體系進(jìn)行檢修,這會給甲醛生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,會降低企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

1 空分增壓機(jī)系統(tǒng)簡介

所在車間空分增壓機(jī)為三級壓縮空分增壓機(jī),整體工藝體系如圖1所示,具體包括機(jī)組本體、機(jī)組配置(儀表、管道、電氣系統(tǒng)、空冷系統(tǒng)、純化系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)),其中,與設(shè)備振動相關(guān)的主要結(jié)構(gòu)是機(jī)組本體和管道。在空分增壓機(jī)工藝體系中,分子篩吸附器的空氣首先進(jìn)入到一級壓縮結(jié)構(gòu)中進(jìn)行加壓,最原始的空氣壓強為0.59MPa,加壓后的空氣會進(jìn)入水冷器中被冷卻,隨后進(jìn)入二級壓縮結(jié)構(gòu)中,經(jīng)過換熱冷卻進(jìn)入三級壓縮結(jié)構(gòu)中,此時,空氣壓強為7.8MPa,最后進(jìn)入水冷器中被冷卻后返回冷箱。在空分增壓機(jī)工藝體系各個壓縮結(jié)構(gòu)中都設(shè)置了循環(huán)選項,操作人員可以結(jié)合實際空分增壓需求選擇空分增壓級別,并且能夠按照調(diào)節(jié)閥對循環(huán)數(shù)量、空分增壓機(jī)運行參數(shù)進(jìn)行自行調(diào)節(jié)。

圖1 空分增壓機(jī)工藝體系示意圖

2 空分增壓機(jī)振動故障原因分析

2.1 測試空分增壓機(jī)及初始試車

在安裝好空分增壓機(jī)后,需要按照既定規(guī)范對空分增壓機(jī)應(yīng)用性能進(jìn)行測試,以此來確保各項安裝操作符合技術(shù)要求,測試結(jié)果表明本次空分增壓機(jī)安裝合格,能夠進(jìn)入到初始試車階段。首先通過空載試車方式來測試汽輪機(jī)拖帶性能,測試結(jié)果表明沒有出現(xiàn)振動現(xiàn)象;隨后緩慢關(guān)閉放空閥,逐漸降低三級排氣量,此時,空分增壓機(jī)內(nèi)部的循環(huán)氣量在逐漸增加,空分增壓機(jī)的三級排氣壓力逐漸增加;測試結(jié)果表明,當(dāng)三級排氣壓力到達(dá)6.4MPa時,機(jī)組軸系振動值突然達(dá)到了53.0μm,隨即結(jié)束初始試車。在初始試車結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)空分增壓機(jī)整體發(fā)生了位移,機(jī)組軸系偏離值達(dá)到了0.65mm,已經(jīng)超過了允許最低偏離值(0.40mm)。

2.2 分析空分增壓機(jī)機(jī)組本體

空分增壓機(jī)在初始試車階段產(chǎn)生振動與機(jī)組本體或機(jī)組配置有關(guān),振動幅度則與機(jī)組本體轉(zhuǎn)軸偏心度有關(guān)。導(dǎo)致空分增壓機(jī)振動具體原因如下:(1)空分增壓機(jī)軸系與汽輪機(jī)的匹配程度較低,進(jìn)而導(dǎo)致了空分增壓機(jī)轉(zhuǎn)軸偏心情況;(2)空分增壓機(jī)機(jī)組配置,如管道、閥門等,存在運行異?;蚺c機(jī)組本體匹配程度較低問題,進(jìn)而導(dǎo)致了空分增壓機(jī)轉(zhuǎn)軸偏心情況。在上述初始試車過程中,汽輪機(jī)拖帶測試中并沒有出現(xiàn)振動現(xiàn)象,表示空分增壓機(jī)軸系與汽輪機(jī)匹配程度較高,即導(dǎo)致空分增壓機(jī)振動的原因并非機(jī)組本體,還需要進(jìn)行后續(xù)分析。

2.3 分析空分增壓機(jī)機(jī)組配置

空分增壓機(jī)機(jī)組本體與水冷器均應(yīng)用混凝土基礎(chǔ)固定方式,固定較為穩(wěn)定,在沒有巨大外力作用的情況下不會產(chǎn)生位移;機(jī)組本體應(yīng)用的是單獨固定方式,固定較為穩(wěn)定,通常情況下,不會受到其他設(shè)備及元件振動的影響;機(jī)組本體與水冷器結(jié)構(gòu)基本獨立,只是通過1條進(jìn)氣管道來與吸附器連接,通過1條出氣管道來與水冷器,并且吸附器與水冷器均屬于靜設(shè)備,不會導(dǎo)致機(jī)組本體振動和位移。

基于上述分析,在空分增壓機(jī)工藝體系中,能夠?qū)е聶C(jī)組本體振動和位移的機(jī)組配置是進(jìn)氣管道中的DN 600mm管道、出氣管道中的DN 200mm三回一管道,兩個管道均應(yīng)用水平三通連接方式,位于圖1中的A區(qū)域,放大后如圖2所示。由于兩個管道應(yīng)用的是水平連接方式,三回一氣流很容易會對進(jìn)氣管道造成沖擊,但是由于機(jī)組本體于水冷器固定較為良好,氣流本身能夠?qū)е碌臋C(jī)組本體比較振動和位移幅度較小。DN 200mm三回一管道的柔性大于DN 600mm管道,因此,盡管水冷器重量較大,但是卻不能夠阻止DN 600mm管道產(chǎn)生的振動和位移;此時,當(dāng)出氣閥逐漸關(guān)閉時,三回一氣流會不斷增加,其對進(jìn)氣管道造成的沖擊會不斷加大,導(dǎo)致的DN 600mm管道振動和位移幅度越大,當(dāng)?shù)竭_(dá)已經(jīng)臨界值后,便會導(dǎo)致機(jī)組本體產(chǎn)生振動和位移,振動現(xiàn)象隨之突然出現(xiàn),機(jī)組本體突然偏離中心位置;由此可以解釋,為什么在初始試車階段機(jī)組軸系振動值會突然變化。

圖2 DN 600mm管道與DN 200mm三回一管道連接示意圖

3 空分增壓機(jī)振動故障修復(fù)方式

3.1 采取減振措施

通過上節(jié)分析,可以得知,導(dǎo)致空分增壓機(jī)振動故障的原因是三回一氣流對進(jìn)氣管道造成沖擊,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)組本體產(chǎn)生振動和位移。由此可見,要想解決振動故障,最直接的方式便是消除三回一氣流對進(jìn)氣管道造成的沖擊,具體方式如下。

(1)按照由上向下的方式布置三回一管道,進(jìn)而將三回一氣流對進(jìn)氣管道的沖擊方向調(diào)整為由上向下,這樣產(chǎn)生的沖擊力便能夠在一定程度上被管道支架或混凝土結(jié)構(gòu)吸收,進(jìn)而減少了對機(jī)組本體產(chǎn)生的沖擊。

(2)按照順流方向的方式布置三回一管道,并且將90°彎頭深入一定長度到進(jìn)氣管道中,進(jìn)而將三回一氣流對進(jìn)氣管道的一部分沖擊氣流轉(zhuǎn)為與進(jìn)氣氣流方向一致,進(jìn)而減少了對機(jī)組本體產(chǎn)生的沖擊。但是,具體選擇哪種減振措施需要視車間環(huán)境而定,如果三回一管道有足夠的向上空間,便適合選擇第一種方式,能夠避免在管道上留下孔洞;如果不能滿足上述要求,只能選擇第二種方式,并且需要嚴(yán)格掌握一應(yīng)施工工藝,需要注意的是,此方式存在一定的施工風(fēng)險,需要謹(jǐn)慎選擇,尤其是高壓管道,但是,相比第一種減振方式,此方式也存在施工工程量較小的優(yōu)勢。

3.2 優(yōu)化操作工藝

此外,為了進(jìn)一步規(guī)避其他空分增壓機(jī)振動故障,還可以采取優(yōu)化操作工藝的方式,具體如下。

(1)科學(xué)調(diào)整空分增壓機(jī)設(shè)備運行參數(shù),一級壓縮應(yīng)用手動控制方式,二級壓縮調(diào)整好壓縮參數(shù)后進(jìn)行自動控制,三級壓縮繼續(xù)進(jìn)行自動控制。

(2)科學(xué)調(diào)整空冷系統(tǒng)運行參數(shù),做好對分子篩吸附器空氣溫度的控制,具體需要不超過10℃。

(3)科學(xué)調(diào)整純化系統(tǒng)運行參數(shù),做好對分子篩活化再生加熱量的控制,具體需要不超過75℃。

(4)科學(xué)調(diào)整循環(huán)水系統(tǒng)運行參數(shù),做好對循環(huán)水溫度的控制,具體需要不超過28℃。

4 結(jié)語

總之,導(dǎo)致空分增壓機(jī)振動故障的原因較多,需要檢修人員結(jié)合具體情況進(jìn)行具體分析,并且需要全面檢查來確認(rèn)最終的振動原因,進(jìn)而采取針對性修復(fù)方式。事實證明,在對所在車間空分增壓機(jī)振動原因進(jìn)行具體分析,并且采取了修復(fù)技術(shù)后,振動問題得到了有效解決,空分增壓機(jī)運行恢復(fù)穩(wěn)定,各項運行功能和整體運行性能都沒有受到影響,甲醇生產(chǎn)工作得以順利進(jìn)行。

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