劉頌,李良斌
(中銅東南銅業(yè)有限公司, 福建寧德 352000)
某冶煉廠利用旋浮精礦噴嘴對干燥后的混合銅精礦進行處理,混合銅精礦在反應(yīng)塔內(nèi)經(jīng)過富氧強化熔煉過程,落入沉淀池澄清分離后產(chǎn)出冰銅及爐渣。爐渣經(jīng)緩冷后采用磨浮選礦工藝回收獲得渣精礦,渣精礦返回熔煉過程。該冶煉廠設(shè)計陰極銅產(chǎn)能為40萬噸/年,產(chǎn)生熔煉渣約115萬噸/年。降低熔煉渣含銅,能有效提高旋浮熔煉銅金屬直收率,降低渣選礦成本和提高銅金屬回收率,可產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。通過近兩年來的生產(chǎn)實踐,該冶煉廠的冶煉渣含銅水平已由生產(chǎn)前期的3%以上逐步穩(wěn)定控制至2%以下。
火法煉銅生產(chǎn)過程的銅損失分為兩個方面[1]:①隨煙氣帶走,②隨渣損失。隨煙氣帶走的銅經(jīng)過收塵系統(tǒng),可以進行回收,隨渣損失的銅是主要的。渣銅損失的形態(tài)有兩種:①機械夾雜在渣中的銅锍粒子,②化學(xué)溶解在渣中的銅。
陳紅榮、謝鍇等人[2-3]的研究表明,強化熔煉過程,銅在渣中損失形態(tài)主要成分有:銅锍、輝銅礦、銅氧化物(CuO/Cu2O)和鐵酸銅。
譚鵬夫、張傳福等人[4]的研究表明,熔煉渣中化學(xué)溶解銅,硫化態(tài)物質(zhì)含量遠遠高于氧化態(tài)物質(zhì)。同時,隨著熔煉過程中冰銅品位的提高,渣中化學(xué)溶解造成的銅損失變化量不大,而機械夾雜損失則快速提升。當(dāng)冰銅品位為70%左右時,由爐渣化學(xué)溶解造成的銅損失僅為總損失的20%左右。
從對渣含銅的形態(tài)分析結(jié)果中可知,要降低熔煉渣含銅要從降低爐渣中的機械夾雜銅損失開始著手。減少機械夾雜主要是要加強沉淀池內(nèi)爐渣與銅锍的澄清分離效果,延長熔體澄清分離的時間,降低爐渣黏度和密度,促進爐渣中小顆粒銅锍粒子聚合長大等措施具有加快澄清分離效果。
受沉淀池容積影響,熔體澄清分離時間主要受爐內(nèi)熔體交換速度影響,即受投料量影響。爐渣的黏度和密度,主要與其在高溫下的性質(zhì)有關(guān)系。因此,要重點解決影響爐渣的黏度和密度的爐渣Fe3O4含量、爐渣溫度、Fe/SiO2等因素。
熔煉渣中Fe3O4的控制是銅冶煉過程中需要解決的主要問題之一[5-6]。Fe3O4在強化熔煉過程中,能夠在爐內(nèi)形成掛渣保護層,降低耐火磚受到的熱沖擊和熔體沖刷,延長熔煉爐的壽命。但Fe3O4含量較高時,爐渣密度增大,黏度提高,嚴(yán)重時甚至在冰銅和爐渣之間形成粘渣層,造成銅锍與渣分離困難,人員的勞動強度也隨之增大。通過對該廠生產(chǎn)過程中的爐渣成分進行統(tǒng)計分析,得到在一定工況下爐渣Fe3O4含量與渣含銅的關(guān)系如圖1所示。
圖1 爐渣Fe3O4含量與渣含銅的關(guān)系(渣溫1300℃、Fe/SiO2=1.3)
由圖1可知,在渣溫1300℃、Fe/SiO2控制值1.3的冶煉工況下,爐渣Fe3O4含量與渣含銅呈正向相關(guān)關(guān)系。因此,需對爐渣中的Fe3O4含量進行合理控制。生產(chǎn)控制過程中發(fā)現(xiàn),熔煉渣中Fe3O4控制在8%~12%時,渣含銅指標(biāo)較優(yōu),熔煉渣排放順暢,同時也能對爐體形成較好的保護。
2.1.1 控制入爐物料Fe3O4含量
入爐物料中的Fe3O4主要來自于吹煉渣。該冶煉廠采用旋浮冰銅噴嘴對冰銅粉進行吹煉,產(chǎn)出的吹煉渣中Fe3O4含量在30%~40%,該部分吹煉渣返回熔煉系統(tǒng)參與配料,配入比例一般為5%~7%,另一部分則來自銅精礦中帶入的Fe3O4。
吹煉渣的配入量和配料系統(tǒng)的穩(wěn)定性直接影響入爐物料成分的穩(wěn)定。若配料系統(tǒng)出現(xiàn)較大的波動,或出現(xiàn)配料錯誤,則會對入爐物料Fe3O4含量造成較大的影響。
2.1.2 控制反應(yīng)過程Fe3O4的生成
在反應(yīng)塔內(nèi)高溫強氧化氣氛中,原料中的FeS 迅速被氧化成FeO,與SiO2反應(yīng)造渣,反應(yīng)生成的FeO 未全部參與造渣反應(yīng),因此部分FeO 在富氧的氣氛下繼續(xù)被氧化成Fe3O4,其反應(yīng)過程如下[7]:
而在FeS活度較大、FeO活度較小以及SO2分壓較低的條件下Fe3O4便可被還原而造渣,其反應(yīng)過程如下:
(1)反應(yīng)控制
根據(jù)反應(yīng)(1)-(4),在正常的作業(yè)時,渣中的Fe3O4會保持一種平衡狀態(tài),此時的Fe3O4作為氧的載體,相當(dāng)于起到傳遞氧的作用,在造渣過程中發(fā)揮重要作用。
在生產(chǎn)過程中,多次由于旋浮噴嘴下料不均或給料螺旋大幅波動,造成“下生料”,引起渣中Fe3O4急劇上升,冰銅和渣分離困難,檢尺桿上出現(xiàn)厚厚的黏渣層,渣含銅快速上升。圖2所示為某次“下生料”過程中爐渣Fe3O4和渣含銅變化。
圖2 某次“下生料”過程爐渣Fe3O4含量與渣含銅的變化
經(jīng)過分析,上述渣含銅大幅度上升的原因為,精礦與氧氣混合不均勻,特別是部分精礦過氧化,從而造成了渣中Fe3O4急劇上升,爐渣粘性加大,形成了“粘渣”,導(dǎo)致銅渣分離不清,造成渣含銅上升。
(2)焦粉的加入實驗
為進一步降低爐渣含銅,該企業(yè)對加入一定量焦粉對渣含銅的影響進行了探索。實驗過程利用配料倉配入不同比例的焦粉,并對熔煉爐渣的Fe3O4和渣含銅變化進行記錄,統(tǒng)計結(jié)果如圖3所示。
圖3 不同焦粉配入比例下爐渣Fe3O4含量與渣含銅的關(guān)系(冰銅品位70%)
由圖3可知,當(dāng)控制一定冰銅品位時,焦粉的加入能夠有效降低熔煉爐渣Fe3O4和渣含銅,但是隨焦粉配入比例的增大,下降幅度逐漸趨緩。
焦粉加入后,在反應(yīng)塔內(nèi)焦粉一部分用作燃料補充了反應(yīng)熱,另一部分在下落到反應(yīng)塔下部時生成了CO,大顆粒的殘?zhí)脊腆w顆粒落入沉淀池,在熔池中對Fe3O4起到還原作用,使得爐渣黏度降低,強化了銅渣分離效果,從而使得渣含銅降低,高冰銅品位的生產(chǎn)控制也成為可能。
此外,在實驗過程中還發(fā)現(xiàn)由于焦粉的加入,F(xiàn)e3O4的還原量增多,沉淀池狀況發(fā)生明顯改善,熔池有效容積增加,用于控制爐結(jié)的生鐵消耗量也得到了大幅度的降低,消耗量降低了約80%。但是在爐內(nèi)點檢過程中發(fā)現(xiàn),加入焦粉后反應(yīng)塔側(cè)壁的掛渣沖刷侵蝕較為嚴(yán)重。同時,由于煤粉造成的還原性氣氛,鍋爐煙塵的硫酸鹽化效果降低。另有研究表明[8],煤粉的加入對雜質(zhì)脫除產(chǎn)生了不利的影響,通常使雜質(zhì)金屬脫除率下降。經(jīng)生產(chǎn)實踐,控制混合銅精礦中0.3%~0.5%的焦粉配入比例,能夠在有效降低渣含銅同時實現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
2.2.1 爐渣Fe/SiO2控制
在熔煉過程中,銅精礦在氧化過程中產(chǎn)生的FeO與SiO2、CaO、MgO等形成復(fù)雜的鐵硅酸鹽爐渣,這種爐渣屬于FeO-CaO-SiO2渣系。熔煉過程采用SiO2作為造渣劑,根據(jù)反應(yīng)(3)、(4)可以看出,SiO2含量的提高將有助于遏制Fe3O4的生成,會直接影響熔渣的性質(zhì)。然而采用較低的Fe/SiO2,由于該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),對反應(yīng)塔熱量的要求更高,將會增加生產(chǎn)能耗也會直接會導(dǎo)致渣量增大[9]。而當(dāng)控制Fe/SiO2較高時,F(xiàn)e3O4在渣中的溶解度低。在冰銅品位高時,渣中Fe/SiO2高,F(xiàn)e3O4易析出形成渣粘,造成渣口粘結(jié)放渣困難;如果此時溫度下降過快,將使渣中Fe3O4大量快速析出,排渣情況惡化,甚至冰銅排放也現(xiàn)困難。
因此,維持合適的硅鐵比對于獲得較低的渣含銅是有利的。目前經(jīng)過生產(chǎn)實踐,該冶煉廠通過控制配料時石英砂的加入量,來控制渣中Fe/SiO2,F(xiàn)e/SiO2控制為1.3~1.4左右渣含銅能夠控制在2%以下,同時具備較好的經(jīng)濟性。
2.2.2 熔煉爐渣溫控制
爐溫控制是銅冶煉過程中一項極其重要的指標(biāo)。爐渣的黏度和爐渣溫度成反比,控制較高的爐溫有助于促進銅锍顆粒的沉降過程,同時促進Fe3O4還原反應(yīng)的進行,還能防止Fe3O4由于低溫析出,有利于降低熔煉渣含銅。但是過高的爐溫將會加快對爐體耐火材料的損耗,縮短爐子壽命,同時也增加了能耗,具有較大的安全作業(yè)風(fēng)險。因此只能選擇適宜的爐體控制溫度來尋求兩者的平衡,達到最佳的經(jīng)濟效益。經(jīng)生產(chǎn)總結(jié),該煉廠在爐況正常情況下,將爐溫控制范圍確定為1290℃~1310℃左右。當(dāng)爐內(nèi)反應(yīng)狀況出現(xiàn)異常波動時,將爐溫提升至1320℃左右控制,能夠加速爐況波動的調(diào)整進程。
沉淀池承擔(dān)爐渣和銅锍分離澄清的工作任務(wù),沉淀池的合理有效管理對提高澄清分離效果有很大的幫助。在生產(chǎn)實踐過程中,由于未反應(yīng)物料及Fe3O4的不均勻沉降,在沉淀池內(nèi)形成“料堆”。這些“料堆”的存在減少了熔池有效容積,限制澄清分離的時間,并使冰銅和爐渣在沉淀池內(nèi)流動過程中發(fā)生劇烈擾動,特別是“料堆”出現(xiàn)在排放口附近時,易造成排放過程銅口帶渣,渣口帶銅,從而引起渣含銅的異常上升。為應(yīng)對“料堆”的出現(xiàn),可采取爐內(nèi)投入生鐵的還原Fe3O4或定期控制一定的高溫和低Fe/SiO2操作進行洗爐作業(yè),確保沉淀池的健康狀況。
在該冶煉廠的生產(chǎn)實踐過程中發(fā)現(xiàn),在開爐前期爐渣含銅較高,渣含銅一般達到5%以上。由于在停爐保溫期間,熔池內(nèi)熔體與殘氧繼續(xù)進行反應(yīng),部分FeO被進一步氧化成了Fe3O4,導(dǎo)致爐內(nèi)熔體的Fe3O4升高。同時在投料初期,由于熔池內(nèi)新產(chǎn)生的熔體覆蓋在原熔體表面,造成了沉淀池內(nèi)熔體的劇烈攪動。上述因素導(dǎo)致了開爐前期爐渣和冰銅的沉降分離效果變差。因此在停爐前盡量降低爐內(nèi)熔體液面,減少保溫期間爐內(nèi)熔體總量,同時采用在開爐前從沉淀池投入一定數(shù)量的煤塊等還原劑的辦法,對爐內(nèi)氣氛進行調(diào)整,目前開爐前期的渣含銅已能夠控制在3%左右。
降低銅冶煉過程中的渣含銅有利于提高金屬直收率,能夠產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益。銅在渣中的損失主要為機械夾雜造成的損失。通過在某冶煉廠的生產(chǎn)實踐表明,下列控制措施能夠有效實現(xiàn)渣含銅的降低。
(1)通過控制入爐物料成分及在混合銅精礦中配入0.3%~0.5%的焦粉,將熔煉渣中Fe3O4控制在8%~12%時,渣含銅指標(biāo)較優(yōu),熔煉渣排放順暢,同時也能對爐體形成較好的保護。
(2)通過控制配料時石英砂的加入量,F(xiàn)e/SiO2控制在1.3~1.4左右時,渣含銅控制指標(biāo)較優(yōu)并具備較好的經(jīng)濟性。
(3)控制爐溫1290℃~1310℃,并加強沉淀池管理,擴大沉淀池容積,減少“料堆”的存在,有利于爐渣與冰銅的澄清分離。
(4)在停爐前盡量降低爐內(nèi)熔體液面,同時在開爐前向沉淀池內(nèi)投入一定數(shù)量的煤塊等還原劑的辦法,對爐內(nèi)氣氛進行調(diào)整,對開爐前期的渣含銅控制的有利。