劉 揚,關(guān)景順,張 輝,李小波
(1.中煤科工集團沈陽研究院有限公司煤礦安全技術(shù)國家重點實驗室,遼寧 撫順 113122;2.陜西旬邑青崗坪礦業(yè)有限公司,陜西 咸陽 712000)
煤層透氣性是衡量開采層瓦斯抽放可行性的重要指標(biāo)之一[1-5],而我國大部分煤礦具有煤層滲透率低、煤質(zhì)松軟等特點。目前,井下煤層增透技術(shù)主要采用水力壓裂、水射流、煤層注水等水力化措施,以及炸藥、高能氣體、CO2與N2等固-液-氣相變等爆破措施,對煤層施加強電場、高溫場或注入氮氣、二氧化碳等驅(qū)氣措施,以及多種增透措施的有機組合。其中,水力化技術(shù)是以高壓水作為動力,使儲層內(nèi)原生裂隙擴大、延伸或者人為形成新的孔洞、槽縫、裂隙等,促使巖體產(chǎn)生位移,達到儲層卸壓、增滲的目的,如水射流割縫(或擴孔、鉆孔)、水力壓裂等。相比于水力壓裂,水射流割縫(或擴孔)具有裂縫擴展可控、設(shè)備要求低、操作簡單、施工安全等特點[6-7]。
青崗坪礦位于陜西旬邑縣清塬鄉(xiāng)石門村,屬于高瓦斯礦井;可采儲量8 380萬t,生產(chǎn)能力120萬t/a,可采煤層為4-1、4-2煤層,4-2煤層為礦井主采煤層,全區(qū)可采,平均厚度10.26 m;煤層透氣性較差。為改善瓦斯抽采效果,在42108工作面進行采前預(yù)抽鉆割一體化水力增透工藝試驗研究,以求在一定的時期內(nèi)提高瓦斯抽采量,縮短瓦斯治理抽采達標(biāo)時間。
42108工作面直接頂為泥巖,厚度約1.0 m;老頂為深灰、黑灰色粉砂巖和中粒砂巖,厚度約為10.5 m,具波狀層理;直接底為黑色炭質(zhì)泥巖,厚度約3.13 m,遇水易膨脹;老底為紫灰、紫紅等雜色泥巖,厚度約3.35 m,易風(fēng)化破碎,見水膨脹,且煤層煤樣的微小孔較為發(fā)育。礦井絕對瓦斯涌出量17.23 m3/min,相對瓦斯涌出量10.85 m3/min,回采工作面最大絕對瓦斯涌出量7.6 m3/min,該礦井為高瓦斯礦井,工作面在回采作業(yè)前需結(jié)合現(xiàn)場實際情況采取有效的瓦斯綜合治理措施,為工作面安全開采提供保障。
采用鉆孔抽采瓦斯的效果,往往受到鉆孔直徑的大小、鉆孔周圍裂隙的發(fā)育程度和應(yīng)力分布狀態(tài)的影響。鉆孔直徑擴大后,既可以增加鉆孔周圍煤體的暴露面積,還能擴大鉆孔的卸壓范圍和提高鉆孔周圍裂隙的發(fā)育程度,從而增大鉆孔的抽采影響半徑,因此,大直徑鉆孔能較好地提高鉆孔的瓦斯抽采效果。
采用鉆機在松軟、低透氣性煤層內(nèi)施工大直徑鉆孔,存在容易塌孔、排渣困難、成孔長度短和鉆機負(fù)荷大等問題,在質(zhì)地較硬的煤層施工大直徑鉆孔也存在成本較高、操作復(fù)雜等問題。因此,無論是從技術(shù)上還是經(jīng)濟上考慮,大直徑鉆孔施工都不能很好地滿足現(xiàn)場需求。采用高壓旋轉(zhuǎn)水射流擴孔技術(shù),在已施工完成的小鉆孔內(nèi),利用高壓水射流沖割煤體并將煤屑排出孔外,可以近似達到擴大鉆孔直徑的目的。
煤層段擴孔后,其附近的原巖應(yīng)力重新分布,鉆孔周圍由遠及近將形成原巖應(yīng)力區(qū)、彈性區(qū)、塑性區(qū)和破碎區(qū)等4個區(qū)。在破碎區(qū)內(nèi),煤體已處于破壞狀態(tài),存在部分殘余強度。在塑性區(qū)內(nèi),煤體已處于壓縮變形的狀態(tài),裂隙比較發(fā)育,內(nèi)部裂隙產(chǎn)生具有一定方向性的裂隙弱面。彈性區(qū)內(nèi)的煤體處于彈性變形階段,其內(nèi)部裂隙仍以原生裂隙弱面為主。本次研究所分析的割縫鉆孔順層鉆孔,在不考慮鉆孔上下煤體重力對鉆孔的影響時,可以認(rèn)為鉆孔壁僅受最大水平主應(yīng)力和最小水平主應(yīng)力的作用而處于二維非均勻應(yīng)力場的作用下,其應(yīng)力分布符合摩爾-庫侖強度準(zhǔn)則,如圖1所示。
圖1 鉆孔周圍應(yīng)力分布區(qū)域劃分
1) 基本方程。求解鉆孔周邊圍巖的變形和應(yīng)力時,巖體平衡微分方程為:
(1)
式中:σr為鉆孔的徑向應(yīng)力;σθ為鉆孔的切向應(yīng)力。幾何方程為:
(2)
式中:εr為鉆孔的徑向應(yīng)變;εθ為鉆孔的切向應(yīng)變。邊界條件為:
r=a時,σrs=Pi
(3)
2) 鉆孔周邊圍巖彈性解析。鉆孔在非均勻應(yīng)力下的應(yīng)力場,通過基爾斯解答可以分解為均勻應(yīng)力場和左右受拉、上下受壓應(yīng)力場,如圖2所示。
圖2 非均勻應(yīng)力場下鉆孔圍巖應(yīng)力分解
均勻受拉應(yīng)力場條件下,由于鉆孔圍巖處于彈性狀態(tài),對于圍壓P1,內(nèi)壓為彈塑性交界面處的應(yīng)力σR,按照彈性力學(xué)理論,距離鉆孔中心為r的點處的徑向應(yīng)力和切向應(yīng)力為:
(4)
在左右受拉應(yīng)力場P2、上下受壓應(yīng)力場P2的條件下,根據(jù)彈性力學(xué)理論計算得出:
(5)
將兩種應(yīng)力場疊加,即可得到鉆孔在非均勻應(yīng)力場下彈性區(qū)的圍巖應(yīng)力場:
(6)
當(dāng)r=Rp時,即在彈塑性交界面時,由上式可得:
(7)
3) 塑性區(qū)半徑的計算。在鉆孔圍巖形成塑性區(qū)后,塑性區(qū)內(nèi)的巖體既滿足平衡微分方程也滿足塑性條件。非均勻應(yīng)力場下穿層鉆孔的煤層段擴孔后塑性區(qū)半徑的表達式為:
Rp=a·
(8)
從上式可以看出,影響鉆孔周圍塑性區(qū)半徑的因素主要有:原巖應(yīng)力P、側(cè)壓系數(shù)λ、方位角θ、內(nèi)摩擦角φ、粘聚力C和鉆孔半徑a等,且與鉆孔的半徑成正比。這也就說明了鉆孔擴孔能夠增大塑性區(qū)的范圍。
高壓水射流鉆割一體化裝備主要由射流噴嘴、鉆割一體化鉆頭、螺旋輔助排渣高壓鉆桿、回轉(zhuǎn)式高壓旋轉(zhuǎn)接頭、壓力控制裝置、煤層注水泵等組成,高壓水泵選用往復(fù)式5柱塞泵,管路選用內(nèi)徑32 mm高壓膠管。
為驗證鉆割一體化卸壓增透裝備對本礦低透煤層增透效果,在42108工作面運輸巷距進風(fēng)巷繞道與巷道交叉口320~340 m處選取一段巷道,選取1個鉆孔為鉆割一體化裝備增透試驗鉆孔,其余4個為常規(guī)觀測對比鉆孔,鉆孔在巷道中的位置如圖3所示。鉆孔間距為5 m,為方便鉆孔排渣,鉆孔角度設(shè)計為7°/11°,鉆孔長度為90 m,鉆孔方位與巷道夾角84°,鉆孔參數(shù)見表1。
圖3 42108運輸巷道鉆割一體化卸壓增透試驗位置示意
表1 鉆孔設(shè)計參數(shù)
1) 鉆割一體化順層鉆孔采用ZDY4000L鉆機施工,施工前,依次連接鉆頭、鉆割一體化噴頭、高壓水射流專用高壓密封鉆桿、常規(guī)水尾、水管、普通球閥和常壓供水設(shè)施形成鉆割一體化打鉆系統(tǒng)。順層鉆孔按設(shè)計參數(shù)施工到位后,從鉆桿上卸掉常規(guī)水尾,將常規(guī)打鉆系統(tǒng)中部分組件更換形成鉆割一體化水力割縫系統(tǒng),開始向外退鉆割縫,割縫間距為5 m,割縫時間10 min。
2) 退鉆過程中,通過高壓水泵提高鉆割一體化水力割縫系統(tǒng)中管路壓力,將鉆進時的鉆孔冷卻排渣水(低壓低流量)轉(zhuǎn)換為高壓高流量水,高壓水從射流噴嘴中射出,形成高壓水射流,達到切割煤體的目的。
3) 割縫作業(yè)時,應(yīng)嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度并執(zhí)行安全措施,同時應(yīng)統(tǒng)計單孔排出煤渣總量并記錄;割縫作業(yè)完成后,將高壓高流量水轉(zhuǎn)換為低壓低流量的鉆機冷卻水,高壓單向閥芯在孔底彈簧的作用下復(fù)位,高壓單向閥開啟,鉆機恢復(fù)到正常鉆進狀態(tài),退出所有鉆桿。
利用鉆割一體化卸壓增透裝備在42108工作面運輸巷與進風(fēng)巷交叉口320~340 m處選取一段巷道進行了現(xiàn)場試驗。試驗段內(nèi)共布置試驗鉆孔1個,對比段內(nèi)施工常規(guī)鉆孔4個。通過對試驗段鉆孔的跟蹤考察,根據(jù)混合流量、抽采濃度、抽采純量等數(shù)據(jù),計算出標(biāo)況條件下純瓦斯流量,代入鉆孔長度進一步得出百米鉆孔流量,計算公式如下:
(9)
式中:Qhm為百米鉆孔流量,m3/min;P為鉆孔負(fù)壓,kPa;Q為鉆孔測量混合流量,m3/min;ω為鉆孔瓦斯?jié)舛龋?;L為鉆孔抽采段長度,m。
代入考察所得數(shù)據(jù)進行計算,得出考察期間試驗鉆孔與對比常規(guī)鉆孔瓦斯抽采流量對比曲線,如圖4所示。
圖4 42108工作面鉆割一體化卸壓增透鉆孔抽采流量對比
由圖4可以看出,常規(guī)鉆孔和試驗鉆孔百米鉆孔流量先增大后減小,最終趨于穩(wěn)定,其變化趨勢大致相同。在整個觀測期內(nèi),試驗鉆孔百米鉆孔平均流量為0.172 m3/min,約為常規(guī)鉆孔百米鉆孔平均流量的2~3倍,在割縫鉆孔抽采初期甚至可以達到常規(guī)鉆孔流量的近5倍;隨著抽采時間的延長,鉆孔周邊煤體應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)基本恢復(fù)穩(wěn)定,但鉆孔周邊煤體塑性區(qū)已形成,后期平穩(wěn)階段試驗鉆孔流量仍可達到常規(guī)鉆孔的1~2倍。
對42108工作面瓦斯抽采鉆孔濃度進行考察,可以得出高壓水射流卸壓增透試驗鉆孔與常規(guī)對比鉆孔瓦斯抽采濃度變化規(guī)律,對試驗鉆孔及對比鉆孔平均抽采瓦斯?jié)舛冗M行計算整理,結(jié)果如圖5所示。
圖5 瓦斯抽采鉆孔平均濃度對比效果
從圖5可以看出,進行鉆割一體化卸壓增透試驗后的鉆孔與常規(guī)對比鉆孔在瓦斯抽采平均濃度的變化上具有一定的共性,抽采初始階段由于鉆孔周邊應(yīng)力處于不斷的變化中,平均瓦斯抽采濃度波動變化較大;抽采進行30 d后,鉆孔周邊應(yīng)力已經(jīng)處于穩(wěn)定狀態(tài),而后瓦斯抽采濃度基本變化范圍較小。
同時,試驗鉆孔整體平均濃度明顯高于常規(guī)鉆孔,說明卸壓增透效果較好,且在長時間的抽采過程中可以保持增透效果。
1) 大直徑鉆孔能增加鉆孔周圍煤體的暴露面積、擴大鉆孔的卸壓范圍、提高鉆孔周圍裂隙的發(fā)育程度,從而提高鉆孔的瓦斯抽采效果。
2) 采用高壓水射流卸壓增透技術(shù)后百米鉆孔平均流量可提高2~3倍,同時抽采濃度高、持續(xù)時間長。