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煤礦放水巷高水充填方法研究

2022-01-21 12:32馬漢文
2022年1期
關鍵詞:巷道阻力工作面

馬漢文

(潞安職業(yè)技術學院,山西 長治 046200)

對于地下煤礦開采而言,廢棄空巷的存在往往對工作面推進構成嚴重影響,易發(fā)生冒頂及壓架情況[1-2],為此對廢棄空巷進行及時處理是非常必要的。以往的處理方法,包括在空巷內(nèi)架設木支架及單體支柱等,均達不到良好的支護效果[3-4]。近年來,學者們對高水充填技術進行了廣泛的研究:楊勇指出水力泵送充填工藝與自行移動式充填支架相結合,可有效保障高水充填材料所具有的速凝早強、支護強度高及密閉性好等性能[5];洛建軍指出采用新型高水材料,能夠克服膏體材料的各項弊端,具有施工效果好、效率高、成本低等優(yōu)點[6];卞卡等提出了高水充填材料全斷面充填技術及墩柱加強支護技術,為綜采工作面過空巷提供了一種安全高效的解決途徑[7]。對于工作面內(nèi)廢棄空巷的處理,高水充填技術逐漸成為了主流的發(fā)展方向[8-9]。本文以某礦3505工作面為研究對象,對工作面內(nèi)存在的放水巷進行了高水充填方法研究,以保障工作面安全高效開采。

1 工作面概況

某礦主采3號煤層3505工作面,工作面長度為2 017 m,煤層平均厚度約5 m,最大傾角10°左右。該工作面在回風巷與主運巷間有1個放水巷,長度約220 m,對工作面的正常推進構成不利影響,工作面布置情況見圖1。

圖1 工作面布置情況

該放水巷道完成任務后,進行了密閉處理,隨著時間的推移,廢棄巷道內(nèi)將逐漸積聚瓦斯、硫化氫等有毒有害氣體,同時圍巖強度降低易引發(fā)空巷頂板垮落,影響周圍圍巖應力。放水巷如不及時治理,當工作面推進時,易引發(fā)安全事故,造成人員傷害和財產(chǎn)損失。對廢棄空巷進行充填,可加固圍巖頂板和巷道,同時逐步擠壓有毒有害氣體的空間,對保證礦井安全生產(chǎn)具有重要意義。

2 高水充填材料特性分析

為保障3505放水巷充填效果,需對所使用的高水材料進行研究。高水材料是指水體積份額可達93%~96%(水灰比約6.5∶1~11∶1)的水硬性材料??箟簭姸茸兓闆r見圖2,高水充填材料固結體早強特征明顯,隨著水體積的增加,材料的抗壓強度不斷減小,兩者呈負相關變化趨勢,早期強度在5 h、20 h及8 d分別達到最終強度的18%、42%和93%,8 d后強度穩(wěn)定。體積應變變化情況見圖3,體積應變整體變化較小,說明受壓性良好,適合用于空巷充填作業(yè)。

圖2 抗壓強度變化情況

圖3 體積應變變化情況

3 3505放水巷高水充填方法

3.1 充填設備選擇

根據(jù)3505放水巷巷道具體地質(zhì)條件和充填注漿施工工藝的技術要求,本方案設計采取現(xiàn)場近距離制漿、短距離管道輸送、大流量小壓力注漿施工。注漿設備選用ZBYSB320/8-22型煤礦用雙液變量注漿泵,性能指標見表1。

表1 雙液充填泵性能指標

3.2 充填參數(shù)的確定

根據(jù)某礦3505放水巷位置及鄰近工作面條件,針對廢棄巷道內(nèi)部充填選用超高水充填材料,與水配比形成液態(tài)充填材料,通過注漿泵進行注漿充填施工。所選材料水灰比(5~7)∶1,單軸抗壓強度不低于1.5 MPa,初凝時間為3~6 min,通過鉆孔注漿可按設計高度和范圍進行充填,煤體經(jīng)注漿加固后形成的再生體,其平均強度能夠達到1.5 MPa左右。終孔注漿壓力取4~10 MPa,漿液最終擴散高度4.5~5 m,單向流動距離控制在12~15 m。依據(jù)裂隙情況,適當增加注漿量來提高強度,注漿加固并充填高水材料直至飽滿上壓。通過上述注漿充填與加固方法,在巷道和空巷內(nèi)形成高水材料的固結體與煤巖體的膠結再生體,可有效提高固結體的抗壓強度和整體抗變形能力。

3.3 充填作業(yè)施工方法

高水材料空巷充填包括充填泵站與充填點兩部分。注漿充填設備布置方式見圖4,其中制漿站需要建立在通風良好、運輸環(huán)節(jié)簡單的地區(qū)。

圖4 注漿充填設備布置方式

充填區(qū)域分6段進行。一段巷道高5 m;二至六段巷道高3.5 m。在3505回風巷煤壁打孔,打孔位置距頂板1 m,垂直煤壁90°,排距10 m,見圖5。

圖5 注漿孔示意

注漿前先沿回風巷走向每隔10 m在回風巷工作面?zhèn)燃缃俏恢貌捎肅MM2-20型液壓錨桿鉆車鉆孔,注漿孔眼口高度距頂板1 m,注漿孔水平布置,鉆孔直徑50 mm,鉆孔深度52 m,注漿孔埋入注漿管,注漿管長3 m,注漿鋼管直徑42 mm。采用分段阻隔充填方式,見圖6。

圖6 分段阻隔充填法示意

為了保證注漿效果,共分兩次循環(huán)注漿:第一次注漿孔每隔10 m布置1個,注漿結束后,在之前的注漿孔中間再補1個注漿孔,保證總注漿孔間距達到5 m。

4 方案實施效果分析

放水巷充填完成后,分析了工作面支架阻力,見圖7??梢钥闯觯Ъ芄ぷ髯枇φw呈現(xiàn)駝峰形變化特征。在距離空巷30~100 m時,支架阻力呈現(xiàn)小范圍波動,最大阻力為7 324 kN;距空巷0~30 m時,支架工作阻力快速升高,在到達空巷時達到峰值,為11 514 kN;過空巷后,在-30~0 m范圍內(nèi),阻力迅速降低至6 195 kN;過空巷-100~-30 m范圍內(nèi),支架阻力平穩(wěn)波動。結果表明空巷前后主要應力影響范圍為30 m。

圖7 過空巷期間支架工作阻力變化情況

通過現(xiàn)場觀察,過空巷前后,工作面沒有產(chǎn)生明顯的片幫情況;對支架相關數(shù)據(jù)進行檢測發(fā)現(xiàn),僅少數(shù)支架發(fā)生了50~150 mm的下沉情況,安全閥已啟動,工作面穩(wěn)定,狀態(tài)良好。說明對放水巷進行高水充填取得了較好的效果,保障了作業(yè)面工作安全。

5 結 語

1) 高水充填材料固結體早強特征明顯,隨著水體積的增加,材料的抗壓強度不斷減小。材料體積應變整體變化較小,說明受壓性良好,適合用于空巷充填作業(yè)。

2) 針對某礦3505放水巷實際條件,給出了合理的充填設備、充填參數(shù)的確定方法以及充填作業(yè)的施工方法,有效保障了固結體的抗壓強度和整體抗變形能力。

3) 通過現(xiàn)場實踐,放水巷充填完成后,3505工作面過空巷前后,支架阻力呈現(xiàn)為駝峰形變化特征,影響范圍僅為30 m,并且工作面穩(wěn)定性良好,該充填方法保障了工作面作業(yè)安全。

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