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抽水蓄能電站混凝土面板施工質(zhì)量與滑升速度相關性探討

2022-01-17 08:55中國水利水電建設工程咨詢北京有限公司袁自純
電力設備管理 2021年15期
關鍵詞:倉面布料滑模

中國水利水電建設工程咨詢北京有限公司 袁自純 葉 林

1 工程概況

金寨抽水蓄能電站位于安徽省金寨縣張沖鄉(xiāng)境內(nèi),距金寨縣城公路里程約53km,距合肥市、六安市的公路里程分別為205km、134km。電站主要由上水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房系統(tǒng)、地面開關站及下水庫等建筑物組成。地下廠房內(nèi)安裝4臺單機容量為300MW 的混流可逆式水輪發(fā)電機組,總裝機容量為1200MW。

上水庫大壩為鋼筋混凝土面板堆石壩,最大壩高76.0m,壩頂長度542m,正常蓄水位593.00m,相應庫容1361.00萬m3。

面板混凝土厚度d=0.3+0.0035H(H 為計算部位距面板頂部的高差,單位為m),斜面坡度為1:1.405,共布置有36條面板垂直縫(張性縫26條、壓性縫10條)?;炷翗颂枮镃25W10F100,設計總量為15727m3,斜面總長度為2835.10m;面板鋼筋為Φ16,雙層鋼筋布置。

2 施工方法過程簡述

上水庫面板由左岸向右岸延伸共劃分為37塊,依次編號,面板標準寬度14m。1#面板16m,22#面板13m,37#面板15.178m,2#~21#和23#~36#面板14m。混凝土澆筑采用無軌滑模,跳倉澆筑,澆筑間隔時間以不小于7d,并依據(jù)當時澆筑氣溫和風速情況而定,如遇特殊情況根據(jù)施工實際情況作出調(diào)整。

混凝土由自建拌和站拌制,主拌和站為布置在右壩肩EL.599平臺移動式拌和站(HZS75-JS1500型),備用的2個拌和站為布置在庫內(nèi)的HZS50-JS1000、HZS35-JS750,共三套拌和站用于面板混凝土施工?;炷吝\輸采用12m3攪拌車水平運輸,溜槽入倉。

3 影響混凝土滑升速度因素

大壩面板作為大壩防滲體系的重要組成部分,對其混凝土澆筑質(zhì)量和外觀質(zhì)量要求較高,應選擇氣溫適宜、濕度較大的有利時段施工。設計技術要求提出面板在月平均氣溫5~20℃的低溫、常溫時段為宜。工程所在地金寨縣屬北亞熱帶濕潤季風氣候,3-7月份的平均氣溫分別為9.7℃、16.0℃、21.0℃、24.9℃、27.8℃,最有利的施工時段為3、4、5月。然而2020年春季受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,復工推遲,上庫面板施工直到4月22日方才啟動,有利施工時段較短。以上特點要求面板施工時,要合理提升滑升速度,以便面板混凝土在高溫天氣來臨前澆筑完成,否則錯過有利施工時機,對面板質(zhì)量控制不利。

綜合各種因素后,上庫面板采用2套無軌滑模同時施工,計劃于2020年4月22日開始,于6月30日前完成,日歷天數(shù)70天,施工工期緊張。于是提升滑升速度即提高工效成為一種選擇。主要思路是:找出工序“堵點”(即影響滑升速度的因素),采取措施消除“堵點”,規(guī)范施工作業(yè)秩序,減少每個工序耗時,促進工序之間的有序銜接,進而提高滑升速度。

上庫面板滑模主要“堵點”如下:

3.1 混凝土供料不暢

為控制裂縫,面板混凝土進行了專項配合比設計,配合比見表1。

表1 上庫面板混凝土配合比

根據(jù)攪拌質(zhì)量、運輸距離、天氣等影響因素,金寨電站面板混凝土控制入倉坍落度為30~50mm,每盤混凝土攪拌時間90s。

混凝土拌制時間長,主要因為原材料含水不穩(wěn)定,為確?;炷撂涠龋枵{(diào)整拌和摻水量,增加拌制時間;混凝土拌和質(zhì)量不滿足要求,主要為混凝土出機口坍落度過大,廢棄量多;混凝土運輸過程中,塌損過大不滿足入倉坍落度30~50mm 的要求而廢棄;混凝土運輸車輛慢。以上因素均影響混凝土供料。

3.2 溜槽設計缺陷

混凝土入倉采用溜槽方式,為保證混凝土輸送能力,減少出口端溜槽擺動幅度,每倉面板采用2條溜槽,在自壩頂?shù)阶鳂I(yè)面之間的倉面斜坡上,分別沿著距離兩側(cè)垂直縫1/4處順坡布置,壩頂兩溜槽進口端之間距離為5m 左右,相對較遠,混凝土攪拌車需要來回移動,拉長了倉面進料時間。原設計溜槽截面積較小,溜槽自重較輕,宜傾覆。初始澆筑倉段,為了減少混凝土坍落度損失和下落過程中骨料飛濺,原設計在溜槽上每5m 設置橡膠擋板,上部利用土工(布)膜進行間隔覆蓋,一定程度上起到了防雨、防曬、防風、防飛石作用,但因溜槽未覆蓋而外露部位的存在,高溫和風相互作用于槽內(nèi)混凝土,坍落度損失明顯,混凝土流動性變差,會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,溜槽傾覆,混凝土順著溜槽外露處溢出后撒落于倉內(nèi),因硬化后故需清理。處理堵塞和清理溢出料的時間,干擾了滑模正常澆筑滑升作業(yè)。

3.3 倉面布料不合理

混凝土自溜槽出口端入倉后,其布料以平移槽口自然落倉方式為主,人工平倉為輔。槽口平移由若干人工拉動,但礙于鋼筋網(wǎng)坡面作業(yè)的條件限制,工人為便宜施工,往往槽口平移時幅度過大,混凝土布料不連續(xù)不均勻,此時需要加大人工平倉力度,耗時耗力,耽誤了及時振搗。料頭長度控制是影響布料另一關鍵因素,料頭長度過小需要進行二次布料,增加布料工序時間,過大易導致混凝土較長時間得不到振搗,凝固后需清除否則振搗不密實。混凝土布料不均勻和料頭長度控制不當,都將增加二次處理次數(shù)和布料工序時間,影響了與振搗工序的銜接,進而影響澆筑連續(xù)性。

3.4 振搗不規(guī)范

混凝土振搗不規(guī)范對澆筑滑升作業(yè)的影響主要體現(xiàn)在漏振、欠振和過振。漏振主要是振搗器插入間距大于其有效半徑時形成的,漏振和欠振的部位因不密實,需要將模板反向下滑,以便補振。振搗過振的混凝土會出現(xiàn)離析,又增大泌水可能性,增加了后續(xù)收面難度和處理時間。無論是漏振、欠振還是過振,均影響正常澆筑滑升作業(yè),現(xiàn)場實際以漏振、欠振居多,是重點控制因素。

3.5 滑升距離過大

滑模一次滑升距離的多少影響著總體滑升速度,一次滑升距離過大,雖提高了滑升速度,但易導致滑升后出露混凝土的坍塌、混凝土面呈波浪狀,增加了收面難度,影響面板混凝土成型質(zhì)量,又增大了平倉振搗難度,不可取。一次滑升距離過小,增加了總體滑升次數(shù),降低了滑升速度,也不可取?,F(xiàn)場實際實施過程中因工人放松控制標準等因素往往出現(xiàn)滑升距離過大的問題。

3.6 壓面不平整

面板混凝土對外觀質(zhì)量要求較高,應無鼓脹及表面拉裂現(xiàn)象,外觀光滑平整,垂直縫混凝土由于將作為后澆塊的滑軌,對其接縫側(cè)1m 內(nèi)的混凝土平整度要求較高,對脫模后的混凝土表面應及時整平和適時壓面。壓面往往存在兩個問題:一是壓面不平整,混凝土面呈波浪狀,成型質(zhì)量不符合要求,需要處理;二是垂直縫側(cè)混凝土平整度超標,精度不達標的需要處理,以消除對后澆塊滑升產(chǎn)生不利影響。以上對混凝土外觀不平整的處理均增加了壓面工藝需要的時間,最終減緩了正?;俣取?/p>

3.7 養(yǎng)護不到位

養(yǎng)護對面板混凝土防裂有重要作用,養(yǎng)護問題主要是養(yǎng)護不及時、養(yǎng)護方法不當、養(yǎng)護時間太短,混凝土受溫度濕度變化的影響,產(chǎn)生裂縫。金寨工程面板的養(yǎng)護期為至蓄水,所以養(yǎng)護問題主要為前兩種情形。面板混凝土出模后養(yǎng)護采用塑料薄膜遮蓋,塑料薄膜跟進壓面臺車隨著滑升一起移動,混凝土終凝后采用覆蓋土工布+長流水且跟進塑料薄膜養(yǎng)護方式,起到防風、防曬、保溫、保濕作用。養(yǎng)護不到位主要影響面板質(zhì)量,對滑模滑升速度影響不大。

4 質(zhì)量控制措施

施工組織中針對各工序“堵點”,采取以下措施:

4.1 控制原材料質(zhì)量

為確?;炷脸鰴C口坍落度的穩(wěn)定,需通過控制措施穩(wěn)定原材料中砂石骨料的含水率,進而減少拌和摻水量的調(diào)整程序,達到減少混凝土的拌和時間、減少廢棄量、保證混凝土有序高效供應的目的,提高混凝土滑升速度。

穩(wěn)定砂石骨料含水率的措施主要有以下幾點:對砂石料堆場進行硬化,場地周圍設排水溝,硬化高出地面線10cm,硬化場地由中間向四周輻射設置2%的坡度以濾水,有效引流雨水或外來水以控制含水率;對砂石料堆場進行全覆蓋,防止雨水進入砂石料。

4.2 優(yōu)化混凝土水平運輸方式

面板混凝土對和易性要求較高,為避免運輸過程中混凝土坍落損失等不利影響,混凝土改用攪拌運輸車水平運輸,對比平板車運輸方式,攪拌運輸車具備防雨、防曬、防風、保溫、運輸便捷的優(yōu)勢,并達到減小運輸過程中的塌損、離析作用,供料順暢。

4.3 精確控制入倉坍落度范圍

綜合混凝土運輸、澆筑方法、天氣狀況因素經(jīng)過現(xiàn)場試驗后,最終確定入倉坍落度控制在30mm~50mm,在此范圍內(nèi)根據(jù)晝夜氣溫差隨機適當調(diào)整±10mm,此時對控制混凝土澆筑質(zhì)量最為有利,該塌落度控制范圍較《DL/T 5128-2009 混凝土面板堆石壩施工規(guī)范》更加精確。為確保入倉混凝土坍落度100%合格率,現(xiàn)場制定了相應的管理措施,一是根據(jù)倉面水平寬度、對應高程的面板設計厚度、料頭合理控制長度綜合計算確定罐車一次裝車量,隨著澆筑高程的上升而調(diào)整,減少了混凝土在攪拌運輸車內(nèi)的待料時間;二是在溜槽入口處對每車混凝土坍落度進行檢測,合格后方可放料入溜槽;三是在倉面對坍落度進行檢測,2小時/次,確保倉面坍落度合格;四是工人交接班時銜接及時性,避免較長待倉時間造成的塌落度損失。多措并舉,提高了混凝土入倉坍落度保證率至100%。

4.4 優(yōu)化溜槽設計

為避免初始階段溜槽設計的不足,采用增大溜槽截面積措施,溜槽設計成直徑80cm 半圓,進而增加溜料截面積和自重,混凝土在下溜過程中依靠其自身較強的慣性減少混凝土堵料風險。兩條溜槽沿著斜坡面布置時,其壩頂?shù)牧锊圻M口端之間距離盡量靠近布置,便于混凝土攪拌車放料時在不移動的情況下能夠照顧到兩條溜槽,做到兩條溜槽進料“無縫銜接”。用防雨布對溜槽采取全覆蓋措施,起到防雨、防風、防曬、防飛石作用,減少坍落度損失,減慢溜槽內(nèi)遺留混凝土干硬速度,使溜槽能持續(xù)下溜混凝土。每倉澆筑前,先用砂漿潤滑溜槽,減少溜料堵塞風險。以上措施共同作用,避免了溜料堵塞和溜槽傾覆問題,供料有序,減少了對滑模正常澆筑滑升的干擾。

4.5 提高料頭布設均勻性,控制料頭長度

混凝土入倉應均勻布料,每層布料厚度根據(jù)拌和能力、運輸能力、澆筑速度、氣溫及振搗能力等因素確定,一般為25cm~30cm。根據(jù)溜槽出口出料輻射范圍,嚴格控制每次槽口平移幅度在輻射范圍內(nèi),確保混凝土自然落倉后呈現(xiàn)出均勻連續(xù)狀態(tài),大大減少了人工平倉概率,縮短布料平倉時間,為及時振搗提供充足條件??s短溜槽出口與倉面距離,《DL/T 5128-2009混凝土面板堆石壩施工規(guī)范》規(guī)定的溜槽出口與倉面距離不應大于2m,現(xiàn)場綜合振搗時間、滑升時間和工人工作強度因素,經(jīng)反復試驗后得出,當溜槽出口與倉面距離確定為1m 時效果最佳,形成的料頭長度既能滿足正常澆筑滑升需要,也能避免混凝土因得不到及時振搗后干硬凝固產(chǎn)生的二次處理,既保證了混凝土澆筑質(zhì)量,也促進了布料與振搗工序的有效銜接,澆筑有序。

4.6 規(guī)范振搗工藝

振搗應由經(jīng)驗豐富、認真負責的工人實施,對其進行詳細地施工技術交底。布料完成后,由工人及時振搗。振搗作業(yè)采用插入式振搗器,主倉面混凝土采用φ70mm 的振搗器。振搗器在滑模范圍內(nèi)振搗,垂直插入下層混凝土深度為50mm,嚴格控制振搗器插入間距,經(jīng)現(xiàn)場試驗測定以不大于400cm 為控制標準,防止漏振,振搗至骨料不再明顯下沉且泛漿,避免欠振和過振。止水帶附近采用直徑φ30mm 的振搗器,在止水帶附近的混凝土澆筑時,指定專人平倉振搗,并由止水帶埋設安裝人員監(jiān)護,避免止水帶變形、變位,應避免骨料集中、氣泡和泌水聚集及漏漿等缺陷產(chǎn)生,保證該區(qū)域混凝土密實。現(xiàn)場通過加強振搗過程中的管理措施,規(guī)范振搗工藝,在保證混凝土密實性的同時,也保證了振搗工序的有序進行,進而減少了振搗不規(guī)范對澆筑滑升的干擾。

4.7 控制滑升距離和間隔時間

模板滑升質(zhì)量控制要點為一次滑升距離和滑升間隔時間。鑒于施工時滑升作業(yè)往往會偏向于增加一次滑升距離和縮短滑升間隔時間,即呈現(xiàn)出“偏快”現(xiàn)象,所以滑?;|(zhì)量控制思路是對其作業(yè)行為進行限制和規(guī)范,使得滑升速度與滑升質(zhì)量均衡協(xié)調(diào)。一次滑升距離嚴格控制在不大于300mm,并詳細記錄對應的滑升次序號、滑升起點、滑升終點和滑升距離,資料在現(xiàn)場隨時備查,作為旁站記錄附表進行保存歸檔。每次滑升間隔時間以不造成滑模抬動、混凝土振搗密實、模體后混凝土面未坍塌、未呈波浪狀為原則,由現(xiàn)場試驗確定,夜晚較白天適當延長滑升間隔時間,低溫天氣較高溫天氣時適當延長滑升間隔時間,總體均不得超過30min。

4.8 壓面平整度控制

壓面平整度的控制措施需要從振搗、滑升、壓面三個工序進行整體控制。規(guī)范振搗以避免欠振、漏振和過振,保證混凝土密實性,減少了表面氣泡、缺陷,有效減少了壓面工作量,提高了壓面質(zhì)量和施工效率。通過對滑升距離、滑升時間間隔的有效控制,減少了滑升后出露混凝土的波浪狀、拉裂、坍塌現(xiàn)象。壓面分兩次進行,原設計時為掛接于滑模臺車后的兩個壓面作業(yè)平臺,為提高效率及收面時間,優(yōu)化為一個壓面臺車,增加混凝土磨光機進行初次收面找平,在混凝土初凝前由工人用鐵抹子最終抹面收光,壓面作業(yè)平臺與滑模臺車的距離可根據(jù)混凝土凝固時間控制的需要而調(diào)整。壓面完成后及時用2m 直尺檢查平整度,接縫側(cè)1m 內(nèi)的混凝土平整度嚴格控制在不大于5mm范圍內(nèi)。

5 滑升速度分析

截止2020年6月11日,上庫面板共澆筑了19倉,完成1836.89m(斜面長度),完成率64.8%。分為三個階段,第一階段為早期4倉,平均滑升速度為1.4m/h;第二階段為調(diào)整期,分析查找各工序“堵點”,優(yōu)化質(zhì)量控制措施,平均滑升速度逐步提升至1.8m/h,效率較第一階段提升28.6%;第三階段自第9澆筑倉即22#倉開始,進一步優(yōu)化質(zhì)量控制措施,平均滑升速度為2.4m/h,效率較第二階段提升33.3%,面板滑?;俣忍幱谳^為穩(wěn)定的狀態(tài)。對比分析得出,采取的質(zhì)量控制措施是有效的。

6 經(jīng)驗總結

面板混凝土澆筑過程中,建立運行有效的指揮體系至關重要,配備各崗位人員,定崗定責,其中部分關鍵管理崗位不可或缺且不可兼職??倕f(xié)調(diào)人,要由懂現(xiàn)場管理、善于施工協(xié)調(diào)和具有較強組織能力的人擔任,不得兼職并認真負責。倉面專職指揮員,在倉面上負責要料指令下達、平倉指揮、模板滑升指令下達,統(tǒng)一發(fā)出倉面各類信息與指令,不得兼職并認真負責。

金寨上庫面板澆筑期間,監(jiān)理單位制定了值班制度,值班人員由總監(jiān)、副總監(jiān)帶班,質(zhì)量、安全、試驗、測量各專業(yè)監(jiān)理參加,實施有效的全過程監(jiān)督管理,并帶動、促進施工單位各崗位人員盡職盡責。事實證明,監(jiān)理單位的管理方式是有效的,監(jiān)理監(jiān)督體系與施工保證體系的有機結合,發(fā)揮了“1+1>2”的作用。

7 結語

在查找出各工序“堵點”后,采取了對應的措施,可以概括為設計的合理性、行為的規(guī)范性、程序的有效性,屬于管理質(zhì)量的提升,有利于促進工程實體質(zhì)量。管理質(zhì)量與實體質(zhì)量共同構成了本文所說的質(zhì)量控制內(nèi)涵。

工程質(zhì)量控制與工程進度管理并非矛盾關系,本工程通過質(zhì)量控制行為,提升了滑升速度,工程進度得到如期實現(xiàn),說明工程質(zhì)量控制是工程進度的保證。

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