張彩霞 , 董銳鋒 , 馮 斌
(1.潤(rùn)電能源科學(xué)技術(shù)有限公司 , 河南 鄭州 450052 ; 2.國(guó)網(wǎng)河南省電力公司 電力科學(xué)研究院 , 河南 鄭州 450052)
近年來,大氣污染問題受到越來越多的關(guān)注,燃煤電廠作為全國(guó)煤炭消耗量一半的企業(yè),率先開展了“超低排放”改造工作,大幅降低了大氣污染物的排放量,在大氣污染物允許排放濃度方面,二氧化硫、氮氧化物、煙塵分別降低了65%、50%和83%。濕法脫硫技術(shù)由于較高的脫硫效率,在燃煤電廠進(jìn)行了廣泛的應(yīng)用[1-3]。濕法石灰/石灰石煙氣脫硫工藝中最重要的可溶性物質(zhì)是Mg2+、Na2+和Cl-,氯化物主要由煙氣帶入FGD系統(tǒng)[4]。這三種可溶性物質(zhì)中Cl-最為重要,因?yàn)槁然飳?duì)工藝性能有負(fù)面影響,還影響耐蝕合金材料的選擇。而且在其他條件相同的情況下,高濃度氯化物會(huì)降低SO2脫除效率[5-6]。本文結(jié)合電廠實(shí)例分析氯離子高的原因并提出建議,為燃煤電廠脫硫系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)保障。
某燃煤電廠完成了超低排放改造,在脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),自2017年9月中旬開始,石膏產(chǎn)品中的氯離子含量超過500 mg/kg(電廠根據(jù)自己情況而定)的運(yùn)行控制指標(biāo),且采取增大脫硫廢水排放量等調(diào)整措施后仍無法滿足指標(biāo)要求,嚴(yán)重影響了石膏產(chǎn)品的品質(zhì)以及脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
2.1.1石膏產(chǎn)品中附著水和氯離子含量超標(biāo)
根據(jù)電廠監(jiān)測(cè)分析結(jié)果,自2017年9月12日前后,石膏中附著水和氯離子含量較之前顯著升高,如表1所示。
表1 石膏產(chǎn)品品質(zhì)分析結(jié)果(電廠監(jiān)測(cè)分析數(shù)據(jù))
2017年9月26日在現(xiàn)場(chǎng)取回石膏樣品,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室分析,結(jié)果如表2所示。
表2 石膏樣品分析結(jié)果
由表2可知,雙方實(shí)驗(yàn)室分析結(jié)果基本一致,石膏產(chǎn)品中附著水和氯離子含量均大幅超過設(shè)計(jì)值,同時(shí)石膏中碳酸鈣含量超標(biāo)[7]。
2.1.2脫硫廢水處理系統(tǒng)停運(yùn)半個(gè)月
在運(yùn)行過程中,脫硫廢水處理系統(tǒng)因故停運(yùn)半個(gè)月左右,期間吸收塔漿液的氯離子含量迅速升高,如表3所示。
表3 吸收塔漿液品質(zhì)分析結(jié)果(電廠監(jiān)測(cè)分析數(shù)據(jù))
脫硫廢水處理系統(tǒng)停運(yùn)期間與石膏產(chǎn)品中附著水和氯離子含量顯著升高的時(shí)間基本一致,當(dāng)脫硫廢水處理系統(tǒng)重新正常運(yùn)行之后,吸收塔漿液的氯離子含量降低至正常水平附近,但石膏產(chǎn)品中附著水和氯離子含量并未降至合格范圍內(nèi)。2017年9月26日,在現(xiàn)場(chǎng)取回吸收塔漿液樣品,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室分析,漿液內(nèi)氯離子含量均值為11 900 mg/L,雙方實(shí)驗(yàn)室分析結(jié)果基本一致[8]。
2.1.3真空皮帶機(jī)上石膏濾餅厚度分布以及濾餅沖洗水流量分布不均勻
在石膏脫水真空皮帶機(jī)運(yùn)行過程中,石膏濾餅厚度分布不均勻,其中一側(cè)厚度在1~2 cm,另外一側(cè)厚度在4 cm左右。濾餅沖洗水流量分布也不均勻,石膏濾餅厚度較小的一側(cè)沖洗水流量明顯較大。并且兩側(cè)石膏產(chǎn)品中附著水含量與氯離子含量有明顯差異,濾餅較厚的一側(cè)附著水含量和氯離子含量較低。
2.1.4石膏脫水系統(tǒng)真空皮帶機(jī)濾布破損
脫硫石膏脫水系統(tǒng)共有兩臺(tái)真空皮帶機(jī),每臺(tái)真空皮帶機(jī)都可以兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組共用,其中一臺(tái)真空皮帶機(jī)使用時(shí)間為1年左右,但濾布破損和修補(bǔ)較多,另外一臺(tái)真空皮帶機(jī)的濾布已經(jīng)使用近三年時(shí)間,濾布破損和修補(bǔ)處較少。在現(xiàn)場(chǎng)檢查期間,將運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)的皮帶機(jī)濾布修補(bǔ)之后,石膏中氯離子含量由2 000 mg/kg左右降至700 mg/kg,石膏品質(zhì)好轉(zhuǎn)較為明顯,但仍未達(dá)到500 mg/kg的控制指標(biāo)。
2.1.5吸收塔漿液pH值運(yùn)行范圍偏高
吸收塔在運(yùn)行過程中,pH值控制范圍偏高,為5.8~6.2,高于5.2~5.6的推薦值[9]。
①脫硫吸收塔漿液品質(zhì)惡化是石膏品質(zhì)降低的直接原因。脫硫廢水處理系統(tǒng)停運(yùn)期間,吸收塔漿液內(nèi)氯離子含量迅速升高,并且煙塵等雜質(zhì)含量隨之增加,易造成石膏脫水困難,石膏產(chǎn)品中附著水和氯離子含量顯著升高。②真空皮帶機(jī)上石膏濾餅厚度分布以及濾餅沖洗水流量分布不均勻,易造成石膏品質(zhì)分布不均勻,部分石膏產(chǎn)品附著水和氯離子含量超標(biāo)。③石膏脫水系統(tǒng)真空皮帶機(jī)濾布破損,使石膏脫水效果進(jìn)一步降低,增加了石膏產(chǎn)品中附著水和氯離子含量。④吸收塔漿液pH值運(yùn)行范圍偏高,易造成石灰石反應(yīng)不完全,石膏產(chǎn)品中硫酸鈣含量偏低,且碳酸鈣含量偏高,會(huì)影響石膏產(chǎn)品的脫水效果。吸收塔漿液pH值控制過高,也會(huì)引起塔內(nèi)噴淋層、噴嘴結(jié)垢等嚴(yán)重后果。
①增加脫硫廢水排放量或通過漿液置換方式,降低吸收塔漿液氯離子含量,控制漿液氯離子含量在10 000 mg/L以下。②調(diào)整真空皮帶機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),使石膏濾餅厚度分布以及濾餅沖洗水流量分布趨于均勻,穩(wěn)定石膏品質(zhì)。③對(duì)破損的真空皮帶機(jī)濾布進(jìn)行及時(shí)修補(bǔ)或更換,保證石膏脫水效果。④降低脫硫塔漿液pH值至合理區(qū)間范圍內(nèi),并控制在5.2~5.6。當(dāng)吸收塔出口二氧化硫濃度接近最高限值時(shí),可通過增加漿液循環(huán)泵啟動(dòng)數(shù)量來降低總排口二氧化硫濃度值,不宜通過片面提高漿液pH值的方法來進(jìn)行控制。
本文選取了一個(gè)極具代表性的燃煤電廠為研究對(duì)象,分析了其脫硫系統(tǒng)石膏產(chǎn)品中氯離子含量超標(biāo)的問題,并給出了運(yùn)行建議。結(jié)果表明,脫硫漿液品質(zhì)惡化,真空皮帶機(jī)上石膏濾餅厚度分布以及濾餅沖洗水流量分布不均勻,石膏脫水系統(tǒng)真空皮帶機(jī)濾布破損,吸收塔漿液pH值運(yùn)行范圍偏高等因素,造成石膏氯離子含量超標(biāo),建議在運(yùn)行過程中加強(qiáng)上述方面的監(jiān)管巡查工作。